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六、CFG桩施工质量检验 8

八、试验总结 9

CFG桩试桩工艺性试验总结

根据设计文件和规范的相关要求,我单位于2012年6月6日进行了CFG桩工艺性试验,目的为确定施工参数后方可开展CFG桩的大规模施工,在DK92+980段线路左侧路基进行了3根CFG桩成桩工艺性试验,该试验桩已按照既定方案顺利完成。

现将该工艺试验施工情况总结如下:

一、编制依据

《高速铁路路基工程质量验收标准》TB10751-2010

《高速铁路路基工程施工技术指南》铁建【2010】241

《铁路工程地基处理技术规程》TB10106-2010

《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010

《新建天津至保定铁路个别路基设计通用图》

《铁路工程桩基检测技术规程》TB10218-2008

二、工程概况

1、中铁二局津保铁路JBSG-4标段四分部DK92+749.6~DK92+779.6,DK92+980.9~DK93+010.9,DK93+333.39-DK93+363.39,DK93+391.25-DK93+421.25,DK96+489.83+~DK96+519.83段采用CFG桩地基处理加固方式。

布置方式:

正四边形布置,设计桩径0.4m,桩间距1.6m,设计桩长18m.复合地基承载力不小于200KPA,单桩地基承载力不小于450KN.

2、地层:

粉土:

黄褐色,稍密-密实,稍湿-潮湿,厚0.9-6.8m,夹粉砂透镜体;

粉质黏土:

黄褐色,硬塑,局部软塑,夹粉土及粉砂透镜体,厚6.2-10.1m;

行褐色,密实、稍湿-潮湿,厚1.5-5.5m;

黄褐色,硬塑,含少量锈斑及姜石,厚1.8-7.9m,夹粉砂透镜体;

以下为粉砂及粉质黏土,岩土基本承载力为120kpa、140kpa。

3、水文:

地下水为第四系空隙潜水,主要靠大气降水补给,经取地下水样化验,地下水在化学侵蚀环境条件下,对混凝土结构具有硫酸盐侵蚀性,地表土在化学侵蚀环境中对混凝土结构无侵蚀性。

三、试桩目的验证情况

⑴ 工艺试验的施工设备、施工工艺和方法、施工顺序满足施工需要。

⑵ 混合料配合比经试验结果印证满足施工需要

⑶ 混凝土坍落度出厂设置160mm~200mm,现场实际测量为180mm,185mm。

⑷ 工艺试验拟定的混凝土搅拌时间满足施工需要。

⑸ 混凝土灌注过程中按照1.5m~1.7m/min进行拔管,可保证桩身质量。

按要求对试验桩进行低应变检测试验及符合地基承载力试验,以确认CFG桩的设计参数及桩身的完整性。

试验结论见后附试验报告。

四、施工过程控制

1、施工用原材料及施工配合比

水泥:

鹿泉鼎鑫42.5水泥;

砂:

易县中砂;

碎石:

采购于易县,规格为5~20㎜;

粉煤灰:

河北冀能环保材料Ⅱ级粉煤灰;

水:

用饮用水。

试验室配合比准备:

混合料配合比为:

外加剂=0.70:

0.30:

2.66:

3.53:

0.66:

0.010;

出厂坍落度控制在160~200㎜。

现场坍落度为180㎜、185㎜。

2、人员、机械设备

现场管理人员2名,现场技术人员1名,机长1名,操作人员3名。

采用液压步履式螺旋钻孔机1台、HBT60S型混凝土泵1台、DSM250柴油发电机1台、罐车3台。

五、试验桩施工工艺控制

1、施工准备

1、CFG桩施工采用纵退横移的顺序施作,防止损坏成桩。

如下图。

2、测量队放出桩位,用竹签标记,并撒上白灰点。

3、施工工艺流程:

开始

开始

原地面处理

测量放样

钻机就位

钻进

钻进至设计深度

停止钻进

向管芯泵送拌合料

提钻

管内拌合料有足够的高度

移机

封顶

提出钻杆

结束

拌合料拌制

CFG试桩施工工艺框图

2、钻机就位

 钻机就位必须平整、稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动。

就位后校正好钻杆的位置和垂直度,在钻机两侧吊垂球校正、调整钻杆垂直度,并且在钻杆或钻架上标记控制钻孔深度的标尺,以便在施工中观测记录,垂直度的容许偏差不大于1%,在以上步骤经检查各项偏差符合要求后开始钻孔。

3、钻孔

 钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动马达钻进,先慢后快。

在钻孔过程中,如发现钻杆摇晃或难钻时,放慢进尺,避免导致桩孔偏斜、位移,甚至使钻杆、钻具损坏。

当钻头到达设计桩长预定标高时,关闭电机,在钻机塔身做出钻机动力头底面停止位置标识,作为控制成孔深度的依据。

4、孔深及垂直度检查

在钻孔达到预定标高时,检查孔深和垂直度偏差,填写试桩记录,报请监理工程师检查。

5、灌注混合料

混凝土采用拌合站集中拌制,砼罐车运送到工地混合料塌落度控制在160mm~200mm。

2)、混合料灌注

采用高压输送泵泵送混合料。

3)、成桩

成桩过程必须连续,避免中途停机。

4)、拔管

当钻杆芯管充满混合料后开始拔管,禁止先拔管后泵料,拔管速度为1.5~1.7米/min,拔管过程中确保不让芯管露出混合料面,避免造成断桩现象。

6、成桩验收

对灌注的混合料,制作试件,进行28天抗压强度检验;

对每根桩总体混合料质量进行检验,确保混合料灌注量不小于设计标示应灌注总质量;

确认桩长能够保障有效桩体设计高程且有不少于30厘米保护桩体。

六、CFG桩施工质量检验

施工质量验收标准见表1。

①过程检测:

a.施工过程质量检验主要应检查施工记录、混合料坍落度、桩数、桩位偏差、桩顶标高及其质量和桩体试块抗压强度。

b.桩位允许偏差:

0~50mm、桩身倾斜不大于1%、桩体有效直径不小于设计值。

表1施工质量验收标准

主控项目

1

水泥、粗细骨料的品种、规格、质量

符合设计要求

2

混合料的坍落度

180mm185mm

3

混合料的强度

见后附试验报告

4

桩的数量、布桩形式

3根,正方形布置间距1.6米

5

单桩投料量

6

桩的有效长度

18、18.1、18.2

7

桩身质量

符合设计要求,见后附试验报告

一般项目

允许偏差

桩位(mm)

30

桩身垂直度

0.5%

桩体有效长度

18、18.1

②施工后质量检测:

施工结束,成桩28d后进行桩身完整性、单桩地基承载力及复合地基检测。

a.CFG桩身检测

成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一个台班做一组(3块)150mm×

150mm×

150mm的试块,标准养护,测定28d抗压强度。

b.桩身完整性检测:

采用低应变动力检测桩身的完整性。

c.复合地基检测:

采用单桩载荷试验检测复合地基承载力,静载试验要求达到桩的极限承载力。

八、试验总结

试桩记录具体情况如下:

序号

桩位编号

成孔时间

灌注时间

桩长(m)

备注

终止

设计

实际

试桩1

16:

40

53

17:

05

18

18.4

电流值一般130A,最大230A

试桩2

06

20

35

18.5

电流值一般130A,最大252A

试桩3

36

49

18:

01

18.3

电流值一般130A,最大245A

通过在DK92+980处组织实施CFG桩试桩试验,使我们更深入地了解了CFG桩的施工工艺流程及需要注意的问题,检验了我们的施工工艺的可行性、施工准备的可靠性、施工组织的合理性,为我们提供了有价值的技术参数,也为我们以后CFG桩的大规模施工积累了经验,提供了一个良好的铺垫。

后附:

1、CFG桩复合地基载荷试验报告;

2、CFG桩抗压强度报告;

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