皮带输送机替代分级机专案.docx
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皮带输送机替代分级机专案
专
案
汇
报
专案名称:
球磨分级机技改专案
专案单位:
球磨分级机技改专案小组
专案时间:
2012年2月21日-2012年4月14日
目录
1背景介绍3
2组织机构3
3设计方案4
3.1设计主线4
3.2分步设计4
4设计简图5
4.1磨头筒筛5
4.2实物简图6
4.3入磨溜槽6
4.4转运皮带7
4.5提升皮带7
5进度计划8
6数据采集8
7效益计算8
7.1成本计算8
7.2专案贡献值8
7.3综合效益9
8成果固化9
1.背景介绍
1.12011年11月3日在翁玉勤总经理的带领下,选厂总工李占全、生产技术处处长姜华、选厂厂长崔建成、选厂设备副厂长娄玉军、供销处设备组陈建伟、张志远到北京威克矿业有限公司进行参观学习,此次学习本着“取其之长、补己之短”的原则,从采矿规划、先进选矿工艺和设备的应用、设备维护和管理等方面进行了参观和学习。
其中北京威客矿业使用输送带提升球磨返砂,效果较好,故障率较低。
1.2我公司选矿厂球磨返砂目前使用的螺旋分级机,采取“一对一”使用方式。
但在使用过程中,该分级机故障率很高,球磨机的运转经常受到分级机故障及维护的影响。
1.3我公司供应的矿石硬度较大,因此,在分级过程中分级机叶片磨损较快,同时八孔垫、柱销等备件使用周期较短,更换频繁,造成维护成本较高。
1.4我公司使用的该类分级机每台需要配置5.5KW电机一台,500减速机一台,用电成本及日常维护成本均较高,且现场空间较小,维修维护十分不便。
1.5设备位置高差因素,导致提升机出、入料端需大量用水,造成水资源浪费。
2.组织机构
针对球磨分级机故障率高且运行和维护成本高等一系列问题,公司设立专案进行解决,并成立了专案小组。
3.设计方案
3.1设计主线
将分级机彻底取缔,运用小型慢速皮带输送机进行球磨返砂作业。
3.2分步设计
(1)磨矿作业产品分级
采用自制球磨磨头筒筛,将大于5mm粗粒矿石从一段磨矿产品中分离出来。
自制磨头筒筛采用直径165mm钢管作为主体支撑,12mm钢筋作为5mm不锈钢筛片支撑,筒筛内设反螺旋出料结构,钢管内及筒筛表面加装冲水管,用以调节入筛矿浆浓度,提高分级效率。
该筒筛安装至球磨出料衬上,与球磨机同步运转。
(2)粗粒矿石横向运输
在球磨磨头筒筛下方安装B=500mmL=3500mm裙边输送带(1#皮带),并将其首轮与球磨磨头筒筛直径165mm支撑钢管外端用三角带连接,为该皮带提供动力,同时通过皮带轮的配比,调节该输送带带速。
(3)粗粒矿石提升
选用B=500mmL=7100mm普通皮带将一号球磨和二号球磨返砂提升至分矿箱,在经溜槽将粗粒矿石均分后进入球磨进行再次磨矿作业,该输送带使用5.5KW电机提供动力,配置一台500减速机。
4.设计简图
4.1磨头筒筛
4.2实物联系图
4.3入磨溜槽
4.4转运皮带
4.5提升皮带
5.进度计划
球磨分级机技改专案实施进度计划见表5-1
表5-1进度计划表
6.数据采集
技改前后因提升机(返砂皮带)故障和维护停车时间对比,见表6-1.
表6-11-5月份停车时间对比表
技改前
系列
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
一系列
14
16
3
6
11
8
4
二系列
0
0
0
1
0
0
0
三系列
0
6
0
4.5
0
0
0
3
四系列
4
1
4
0
1
24
8
22
累计
18
23
7
11.5
12
32
12
25
5
技改后
系列
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
一系列
1
3.5
二系列
0
2
三系列
2
2
四系列
0
3
累计
3
10.5
注:
以上数据不包括技改所用时间
通过数据统计可知:
(2011年8月—2012年4月)
技改前月平均停车时间为:
17.56小时
技改后月平均停车时间为:
6.75小时
月平均停车时间减少值为:
10.9小时
7.效益计算
7.1成本分析:
1、技改设备造价:
1-2系列:
11万元;3-4系列:
13万元
合计造价:
Q1=24万元
7.2专案贡献值:
1、减少停车时间年效益:
Q3=10.9×4×12×1030=538896元
2、减少维修费用年效益:
月维修费用由技改前6941.6(2011年8月—2012年2月财务数据)元下降到约1000元。
Q4=(6941.6–1000)×12=71299.2元
7.3综合效益:
Q=538896+71299.2–24
=610171.2元
8、成果固化
专案名称
提升机技改项目
专案时间
2012年3月—2012年4月
组织机构
提升机技改专案小组
专案内容
1、将原球磨提升机取缔。
2、用自制的磨头筒筛对球磨出料端矿浆进行分级处理。
3、将经磨头筒筛分离出的粗颗粒矿石经由500mm转运皮带带运输至提升皮带。
4、通过提升皮带将粗颗粒矿石提升至球磨入料端。
5、经溜槽将提升皮带上的粗颗粒输送至球磨机进行再次磨矿作业。
专案优点
1、可以大大减少因提升机故障及日常维护导致的球磨停车时间。
2、可以降低球磨返砂设备的日常维护费用,进而降低成本。
3、节约车间空间,方便对其他设备的维修保养。
注意事项
1、在日常使用过程中,应密切注意各皮带、三角带是否完好2、定期对皮带机各轴承部位进行加油作业3、应根据球磨机内矿浆浓度,调节磨头筒筛的冲水量,保证分级效果