辽化热电厂脱硝系统调试方案.docx

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辽化热电厂脱硝系统调试方案

 

辽阳石化2#、3#锅炉烟气脱硝工程

脱硝系统调试方案

 

中国昆仑工程公司辽宁分公司

无锡华光新动力环保科技股份有限公司

辽阳石化热电厂

吉化集团吉林市北方建设责任有限公司

无锡华光新动力环保科技有限公司

2013年10月

 

目录

1调试目的1

2设备及系统概述1

3标准及文件2

4调试条件3

5调试内容及步骤4

6人员资格要求13

7质量控制点14

8调试质量检验标准14

9风险点分析及措施14

10组织和分工17

附件:

脱硝系统调试注意事项及预防措施20

 

1调试目的

在脱硝系统在安装完毕后,通过进行单体试转、分系统调试及整套启动调试,对设计、施工和设备质量进行动态检验,发现并解决系统可能存在的问题,使整个脱硝系统安全稳定地通过72小时满负荷试运行,保证进入商业运行后能安全稳定运行,从而更快更好地发挥投资效益。

2设备及系统概述

辽阳石化分公司热电厂2、3#锅炉每台锅炉额定蒸发量为410t/h。

脱硝系统处理的原料来自2、3#锅炉省煤器出口烟气,每台锅炉配置一台SCR脱硝反应器。

每台锅炉正常烟气量为442316Nm3/h,两台锅炉共处理烟气量884632Nm3/h,最大烟气量973096Nm3/h。

锅炉烟气规格及数量见表2-1。

煤质资料表见表2-3。

表2-1锅炉烟气参数表(单台炉)

项目

单位

数据

备注

流量

Nm3/h

442316

BMCR工况

排烟温度

130.7

BMCR工况

压力

kPa

-1.5

NOx(以NO2计)

mg/Nm3

566

烟尘浓度

mg/Nm3

37315

SO3

mg/Nm3

<2767

O2

Vol%

7

H2O

Vol%

8.28

 

表2-3煤质资料表

序号

项  目

符号

单位

实际煤质

校核煤质

1

分析基水分

Mf

%

7.36

2

收到基水分

Mar

%

7.36

3

收到基碳

Car

%

51.23

4

收到基氢

Har

%

3.32

5

收到基氧

Oar

%

9.43

6

收到基氮

Nar

%

0.71

7

收到基硫

Sar

%

0.95

8

收到基灰分

Aar

%

27

35

9

收到基低位发热量

Qnet,ar

kJ/kg

20030

16720

10

干燥无灰基挥发分

Vdaf

%

39.63

11

哈氏可磨指数

HGI

53.25

12

可磨指数

KVT1

1.18

灰熔融性:

13

变形温度

DT

1150

14

软化温度

ST

1230

15

流动温度

FT

1310

脱硝工艺采用SCR法,还原剂为纯氨(99.8%)。

催化剂按2层设置,NOx(以NO2计)脱除效率不小于83%。

脱硝系统入口烟气中NOx(以NO2计)含量566mg/Nm3,两层催化剂脱硝效率不小于83%,脱硝后烟气中NOx(以NO2计)含量小于100mg/Nm3。

脱硝系统不设置烟气旁路和省煤器高温旁路系统。

脱硝装置布置在高温空预器出口。

3标准及文件

a)《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号;

b)《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建质[1996]111号;

c)《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建[1996]159号;

d)《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2002;

e)《防止电力生产重大事故的二十五项重大要求》国电发[2000]589号;

f)《火电机组达标投产考核标准》国电电源[2001]218号;

g)《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL/T5047-95;

h)《石油化工企业设计防火规范》GB50160;

i)《常用危险化学品的分类及标志》GB13690-92;

j)《液体无水氨》GB536-88;

k)设备制造厂产品说明书;

4调试条件

a)机组已经过热态带负荷试运行,各项调整试验也已经完成。

b)脱硝系统设备均已安装完毕,并验收合格,文件包齐全。

c)现场设备系统命名、挂牌、编号工作完成。

d)脱硝系统的保温、油漆工作已经结束,各工序验收合格。

e)试转现场周围无关脚手架已拆除,垃圾杂物已清理干净,沟洞盖板齐全。

f)试转现场通道畅通,照明充足,事故照明投入可靠。

g)气氨可随时投入使用。

h)氮气可随时投入使用。

i)氨区已安排好专人值守,防止无关人员进入该区域内。

j)吹灰器安装调试完毕,满足热态试运的需要。

k)脱硝系统的其它所有仪表均校验完毕。

l)脱硝系统内的所有安全阀均已校验合格,满足试运要求。

m)公用系统投入运行(包括压缩空气系统、蒸汽系统、疏水系统等)。

n)有关脱硝系统的各项制度、规程、图纸、资料、措施、报表与记录齐全。

o)通讯设施齐全。

p)脱硝设备厂家的服务工程师已经到达电厂进行现场的调试指导。

5调试内容及步骤

5.1单体调试

由安装公司负责进行设备(稀释风机、吹灰器等)单体试转,期间应邀请业主方、总包方、监理方、供货方等方面的有关人员参加和见证。

在调试过程中,除注意单个设备的正常与否外,还需检测各相关设备的联动、互锁是否符合设计要求,并详细记录各调试过程的步骤、时间及有关数据。

5.2喷氨系统冷态调试

开启稀释风机,手动调节反应器入口各喷氨格栅入口流量控制阀,并观察各喷氨支管压力均匀为止。

5.3氨管路气密性试验

用氮气或压缩空气进行系统内气密性试验,试验压力为0.6MPa,按要求稳压一定长的时间。

查各连接法兰、密封面、焊缝有无泄漏(用肥皂水检查阀门密封点、法兰连接处、人孔盲板处、仪器仪表与设备、管道的联结部分等)。

5.4氨管道吹扫

气密性试验结束后,利用系统内的压缩空气,按照顺序吹扫所有管线、设备,保证无杂质、异物。

5.5氨系统N2置换

向气氨管路系统通氮气置换。

充氮气应缓慢,不要过快。

置换完毕取有代表性气样分析,两次氧含量低于2.0%合格。

置换时系统内压力应反复升降几次,这样可以加快置换进度,注意置换死角。

置换合格后,将系统各阀门处理至开车位置,待命开车。

5.6氨区进氨及联动试车

5.6.1试车规定

(1)试车工作必须严格执行试车总体方案规定的程序,严禁逾越。

前一阶段不合格,不得进行下一阶段的试车。

(2)试车开始前,必须达到《化学工业大、中型装置试车工作规范》或电力行业相关规范中规定的条件;试车必须包括设计文件规定的全部内容;试车结果必须达到规定的标准。

(3)在进行试车时各互相关联的生产装置必须具备首尾衔接的试车条件。

(4)当在试车过程中发生事故或故障时,必须立即查明原因,采取措施,予以排除,否则严禁继续试车。

(5)环保工程必须与生产装置同步进行试车。

各阶段试车排出的废液、废气、废渣的处理必须达到国家规定的排放标准。

5.6.2联动试车准备

(1)气氨到位。

(2)设备、管道、阀门、电气、仪表、消防设施全部完工,施工方交付时全面检查是否符合规范要求及技术标准

(3)所有设备、管道吹扫合格,无杂质、异物。

(4)确认各设备润滑部位到位。

(5)按有关程序供水、供气、供电。

(6)确认各设备满足开车要求。

(7)确认各设备气源到位,压力满足要求。

(8)按电气操作规程,各设备电源到位。

(9)检查并确认各设备的传动装置和被传动装置都已联接好,具备联合调试条件。

(10)检查并确认各设备都具备联合调试条件。

(11)参加调试的人员做好安全防护措施。

(12)疏散各设备附近的无关人员。

(13)消防、救护到位。

5.6.3试车

(1)试车已经相关部门的批准,岗位操作记录、试车专用表格等已准备齐全。

(2)各岗位人员已就位,对各设备、仪表做好监控工作,并作好各项记录。

(3)联动试车具体操作严格按照操作手册进行。

5.7脱硝系统整套启动

5.7.1整套启动前的阀门传动及联锁保护试验

在整套启动前,要对系统阀门进行传动,确保各阀门开关正常。

并对各个设备的联锁保护进行传动,确保各报警、联锁、保护动作正常准确。

5.7.2整套启动前的检查

5.7.2.1脱硝系统所有设备已准确命名并已正确悬挂设备标识牌。

5.7.2.2检查以下脱硝辅助系统能正常投运

◆脱硝压缩空气系统能够为整个脱硝系统供应合格的压缩空气。

◆气氨可随时投入使用。

◆蒸汽供应正常。

◆脱硝系统的吹灰系统可正常投入使用。

◆气氨管路系统的氮气吹扫可正常投入使用。

5.7.2.3SCR反应系统的检查

◆反应器系统妨碍运行的临时脚手架已经拆除。

◆反应器的吹灰器试运已经合格。

◆反应器出口的氮氧化物分析仪、氨气分析仪、氧量分析仪已经调试完成,可以正常工作。

◆反应器系统的相关监测仪表已校验合格,投运正常,CRT参数显示准确。

5.7.2.5喷氨系统的检查

◆系统内的所有阀门已经送电,开关位置正确,反馈正确。

◆喷氨系统周围的氨气泄漏检测装置工作正常,高限报警值已设定好。

◆喷氨系统的氨气流量计已经校验合格,电源已送,工作正常。

◆喷氨系统相关仪表已校验合格,已经正确投用,显示准确,CRT相关参数显示准确。

◆喷氨格栅的手动节流阀在冷态时已经预调整好,开关位置正确。

◆稀释风机试运合格,转动部分润滑良好,绝缘合格,动力电源已经送上。

可以随锅炉一齐启动。

5.7.2.6脱硝系统相关的热控设备已经送电,工作正常。

5.7.3脱硝系统的正常启动

在锅炉点火启动后,就可以对注氨系统进行检查,准备氨气的输送,以便脱硝系统入口温度满足注氨条件后就可以往系统喷氨。

5.7.3.1SCR系统的首次投运(氨气注入)

1)如果脱硝反应器入口的烟气温度满足喷氨条件下(320~400℃)持续10min以上,则可以向系统注氨;

2)打开氨气供应控制平台的相关手动门。

3)打开氨气进气口的控制阀,把氨气供应至注氨流量控制阀前;

4)再次检查确认以下条件是否全满足:

脱硝反应器入口的烟气温度在320~400℃之间,且持续10min以上;反应器出口的氮氧化物分析仪、氨气分析仪、氧量分析仪已经工作正常,CRT上显示数据准确;已有二台稀释风机正常运行,风机出口风压正常。

5)上述条件满足后,打开SCR系统注氨速关阀;

6)手动缓慢调节每个反应器注氨流量控制阀,先进行试喷氨试验,当控制阀打开后,要确认氨气流量计能够准确的测量出氨气流量。

否则,要暂停喷氨,把氨气流量计处理好后再继续喷氨。

首次喷氨时,脱硝效率暂时控制在30~40%。

7)根据SCR出口氮氧化物的浓度及氨气浓度,缓慢的逐渐开大注氨流量控制阀,控制NOx的脱除率在30~40%。

如果在喷氨过程中,氨气分析仪的浓度>3ppm,或者反应器出口NOx含量无变化或者明显不准时,就需要暂停喷氨,解决问题后,才能继续喷氨。

8)脱硝效率稳定在30~40%,全面检查各个系统,特别是反应器系统,调整各个喷氨格栅手动节流阀,使每个喷氨格栅的氨气流量均匀。

检查氮氧化物分析仪、氨气分析仪及氧量计分析仪,确保烟气分析仪都工作正常,如果测量不准,联系厂家处理,最好能够用标准气体对仪器进行标定。

检查氨气制备系统,确保氨气制备正常,参数控制稳定,能够稳定的制备出足够的氨气。

9)在全面检查各个脱硝的系统均工作正常后,可以继续手动缓慢开大注氨流量控制阀,使脱硝效率达到80%,反应器出口氮氧化物含量≦100mg/Nm3。

10)在脱硝效率达到80%后,停止继续增大注氨流量,稳定运行2小时后,手动缓慢关小注氨流量控制阀,把脱硝效率降低至50%,然后联系热工检查氨气流量控制阀的控制逻辑,如果条件具备,把控制阀投入自动控制。

然后增加或者减少反应器出口的NOx浓度的控制目标,观察控制阀的自动控制是否正常,热工优化氨气流量控制阀的自动控制参数,使氨气流量控制阀自动控制灵活好用,满足脱硝控制要求。

5.7.4脱硝系统首次整套启动运行后的调整

5.7.4.1脱硝系统运行温度

烟气中如果不含有硫的情况下,催化剂的正常运行温度是220~450℃。

温度低的条件下,催化剂的活化性能降低,但低温一般发生在低的锅炉负荷情况下,此时将不会降低脱硝效率。

由于烟气中含有硫,因此脱硝系统的运行温度就会受各方面因素的影响。

其中主要受烟气中三氧化硫含量的影响。

由于三氧化硫和氨气反应会生成硫酸氢铵(ammoniumbisulfate-ABS),硫酸氢铵的沉积容易引起催化剂的失活,同时硫酸氢铵也容易粘结在空预器的换热片上,造成预热器堵塞。

因此脱硝系统运行时入口处的烟气温度应高于硫酸氢铵的露点温度10℃以上。

硫酸氢铵的露点温度由氨气和三氧化硫的浓度决定,同时也受入口处的NOx的浓度及期望的脱硝效率的影响。

在脱硝系统运行中,要密切注意入口烟气温度的变化,且不可在烟气温度不满足时还要继续注氨。

当然,在热控控制逻辑里,已把烟气温度这一条件作为控制阀打开的必要条件。

如果入口烟气温度不符合喷氨要求,注氨速关阀将会联锁保护关闭。

5.7.4.2注入氨气流量的控制

注入氨气流量是根据设置的期望的NOx去除率、锅炉负荷、总的空气流量、总燃料量的函数值来控制的。

其基本的控制思想是根据入口控制氮氧化物含量(该含量又是根据总的空气流量与总的燃料量来求出一个锅炉负荷,从而对应于某一负荷下的入口NOx含量)及期望的脱硝效率计算出一个氨气流量,然后再通过出口氮氧化物实际含量来修正喷氨流量,同时氨逃逸率也是一个控制因素。

如果氨逃逸率超过预先设定值,但此时SCR出口的NOx浓度没有达到设定的要求,此时,不要继续增大氨气的注入量,而应该先减少氨气注入量,把氨逃逸率降低至允许的数值后,再查找氨逃逸率高的原因,把氨逃逸率高的问题解决后,才能继续增大氨气注入量,以保持SCR出口NOx在期望的范围内。

5.7.4.3在系统喷氨后,要注意反应器出口的氨气浓度不能超过3ppm,否则,要检查喷氨是否均匀,如果短时间不能解决氨气浓度超过3ppm的问题,那么,需要降低脱硝效率,减少氨气的注入量。

5.7.4.4进一步联系厂家检查确认反应器出口的氮氧化物分析仪、氨气分析仪、氧量分析仪工作正常,测量准确。

如有问题,需及时处理。

5.7.4.5在SCR的注氨投入后,要注意监视反应器进出口压差的变化情况,如果反应器的压差增加较大,与注氨前比较增加较多,此时要注意增加催化剂的吹灰。

5.8喷氨系统热态调试

1)锅炉信号正常。

2)锅炉运行稳定(负荷稳定且>90%额定负荷、反应器进口NOx稳定)。

3)稀释风机运行正常,氨站区运行正常,无报警信号。

4)记录相关参数,同时记录反应器压差指示。

5)用多组分烟气测量仪测量反应器最下层催化剂后的NOx浓度和氧量。

6)检查测量结果,看催化剂后测量栅格的NOx浓度和氧量是否均匀,有必要时进行热态调整。

7)根据SCR反应器出口的实测值,校对脱硝系统的在线烟气分析仪的测量值。

5.9脱硝系统热态试验

5.9.1脱硝系统最大负荷运行试验

机组满负荷,脱硝效率设定在80%,观察脱硝系统的运行情况,包括氨气供应情况、氨逃逸率、注氨的均匀性。

5.9.2脱硝系统最低负荷运行试验

机组降负荷至脱硝允许投入时的最低入口温度320℃所对应的负荷,脱硝效率设定80%,观察脱硝系统的运行情况,包括氨气供应情况、氨逃逸率、注氨的均匀性。

5.9.3脱硝系统变负荷运行试验

脱硝效率设定80%,机组负荷按照一定的速率由满负荷降低至脱硝运行的最低负荷,观察脱硝系统的运行情况,包括氨气的供应情况、氨逃逸率、实际脱硝率、氧量的变化等。

5.9.4脱硝系统变化脱硝率运行试验

在额定负荷下,变化脱硝效率由40%升至80%。

再由80%降低至40%,分别观察脱硝系统的运行情况,包括氨气的供应情况、氨逃逸率等参数的变化。

5.9.5脱硝系统投运和停止对锅炉的运行影响试验

在机组额定负荷情况下,观察脱硝系统投运(注氨至脱硝效率80%)或者停止(脱硝系统因为故障保护动作、突然停止注氨)对锅炉运行参数的影响,主要观察炉膛负压、引风机出力等参数的变化情况。

5.10脱硝系统试运行

在完成有关试验后,各方确认脱硝系统已经具备进入试运的条件,开始脱硝系统的72小时满负荷试运。

72小时试运期间,脱硝效率设定在80%。

在此期间,要定时详细记录以下参数:

机组负荷、燃料量、脱硝效率、氨气流量、催化剂的压差、空预器压差、反应器出口氮氧化物含量、氨气含量、氧气含量、稀释风机的电流和母管压力。

5.11SCR系统的停运

5.11.1SCR系统的短期停运(锅炉不停,可能因为烟气温度不满足条件而停止注氨)

1)气氨进口管道控制阀;

2)关闭SCR注氨速关阀。

3)其它系统设备或者阀门等保持原来的运行状态。

5.11.2SCR系统的长期停运(锅炉停运):

1)在锅炉降低至最低允许喷氨温度前,负荷暂时稳定,等注氨流量控制阀关闭后再继续降负荷。

2)关闭气氨入口管道控制阀。

3)关闭SCR注氨速关阀,氨气流量控制阀。

4)在SCR出口温度低于250℃以前,锅炉暂停继续降负荷,对催化剂进行一次全面吹灰。

吹灰结束后继续降负荷。

5)在锅炉停运后,锅炉已经完全冷却至环境温度后,停运稀释风机。

6)至此,脱硝系统完全停止运行。

5.12SCR系统的正常运行维护

1)每天要定期检查整个系统,是否存在泄漏,特别是设计到氨气的所有设备和管道,如有泄漏,要及时联系安装单位进行处理。

2)注意重点监视反应器进出口压降、空预器进出口压降、反应器出口各烟气分析仪,发现异常,要及时分析原因,以及时排除隐患,把系统恢复至正常的运行状态。

3)每天检查稀释风机的运行情况,包括其噪音、振动、轴承温度、润滑情况等;每周要检查稀释风机入口滤网的污染情况、连接部件的紧固情况;每月要注意检查风机的叶片是否粘有异物,联轴器是否连接牢固。

4)每天要检查吹灰器的运行情况。

5)每周要定期检查烟道膨胀节是否存在扭曲变形、是否存在泄漏、是否已经变薄、连接件是否有松动等情况。

6)每周要定期检查SCR反应器的人孔门、检查孔等是否有渗漏痕迹、连接部位是否有松动、连接法兰垫是否有损坏。

7)每周要定期检查注氨格栅是否有腐蚀、磨损、泄漏或者堵塞现象。

8)每周要定期检查系统各阀门是否有裂纹、是否有渗漏痕迹、工作状态是否正常、阀门行程是否充足;每月要定期检查系统内的阀门是否有腐蚀、标设备签是否有丢失。

9)每天要定期检查系统内所有管道是否存在振动过大现象;每周要定期检查系统内的管道是否有泄漏痕迹、膨胀情况是否良好;每月要定期检查系统内的管道是否出现连接不良而弯曲的现象、是否有堵塞、支吊架是否工作正常。

10)对系统内的仪表每天要检查是否存在振动大现象,是否存在泄漏痕迹、CRT上数值显示是否准确;每周要定期检查是否有堵塞、连接部位是否松动、电缆连接是否正常、传感器工作是否正常、控制柜是否干净;每月要定期检查是否标签丢失、是否有丢失零部件、是否已经到了检验日期。

11)每月还要定期对系统内所有的平台、护栏、人行道、梯子等通行设施进行检查,确保上述设施完好、可正常使用。

6人员资格要求

6.1项目负责人1人

6.1.1参加过300MW以上烟气脱硝系统调试工作,完成情况优良。

6.1.2工作严谨,逻辑性强。

6.1.4熟悉电厂烟气脱硝设备。

6.1.5得到调试项目部及业主的认可。

6.2一般调试人员1~3人

6.2.1熟悉脱硝系统调试方法、过程控制及质量目标,能完成负责人交办的各项工作。

6.2.2身体健康,责任心强,富有团队合作精神。

7质量控制点

7.1CP1

熟悉有关技术资料。

7.2CP2

编写调试方案,并按有关规定进行审核。

7.3CP3

确认试运技术文件包。

7.4CP4

调试过程中的检查。

注氨要均匀,系统无泄漏。

7.5CP5

对调试工作进行总结、技术评价,编写调试报告,并按有关规定进行审核。

8调试质量检验标准

脱硝系统设计满足要求,系统达到如下要求:

a)氨气消耗量能满足SCR系统烟气脱硝的需要。

b)脱硝效率≥80%,出口NOx小于100mg/Nm3;

c)氨气逃逸率≤3ppm;

d)无漏油、漏水、漏气现象;

e)空预器进、出口差压在设计范围内。

f)各设备自动控制调节效果良好。

9风险点分析及措施

9.1风险点分析

9.1.1工作人员因为接触到氨气而受到伤害

可能的原因:

工作人员不小心接触到泄漏出来的氨。

采取的预防措施:

a)在调试过程中采取一切措施防止氨气的泄漏;b)工作人员处理氨气泄漏问题时需穿戴好个人保护用品,不参加泄漏问题处理的无关人员必须远离氨气泄漏的地方,而且必须在站在上风方向。

工作人员不小心接触到氨气而受到伤害时需采取的措施:

a)如果工作人员因为吸入氨气过量而中毒,应使中毒人员迅速离开现场,转移到空气清新处,保持呼吸道畅通,并等待医务人员或送往就近医院进行抢救;b)如果工作人员皮肤接触氨气,应立即除去受污染的衣物,用大量的清水冲洗皮肤或用3%的硼酸溶液冲洗;c)如果是工作人员眼睛受到氨气的伤害,则必须立即翻开上下眼睑,用流动的清水或生理盐水冲洗至少20分钟,并送医院急救。

9.1.2氨气泄漏。

可能的原因是系统的管道、阀门等出现故障。

采取的预防措施:

a)系统安装的所有设备材料必须满足存储输送气氨的需要,严禁使用红铜、黄铜、锌、镀锌的钢、包含合金的铜及铸铁零件。

b)系统要进行严密性试验,确保系统不存在泄漏的地方。

c)液氨存储系统要有专人24小时值班,除运行人员定期检查外,值班人员也要利用便携式氨气监测仪对系统周围进行检测,确保系统无泄漏。

出现氨气泄漏事故时采取的处理措施:

a)发生氨气泄漏时及时通知相关部门和领导,撤离受影响区域的所有无关人员;b)在保证人员安全的情况下,及时清理所有可能燃烧的物品及阻碍通风的障碍物,保持泄漏区域内通风畅通;c)立即组织人员隔离所有泄漏设备及系统;d)所有参加泄漏处理的人员都必须穿戴好个人保护用品后,方可进入泄漏区域,开展事故处理工作。

9.1.3催化剂进出口差压高或者空预器进出口差压高

可能的原因是:

差压测量仪表不准,或者氨逃逸高造成硫酸氢胺生成量多,从而积灰严重。

采取的预防措施:

a)确保差压检测仪表已校验合格,工作正常,引压管不存在泄漏或者堵塞现象;b)确保SCR出口的烟气分析仪工作正常,测量准确;c)调整注氨格栅的节流阀,使同层每一个注氨格栅的氨气流量均匀;d)确保氨气流量控制阀工作正常,自动控制调节效果良好;e)确保氨气流量检测器已校验合格,工作正常;f)定期对催化剂和空预器进行吹灰;g)确保吹灰正常工作。

出现催化剂进出口差压高或者空预器进出口差压高采取的措施:

a)如是差压测量系统有问题,就要对测量系统进行处理,确保测量准确无误;b)如差压的确高,对SCR系统,可以暂停喷氨,加大催化剂的吹灰频率;对于空预器,如果加大吹灰频率还解决不了问题,可停运单侧空预器然后进行高压水冲洗。

9.1.4脱硝效率低

可能的原因:

注入氨气量偏少、氮氧化物分析仪偏低、注入氨气不均匀

采取的预防措施:

a)确

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