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六、可能存在的风险

可能存在备件质量不合格的风险。

所以,必须对汽泵的平衡盘、机械密封、轴瓦、密封垫等备件按标准严格验收。

对合金螺栓等的材质进行光谱分析验收。

七、结论

本项目非常必要,提出的技术方案成熟可行,项目实施后能够解决1A、1B汽泵叶轮结垢而造成的振动大和出力不足的问题。

能防止汽泵的非停,带来安全效益。

(2)项目名称:

#1机组汽机侧的保温拆装

根据#1机A级检修项目和火力发电厂金属技术监督的要求,需要拆除高中缸缸体、高中主汽、调汽等检修项目设备的保温。

还需拆除主机高中压缸、主蒸汽管道和高温再热蒸汽管道及支吊架;

主蒸汽弯头、再热蒸汽弯头;

主蒸汽管道、再热蒸汽管道焊缝;

主蒸汽管道、再热蒸汽管道三通和阀门(高压主汽门、高压调汽门、中压主汽门、中压调汽门)壳体;

导汽管(汽轮机入口);

低加、高加、除氧器筒体与封头的连接部位;

高压给水管道弯头焊缝等金属监督检查项目的保温。

同时根据《二十五项反措》第3.4.6条的要求,还需对主蒸汽和再热蒸汽管道的所有管座进行检查更换,需拆除管座处保温。

根据#1机A修项目和金属技术监督的需要,对汽机房区域设备管道的保温进行拆除和恢复,对老化的保温材料进行更换,对变形的保温皮进行更换。

按照原拆装的要求进行,按照检修管理文件,文明施工,规范作业,保证保温材料质量和施工质量。

根据#3机A修保温工程决算,#1机A修项目、金属监督项目的保温拆、装、补充或更换,初估费用需50万。

检修完成后可提高保温质量,降低热量损失,提高机组的经济性,改善现场文明生产。

可能存在合格保温材料被更换掉,检修设备保温拆除过度等风险,造成资金浪费,需要在检修中分析评估保温使用情况,杜绝扩大保温拆除范围。

本项目非常必要,提出的技术方案成熟可行,项目实施后能够解决设备保温存在的问题。

(3)项目名称:

#1汽机内漏阀门加工修理

高温高压阀门的严密性直接影响火力发电厂的经济性。

阀门的泄漏造成高品质蒸汽的浪费,阀后管道超温的隐患,机组热负荷增加,从而影响机组的运行,甚至引起事故。

循环水、开式水系统的阀门内漏故障,导致设备在运行中不能切除检修,严重影响机组的安全运行。

因此,必须对汽水系统、循环水系统、开式水系统的内漏阀门进行检修,消除内漏,提高机组运行的经济性和安全性。

1)本项目对#1机A修的内漏阀门检修共44小项,其中汽水系统阀门27项,主要有高、低旁压力调整阀及其减温水调整阀、关断阀;

高、低加的正常、事故疏水调整门;

汽水系统的疏水关断阀等。

冷却水系统阀门13项,主要有氢侧密封油冷却器冷却水阀门,胶球系统阀门,小汽机润滑油温度调整门,氢气冷却器冷却水的排空门、放水门等阀门进行解体检修。

2)本项目对内漏阀门的阀芯、阀座密封面的检修,根据损伤程度,分别采用研磨、车床加工修复,外委补焊修复方法,对损坏严重的阀门进行更换。

3)本项目的技术重点是,一是需外委补焊加工修复的阀芯、阀座部件,必须打光谱分析材质,确定焊材和施焊工艺。

二是阀芯、阀座的修复检验。

确认密封线连续均匀,100%连续接触。

已多次检修对内漏阀门的密封面进行修理,能满足生产需要。

根据#1机A修项目和以往的阀门修理价格,初估费用需25万。

通过对汽水系统内漏阀门阀芯、阀座密封面的修复,保证阀门的严密性,降低热耗,提高机组效率。

对循环水、开式水系统阀门进行修复,保证机组设备的安全运行。

可能存在有修复价值的阀门被更换的风险,造成资金浪费,需在检修中对损坏的阀门进行检查评估,确认阀门无法修复后,方可申请更换。

本项目非常必要,提出的技术方案成熟可行,项目实施后能够解决阀门内漏问题。

修后阀门无汽水内漏,能降低热耗,带来节能效益;

修后阀门动作可靠,带来安全效益。

(4)项目名称:

#1机A修主机高低旁阀芯、阀座检修

#1机组主机高低旁阀芯、阀座在运行中存在泄漏现象,阀芯、阀座经多次研磨已不能达到阀门严密的要求,造成了高品质蒸汽的浪费;

同时使得阀后温度升高,为了降低阀后温度,又造成大量减温水的浪费,从而影响机组的经济运行,甚至引起事故。

因此,需在#1机A修中对高低、旁阀门解体检修,对阀芯、阀座进行修复,提高机组的经济性、降低热耗。

1)本项目对#1机高旁和低旁的压力调整阀进行解体检修,对阀芯、阀座进行外委修复。

2)由沈阳市北陵多元机组电研所对阀芯、阀座进行加工修复。

高、低旁阀门解体后,将阀芯、阀座等部件运至外委修复厂家—沈阳市北陵多元机组电研所,采用数控车控精密加工修复阀芯、阀座。

3)本项目的技术重点是阀芯、阀座等部件的外委补焊工艺,因此,必须打光谱分析材质,确定焊材和施焊工艺。

在2009年7月#3机A修,对高、中压主汽门、调汽门阀芯、阀座外委修复后,阀门严密性试验合格。

用同样的工艺和方法,在#1机A修中对高、低旁阀芯、阀座密封面进行修复,完全能保证阀门的严密性。

根据#1机A修项目和以往的阀门修理价格,初估费用需20万。

通过对高、低旁阀门的阀芯、阀座密封面修复,保证阀门的严密性,降低热耗,提高机组效率。

可能存在阀芯、阀座补焊的焊材、工艺和阀门的工作温度、压力参数不相符,导致部件产生裂纹等损坏的风险。

必须对阀芯、阀座光谱分析,确定焊材和施焊工艺。

本项目非常必要,提出的技术方案成熟可行,项目实施后能够解决高、低旁阀门内漏问题。

修后阀门动作可靠,无内漏,能降低热耗,带来安全和节能效益。

(5)项目名称:

#1机组主机高压调汽门检修

高、中压主汽门、调汽门阀芯、阀座受到主蒸汽的冲刷及氧化,导致阀芯、阀座密封面接触不充分,密封线不连续,最终导致阀门关闭不严。

且#1机调门严密性试验不合格,调速阀门不严密可导致机组超速,严重超速可以导致汽轮发电机组严重损坏,甚至毁坏报废。

根据二十五反措的第9.1.12项的要求,必须按规程要求进行汽门严密性试验,要求高中压主汽门、调汽门的严密性,以确保机组的安全稳定运行。

1、本项目对#1机主机的4台高压调汽门进行解体检修,对阀芯、阀座进行外委修复。

2、由沈阳市北陵多元机组电研所对阀芯、阀座进行加工修复。

阀门解体后,将阀芯、阀座等部件运至外委修复厂家—沈阳市北陵多元机组电研所,对阀芯型面采用数控车控精密加工修复;

对阀座采用组装、调试350MW机组高压调汽门研磨机,安装精密加工的仿形研磨头进行修复。

3、本项目的技术重点,一是阀芯、阀座等部件的外委补焊工艺,对材质打光谱分析材质,确定焊材和施焊工艺;

二是阀座仿形研磨头的加工,必须对阀芯阀型进行测绘,根据所得数据精密加工仿形研磨头,以保证研磨头型面与阀座实际型面一致。

在2009年7月#3机A修中,对高、中压主汽门、调汽门阀芯、阀座外委修复后,阀门严密性试验合格。

在#1机A修中采用同样的工艺方法,对高、中压主汽门、调汽门阀芯、阀座密封面修复,完全能保证调速阀门的严密性。

根据#3机组高中压主汽门、调汽门阀芯、阀座密封面的修复价格为依据,初估28万。

在#1机A修中检修高、中压主汽门、调汽门,修复阀芯、阀座密封面,保证的调速阀门的严密性,防止运行中发生汽机超速恶性事故。

必须对阀芯、阀座光谱分析材质确定焊材和施焊工艺。

本项目非常必要,提出的技术方案成熟可行,项目实施后能够解决#1机高压调汽门严密性不合格问题。

保证调速阀门的严密性,防止汽轮机超速,带来安全效益。

(6)项目名称:

#1机组导汽管及缸内部分螺栓更换

根据#1机A修项目和火力发电厂金属技术监督的要求,#1机组高温螺栓经长期运行,需对汽缸及导汽管M32以上高温紧固螺栓及对轮螺栓进行检查,应重点检查螺纹及过渡部位有无环向裂纹。

检查项目包括无损探伤、光谱、硬度、金相组织,必要时还要进行力学性能测试,及时发现缺陷,对不合格的螺栓进行更换,防止发生螺栓断裂事故。

本项目根据#1机A级检修的需要和金属技术监督的要求,对M32以上高温紧固螺栓及对轮螺栓进行无损探伤、光谱、硬度、金相组织等项目的检查,对不合格的螺栓进行更换和报废。

本项目的技术重点是对高温螺栓的检验和新螺栓的材质检验。

必须由具备相关金属检验资质、证件的金属检验专业人员进行。

根据以往机组大修实践,金属检验外委单位能够实现对汽缸及导汽管新、旧高温螺栓的各项检验有求。

保证旧螺栓的失效检查准确,新螺栓的材质、硬度等项目核查准确。

根据#1机A修项目、汽缸及导汽管的高温螺栓检查,拆、装损坏更换,初估费用需20万。

对老化螺栓进行更换和报废,防止发生螺栓断裂事故,保证机组安全运行。

可能存在新螺栓材质不合格的风险。

因此必须对新更换的螺栓进行光谱、硬度检查,符合金属技术监督的要求。

本项目非常必要,提出的技术方案成熟可行,项目实施后能够解决主机高温、高压螺栓长期运行后产生裂纹等缺陷,安全性降低的问题。

进行检验更换,能防止发生螺栓断裂事故,带来安全效益。

 

(7)项目名称:

#1机组主汽再热汽管道管座更换

根据#1机A修项目和《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第3.4.6条之规定,应定期对主蒸汽管道和再热蒸汽等大口径管道、弯头、三通以及焊缝进行检查,发现问题及时更换。

在#2机组的运行中已经出现了主蒸汽管座产生裂纹漏汽的现象,因此,在#1机组A级检修中,需对主蒸汽和再热蒸汽管道30处管座及备用管座进行更换。

本项目对#1机主蒸汽和再热蒸汽管道30处管座及备用管座进行更换。

对原有的主蒸汽、再热蒸汽管相连接的管座进行挖取,更换新管座。

并进行热处理和检验。

本项目的技术重点是焊接、热处理和焊缝检验工作,必须严格按照金属焊接、热处理和检验工艺标准,由具备相关资质的人员施工。

本项目采用招标方式选择施工单位,确定工程价格。

根据以往机组检修实践,金属检验外委单位能够实现对新管座的材质的各项检验有求,以及施焊后的焊缝检验。

焊接和热处理单位能够实现对主蒸汽、再热蒸汽管的管座的高质量焊接和热处理。

更换主蒸汽和再热蒸汽管道30处管座及备用管座的材料费、安装费、热处理费等初估需25万。

对主蒸汽和再热蒸汽管道30处管座及备用管座进行更换,防止发生高压管道爆破事故,保证人身安全和机组运行。

存在新管座焊缝不合格及存在应力的风险。

所以必须由具备相关资质的施工单位,严格按照工艺要求,进行焊接、热处理和检验。

本项目非常必要,所提出的技术方案成熟可行。

项目实施后能够解决高温、高压管座长期运行后产生裂纹等缺陷,安全性降低的问题,消除蒸汽爆破、泄漏的隐患,防止发生人身设备事故,产生安全效益。

(8)项目名称:

锅炉受热面防磨、防腐喷涂

#1锅炉已运行超过8万小时,锅炉部分受热面的磨损及腐蚀已非常严重。

在近五年的检修中发现水冷壁、三级过热器下部弯头的高温腐蚀面积已逐渐扩大,腐蚀程度也逐渐严重。

一级过热器、三级再热器的磨损也日益严重。

锅炉受热面的磨损及腐蚀问题已经严重影响着锅炉的安全运行,存在泄漏隐患。

对水冷壁、三级过热器高温腐蚀部位进行防腐喷涂,对一级过热器及三级再热器磨损严重部位进行防磨喷涂。

通过对锅炉受热面防磨、及防腐喷涂,可以有效的阻止及减缓受热面的继续磨损及腐蚀。

我厂已多次进行防磨、防腐喷涂,且效果明显。

施工工期为2-3天。

因此此项目可行。

本工程采取包工、包料方式,预计费用为26万元。

通过受热面的防磨、防腐喷涂,改善了受热面的状况,保证了锅炉的安全稳定运行。

大大降低了由于锅炉受热面泄漏造成机组非停的几率。

受热面管段外壁结焦清理不干净,影响喷涂效果。

防范措施,在受热面管段外壁喷砂清理完成后,进行验收,验收合格方可进行下一步喷涂工序。

“#1锅炉受热面防腐、防腐喷涂”项目可行。

(9)项目名称:

锅炉浓粉燃烧器检修、更换

#1锅炉浓粉燃烧器喷口磨损严重,运行中曾多次发生燃烧器喷口隔板脱落现象,已经严重影响煤粉气流的均匀性及燃烧的稳定性,给锅炉燃烧调整有较大影响。

喷燃器密封面板也存在老化现象,运行中密封面板漏灰严重,所以必须对#1锅炉浓粉燃烧器进行检修更换。

1、对#1锅炉浓粉燃烧器喷口检查,更换磨损严重无法修复的浓粉燃烧器本体及喷口。

2、对燃烧器密封面板磨损部位修复补焊,密封垫进行更换。

3、燃烧器摆角执行机构解体,更换转轴和驱动气缸密封,对行程定位器调整。

锅炉浓粉燃烧器检修要求是做好备件储备,利用等级检修搭设的炉内平台对燃烧器喷口进行拆卸、检查和回装,不存在技术难题。

2010年#2锅炉C级检修,按照上述技术方案完成了#2锅炉喷燃器检修。

实施效果较好,所以在明年#1机组A修中完成锅炉浓粉燃烧器喷口项目可行。

本工程预计材料费用2万元、备件费用为18万元,施工费用为7万元,总计费用27万元。

通过浓粉燃烧器的检修,可以改善锅炉燃烧调整性能,降低了煤粉不完全燃烧热损失,可以适当的降低供电煤耗。

喷燃器面板密封安装不到位,机组启动后面板漏灰无法处理。

采取防范措施,选择有施工经验的队伍,严格按照检修文件包要求进行质量验收。

“#1锅炉浓粉燃烧器检修、更换”项目可行。

(10)项目名称:

锅炉一级过热器吊屏检修

#1锅炉一级过热器布置位置在尾部烟道内,省煤器上方,该处受热面烟气温度低,烟气中飞灰硬度较大,管排布置较密,烟气流速高,经过十年的运行,受热面管排的磨损情况严重。

为了保证受热面的检修质量,防止“四管”泄漏,本次#1锅炉A修,必须对一级过热器管排整屏吊出,进行仔细防磨防爆检查检修。

一级过热器共有110屏蛇形管排,两屏组合成一组,形成55组管屏通过省煤器悬吊管安装在尾部烟道内部。

本次#1锅炉A修一级过热器的检修方案是,将悬吊管切断,将整组的蛇形管屏拉起,对管屏进行全面检查和检修后原位置恢复。

2010年在#2锅炉C级检修中,河津发电分公司已完成#2锅炉一级过热器的吊屏检修,此项目可行。

本工程预计材料2万元,备件费用3万元,施工及检验费用约40万元,合计45万元。

一级过热器进行吊屏检查检修后,能消除一过管屏受热面的隐患,保证#1锅炉防磨防爆检查质量,保证锅炉的安全运行。

工作量较大,施工队伍选择不当,造成工期延误。

防范措施,制定详细的施工进度,进行检修策划,选择受热面检修施工经验丰富的队伍,严格执行检修文件包等质量控制文件。

#1锅炉一级过热器吊屏检修项目可行。

(11)项目名称:

锅炉磨煤机绞龙抽出检查,检修

#1锅炉4台磨煤机8台绞龙由于长周期运行,绞龙螺旋带及绞龙前盘磨损严重,1A修8台绞龙需要全部抽出检修,部分绞龙更换。

1A修8台绞龙全部抽出,磨损严重的绞龙前盘进行整体更换,磨损严重的绞龙螺旋带进行更换,损坏的弓形支撑及绞龙拉链进行更换。

2010年在#2锅炉C级检修中,河津发电分公司已完成#2锅炉磨煤机绞龙检修,运行稳定,此项目可行。

本工程预计材料1万元,备件费用21万元,合计22万元。

磨煤机绞龙检修后,大大降低磨煤机绞龙损坏,满足锅炉负荷的要求,保证磨煤机的安全经济运行。

磨煤机绞龙检修后,严把绞龙检修质量,防止绞龙尺寸过大或焊接质量问题,造成二次检修。

#1锅炉磨煤机绞龙抽出检查检修项目可行。

(12)项目名称:

锅炉煤粉管道内壁贴陶瓷

#1锅炉煤粉管道由于煤质差、长周期运行,煤粉管道弯头、浓淡分离器等部位磨损严重,运行中上述部位漏粉严重,污染设备及环境,同时大量漏粉存在安全隐患。

利用1A修对煤粉管道进行拆除检查修复,对浓淡分离器内壁贴陶瓷,另外对重点磨损部位内部贴陶瓷。

2010年在#2锅炉C级检修中,河津发电分公司已完成#2锅炉煤粉管进行修复贴陶瓷,运行稳定效果良好,此项目可行。

本工程预计材料1万元,备件及工程费用19万元,合计20万元。

煤粉管道检修后,大大降低煤粉管道漏粉,极大减轻了人力、物力消耗,保证了煤粉管道的文明整洁,保证制粉系统的安全经济运行。

煤粉管道内部贴陶瓷前,会同有关技术人员进行论证,另外严格控制陶瓷贴后厚度,防止出现燃烧恶化。

#1锅炉煤粉管道内壁贴陶瓷项目可行。

(13)项目名称:

锅炉保温修补和部分更换项目

#1机组A修锅炉侧检修,需对解体设备的保温进行拆除和恢复以及对锅炉侧联箱、管道、支吊架等进行金相监督设备的保温进行拆除和恢复。

如主汽、再热汽、给水、疏放水、辅汽系统的管道、阀门保温拆装;

空预器、水冷壁、燃烧器、浓淡分离器等设备的保温拆装;

顶棚内各受热面联箱的管座、焊缝;

汽包及下降管的管座、焊缝;

冷再、水冷壁联箱的焊缝、弯头、管座;

各管道、风箱支吊架等设备保温进行拆装。

部分保温材料高温下工作的材质已老化或损坏,尤其在烟风道区域的保温已严重损坏,需要进行部分保温更新。

对锅炉侧解体、检验的设备进行拆除和恢复,对高温区老化的保温材料进行更换,对烟风道损坏的材料进行更换。

按照原拆装的要求进行,按照检修管理文件,文明施工,规范作业,保证保温材料质量和施工质量。

材料费及施工费共55万元,工程造价共计55万元.

六、可能存在风险

使用的保温材料不合格,造成局部设备超温。

采取措施,使用的保温材料为国标产品,验收合格后方可使用。

#1锅炉设备保温拆装更新项目可行。

(14)项目名称:

1A、1B氧化风机检修

项目实施的必要性

根据上次1C、2C修检查氧化风机运行情况,和平时运行中出现风机和电机振动等问题,主要原因是电机台板比氧化风机台板高,又因氧化风机直接浇灌在混凝土内,造成风机中心线调整困难,在每次氧化风机解体检修中,发现风机因运行温度高,空气压缩冲击大,需要定期更换风机各橡胶密封和间隙较大的轴承、轴承座等,提高氧化风机可靠性,防止造成脱硫非计划停运。

#1机组A级检修中,氧化风机停运检修,重新调整风机台板,重新进行混凝土浇灌,解体氧化风机,更换风机橡胶密封、轴承等备件,重新调整风机转子间隙,#2脱硫氧化风机基础在2009年已经处理好,运行情况良好。

在2009年2B检修中,已经处理过#2脱硫两台氧化风机,运行情况良好,从技术上能够解决1A、1B两台氧化风机存在的问题,在#1机组检修期间,利用检修时间充分有利条件,保证混凝土凝固可靠,从技术、安全和施工角度分析项目可行。

本工程预计费用22.5万元,其中材料0.5万元,氧化风机基础处理6万元,备件16万元,其中主要包括轴承、轴承座备件费用8万元,密封件备件2万元,驱动系统备件2万元,出口管道、阀门、消音器等配套备件4万元。

氧化风机检修后,保证脱硫氧化风机可靠投入运行,防止脱硫非计划停运受到环保罚款,同时避免机组设备损坏事故。

可能存在风机备件没有到使用周期就进行更换风险,造成资金浪费,检修中分析评估旧密封、轴承备件使用情况,只更换不符合使用要求的备件。

本项目非常必要,提出的技术方案成熟可行,项目实施后能够解决氧化风机目前存在的问题,提高脱硫运行稳定性,完成二氧化硫减排要求。

(15)项目名称:

1A、1B、1C、1D循环泵检修

根据上次1C、2C修检查循环泵运行情况,因循环泵叶轮设计原因,造成一台泵叶轮掉落,影响脱硫效率。

现在厂方已更新叶轮定位设计,从源头解决循环泵叶轮脱落问题,通过1A修,更换循环泵轴,彻底解决叶轮固定结构不合理问题;

循环泵出入口大小头管段磨损泄漏频繁,更换大小头管段材质,解决磨损泄漏问题,提高循环泵使用可靠性,防止造成脱硫非计划停运。

#1机组A级检修中,利用循环泵停运检修机会,解体循环泵,更换改进后的循环泵轴,新泵轴设计上兼容配套就叶轮,不需要更换其他备件;

更换循环泵出入口大小头管段,提高出口管段耐磨性能,经过与使用同类泵兄弟电厂联系,都存在这两种情况,并通过技术更新不断完善。

经与循环泵生产厂家联系,泵轴已经更新改进,在使用中解决了叶轮运行中掉落问题,其它电厂使用情况良好,#1机组检修期间,#1脱硫停运,对循环泵整体解体检修,更换泵轴和泵出入口大小头管段,时间上满足更换条件,从技术、安全和施工角度分析项目可行。

本工程预计费用32万元,其中材料费用2万元,泵轴备件10万元,8个泵出入口大小头管段16万元,泵出入口膨胀节4万元。

循环泵轴和管道检修更换完成后,保证#1脱硫可靠投入运行,防止脱硫非计划停运受到环保罚款,同时避免机组设备损坏事故。

可能存在循环泵备件没有到使用周期就进行更换风险,造成资金浪费,检修中评估旧备件使用情况,

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