加班不是办法精益才是王道.docx

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加班不是办法精益才是王道

加班不是办法,精益才是王道

加班不是办法,精益才是王道

面对的问题

生产线实际节拍(ATT:

ActualTaktTime)为62秒;工作效率(OE:

OperationalEffectiveness)约80%;不断激增的客户需求,生产线即使通过3班6天周末加班的手段,客户节拍(TT:

TaktTime)依然会达到75秒,仍无法满足客户需求(ATT/OE=77.5秒

75秒)。

将客户需要的产品数量准时交付给客户也是保护客户的要求之一,“超越客户的期望”不仅仅是口号,也是京西重工的质量方针。

用于满足客户产量需求的手段很多:

1、加班——最简单的办法。

一方面,虽然生产线已经通过了加班的形式提高产出,使得TT从每周62.9秒提高至75.5秒,但是依然无法满足客户需求。

另一方面,如果继续无休止加班,根据相关劳动法规定,劳动者每月的加班时间不得超过36小时。

所以,这不是一个长久之计。

2、招兵买马。

的确,当采取三班六天制后仍无法满足客户需求,还可以采取招兵买马,进行三班七天轮休制或者四班三运转等方法,以达到满足客户需求的目的。

但对新员工从理论培训到上岗实践最终进行考核后上岗的过程,一般至少也要花一个多月的时间。

时不我待!

3、持续改进。

严格的质量要求和采用的精益生产,是支撑京西重工(上海)有限公司运营管理工

改善方案:

1、对生产线的布局实施改进,缩短部分滑道长度;

2、对跟踪追溯系统实施改进,在确保质量要求的情况下,达到在后道生产产品A时前道工序生产产品B,实现混流生产;

3、自搭备用成品零头货架,在该货装中共有6个独立滑道,以区分产品,每个滑道可放3件Booster产品。

在货架出口处加装PLC,在对该成品零头货架进行补料/取料时,需要对成品上条码进行扫描比对,杜绝产生混料的情况,达到质量控制的要求;

生产线马上要转换并正在生产最后一箱成品A时,以标准数量+3的数量进行生产,多余的零件放入成品零头货架中去。

下次转换回产品时,则先将该成品零头货架中的成品取出使用,避免了产生报警后的更多时间损失。

这样就在达到满足标准发运包装数量要求的同时,达到了材料先进先出的要求。

改善结果:

转换时间由原先的30分钟/次,降低到了15分钟/次。

通过做标准化和培训,再降低到了12分钟/次,OE直接提升3%;

二、设备初始安装能力大于客户需求,无法满足客需求的:

主要方法:

通过改善操作工艺/设备/布局等,达到降低循环工作节拍的目的。

利用之前所述工具:

人员平衡和人机利用率图表,可以观察到:

人员利用率和平衡性还有较大改善空间。

结合之前的改进经验,京西重工(上海)有限公司开发了一些小工具。

将相关的指标输入,进行综合比较,改进的一些参考建议就自动生成了。

1、生产单元OE较低,考虑减少停机时间。

2、查看人机利用率或报表输入是否正确。

3、人员利用率较低,可以考虑通过重组平衡工作要素进行改进。

4、人员有效利用率较低,可以考虑通过减少非增值时间的浪费进行改进。

改善项目二

一只木桶盛水的多少,取决于桶壁上最短的那块。

要提高生产线的产能,也应该从瓶颈工序这个点——2号操作工序切入。

首先,重新测算和分析该工位和其前后工序:

1、1号操作工序的工作整合表中主要完成四个工序:

OP20、OP30、OP70和OP75,手工时间44.5秒,走动时间3秒,共47.5秒;

2、2号操作工序的工作整合表中主要完成两个工序:

OP50和OP80,手工时间58秒,走动时间4秒,共62秒;

3、3号操作工序的工作整合表中主要完成三个工序:

OP100、OP110和OP120,手工时间55秒,走动时间5秒,共60秒。

在实际观察和分析中,员工不停击触的OP110和OP120的启动开关引起了跨功能改善小组的注意。

工程师随即将上图三原红色区域中的手动启动开关改为传感器,工件到位后自动启动运行。

一个简单动作的取消,节约了OP100和OP110两个工位的手动操作时间,并提供给我们以改进空间。

改善结果:

将2号和3号操作工序的工作要素进行重新整合后,结果如下:

操作工序

手工时间降低为(秒)

走动时间降低为(秒)

节拍时间降低(秒)

改善项目三

继续观察人员平衡图,1号和4号操作工序有较长的等待时间,但由于生产线布局关系,无法协助5~8号操作工序。

重新测算和分析5~8号操作工序:

1、5号操作工序的工作整合表中主要完成一个工序:

OP130,手工时间56秒,走动时间0秒,共56秒;

2、6号操作工序的工作整合表中主要完成两个工序:

OP140和OP180,手工时间46.5秒,走动时间4秒,等待机器时间7.5秒,共58秒;

3、7号操作工序的工作整合表中主要完成三个工序:

OP150、OP160和OP170,手工时间42秒,走动时间2秒,等待机器时间17秒,共61秒;

4、8号操作工序的工作整合表中主要完成三个工序:

OP200,手工时间53.5秒,走动时间4秒,共57.5秒。

注意到6号和7号操作工序有较多的机器引起的等待时间。

任何的等待和走动都是我们改进的空间。

完全抛开走动时间和等待机器时间、将5~8号操作工序的中手工时间进行总和,操作人员共计4人,手工时间共计198秒。

把目前5~8号操作工序的工作要素进行重新整合:

将6号操作工序OP140和OP180的工作要素分别分配给5号操作工序和7号操作工序。

即将原四人制的操作工序重新整合成三人制,当然,其平均手工时间已经到了66秒。

但如果这些工序成为瓶颈,客户的需求仍无法完成。

在实际观察分析和员工的沟通中,跨功能改善小组发现,如要达到60秒的节拍,还需解决以下几个问题:

1、放螺栓的料架阻挡行进路线;

2、设备的不稳定对节拍的影响;

3、将增加大量的走动时间;

4、OP200和OP130之间托盘传输将遇到问题;

5、OP140机器时间过长;

6、OP140、OP150和OP160装夹和卸载工件的时间过长;

改善方案:

1、在设备上安装一个料盒,将螺栓放入料盒,将原来放螺母的料盒与料架取消,让出人员行走路线;

改善前

2、工程师调试设备---OP120增加一安全接近开关,改善光电开关引起的误报警问题,两个开关只要有一个满足,即可运行;

3、将生产线滑道截短,减少走动;

4、由于滑道截短后OP200向内缩进了约1米,因此原来放托板的料架已不适用,改为滑道。

将OP200吐出的托盘直接滑到OP130;

改善后

5、OP140机器时间长,使用两根量棒,减少等待时的手工时间;

改善前

改善后

6、将原来的插销式定位销改为拉拔式,节省取放定位销的时间。

改善前

改善后

改善结果:

将5~8号操作工序的工作要素进行重新整合后,由3人完成之前4人的操作,节拍仍控制在58秒以下。

5号操作工序的工作整合表中完成两个工序:

OP130和OP140,手工时间55秒,走动时间3秒,等待机器时间0秒,共58秒;

6号操作工序的工作整合表中完成四个工序:

OP150、OP160、OP170和OP180,手工时间52秒,走动时间5秒,等待机器时间0秒,共57秒;

7号操作工序的工作整合表中完成一个工序:

OP200,手工时间46秒,走动时间4秒,共50秒。

(原8号操作工序)

操作工序

整合工序(个)

手工时间降低为(秒)

走动时间降低为(秒)

等待机器时间降低为(秒)

最终改善结果:

1、转换引起的损失时间减少60%,OE提升3%;

2、ATT加快至58秒,减少4秒/件,已达到满足客户需求的目的;

3、提高产能的同时,实际减员增效,8人制生产改善成为7人制生产,生产率提高32%;

4、改善后的人机利用率:

持续改善项目

获得了较好的改善结果同时,又将最新的数据输入分析对比表,说明仍有相当大的改进空间需要我们努力。

持续改进,“当前的状态永远不是最好的”(又是京西重工的改进原则之一)。

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