开关稳压电源E题设计报告国赛一等奖大学生电子设计竞赛DOC.docx

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开关稳压电源E题设计报告国赛一等奖大学生电子设计竞赛DOC

开关稳压电源(E题)

摘要

本系统以Boost升压斩波电路为核心,以MSP430单片机为主控制器和PWM信号发生器,根据反馈信号对PWM信号做出调整,进行可靠的闭环控制,从而实现稳压输出。

系统输出直流电压30V~36V可调,可以通过键盘设定和步进调整,最大输出电流达到2A,电压调整率和负载调整率低,DC-DC变换器的效率达到93.97%。

能对输入电压、输出电压和输出电流进行测量和显示。

系统特色:

1)输出电压反馈采用“同步采样”方式,能有效避免电压尖峰对信号检测的影响。

2)采用多种有效措施降低系统的电磁干扰(EMI),增强电磁兼容性(EMC)。

3)具有完善、可靠的保护功能,如:

过流保护、反接保护、欠压保护、过温保护、防开机“浪涌”电流保护等,保证了系统的可靠性。

1方案论证

1.1DC-DC主回路拓扑

方案一间接直流变流电路:

结构如图1-1所示,可以实现输出端与输入端的隔离,适合于输入电压与输出电压之比远小于或远大于1的情形,但由于采用多次变换,电路中的损耗较大,效率较低,而且结构较为复杂。

方案二Boost升压斩波电路:

拓扑结构如图1-2所示。

开关的开通和关断受外部PWM信号控制,电感L将交替地存储和释放能量,电感L储能后使电压泵升,而电容C可将输出电压保持住,输出电压与输入电压的关系为UO=(ton+toff),通过改变PWM控制信号的占空比可以相应实现输出电压的变化。

该电路采取直接直流变流的方式实现升压,电路结构较为简单,损耗较小,效率较高。

 

图1-2Boost升压斩波电路拓扑结构

综合比较,我们选择方案二。

.2控制方法及实现方案

方案一利用PWM专用芯片产生PWM控制信号。

此法较易实现,工作较稳定,但不易实现输出电压的键盘设定和步进调整。

方案二利用单片机产生PWM控制信号。

让单片机根据反馈信号对PWM信号做出相应调整以实现稳压输出。

这种方案实现起来较为灵活,可以通过调试针对本身系统做出配套的优化。

但是系统调试比较复杂。

在这里我们选择方案二。

1.3

系统总体框图

.4

图1-3系统总体框图

提高效率的方法及实现方案

1)Boost升压斩波电路中开关管的选取:

电力晶体管(GTR)耐压高、工作频率较低、开关损耗大;电力场效应管(PowerMOSFET)开关损耗小、工作频率较高。

从工作频率和降低损耗的角度考虑,选择电力场效应管作为开关管。

2)选择合适的开关工作频率:

为降低开关损耗,应尽量降低工作频率;为避免产生噪声,工作频率不应在音频。

综合考虑后,我们把开关频率设定为20kHz。

3)Boost升压电路中二极管的选取:

开关电源对于二极管的开关速度要求较高,可从快速恢复二极管和肖特基二极管中加以选择。

与快速恢复二极管相比,肖特基二极管具有正向压降很小、恢复时间更短的优点,但反向耐压较低,多用于低压场合。

考虑到降低损耗和低压应用的实际,选择肖特基二极管。

4)控制电路及保护电路的措施:

控制电路采取超低功耗单片机MSP430,其工作电流仅280μA;显示采取低功耗LCD;控制及保护电路的电源采取了降低功耗的方式,具体实现见附录图2,单片机由低功耗稳压芯片HT7133单独供电。

2电路设计与参数计算

2.1Boost升压电路器件的选择及参数计算

Boost升压电路包括驱动电路和Boost升压基本电路,如图2-1所示。

 

图2-1Boost升压电路

(a)PWM驱动电路(b)Boost升压基本电路

2.1.1开关场效应管的选择

选择导通电阻小的IRF540作为开关管,其导通电阻仅为77mΩ(VGS=10V,ID=17A)。

IRF540击穿电压VDSS为55V,漏极电流最大值为28A(VGS=10V,25°C),允许最大管耗PCM可达50W,完全满足电路要求。

2.1.2PWM驱动电路器件的选择

单片机I/O口输出电压较低、驱动能力不强,我们使用专用驱动芯片IR2302。

其导通上升时间和关断下降时间分别为130ns和50ns,可以实现电力场效应管的高速开通和关断。

IR2302还具有欠压保护功能。

2.1.3肖特基二极管的选择

选择ESAD85M-009型肖特基二极管,其导通压降小,通过1A电流时仅为0.35V,并且恢复时间短。

实际使用时为降低导通压降将两个肖特基二极管并联。

2.1.4电感的参数计算

1)电感值的计算:

其中,m是脉动电流与平均电流之比取为0.25,开关频率f=20kHz,输出电压为36V时,LB=527.48μH,取530μH。

2)电感线径的计算:

最大电流IL为2.5A,电流密度J取4A/mm2,线径为d,则由

得d=0.892mm,工作频率为20kHz,需考虑趋肤效应,制作中采取多线并绕方式,既不过流使用,又避免了趋肤效应导致漆包线有效面积的减小。

2.1.5电容的参数计算

其中,ΔUO为负载电压变化量,取20mV,f=20kHz,UO=36V时,CB=1465μF,取为2000μF,实际电路中用多只电容并联实现,减小电容的串联等效电阻(ESR),起到减小输出电压纹波的作用,更好地实现稳压。

2.2输出滤波电路的设计与参数计算(见附录)

2.3控制电路的设计与参数计算

单片机根据电压的设定值和电压反馈信号调整PWM控制信号的占空比,实现稳压输出,同时,单片机与采样电路相结合,将为系统提供过流保护、过热保护、过压保护等措施,并实现输出电压、输出电流和输入电压的测量和显示。

PWM信号占空比

当U2=15V,UO=36V时,UIN=1.2*U2-2V=16V,最大值DMAX=0.556;

当U2=21V,UO=30V时,UIN=1.4*U2-2V=27.4V,最小值DMIN=0.087

系统对于单片机A/D采样精度的要求:

题目中最高的精度要求为0.2%,欲达到这一精度,A/D精度要达到1/500,即至少为9位A/D,MP430置A/D为12位,只要合理设定测量围,完全可以达到题目的精度要求。

.4保护电路的设计与参数计算

2.4.1过流保护(共三级)

1)输入过流保护

在直流输入端串联一支保险丝(250V,5A),从而实现过流保护。

2)输出过流保护

输出端串接电流采样电阻RTEST2,材料选用温漂小的康铜丝。

电压信号需放大后送给单片机进行A/D采样。

过流故障解除后,系统将自动恢复正常供电状态。

3)逐波过流保护

逐波过流保护在每个开关周期对电流进行检测,过流时强行关断,防止场效应管烧坏。

具体实现电路见附录图5(a)。

考虑到MOS管开通时的尖锋电流可能使逐波过流保护电路误动作,加入如附录图5(b)所示电路。

2.4.2反接保护

反接保护功能由二极管和保险丝实现,电路如附录图3(a)。

2.4.3过热保护

通过热敏电阻检测场效应管的温度,温度过高时关断场效应管。

2.4.4防开机“浪涌”保护

用NTC电阻实现了对开机浪涌电流的抑制,见附录图3(a)。

2.4.5场效应管欠压保护

利用IR2302的欠压保护功能,对其电源电压进行检测,使场效应管严格工作在非饱和区或截止区,防止场效应管进入饱和区而损坏。

.5数字设定及显示电路的设计

分别通过键盘和LCD实现数字设定和显示。

键盘用来设定和调整输出电压;输出电压、输出电流和输入电压的量值通过LCD显示。

电路接口见附录。

.6效率的分析及计算(U2=18V,输出电压UO=36V,输出电流IO=2A)

DC-DC电路输入电压UIN=1.2*U2-2V=19.6V,信号占空比D≈1-UIN/UO=0.456,

输入电压有效值IIN=IO/(1-D)=3.676A,输出功率PO=UO*IO=72W

下面计算电路中的损耗P损耗:

1)Boost电路中电感的损耗:

其中,DCR1为电感的直流电阻,取为50mΩ,代入可得PDCR1=0.68W

2)Boost电路中开关管的损耗

开关损耗PSW=0.5*UIN*IIN(tr+tf)*f

其中,tr是开关上升时间,为190ns,tf是开关下降时间,为110ns,f是开关频率,为20kHz,代入可得PSW=0.2160W

导通损耗

其中,导通电阻RDSON=77mΩ,电流感应电阻RSNS取0.1Ω,代入得PC=1.23W

3)肖特基二极管的损耗

流过二极管的电流值与输出电流I0相等,则二极管损耗

其中,IO=2A,取二极管压降VD为0.35V,代入可得PD=0.7W

4)两只采样电阻上的总损耗为0.9W(计算过程见附录2)

其他部分的损耗约为0.8W,具体计算过程见附录2。

综上,电路中的总损耗功率P损耗=4.5W

DC-DC变换器的效率η=PO/(PO+P损耗)=94%

.7系统特色:

1.输出电压反馈采用“同步采样”方式,有效地避免了电压尖峰对信号检测的影响。

软件滤波可降低毛刺干扰,但不能从根本上减小干扰。

“同步采样”法是根据开关毛刺的可预测性(集中在开关瞬间,持续时间不超过2μS),在开关管动作后2μS再采样,避免采到毛刺,提高了反馈信号的准确度和稳定度。

2.采用多种措施降低系统的电磁干扰(EMI),如:

开关频率较低,降低了EMI;单片机部的时钟源-压控震荡器(DCO)采用了‘抖频’技术,使EMI能量分散在各个频率点上,降低了EMI的峰值;产生PWM信号时也使用了‘抖频’技术,即实现了用较少位数的PWM产生较多的控制阶数,又减少了EMI。

3.具有多重保护措施,保证了系统的高可靠性。

3软件设计(主要流程图如图3-1所示)

 

图3-1主要流程图

程序说明:

本程序主要通过键盘设定输出电压值,利用PI算法控制PWM的占空比,实现电压稳定输出.并且为了减少干扰,软件采用同步采样的方法,即在PWM上升沿后2微秒,再去采样,这样就可以避免采样到毛刺,进行错误的判断,导致输出电压不稳,再根据一些其它的反馈采样值进行调整,保证系统可以安全可靠稳定的工作。

4系统测试及结果分析

4.1测试使用的仪器(如表4.1所示)

表4.1测试使用的仪器设备

序号

名称、型号、规格

数量

备注

1

FLUKE15B万用表

4

美国福禄克公司

2

TDGC-2接触调压器(0.5KVA)

1

松特电器

3

KENWOODCS-4125示波器

1

带宽20MHz

4.2测试方法(连接如图4-1所示)

图4-1测试连接图

4.3测试数据

4.3.1电压调整率SU测试(测试条件:

IO=2A,UO=36V)

U2=15V时,UO1=35.98V;U2=21V时,UO2=36.13V。

电压调整率SU=(UO2-UO1)/UO1=0.42%。

4.3.2负载调整率SI测试(测试条件:

U2=18V,UO=36V)

IO=0A时,UO3=36.29V;IO=2A时,UO4=36.04V。

负载调整率SI=(UO3-UO4)/UO3=0.69%。

4.3.3DC-DC转换器效率η测试(测试条件:

IO=2A,UO=36V,U2=18V)

UIN=19.5V,IIN=3.88A;UO=36.00V,IO=1.975A。

DC-DC转换器效率η=UOIO/UINIIN=93.97%。

4.4测试结果分析

4.4.1测试数据与设计指标的比较(如表4.2所示)

表4.2测试数据与设计指标的比较

测试项目

基本要求

发挥要求

电路测试结果

输出电压可调围

30V-36V

实现

最大输出电流

2A

实现

电压调整率

≤2%

≤0.2%

0.42%

负载调整率

≤5%

≤0.5%

0.69%

输出噪声电压峰峰值

≤1VPP

1.8VPP

DC-DC变换器效率

≥70%

≥85%

93.97%

过流保护

动作电流

2.5±0.2A

故障排除后自动恢复

动作电流2.53A,

可以自动恢复。

输出电压设定和步进调整

步进1V,测量和显示电压电流

实现,步进可达0.1V。

其他

完整可靠的保护电路

4.4.2产生偏差的原因

1)对效率等进行理论分析和计算时,采用的是器件参数的典型值,但实际器件的参数具有明显的离散性,电路性能很可能因此无法达到理论分析值。

2)电路的制作工艺并非理想的,会增加电路中的损耗。

4.4.3改进方法

1)使用性能更好的器件,如换用导通电阻更小的电力MOS管,采用低阻电容。

2)使用软开关技术,进一步减小电力MOS管的开关损耗;

3)采用同步式开关电源的方案,用电力MOS管代替肖特基二极管以减小损耗;

4)优化软件控制算法,进一步减小电压调整率和负载调整率。

5结论

本电路结构简单,功能齐全,性能优良,除个别指标外均达到并超过了题目要求。

保护电路完善,使用更安全。

使用同步采样技术和多种抗EMI技术使得本电路更加环保。

由于时间紧,任务较为繁重,本电路尚有不足之处,如输出纹波偏大等。

这些都是以后我们努力和改进的方向。

 

附录1电路原理图

图1开关稳压电源电路

 

 

图4输出过流保护电路

 

图5逐波过流保护电路

附录2效率计算完整过程

电路中的主要损耗已在正文中进行了计算,下面给出其他部分损耗的计算过程:

1.Boost电路中电容的损耗

输出电流有效值

代入数据得IO-RMS=2.069A

而电容的损耗

等效串联电阻ESR取为10mΩ,代入得PCO1=0.0428W

2.输出滤波电路的损耗:

1)电容的损耗计算方法与求PCO1相同,可求得PCO2=0.0428W

2)电感的损耗

其中,DCR2为电感的直流电阻,取为50mΩ,又IO=2A,

代入可得PDCR2=0.20W

3.PWM驱动部分的损耗

1)驱动芯片IR2302的静态损耗为12mW(可忽略)

2)IR2302驱动电路的动态损耗

其中,导通控制电压UGSON=12V,场效应管输入电容CQON=1.7nF,f=20kHz,代入计算得P驱动=2.45mW(可忽略)

4.由于设计实现时较多的考虑到降低功耗,控制电路和检测保护电路功耗都较小,总体估算为0.5W。

4.过流保护采样电阻上的损耗

其中,IO=2A,RTEST2=0.09Ω,代入可得PRTEST2=0.36W

5.逐波过流保护采样电阻上的损耗

其中,采样电阻RTEST1=0.087Ω,代入数据计算可得PRTST1=0.536W

附录3输出滤波电路的设计与参数计算

为了降低纹波,采用LC低通滤波器,取截止频率fL=200Hz,电容取470μF,

可得

代入得L=215.80μH,取220μH

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