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事故案例

 

 

数起循环流化床锅炉风室爆炸事故案例分析 

  

(一)事故概况 

  循环流化床锅炉(简称CFBCB)不仅具有节能特性,更为突出的它是一种洁净燃煤设备,因此,在国内外得到广泛应用。

 

  但是这种锅炉当时在设计上对安全性能考虑尚不充分,加上操作上的疏漏,启动时,容易造成风室、风道和尾部烟道内的可燃气体及积灰中的炭粉爆炸. 

  1. 1992年11月,新疆吉木乃发电厂使用的一台10t/h低压沸腾床锅炉(除无燃料循环系统外,其余结构与CFBCB相同)尾部烟道爆炸,造成尾部所有人孔门被炸开的事故.   2. 1995年上半年,山东协庄煤矿电厂和河北章村煤矿电厂所使用的75t/h中压CFBCB在热启动过程中,分别发生了风室和风道爆炸. 

  3. 1996年4月山东岭子煤矿热电厂使用的一台日本生产的30t/h床下点火CFBCB,风室爆炸,造成风室和下部水冷壁被炸坏的事故。

 

  4. 1996年10月,山东临沂盛能热电公司所使用的75t/h中压CFBCB在热启动过程中,尾部烟遭突然爆炸,造成左侧炉墙倒塌和1人受伤的事故。

(二)事故原因分析 

  1.可燃气体引起的爆炸 

  在处理一些应急问题时,CFBCB可做临时压火处理,压火时间最长可达24h。

在压火过程中,床体物料温度保持在900℃以上。

由于压火的需要,整个锅炉封闭严密,床体上大量的碳在高温缺氧的情况下生成CO。

 

  随着压火时间的延长,炉膛内的CO浓度也逐渐提高。

 

  在压火过程中,可燃气体逐渐扩散到烟道和风室、风道内并达到较高的浓度水平。

在锅炉热启动时,虽然引风机的提前启动能排除炉膛和烟道的部分气体,但是由于床体内厚度为450~550mm物料层的阻隔,风室及风道内的气体被引风机抽出的极少,有时其中可燃气体的浓度还会保持相当高的水平。

当一次风机启动时,可燃气体和一次风中的氧形成的混合物的浓度在爆炸浓度范围内,则其遇到床体900℃的高温物料时就会发生爆炸.

2. 残存点火油引起的爆炸 

  采用风室内预热烟气方式点火的CFBCB,点火油枪布置在风室内,如果点火不成功,就会有一部分点火油沉积在风室内。

如果没有及时采取措施清除残油,则其会在风室内逐渐挥发,形成可燃油蒸气。

再次点燃时,就可能造成爆炸. 

  3. 锅炉尾部积灰中的炭粉引起的爆炸 

  锅炉运行过程中,尾部烟道常有大量积灰,特别是Ⅱ形布置的锅炉水平烟道部位,更易积灰。

积灰中的含碳量一般可达10%一18%。

吉木乃发电厂所使用的沸腾炉,尾部烟道瓣炸时积灰含碳量高达25%,在可燃气体引黼的情况下,积灰中炭粉的焊燃可将尾部烟道炸毁。

 

(三)预防同类事故的措施 

  爆炸是一种急剧氧化的过程,它需要温度、氧气和快速反应可燃物三个条件。

在CFBCB热态启动时,温度和氧气是必不可少的。

为了预防爆炸,必须将快速氧化反应可燃物(CO、煤的挥发分、油蒸气等)在启动前清除掉,这样才能消除爆炸隐患。

2003年,山东某电厂75T/H循环流化床锅炉旋风分离器爆炸,耐火材料坍塌,旋风分离器外壳损坏。

  2004年,河南某电厂260T/H循环流化床锅炉炉膛爆炸,炉膛水冷壁严重开裂,钢梁变形。

  2005年,山东某电厂440T/H循环流化床锅炉尾部烟道爆炸,损坏严重。

  2005年,土耳其某电厂135MW等级循环流化床锅炉在点火过程中,点火风道爆炸并损坏。

  点火风道的爆炸

  直接原因:

  

(1)油点火失败后,大量油雾积存在点火风道内部,吹扫不充分燃油阀内漏,再次点火,油雾发生爆炸。

  

(2)燃气点火之前或点火失败后,大量燃气积存在点火风道内部,吹扫不充分,点火(或再次点火)时,燃气发生爆炸。

  间接原因:

  

(1)点火控制逻辑与OFT保护逻辑不完善或不合理,导致点火前已有燃料进入点火风道

  

(2)燃油(气)快关阀及有关阀门内漏

  (3)吹扫不充分

  措施:

  

(1)完善点火控制逻辑与OFT保护逻辑,确保点火之前与点火失败之后,燃油(气)快关阀及有关阀门关闭

  

(2)进行燃油(气)泄露试验,确保燃油(气)快关阀及有关阀门关闭严密。

  (3)点火之前与点火失败后,均应进行吹扫,吹扫风量、炉膛负压、吹扫时间必须得以确保。

  炉膛、尾部烟道、旋风分离器、除尘器、烟风道的爆炸

  直接原因:

  

(1)锅炉不完全燃烧产生的大量可燃气体与粉尘积存于锅炉某些部位。

  

(2)锅炉局部突然着火或开始充分燃烧。

  间接原因:

  

(1)加入床料中,可燃物含量太高>10%。

  

(2)锅炉启动过程中,长期油煤混燃,且不完全燃烧。

  (3)长期床温在较低范围(<700℃)内运行,燃烧不充分。

  (4)频繁断煤、又大量来煤,床温较低。

  (5)锅炉热态备用时,燃料燃烧不充分,热态启动遇明火。

  (6)炉膛负压不稳定,烟风道(部分烟风门刻度过小)不畅通。

  炉膛、尾部烟道、旋风分离器、除尘器、烟风道的爆炸

  防范措施

  

(1)床料添加过程,控制床料可燃物<3%,粒度分布合理。

  

(2)点火过程中,脉冲透煤后,控制油煤混燃时间,在允许时间内,迅速、可控的提高床温到煤稳定燃烧温度。

  (3)运行过程,频繁断煤又大量来煤过程中,控制合适的进煤量,尽量保持床温在较高的范围内运行,保持床温稳定缓慢上升,避免利用大量给煤来抢床温、抢负荷。

  (4)锅炉投油枪助燃时,已投煤量或适时给煤量必须减少,并进行炉膛吹扫。

  (5)锅炉灭火后,或长期燃烧不充分,应充分吹扫,吹扫时烟风道挡板开度>30%。

  (6)锅炉压火时,避免利用大量给煤来提高床温压火,避免燃煤燃烧不完全(氧量小于10%)压火,热态启动时,烟风挡板刻度较大,炉膛负压较大。

  (7)锅炉设计必要的防爆门,因为锅炉爆炸时,虽然FSSS保护动作,但仍不足以避免极限爆炸,FSSS保护范围有限。

防爆门在一定程度上减小锅炉爆炸时的破坏程度。

  冷渣器的爆炸

  案例

  2004年河南某260T/H循环流化床锅炉滚筒冷渣器爆炸。

  2008年江西某670T/H循环流化床锅炉滚筒冷渣器爆炸。

  2008年河南某440T/H循环流化床锅炉滚筒冷渣器爆炸。

  直接原因:

滚筒冷渣器在缺水情况下,进渣量大,冷渣器内水大量汽化,产生巨大压力超过滚筒冷渣器承压能力而爆炸。

  间接原因:

  

(1)滚筒冷渣器冷却水压力低、流量小,不能及时带走冷渣过程中的热量,导致冷却水过热汽化。

  

(2)滚筒冷渣器检修后,投运冷却水隔离措施未恢复,进渣后冷渣器筒体过热,突然恢复冷却水时,冷却水大量汽化。

  (3)滚筒冷渣器停运后,进渣阀门未关闭,热渣溢留进入冷渣器,冷却水流量小压力低,导致冷却水大量汽化。

  防范措施

  

(1)完善滚筒冷渣器启动、停止允许逻辑与保护逻辑(主要有冷却回水温度、冷却水压力、流量、排渣温度、冷渣器进渣阀)

  

(2)严格执行检修工作票,及时进行隔离措施或撤消隔离措施。

  (3)冷渣器筒体过热后,禁止补充冷却水,应从外部加强冷却。

  (4)冷渣器所配安全阀不足以释放冷却水汽化后产生的高压,不要对它抱太大希望。

案例三严重缺水事故

事故经过:

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