杭州仓泵运行规程.docx
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杭州仓泵运行规程
仓泵运行规程
热电厂粉煤灰车间
2002-12-2
第一篇设备规范
一、设备的简要特性
1.1仓泵系统简介
我厂气力输灰系统采用多泵制正压浓相气力输灰系统,仓泵为SCM2.5型上引式密相泵,由杭州华电华源环境工程有限公司制造。
链运机型号为FU-150,由杭州合众机械有限公司制造。
仓泵系统控制采用多泵制运行方式,每台电除尘器设两台仓泵,两台仓泵为一个输送单元,每个单元单独使用一根输灰管道输送至灰库,六台电除尘器总共有六个输送单元。
每台电除尘器分为三个电场六个灰斗,每个灰斗下设有三通管,手动插板门,可根据生产需要将下灰切换至仓泵或箱式冲灰器。
#1、#3、#5灰斗使用甲侧仓泵,#2、#4、#6灰斗使用乙侧仓泵,电除尘器一、二号电场的四只灰斗采用斜管下灰,#1、#3灰斗下灰口与甲侧仓泵进口相连接;#2、#4灰斗下灰口与乙侧仓泵进口相连接,电除尘器三号电场的#5灰斗下灰口与甲侧链运机进口相连接,由甲侧链运机输送到甲侧仓泵,#6灰斗下灰口与乙侧链运机进口相连接,由乙侧链运机输送到乙侧仓泵。
仓泵系统运行时,当每一单元中有一个仓泵灰满时(此时料位仪有灰满信号或进料时间至上限信号。
输入控制器),结束进灰工况,系统将单元中2台仓泵的灰同时输送至灰库。
如系统几个单元同时灰满,系统自将同时输送这几个单元。
六台仓泵系统单元可以同时输送,不互锁。
1.2输灰流程:
电除尘灰斗(一、二号电场)→三通管→手动插板门→硬密封气动碟阀→进料阀→仓泵→出料阀→输灰管→灰库
电除器三号电场灰斗→手动插板门→排灰阀→三通管→链运机→硬密封气动碟阀→进料阀→仓泵→出料阀→输灰管→灰库
1.3直排灰流程:
电除器灰斗(一、二号电场)→三通管→手动插板门→箱式冲灰器
电除尘三电场灰斗→手动插板门→排灰阀→三通管→箱式冲灰器→地沟
1.4设备规范
1.4.1概况
a.仓泵型号:
SCM2.5型
b.制造厂家:
杭州华电华源环境工程有限公司制造
c.制造年月:
#1电除尘器仓泵2003年?
月
#2电除尘器仓泵2002年09月
#3电除尘器仓泵2003年?
月
#4电除尘器仓泵2002年07月
#5电除尘器仓泵2002年08月
#6电除尘器仓泵2002年09月
d.投产年月:
#1电除尘器仓泵2003年?
月
#2电除尘器仓泵2002年10月
#3电除尘器仓泵2003年?
月
#4电除尘器仓泵2002年08月
#5电除尘器仓泵2002年10月
#6电除尘器仓泵2002年11月
1.4.2主要规范(见表1)
表 1
仓泵容积
仓泵设计压力
压力容器系列
灰气比
2.5m3
0.9MPa
I
≥25kg/kg
1.4.3主要技术参数(见表2)
表2
型号
几何容积m3
有效容积m3
仓泵高度mm
输送距离m
SCM2.5
3.125
2.5
2630
≤2000
表2
控制气源压力MPa
输送物料
仓泵内径mm
设备重量kg
0.4~0.6
粉粒状物料
Φ1800
1207
1.4.4仓泵运行控制参数(见表3)
表3
出料时间
上限压力
下限压力
开防堵阀压力
关防堵阀压力
堵管压力
900±100min
260±20Kpa
120±20Kpa
360Kpa
260Kpa
450Kpa
第二篇 运 行
2仓泵检修后的检查、验收与试验
2.1检修后的检查
2.1.1仓泵检修后,运行人员应按本规程和《电业安全工作规程》有关规定对设备进行检查。
2.1.2检查仓泵系统,明确下列各项:
a.仓体及其管道完整、严密,无泄漏现象。
b.各测量仪表和控制装置的附件完整、位置正确。
c.仓泵系统所有执行机构的连线、气管完整。
d.各气动、电动阀门完好、开关灵活且在相应的位置。
2.1.3检查链运机,明确下列各项:
a.检查甲、乙侧链运机电动机进线、接地线良好,开关及电器过载保护装置完好。
b.减速箱内的润滑油洁净,油位正常,放油孔严密不漏,各润滑点的润滑油剂量充足。
c.各紧固件无松动,防护罩完整、牢固。
2.1.4其它检查
a.检修中临时拆除的平台、楼梯、围栏、盖板均应恢复原位,所打的孔、洞以及损坏的地面应修补完整。
b.检修中更换下来的物品,应全部运出现场。
c.脚手架应全部拆除。
2.2检修后的验收
2.2.1仓泵系统大修后的总体验收由车间主持验收。
2.2.2仓泵系统小修后的验收工作,可由班组进行验收。
2.3检修后的试运行
2.3.1仓泵系统检修后的试运行工作,按手动和自动二个阶段来进行。
2.3.2手动试运行
a.将被试仓泵就地电磁阀箱内的所有开关打向“手动”位置。
b.将系统柜上被试仓泵系统单元的选择控制开关打向“手动”位置。
c.在上位机监控系统中单击被试仓泵单元,进入该泵单元监视图。
d.在被试仓泵单元监视图中,关闭进料阀、碟阀、透气阀、出料阀、防堵阀、吹堵阀,打开进气阀、输送阀使仓泵内压力升至上限压力,打开出料阀,此时仓泵压力应在正常时间内降至下限。
e.当仓泵压力降至下限后关闭进气阀、输送阀、出料阀,打开透气阀,结束手动试验。
2.3.3自动试运行
a.将被试仓泵就地电磁阀箱内的所有开关打向“自动”或“远程”位置。
b.将系统柜上被试仓泵系统单元的选择控制开关打向“自动”位置。
c.观察仓泵的运行状况,此时系统应采用自动出灰,以吹扫仓泵及输灰管道内的积灰(进料时间设定为200秒)。
d.如上位机所有运行参数正常后,值班人员应就地观察仓泵的运行状况,校对就地压力表与上位机上所对应的数值,发现异常情况应及时联系处理。
2.4仓泵系统的投运
2.4.1启动前的检查
a.检查甲、乙侧链运机电机进线、接地线良好,开关及电器过载保护装置完好。
b.检查甲、乙侧链运机减速箱油位应在正常油位,各润滑点的润滑油剂量充足。
各紧固件不松动,防护罩完整、牢固。
c.动力柜、系统柜电源已送。
e.检查各测量仪表和控制装置的附件是否完整、位置正确。
f.检查仓泵系统所有执行机构的连线、气管完整,无泄漏。
g.检查仓泵进口下灰管道无堵塞。
2.4.2仓泵的启动
a.开启相应储气罐进口门、出口门。
b.开启相应仓泵输灰管至灰库库顶阀门。
c.将就地控制箱上的开关置于“远程”或“自动”位置。
d.在上位机上设定仓泵运行参数,其参数设定值应在本规程允许范围内。
e.将系统柜上的输送单元控制选择开关置于“自动”位置。
f.观察仓泵的运行状况,系统将采用自动吹堵装置吹扫输灰管道二次(进料时间设定为60秒),确认仓泵运行正常后,逐个开启电除尘下灰斗灰侧插板门,三通管通向仓泵进灰管和链运机进口。
2.4.3仓泵运行的监视和维护
a.监视上位机各仓泵系统的运行参数是否正常。
b.各仓泵系统的下灰管道应保持畅通。
c.各链运机、排灰阀紧固件是否松动脱落。
d.各润滑点的润滑油剂量应保持足够正常。
e.各管道、阀门及压缩空气贮气罐无泄漏。
f.热工各测量仪表和控制装置的附件正常。
g.加强联系工作,及时了解煤质变化情况、锅炉负荷、电除尘运行情况,做好运行记录。
2.5仓泵系统的停运
2.5.1仓泵的正常停运应得到班长的命令。
2.5.2停仓泵前,应对仓泵系统全面检查一次。
将所发现的缺陷记录在有关的记录薄内,及时通知检修处理。
a.仓泵停止前应通告电除尘值班员,开启水箱冲灰水阀门,并就地检查确认。
b.将各电场下灰斗三通管通向水箱,关闭灰侧插板门。
c.将就地电磁阀箱的排灰阀开关置于“开”的位置。
d.待仓泵自动运行一段时间后,确认各下灰管、链运机无灰,仓泵内的积灰全部吹净后,将系统柜上的被停仓泵控制开关打向“停止”。
e.关闭相应压缩空气储气罐的进、出口门。
关闭仓泵各气动阀门的一次门。
2.6仓泵监视图简介
图1
用鼠标左键在主画面上单击4#甲或4#乙仓泵,即可切换到“4#除尘器仓泵监视图”。
(用同样的方法可调出其他仓泵的监视画面)
如(图1)所示为4#除尘器仓泵运行情况监视画面,系统对运行时的进出灰状态进行仿真。
系统运行时各阀门的状态即可从画面上直接看出,也可通过鼠标左键单击“显示/隐含”按钮后从状态显示字上看出。
此处要注意的是阀门状态以状态字为准,比如说画面表示阀门已开(绿色),而状态字却表示另一种状态,说明PLC(控制器)已发出开阀门的命令,只是阀门打不开或开不到位或者是行程开关接触不好。
以此类推,用户可根据画面显示和状态字判断出阀门的工作状态及“健康情况”。
然后作相应的维护工作。
(其它仓泵的运行情况也可通过同样的方法得到监控)
2.6.1参数设置画面
从各单元电场仓泵图点击“参数设置”按钮,进入参数设置画面,如(图2)。
(图2)参数设置画面主要是设置仓泵的进料时间、出料极限时间、上限压力、下限压力、开防堵阀压力、关防堵阀压力、堵管压力及料位控制等,正常运行的情况下值班人员不需更改进料时间及出料时间;具体料位控制选择,只有当料位仪失灵时(如在仓泵无灰时,一直有高料位信号,使仓泵进入不了进灰状态时)将料位控制设置为关(用鼠标左键单击黄色“开”处,选择“关”后双击鼠标左键即可)。
常见故障及处理
3.总则
3.1值班人员应当时刻保持精力集中,居安思危,做好事故预想,防止故障的发生。
3.2发生故障时,应该全面分析故障现象,正确判断故障的性质原因,不可盲目处理,以免故障扩大。
3.3处理故障应顾全大局,密切配合,首先消除对人身设备的威胁,然后迅速排除故障,尽可能不减少收灰。
严禁违章操作使故障扩大。
3.4厂用电源中断
3.4.1现象
a.控制室照明熄灭。
b.所有电压表和电流表指示到零。
c.运行仓泵的排灰阀、链运机停止转动。
d.仓泵控制系统自动切换至UPS不间断电源,维持系统2小时左右的正常运行。
3.4.2处理
a.立即汇报值长,了解恢复供电时间。
b.如短时间内不能恢复供电,则按仓泵停运程序执行。
3.5压缩空气中断
3.5.1现象
a.压缩空气低值报警。
b.各气动阀门开、关不到位报警。
c.仓泵停止正常运行。
3.5.2处理
a.立即汇报值长,联系尽快恢复供气。
b.停止排灰阀、链运机的运行。
c.开启电除尘器灰斗至冲灰水箱插板门,将下灰三通倒向冲灰水箱侧。
d.待压缩空气恢复正常供气后,重新投入仓泵系统的运行。
3.6仓泵运行过程中系统停止,不按自动程序执行
3.6.1现象
a.仓泵突然中断进灰或输灰工作。
b.系统柜上的控制开关置于“自动”位置时,系统不工作。
3.6.2处理方法:
a.对照系统运行程序框图,检查对应的设备故障,予以排除。
如:
系统运行过程中停止,发现其对应的故障设备是出料阀,则检查出料阀是否按指令动作,若阀门动作,则检查该阀门的行程开关是否到位,然后据检查结果排除故障。
如设备没有发现问题,则需汇报值长,联系有关人员处理。
b.在出现故障期间应将仓泵系统控制开关打向“手动”进行手动出灰。
c.如手动无法出灰时,则应按停泵程序执行。
3.7仓泵单元系统出灰时间变长
3.7.1现象
a.运行过程中,发仓泵单元每次输送时间明显偏长。
b.压缩空气母管压力偏低或管道有泄漏。
c.进料阀泄漏,仓泵进口、链运机不严密处冒灰。
d.透气阀泄漏,阀后管道温度较高。
3.7.2处理
a.如是压缩空气母管压力低或管道泄漏引起,应及时联系处理。
b.如是进料阀或透气阀泄漏引起,则应尽早联系检修人员处理。
3.8仓泵单元输送管道堵管
3.8.1现象
a.输送管道压力高值报警,上位机的界面上显示堵管信息。
b.控制系统已执行自动吹堵程序。
3.8.2处理
a.检查自动吹堵程序是否正常。
b.如自动吹堵程序不能吹通,则应手动进行吹堵。
c.将堵管单元置“手动”状态。
d.关透气阀、输送阀、进气阀、出料阀。
e.开防堵阀,使输灰管压力升高至输灰管上的电接点压力表达到上限(上位机界面上吹堵阀右下方的压力表图标变为红色)后,关防堵阀。
f.开吹堵阀泄压,使输灰管压力降至输灰管上的电接点压力表达到下限(上位机界面上吹堵阀右下方的压力表图标变为蓝色)后,关吹堵阀,完成吹堵一次。
g.重复上述过程直至输送管路吹通。
吹通标志为开防堵阀进气时输灰管压力在10分钟内输灰管上的电接点压力表不能达到上限。
(即上位机界面上吹堵阀右下方的压力表图标不会变为红色)
3.9仓泵单元出灰压力偏低
3.9.1现象
a.仓泵单元出灰压力与就地压力表、电接点压力表读数有偏差。
b.输送压力曲线与其它仓泵曲线明显不同。
c.进料阀、出料阀、透气阀及人孔门有泄漏现象。
3.9.2处理
a.联系热工人员校对压力表计,检查压力变送器是否正常。
b.联系检修人员对所泄漏孔门及阀门进行检修或更换。