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完钻层位

沙河子组

固井质量

造斜点

数据

深度(m)

1946.83

最大井斜数据

方位(°

184.8

造斜率(°

/30m)

3.6

斜度(°

井身

结构

一开:

244.5mm×

253.69m

二开:

177.8mm×

2564m

三开:

152.4mm×

3200m

套管程序

尺寸

(mm)

钢级

壁厚

下入深度

(m)

水泥塞深(m)

水泥返高(m)

出地高

表套

244.5

J55

8.94

253.09

地面

-0.3

技术套管

177.8

N80

8.05/9.19

2561.99

2538

生产套管

定位短节

尺寸(mm)

下深(m)

目的层附近套管接箍数据

(由磁定位曲线读出)

2138.77,2149.22,2301.52,2311.94,2419.75,2430.44,2528.25,2539.14

三、油层数据

压裂位置

垂深

原始

地层压力

(MPa)

目前

地层压力系数

(Mpa/100m)

3183

2381.13

20.00

0.84(根据SW11井测压资料)

3076

2370.30

19.91

2941

2362.94

19.85

2828

2355.16

19.78

2732

2349.14

19.73

2620

2341.53

19.67

四、施工过程

工序

施工内容

搬迁、上井

2012年7月15日7:

00-19日7:

00通井机搬迁上井,就位立塔,平整井场,做施工前准备。

同时接收回插杆一套、Φ89mmN80外加厚油管237根、1000型压裂井口一套(期间接受700型压裂井口因油管挂不合格返回,千型压裂井口与套管法兰不匹配更换一套)

注:

自吊车(5t)运送值班房1栋、库房1栋、10m3计量罐1个、15m3储水罐1个、30m3、40m3储水罐各1个,往返2趟。

雇吊车(25t)、板车运送大罐两个(30m3),往返2趟。

5t自吊车运送700型压裂井口往返1趟。

装压裂井口

下压裂管柱

7月19日16:

00-17:

00安装1000型压裂井口,同时备清水10m3。

17:

00-21日8:

30下回接管柱至2141.16m。

8:

00-9:

30下压吨位7t,确认插入后上提至25.1t,正旋转15圈脱开回插杆。

9:

30-10:

00配Φ89mmN80平式短节6.67m。

10:

00-10:

30泵车对回插杆环空试压15MPa,10min压力不降,试压合格。

压裂前准备

7月21日10:

30-22日7:

00安装1000型压裂井口,做施工前准备。

7月22日7:

00-12:

00安装管汇、连接地面排液管线。

井口旋地锚4个并用钢丝绳固定。

7月22日12:

00-8月11日7:

00维护井场,等待压裂。

期间维修道路,清理路面及井场积水。

同时接收Φ73mmN80平式油管223根,Φ19mm抽油杆106根,Φ22mm抽油杆65根,Φ25mm抽油杆60根,Φ44×

4.8m抽油泵一台,磁力支撑抗磨付10根及下泵各部位工具、12型抽油机一台。

并接收压裂砂243袋,氯化钾28袋,粘土防膨剂4桶等压裂药品。

压裂施工

8月11日7:

00-8:

30连接泵车管线,泵车分别对井口、管汇及平衡管线试压50、20MPa,10min压力不降,试压合格。

30-12日11:

00维护井场,等待压裂,做施工前准备。

11:

24对3183m处压裂施工,地层破裂压力为50.7Mpa,压入前置液196m³

,携砂液145m³

,顶替液17.8m³

,加砂27.4m³

,平均砂比21.03%,液氮11m³

,排量4.5m³

/min,停泵压力32.5Mpa,累计压入258.8m³

12:

24-13:

18对3076m处压裂施工,地层破裂压力48.9Mpa,压入前置液102方,携砂液43m³

,顶替液16.8m³

,加砂4.3m³

,平均砂比10.57%,液氮5m³

/min,超压停泵,累计压入161.8m³

.未达到设计要求。

13:

18-17:

08采用5mm,8mm油嘴放喷排液,排出压裂液38.5m³

,压裂砂0.1m³

08-18:

27对2941m处压裂施工,地层破裂压力为41.7Mpa,压入前置液128.8m³

,携砂液181m³

,顶替液15.8m³

,加砂34.2m³

,平均砂比21.03%,液氮13m³

/min,停泵压力36.7Mpa,累计压入325.6m³

18:

27-20:

36对2828m处压裂施工,地层破裂压力为40.3Mpa,压入前置液111.3m³

,携砂液179m³

,顶替液14.9m³

,加砂33.2m³

,平均砂比20.6%,液氮13m³

/min,停泵压力32.8Mpa,累计压入305.2m³

四段累计压入1051.4m³

,累计加砂99.1m³

,累计注入液氮42m³

20:

36-14日16:

00关井,等待压第5、6段,清理压裂罐18个。

16:

00-18:

00对2732m处压裂施工,地层破裂压力为35.2Mpa,压入前置液110m³

,携砂液178m³

,顶替液14.2m³

,加砂34.7m³

,平均砂比21.78%,液氮14m³

,平均排量4.5m³

/min,停泵压力12.4Mpa,累计压入液量为302.2m³

00-19:

30对2620m处压裂施工,地层破裂压力40.2Mpa,压入前置液135.5m³

,携砂液210m³

,加砂39m³

,平均砂比20.63%,液氮14m³

/min,停泵压力14.2Mpa,累计压入液量为359.7m³

六段压入总液量为1713.3m³

,累计砂172.8m³

,液氮70m³

放喷排液

8月16日19:

30-21:

30关井,等待破胶水解。

16日21:

30-24日13:

00采用2、3、4mm油嘴及无油嘴放喷排液,井口油压由25Mpa↓0Mpa,。

累计排出压裂液496.6m³

,累计原油7.32m³

,返排率27.2%。

期间清理压裂罐60个,同时通井机搬迁上井,就位立塔。

洗井

8月24日13:

00-14:

00拆井口,连接泵车管线。

14:

00-16:

00上提管柱25.6t,正旋转管柱15圈脱开回插杆。

期间自排压裂液2.2m³

,累计排出压裂液498.8m³

16:

30泵车正循环洗井至进出口液性一致,泵压1.9MPa,排量580L/min,用压裂液15m3。

出口返出8m3及少量原油。

提管柱

更换井口

8月24日19:

30-20:

30拆管线,做提管前准备。

30-25日7:

00提出全部压裂管柱。

25日7:

30将1000型压裂井口更换为KY21-65型采油井口。

下泵挂管柱

8月25日10:

30-11:

20地面对泵试压15MPa,30min压力未降,试压合格。

11:

20-23:

00下泵挂管柱至丝堵井深1932.75m,抽油泵底界井深1910.23m,Y211-150D封隔器卡点井深1505.74m,SZSFK-93反扣接头顶界井深1505.43,23:

00-00:

40安装油管挂,上提0.4m,座封封隔器,座封吨位2.3t。

结构:

丝堵(0.15m)+Φ73mmN80平式油管2根(17.47m)+滤砂管(4.52m)+双公(0.39m)+Φ44mm泵底带撞击式泄油器(6.80m)+Φ73mmN80平式油管42根(405.26m)+Y221-150D封隔器(1.39m)+SZSFK-93反扣接头(0.31m)+Φ73mmN80平式油管155根+油管挂至井口。

下抽油杆柱

8月26日0:

40-3:

00摆放抽油杆并清洗干净。

5:

00-15:

00下抽油杆至泵底。

15:

00安装盘根盒,调整防冲距0.4m,试抽出液正常并憋压1.5MPa,30min压力不降,试压合格。

抽油杆结构:

柱塞(1.47m)+(Φ19mm抽油杆+磁力支撑抗磨付)×

10根+Φ19mm抽油杆补偿器(0.56m)+Φ19mm抽油杆20根+Φ19mm抽油杆补偿器(0.56m)+Φ19mm抽油杆20根+Φ19mm抽油杆补偿器(0.56m)+Φ19mm抽油杆56根+变丝(0.10m)+Φ22mm抽油杆65根+变丝(0.10m)+Φ25mm抽油杆54根+光杆。

试采情况

日期

生产时间(h)

含水%

油量(t)

水量(t)

液量(t)

2012-8-29

24

99.3

0.16

22.6

22.76

2012-8-30

24

99

0.21

20.42

20.63

2012-8-31

0.25

24.32

24.57

2012-9-1

14

99.1

0.13

14.59

14.72

2012-9-2

/

2012-9-3

2012-9-4

2012-9-5

2012-9-6

19

0.27

26.49

26.76

20129-7

0.29

29.06

29.35

施工收尾

00-8月27日7:

00通井机放塔,清理井场,做搬迁准备。

自吊车(5t)运送值班房1栋、库房1栋、10m3、15m3储水罐1个、30m3、40m3储水罐各1个,雇吊车(25t)、板车运送大罐,往返2趟。

五、施工分析与特殊情况说明

本井3183-2620m井段(六段),分层投球压裂,压裂第二段对3076m处压裂施工时超压停泵,未达到设计要求。

期间采用5mm,8mm油嘴放喷排液,排出压裂液38.5m³

压裂后累计排出压裂液496.6m³

,其中施工过程中共清理压裂备液罐78个,罐车拉污水55车。

六、用料情况

SW11-1HF井材料消耗一览表

名称

型号及尺寸

单位

数量

拉清水

20

拉污水

550

氯化钾

0.2

旋塞阀

70MPa

3

油咀

2mm、3mm、4mm

30

Φ89mmN80加厚油管短节

2

Φ73mmN80双公油管短节

1

丝堵

自封胶皮

4

防污布

200

七、附表、附图

1.井身结构示意图

一开

井眼:

311.2mm×

套管:

253.09m

SW11-1HF井井身结构示意图

2、下泵管柱示意图

SW11-1HF井下泵投产管柱示意图

八、完井管柱、杆柱数据表

SW11-1HF井完井油管数据表表8-1

编号

单根长(m)

累计长(m)

0.15

8

9.60

9.59

8.74

9

8.82

壁厚(mm)

8.73

9.62

封隔器

1.39

5.51

反扣接头

0.31

滤砂管

4.52

8.84

9.64

9.63

0.39

5

9.65

直径(mm)

泵体

6.80

6

9.61

73.02

7

备注

50

10

60

40

SW11-1HF井完井油管数据表表8-2

110

90

9.51

8.83

70

备注

9.53

8.92

120

100

80

8.78

130

SW11-1HF井64井油管数据表表8-3

9.55

180

9.35

160

9.54

73.02

140

9.58

9.45

190

9.57

9.48

170

9.39

150

1915.17

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