煤炭气化技术评价分析Word格式.docx

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2

上海焦化厂

城市CO、甲醇、煤气

1995年

3

陕西渭河化肥厂

1996年

4

安徽淮南

2000年

5

黑龙江浩良河化肥厂

6

中石化金陵石化公司

7

神木Ⅰ

2004年

2004年至今又有十余家企业引进Texaco炉,它们是中石化齐鲁分公司丁辛醇装置,南京惠生煤制甲醇及CO,渭河Ⅱ、Ⅲ期合成氨、甲醇,山东兖矿国宏甲醇,上海焦化Ⅱ、Ⅲ期,神木Ⅱ期,榆林炼油厂、吉林长山化肥厂“油改煤”等等。

由此可见,Texaco气化技术在我国有广阔市场。

三、Shell干粉煤加压气化

最早的干粉煤气化炉为K-T炉(Koppers-Totzek),在此领域Shell公司开发出了全新的SCGP工艺流程。

早在1976年Shell公司对30余种煤炭进行了试验,随后在美国Houston的PeerPark建立日处理250吨高硫烟煤和日处理400吨高灰分高水分褐煤的工业试验装置。

1990年才在荷兰布根努姆(Buggenum)电厂建设单炉日处理煤2000吨的气化装置,1993年开车。

该装置用于IGCC发电(Integratedgasificationcombinedcycle)而不是用于化工生产。

Shell炉壳体直径4.5m,总质量约500吨,设四个进料喷嘴于底部同一水平面上,沿圆周对置,借助撞击以强化传热传质过程,喷嘴寿命为1年。

炉壁为水冷壁,不衬耐火砖,据称寿命在20年以上,炉壳与水冷管排之间有0.5m的间隙,用于安装检修空间。

气化系统中,装置有废热锅炉以回收热能。

Shell炉一般不用设备用炉。

煤粉由氮气携带送入喷嘴,同时送入气化剂:

95%的氧气及蒸汽,工作压力为3.5MPa,气化温度1500℃左右。

为了防止高温气体排出时夹带熔融态和粘结性飞灰在输气导管换热器及废热锅炉管壁上沉积,采用将高温除灰后的部分300~350℃气体与部分水洗后的160~165℃气体混合,用返回气循环泵加压送至气化炉顶部,将气化炉排出的合成气降温至900℃再进入废热锅炉系统回收热量,返回的气量相当于产气量的80%~85%,对返回气循环压缩机的操作条件要求十分严格。

出废锅炉的合成气,用高温中压陶瓷过滤器除去夹带的飞灰。

据资料介绍,Shell炉可气化褐煤、烟煤、无烟煤、石油焦等,适用煤种范围较宽。

碳转化率高达99%,冷煤气效率高达80%~83%,合成气有效成分(CO+H2)高达90%,有效气比煤耗550~600kg/km3,比氧耗330~360kg/km3。

值得注意的是,国外至今只有一套Shell炉装置用于联合循环发电(同时设有备用调峰电厂),尚没有化工生产的经验。

近年我国许多化工企业对Shell炉的功能看好,认为该炉对煤种适应性强,单台能力大、效率高,代表了煤转化发展的方向,故纷纷引进,截至目前,有16家引进了20台炉,详见表2。

表2近年国内引进的Shell炉装置

产品类型

煤处理量

(t/d)

炉数

(台)

湖北双环化工集团

900

广西柳州化工股份公司

1100

中石化岳阳壳牌煤气化公司

合成氨、氢气

2000

中石化湖北化肥分公司

中石化安庆分公司

云南天安化工有限公司

2700

云南沾化有限责任公司

8

大连大化集团

甲醇

9

神华煤制油公司

氢气

4400

10

河南永城煤电集团公司

2100

11

河南中原大化公司

12

河南义马开祥化工

13

大唐国际发电公司(内蒙多伦)

8400

14

天津渤海化工集团天津碱厂

甲醇、合成氨

15

贵州天福化工

16

河南鹤壁煤电股份公司

以上可见,Shell气化技术的引进,在我国大有后来居上之势。

四、喷嘴对置式煤气化炉

华东理工大学、兖矿鲁南化肥厂及中国天辰化学工程公司共同开发研制了有自主知识产权的水煤浆气化技术,2000年10月由原国家石油和化工局对投煤量22t/d的中试炉进行了鉴定,认为已达到水煤浆气化领域的国际先进水平。

此项技术取得发明专利和实用新型专利共15项,获得国内各等级的科技进步奖11项。

国内开发的水煤浆气化技术特点在于以下几个方面。

1.全新设计的四喷嘴对置式气化炉及新型预膜式喷嘴的气化效率高,与采用国外引进技术的兖矿鲁南化肥厂同期运行结果相比,有效气成份提高2~3个百分点,CO2含量降低了2~3个百分点,碳转化率提高了2~3个百分点,比氧耗降低7.9%,比煤耗降低2.2%。

2.气化炉喷嘴之间有协同作用,可大幅度调节气化负荷,如关闭一对喷嘴,负荷即降低50%,负荷调节速度快,适应能力强,有利于灵活操作。

3.煤气洗涤冷却用的复合床传质传热效果好,液位平移,避免了带水带灰等问题。

4.分级式合成气初净化工艺节能高效,表现为系统压降低,分离效果好,合成气中细灰含量低于1mg/Nm3。

5.渣水处理系统采用直接换热,热回收效率高,克服了设备易结垢和堵塞等难题。

“十五”期间,这一国产化技术已成功应用于工业生产装置中。

2004年12月山东华鲁恒升化工股份有限公司建成了750t/a投煤量、6.5MPa的气化装置,该装置开车以来,气化炉运转正常,稳定可靠,工艺指标达到先进。

2005年7月兖矿国泰化工有限公司(山东鲁南)建成1150t/d投煤量、4.0MPa的气化装置,生产24万t/a甲醇,联产71.8MW的发电。

气化压力40MPa,气化温度~1300℃,该装置由天辰化学工程公司设计,气化炉由哈尔滨锅炉厂制造,中国化学工程第三建设公司施工建设(包括空分工程),从2005年10月正式运行以来,至今A号和B号炉累积运行超过3.5万小时,2006年甲醇产量已达30万吨。

经考核,该装置主要技术指标达到:

比氧耗309Nm3/km3(CO+H2)

比煤耗535kg/km3

合成气有效成分CO+H284.9%

碳转化率>98%

由于国产化四喷嘴水煤浆气化技术已经受了长周期工业运行的考验,在稳定性、可靠性方面表现良好,工艺技术指标较先进,因此国内多家企业的煤气化项目纷纷选择该技术。

目前已签约专利实施许可合同12项,合计拟建气化炉31台,见表3。

据测算,这些装置日处理总煤量约4000吨,可生产甲醇、合成氨、CO、氢气、二甲醚及发电等,年产值约200亿元。

表3四喷嘴气化炉国内用户情况

单位

压力(MPa)

台数

规模(单台日投煤量,t/d)

所处阶段

华鲁恒升

6.5

750

2004年12月投产

兖矿国泰

4.0

1150

甲醇、发电

2005年10月投产2台,2007年9月投产1台

兖矿鲁南

2008年7月投产

凤凰化肥

1500

2008年投产

江苏灵谷

1800

在建,2009年投产

索普集团

甲醇、CO

神华宁煤

宁波万华

1200

甲醇CO、H2

杭州半山

2200

发电

山东久泰

甲醇、二甲醚

设计

安徽华谊

山东盛大

近年国产化技术迅速被推广运用,其业绩堪与引进技术媲美。

五、三种气化技术比较

两种引进气化技术及一种国产化技术各有自己的用户群,由于各地煤的品质千差万别,气化目的各有不同,气化规模差异很大,如何在同等条件下进行定量的比较并非易事。

文献中公布的数据都是在特定工况条件下取得的,遇到不同情况时会有变化。

对于一个恒定的煤种,最好是经过模拟炉的试烧来获取工艺参数进行比较,可能获取更确切的信息。

根据现有资料,对三种炉型按炉体结构特点及气化工艺参数、建设投资、合成气生产消耗指标、合成气生产成本测算、操作及运行经验等五个方面进行比较评价,现分别的表列方式介绍如表4。

表4三种气化炉结构及工艺参数比较

项目

Shell技术

Texaco技术

国产四喷嘴水煤浆气化

适应煤种

褐煤、烟煤、无烟煤、高灰熔点煤

气煤、烟煤、次烟煤、无烟煤、高硫煤,要求碳熔点<1300℃

同Texaco技术

进料方式

干粉,<1m/m,占90%,用氮气或CO2输送入炉

水煤浆60%~70%,泵送入炉

喷嘴

四喷嘴,对置于炉底,寿命长

单喷嘴,置于炉顶,寿命短,约3~6个月需维修或更换

四个喷嘴对置于炉顶部

炉壁

水冷壁、水膜保护、不需耐火砖,寿命据称20年以上

热炉壁,炉膛衬耐火砖,寿命1年

热回收方式

废锅回收热

激冷式,也可装废锅

排渣

液态

单炉投煤量

2000~3000

900~2000

250~2200

气化温度,℃

1400~1700

1350~1500

~1300

气化压力,MPa

3.5~4.0

2.5~8.5

4~6.5

碳转化率

>99%

96%~98%

>98%

在采取同等规模条件下,三种工艺的建设投资比较见表5。

表5三种工艺建设投资比较表(可比部分)

单位:

万元

Shell

Texaco

国产四喷嘴

煤贮运单位

4200

干粉煤制备及输送系统

12500

-

水煤浆制备及输送系统

5000

气化炉硬件费

85400

41000

50000

气化炉软件费

6520

2772

1386

气化装置投资合计(含煤贮运)

108620

52972

60586

空分装置

30000

32000

可比项目合计

146220

90172

95786

投资比

0.62

0.66

由表5可见,采用Texaco炉及四喷嘴炉比采用Shell炉投资可省约34%~38%,但这里没考虑年运转时间。

Shell炉占优势,不需备用炉,而水煤浆炉可能需备用炉,增加大量投资。

表6三种气化工艺(可比部分)消耗指标比较

(按生产合成气量160km3/h规模测算)

原料煤消耗

kg/km3合成气

515

547

535

需投煤量

t/d

1998

2067

耗纯氧量

m3/km3合成气

305

336

314

需供氧量

m3/h

48800

53760

50240

耗电

kW

10370

4000

5MPa过热蒸汽

t/h

20

副产4.5MPa蒸汽

-130

-22

副产0.5MPa蒸汽

-20

-10

脱盐脱氧水

200

36

表7三种工艺合成气(CO+H2)的成本比较(可比部分)

(按年开车7200小时,产气量160km3/h测算)

单价

年耗量

价值(万元)

原料煤(干基)

250元/t

60万t

15000

63万t

15750

62万t

15500

氧气

0.25元/m3

3.514×

108m3

8785

3.87×

9675

3.617×

9043

0.48元

7466.4×

104kwh

3584

2880×

1382

104kwh

5MPa蒸汽

100元/t

14.4万吨

1440

副产蒸汽

80元/t

-23×

104吨

-1840

10元/t

151万吨

1510

26万吨

260

水煤浆添加剂及耐火砖

2300

过滤器内件

1000

折旧及维修(按投资额13%计)

19008

11722

12452

1~9合计

50327

39249

39097

(CO+H2)成本,元/m3

0.436

0.341

0.339

表8三种工艺操作及运行经验比较

原料制备

磨粉

磨粉、制浆,有时需加入助熔剂

1~6项基本与Texaco气化技术类似

进料

氮气带入,需精心控制,防爆

直接泵送

热利用

装废热锅炉,回收高压蒸汽,利于发电

水激冷式回收热,适于化工生产也可装废锅

除尘

需装高温变压飞灰陶瓷过滤器,操作复杂

无需飞灰过滤

炉体保护

炉膛装有膜式水冷壁,可长期运行

炉膛衬耐火砖,1~2年需更换

熔渣激冷后排出,另有飞灰排出

熔渣激冷后排出

国外投产情况

1台炉用于发电(荷兰布根努姆电厂)

6套15台炉用于发电及化工生产(合成氨、甲醇、CO、制H2等)

尚待开发国外市场

国内引进情况

16套20台炉,从数套投产装置情况看,可达设备的高效转化、需继续积累长期稳定生产经验

11套34台炉,已有7套21台建成投产开车,正常稳定

已投产或在建的有9家20台炉,设计拟建的有10台炉,开车稳定

从上述比较表中可以看出,Shell技术在碳转化率、比煤耗、比氧耗等指标上确实具有一定优势,在生产规模上,单炉投煤量也可以最大,但由于炉体结构较复杂,设备投资较高,操作运行上也有要求更苛刻更复杂之处,所以测算出的产品合成气(CO+H2)生产成本高于两种水煤浆造气方法。

至于Texaco技术与国产四喷嘴技术,基本上同属一个类型,差别不大。

除喷嘴数量制造工艺不同外,国产技术在换热、合成气净化等方面也作了一些改进,在一些关键的工艺参数上也有所提高,如碳转化率提高了2~3个百分点,比氧耗降低7.9%,比煤耗降低2.2%等,受到企业欢迎,虽然国产技术在专利费上有优势,但由于四喷嘴需4套泵送系统较单喷嘴复杂,因而在同是在国内加工制造的前提下,国产技术的设备费用要高于单喷嘴的Texaco技术设备费用,最终结果是两者合成气生产成本相差无几。

总体上看,两种水煤浆气化技术在化工应用上胜于干煤粉气化技术,在运行经验上也有更多的积累。

近年我国一些以油为原料的化肥企业开展“油改煤”工程项目,纷纷引进Shell的干煤粉气化装置,有些已经开车运转。

Shell技术在煤的高效利用和清洁生产方面已得到业内的肯定,但也存在一些问题,如飞灰的处理等,鉴于在化工利用上经验积累尚显不足,2009年1月国家发改委提出对Shell炉运转情况进行综合调查评估,对于短期内大规模引进Shell气化技术,已有专家持不同看法,认为要谨慎从事,避免不当投资。

六、关于采用国产炉的可行性

由于发展煤化工在我国受到极大重视,国内众多科研院所及高等院校对煤气化技术的研究工作蓬勃展开并取得重大进展。

除了对引进技术进行改进完善和创新之外,更加重视开发一些有自主知识产权的气化炉设计和工艺创新,国内水煤浆气化技术正在进行工业化试验或示范建厂的研究项目如表9。

表9国内正在开发的气化炉技术一览

研发单位

炉型

原料

进展情况

华东理工大学

四喷嘴对置

干煤粉

建有15~45t/d中试装置

西安热工研究院

两段炉

进行过36t/d试验,正设计日投煤量千吨级的工业炉

航天部

航天炉

进行工业试验

清华大学

分级气化炉

水煤粉

西北化工研究院

多元料浆气化炉

建有500t/d工业炉

山西煤化所

灰融聚流化床

碎煤

已完成工业试验,适用于中小规模制气

上述各项研究工作都取得不同程度的进展,有的已进入工业试用阶段,一旦成功,未来国产化的气化技术会有更多的选择和优化余地,值得业内密切关注。

七、关于不同气化工艺对甲醇成本的影响问题

甲醇生产成本由原料费、催化剂及化学品费、公用工程(水、电、气、仪表风)费、人工费及制造成本(包括折旧、维修及其它车间费用)等项构成。

一般情况下原料费由消耗的原料煤或天然气或焦炉气等及其价格测算出。

本报告设定的条件是采用不同工艺生产合成气作甲醇原料、进料组分要符合(H2+CO2)/(CO+CO2)=2.03的要求,假定不同气化工艺所产合成气(CO+H2)组分大致相同,甲醇合成过程在同一装置按同一工况操作生产则合成气耗量、催化剂及化学品耗量、公用工程消耗、制造成本都应相同,甲醇生产成本的变化仅取决于原料气价格变化。

按每吨甲醇消耗合成气约2800m3/t,另加其它各项费用1000元/t(假定数),则得出单位甲醇生产成本如表10。

表10单位甲醇成本测算值

合成气用量,m3/t

2800

合成气单价,元/m3

合成气成本,元

1220.8

954.8

949.2

甲醇成本,元/t

2220.8

1954.8

1949.2

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