燃气设备故障分析报告Word文档下载推荐.docx

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2015年燃气部对长伊公司和中油公司的84条加气枪累计

维修389起。

主要故障部位:

1枪阀故障最多,全年131起,总数的34%;

2拉脱阀故障77起,占总数的20%;

3电磁阀故障58起,占总数的15%;

枪阀主要故障是枪阀内的填料和密封圈破损,分别占总

数的45%和22%;

其次是枪阀手柄损坏占总数的15%;

仅有1

1%的故障需要更换枪阀部件或者整套枪阀。

拉脱阀主要故障

为密封圈破损占总数的67%。

15年燃气部为了方便维修,方

便备件采购,统一了拉脱阀型号共计淘汰了16个旧款拉脱阀

占总数的17%;

其次是连接丝扣松动,需要更换部件的仅占

总数的7%。

小结:

加气机主要故障集中在枪阀和拉脱阀胶圈

的破损,枪阀和拉断阀的密封填料属于常规易损部件,备件

质量为统一标准。

为降低燃气部外出维修频次,在2016年燃

气部将系统培训加气站运行工维修技能,将该部位维修任务

交给站内,将维修配件发放给各站监督使用。

燃气部对卸气柱故障维修全年共计18次。

卸气柱不易出

现故障,故障主要发生在卸气软管5次,其次是伴热带维修和

管线接头松动漏气。

该部位维修数据显示为正常。

燃气部对管束车维修全年共计41次(不包括管束车2次定

期年度检查发现的问题)。

管束车主要故障有1放空系统故障

7次(其中爆破片易熔塞更换6次);

2气管路线固定管卡;

栓紧固2次,螺栓丢失2次,管卡丢失1次;

3快装接头故障:

松动紧固2次,更换快装接头4次;

4压力表温度表故障7次;

5

气动球阀故障:

阀门内漏4次,手柄丢失2次。

6管线接头故障

接头漏气3次,管道断裂1次,冰堵2次。

分析结果:

我公司CNG管束车数量较多,类型齐全,公司尚未建立

完善的管理制度,燃气部维修人员技能仍有缺陷。

在2015年

曾经发生过2次爆破片泄露,1次车头供气系统接头脱落泄露

的事故事件。

建立完善的管理体系,提高维保人员的技能,落

实有效的

绩效考核制度将做为燃气部2016年工作重点。

储气

设备故障分析

燃气部对储气设备维修全年共计40次。

安全阀校验21次

占总数的525%;

压力表校验12次占总数30%;

硅谷站压力表型号与它站型号不符合,为统一压力表型

号更换一次压力。

另外,气体报警器故障2次,丝扣松动漏气3次;

排污阀

内漏1次。

分析结论:

储气瓶组故障在2015年表现平稳正常,现有管理方式可

满足设备正常使用。

液压平推设备故障分析

2015年燃气部对长伊公司和中油公司的2台液压平推设备

进行了维修,共计处理故障83起。

(吉林解放北、长春路加气站维修数据未列入统计表)

(一)主要故障部位:

1.控制系统故障(包括气动阀门,执行器,空气管线,

空气泵等)29次故障,占全部故障的35%;

2.软管快装接头(快装接头和注油软管以及卸气软管)

12次故障,占全部故障的14%;

3.功能阀门(压差快关,溢流阀,单向阀,注油阀等)

9次故障,占全部故障的11%;

液压平推压缩机属于CNG加气站淘汰型设备,现已经不

作为东北地区新建加气站的选择机型。

设备故障率高、维护

费用高,必须使用专用CNG运输车辆的弊端比较明显。

设备

故障受气质影响、维护保养及时性影响、采购的配件质量影

响、设备设计性能完善程度影响等,综合因素复杂。

设备自

身特点给计划性维修带来较大不确定性。

尤其净月站设备属

于一代产品,无油温加热系统,专用顶升泵系统,润滑油磁

过滤系统的设计缺陷,因此故障率明显偏高。

建议公司将净

月站设备更换列入2017年计划

压缩机故障分析

注:

意大利新比龙压缩机维修数据统计在2015年上半年

不全,实际故障率应更高。

2015年燃气部对长

伊公司和中油公司的14台

压缩机进行了维修,共计处

理故障230起。

1.控制系统(包括气动阀门,执行器,空气管线,空气

泵等)43次故障,占全部故障的19%;

2.压缩机内部故障(包括各级进气排气阀、组合阀,轴

承等)39次故障,占全部故障的17%;

3.电仪系统(温度,压力测量传感系统包括压力表,变

送器,铂电阻,信号线)38次故障,占全部故障的17%;

4.松动漏气故障31次,占全部故障的13%。

其中压缩机

机体漏气20次,仪表管理漏气11次。

5压缩机外部部件故障(包括安全阀、分配法、排污阀、

卸荷阀等)29次故障,占全部故障的13%。

6,控制柜故障(包括安全栅、稳压器、继电器、软启动、

浪涌等)25次,占全部故障的11%

7冷却系统、润滑系统、管线基础合计25次故障,占全部

故障的10%。

七各增压设备故障率对比

17台压缩机平均故障率为195次/每月,共有八台压缩机

故障率高于平均故障率。

分别是中油节能的金科液压平推设备

、中油节能的三台意大利压缩机、辽源客运的安瑞科液压平

推设备、东环城站的自贡东方压缩机以及两台刚刚运行的新

型号的金星压缩机。

故障最少压缩机分别是伊通河站的两台

老式金星压缩机以及梅河、岭东、东昆的三台压缩机。

吉达和辽源公园的金星压缩机刚刚投入使用出现了

因缸体内有铁屑杂质导致气阀多次故障的重复性维修事件。

(一)中油节能站金科液压平推设备故障率

中油节能站金科液压平推设备故障率为644次/每月。

典型的故障:

1控制系统的电磁阀

2主油泵损坏

3功能阀门的溢流阀

4控制系统的空气泵和空气管线。

总结:

设备老旧故障频

发,备件质量差。

建议:

逐步淘汰更换。

(二)中油节能站意大利压缩机故障率

中油节能站意大利压缩机故障率最高为352次/每月。

1压缩机内部的各级气阀和组合阀

2控制柜中的安全栅

3压缩机外部的单向阀

4控制系统的气动球阀。

5电仪系统和变送器

设备老旧故障频发,备件质量差。

(三)东环城的自贡东方压缩机故障率

东环城的自贡东方压缩机故障率第二高为256次/每月。

1电仪系统的压力表,温度表;

2控制系统的空气泵故障;

3新运工控制柜操作操作失误。

1加强管理

2新运行工上岗前应先进过系统培训,减少运行工流失频

率。

(四)安瑞科液压平推设备故障率

辽源客运的安瑞科液压平推设备故障率为208次/每月。

1控制系统的电磁阀;

2快装接头易故障;

3因跑冒滴漏造成的液压油消耗

设备总体运转稳定,电源不稳导致电磁阀易出现故障;

防爆墙妨碍了设备与管束车的连接导致快装接头易损坏且漏

油严重。

(五)新型的金星压缩机故障率

新型的金星压缩机故障率为144次/每月。

1

系统中的气动球阀和压缩机内部的

各级进气排气阀不能正常工作。

2新投产压缩机易出现松动漏气

3压缩机外部的排污阀易内漏,仪表阀的安全阀以失灵4

控制系统中的信号线路易松动。

新投产的压缩机故障频繁,厂家应采用更加有效的方法

吹扫机体内的焊渣,定期对电器设备的信号线

(六)安瑞克金星压缩机故障率

安瑞克金星压缩机故障率

为084次/每月。

1平安站空气管线冬季易冰堵;

2程序易受干扰、紊乱。

(七)伊通河的老式金星压缩机故障率

伊通河的金星压缩机故障率最低为063次/每月。

典型的故障

1机体震动造成的铂电阻故障;

2一号压缩机管线支架断

裂,焊口

开裂。

3冷却系统的水泵和冷却器更换

4地脚螺栓松动,造成缓冲罐振动

设备运行平稳,维修员对该设备故障判断的准确及时。

机体易振动造成后续隐患。

站内应给以重视。

其他维修事件

保养:

电机注油,更换

润滑油,冷却风机注油,配

电柜除尘紧固,注油器不滴

油清洗路网

冰堵:

运行工培训内容增加冰堵处理,三种方法1加甲醇

2开水3排压用压力顶。

对突然停机后压缩机出现异常报警的

处理方法加强培训。

不能处理事件:

2次赶到现场后没有再发现报修的故障内

容之后一周找到原因。

8次故障判断出来但没有备件造成发现

故障但处理不了

停气事件分析

2015年因燃气设备故障造成的停产事件为71次共计376

小时。

造成停产的设备主要是增压设备(压缩机,液压平推设

备、液压活塞设备)65次共计3676小时,其次是卸气柱的冰

堵5次共计52小时,最后是储气设备故障共计1次32小时。

结:

2015年造成站内停产的主要原因是增压设备故障。

其中预防性维修7次共计345小时;

重大停产事件(停气

超过5小时以上的事件)20起共计2615小时占总停产时间的7

0%。

1辽源公园和辽源客运9次停产时间超过5小时,但均未超

过10小时。

主要由于外线站距离过远导致。

220起重大停产事件中有10起发生在23:

00—

3:

00之间,维修员过于疲劳导致精神状态和反应速度受到影

响。

而且夜间疲劳驾驶易出现交通事故。

3东昆站故障率064次/每月排名整数第三,但停气事件7

次48小时。

排行倒数第三。

设备故障率低但累计停气时间长

,维修及操作人员仍需加强培训,提高对设备的处置能力。

二次维修事件分析

2015年共计发生96起二次维修事件(维修后10天内再次

发生故障的事件)。

其中因其他部分故障导致二次维修事件5

0起,占总数的52%;

相同部分故障重发发生导致的二次维修

事件26起,占总数的27%;

因为没有备件导致的二次维修16起,占总数的17%;

大修后续问题导致的二次维修4起占总数的4%。

净月站二次维修次数最多全年共发生30次。

故障复杂多

样、对隐患排查不彻底员工不能一次性发现所有隐患、维

修员

故障判断不准确是造成二次维修的主要原因。

普阳站二次维修全年共计发生10次。

主体部件磨损严重

故障不能根本上接触造成气阀部分故障反复发生。

1站内现在故障排查不够彻底,发现问题不够全面,因加

强对运行工故障判断的培训。

2目前燃气备件库仍有不足,应适当增加。

3燃气部维修员对金星、安瑞科设备熟悉程度要好于其他

设备,公司应邀请厂家加对维修员故障判断的培训。

4燃气部现有条件下保持中油节能设备正常运转略有不足

全年维修量变化趋势图

2015年维修量较2014年有较大幅度提高,1月份2月

份与2014年基本持平,3月份以后开始大幅增加。

主要是

13月份以后预防性维修计划开始执行,燃气部主动的增

加预防性维修次数;

24月份以后中油洁能加气站逐步纳入我公司管理体系,

维修量得到有效统计。

总结

燃气部2015年共计出动维修874次。

其中加气机维修389

次占总数45%;

压缩机维修230次占总数26%;

液压设备维修

83次占总数的9%;

较2014年682次维修量同比增加281%201

5年较2014年新增6台增压设备。

其中4台为中油节能老旧设

备,2台新投产使用的金星压缩机。

此6台设备均为高故障率

设备。

2015增压设备平均故障率为198较2014年203略有下降

2015年较2014年有2台设备故障率上升,1台设备故障率持

平,其余8台设备故障率均有所下降。

我们的优势:

1应急维修工具的配备,使维修员在处理故障时更加得心

应手;

2燃气备件库房的建立保证了高质量备件的供应;

3应

急维修车使用使燃气部维修效率大辅增加。

我们的不足

1运行工技能薄弱和奖励机制不够完善照成故障不能被及

时发现;

2维修员对新型号设备熟悉程度不足;

3燃气备件库房备

件储备不够全面;

4凌晨时段维修造成维修员疲劳导致精神状态和反应速度

受到影响夜间维修质量;

5部门站内设备日常保养还依靠燃气部。

6对于闲置设备

的存放管理。

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