小方坯连铸漏钢原因分析及预防措施样本Word格式文档下载.docx

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核心词:

小方坯;

漏钢分析;

改进办法

安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂(如下简称安钢二炼钢)2号方坯连铸机采用浸入式水口加保护渣保护浇注工艺。

铸机平均溢漏钢率为0.68%,上半年平均为0.9%,最高月份为1.2%,溢漏事故多,已严重影响了连铸生产。

为增进连铸生产顺行,同步也为铸机高效化生产打下基本,于元月开始对2号方坯连铸机溢漏钢进行攻关,并获得了明显效果。

1工艺现状

安钢二炼钢2号连铸机始建于1989年,铸机类型为国产SFR-6型四机四流小方坯连铸机,铸坯断面为120mm×

120mm,采用定径水口、浸人式水口、保护渣和事故摆槽等浇注方式。

当前,重要浇注钢种为Q235B、HRB335、HRB400、Q345B等钢种,连铸机重要技术参数为:

流间距1100mm;

正常拉速2.8~3.5m/min;

铜管长度850mm;

铜管壁厚12.5mm;

铜管材质为脱氧磷铜;

水缝宽度3.5mm;

结晶器倒锥度(0.56%~0.76%)/m;

结晶器水量95~100m3/h;

结晶器水压0.6~0.7MPa;

振动构造形式为半板簧振动。

2漏钢事故概况

2号机溢漏钢569次,记录成果见图1,角裂漏钢占69%,为重要漏钢类型,下渣漏钢和拉断漏钢分别占14.9%和6.7%。

因而,控制角裂漏钢可以大幅度减少溢漏钢率。

角裂漏钢铸坯形貌如图2所示,角裂漏钢重要发生在出结晶器坯壳距角部10~25mm处,漏钢长度100~200mm,沿漏钢部位上下有纵裂缺陷。

3因素分析

3.1钢种影响

我厂重要生产低碳钢,其在结晶器内形成初生坯壳,在固相线温度如下25~50℃时发生包晶反映(δ+L—γ),并随着较大线收缩,坯壳与结晶器壁脱离产生大气隙,导出热流减少,坯壳变薄,并且厚度不均匀。

当坯壳所受应力超过其抗拉强度时,在坯壳薄弱处产生应力集中浮现细小纵裂纹,出结晶器坯壳由于失去支撑以及受二冷强冷影响,裂纹进一步扩大,发生漏钢。

相似冷却条件下,低合金钢比普碳钢温降速度大,凝固快,在一次冷却不均匀时,坯壳厚度差别更大,裂纹敏感性更强,在热应力和形变应力共同作用下,易在坯壳薄弱处开裂,从而极易发生角裂漏钢。

元月2号机生产0235B钢1103炉,生产HRB335钢808炉,当月溢漏钢记录成果见表1,在11次角裂漏钢中,低合金钢占10次。

3.2结晶器影响

(1)结晶器水缝影响:

方坯角部属二维传热,坯壳收缩早,强度高,而坯壳四周受钢水静压力作用压向铜管壁,在偏离角部10~25mm处浮现较大气隙,传热削弱,此处坯壳薄,并且受拉应力作用。

结晶器水缝不均匀,将直接导致坯壳厚度不均匀,产生拉应力也不等,较大拉应力作用在偏离角处,产生微裂纹,出结晶器下口坯壳发生鼓肚,形变应力增长,裂纹进一步扩大,扯破坯壳,发生角裂漏钢。

2号连铸机结晶器水缝由于长期不调节,导致上下口水缝调节螺钉与铜管壁间隙大,检查发现,铜管在内水套中可以明显摇晃,上下口同侧面水缝差别不不大于0.5mm,装配后甚至浮现歪斜。

此类铜管上机后寿命很短,普通在1500t以内,重要因素是角裂漏钢事故频发,漏钢部位集中在水缝大一侧偏离角处。

(2)铜管内腔倒锥度影响:

结晶器传热热阻重要是气隙,气隙小,则热阻小,气隙大,则热阻大。

结晶器使用前期,铜管内腔曲线比较接近坯壳收缩曲线,气隙均匀,传热均匀,坯壳厚度也较均匀。

在使用过程中,铜管不断磨损和受热变形。

到使用中、后期,总锥度变小,并且,弯液面下传热量大,铜管局部发生变形,也增长了坯壳不均匀性。

坯壳在结晶器下部易发生鼓肚,取样显示,120mm×

120mm铸坯鼓肚量不不大于2mm易发生偏离角内裂,出结晶器后坯壳失去支撑,易发生漏钢。

元月216号铜管寿命2491t,使用先后内腔曲线对例如图3所示。

由图3可以清晰地看出,使用后弧面在距上口50~100mm间距内已形成正锥度,测弧总锥度不大于0.4mm,并且距上口200~400mm和500~700mm间距内侧弧无锥度,侧内锥度比侧外锥度小,这与内弧东侧角裂漏钢多相吻合。

(3)铜管内表面影响:

铜管在使用过程中,由于解决漏钢事故放置冷钢过量且歪斜,导致面部和角部划伤,深度不不大于1mm以上,在拉钢过程中,划伤处坯壳与铜管壁之间热阻大,坯壳薄,容易浮现凹陷,且凹陷底部有明显裂纹,此时如过热度增长或突然提高拉速,容易在裂纹处漏钢。

铜管制作质量差,特别是铜管面部和角部局部镀层脱落,增长了热阻,导致传热不稳定,容易引起漏钢。

此外,铜管坯料中有沙眼,随着结晶器过钢量增长,铜管内表面磨损,沙眼漏出,浮现挂钢现象,严重时导致裂纹漏钢。

3.3过热度和拉速影响

裂纹漏钢与中包温度和拉速关系密切,保证钢水有一定过热度,能保证钢水顺利浇完。

理论研究表白,过热度每增长10℃,结晶器出口坯壳厚度减少3%,温度过高,就会导致出结晶器坯壳薄和高温强度低,受到应力一旦撕破坯壳,就容易产生裂纹漏钢。

对2号机1月浇铸HRB335钢中间包温度记录见表2,分析成果如图4所示,中间包温度愈高,漏钢率愈高,中包温度达到1550℃以上,漏钢率急剧升高。

较快拉速特别是高过热度时提高拉速会加剧坯壳生长不均匀性,我厂2号机浇注钢水过热度在40℃以上,拉速不不大于3.3m/min,虽然在结晶器使用前期也容易浮现角裂漏钢。

由图3可以清晰地看出,使用后弧面在距上口50~100mm间距内已形成正锥度,测弧总锥度不大于0.4mm,并且距上口200~400mm和500~700mm间距内侧弧无锥度,侧内锥度比侧外锥度小,这与内弧东侧角裂漏钢多相吻合。

3.4振动影响

振动仿弧差,偏摆量大,会对坯壳产生剪力,影响保护渣润滑,增大拉坯阻力。

从传热角度分析,振动仿弧差,偏摆量大,会增大坯壳与铜管间气隙不均匀性,导致坯壳厚度差别增大。

元月25日第3流持续发生多次角裂漏钢,停机检查发现,振动框架内东侧卡钢渣,导致振动不平稳,结晶器偏摆严重,坯壳对铜管内腔两侧和内东角磨损严重,偏角部传热不均匀导致角裂漏钢。

3.5保护渣影响

保护渣特性指标如粘度、熔化速度、熔点对保护渣使用效果影响较大。

熔点高,熔速低,液渣层薄;

粘度高,液渣流动性差,渣耗小,不能均匀填充气隙,结晶器传热不均匀,我厂2号连铸机使用预熔型保护渣,设计拉速2.7~3.1m/min,其性能指标见表3,当铸机提速到3.3m/min以上,由于保护渣熔点高,粘度大,熔速慢,液渣层厚度减小,特别当拉速波动大时,液渣膜及不均匀,易浮现粘接拉断现象。

3.6二冷影响

刚出结晶器坯壳温度高又失去支撑,此时,需要均匀强冷促使坯壳迅速生长。

如果二冷上部局部冷却过弱浮现返熔现象,在高拉速条件下容易产生漏钢事故。

9月,我厂曾发生拉钢过程中,因二冷电磁阀故障突然停水导致角裂漏钢事故。

3.7操作因素影响

(1)浸入式水口不对中,钢流中心偏移,坯壳局部冲刷严重,减小了坯壳厚度,严重时浮现结晶器翻钢现象,在结晶器使用中、后期易发生角裂漏钢;

(2)结晶器液面不稳定,导致拉速波动大,凝固曲线偏离铜管内腔曲线,易发生坯壳厚度不均匀,在结晶器使用后期易发生出结晶器口角裂漏钢,角裂漏钢往往发生在拉速调节后一小段时间内,因而,要尽量保证拉速稳定,不能以调节拉速来适应钢水温度、冶炼周期和供钢节奏,而是应积极保证钢水供应和钢水质量,满足连铸需求;

(3)浸入式水口寿命短,更换频繁,更换时需将中间包整体升高,浮现其他流次水口插入深度过浅,液面不稳定现象,易导致卷渣漏钢;

(4)原水口耐材不配套,上下水口之间接冷钢,用小氧管吹烧形成氧化渣进入结晶器,易导致下渣漏钢。

相似冷却条件下,低合金钢比普碳钢温降速度大,凝固快,在一次冷却不均匀时,坯壳厚度差别更大,裂纹敏感性更强,在热应力和形变应力共

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