20XX年贵州电网输电线路技术监督工作总结.docx
《20XX年贵州电网输电线路技术监督工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《20XX年贵州电网输电线路技术监督工作总结.docx(40页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
20XX年贵州电网输电线路技术监督工作总结
20XX年贵州电网输电线路技术监督工作总结
目录
20XX年贵州电网输电线路技术监督工作总结1
第一部分:
20XX年工作回顾1
1、20XX年技术监督指标完成情况1
1.1事故(件)情况1
1.2线路跳闸情况3
2、强化技术监督管理,保障电力系统安全稳定运行5
2.1加强输电线路技术监督规范化管理5
2.2全年预试工作完成情况5
2.3防污工作9
2.4分县局技术监督工作开展情况11
2.5重要用户技术监督工作开展情况11
3、深入开展技术监督检查,落实反措排查隐患促安全生产11
3.1全年事故(件)调查开展情况11
3.2省公司重点反措落实情况11
3.3制定南网反措工作方案12
4、加强技术培训和信息沟通,不断提高人员素质12
5、强化设备状况分析,加大设备改造和治理力度12
5.1加强输电线路运行状况分析12
5.2输电线路风险评估工作12
5.3加大防雷改造力度13
5.4加强输电线路综合防雷分析评估工作13
6、加强新技术应用,提升技术监督信息化水平13
6.1在线监测系统建设工作进一步加强13
6.2防冰减灾工作开展情况14
第二部分发现的问题15
7、面临的形势和挑战15
7.1生产一线人员缺员15
7.2单线单变结构仍然较多15
7.3防雷工作需进一步加强16
7.4防外力工作16
7.5防污工作还有待进一步完善17
7.6输电线路灾害(覆冰)预警系统存在的问题17
7.7绝缘子低、零值检测17
7.8通道障碍17
7.9复合绝缘子运行性能检测18
7.10110kV输电线路运维管理模式多样化,管理模式尚未理顺18
7.11培训18
8、20XX年技术监督工作思路:
18
8.120XX年技术监督工作思路18
8.220XX年技术监督重点工作19
附件1220kV~500kV输电线路综合防雷改造清单21
附件2220~500kV输电线路单改双清单23
附件320XX年供电局层面相关技术培训统计24
附件420XX年110kV及以上输电线路防雷改造计划完成情况26
第一部分:
20XX年工作回顾
截至20XX年12月底,贵州电网投入运行的35~500kV输电线路共计2078条38763.033km,其中500kV线路45条3106.353km,220kV线路239条8223.849km,110kV线路676条12724.3631km,35kV线路1118条14708.468km。
回顾20XX年的贵州电网输电线路技术监督工作,首先是在防冰减灾工作上取得重大突破,主要包括全网新增4套固定式直流融冰兼SVC装置,进一步保障了贵州电网低温冰冻灾害天气下的安全运行;输电线路覆冰预警系统20XX年新增20套架空输电线路的监测终端,可提供连续监测的实时数据,在电网可能遭受覆冰灾害之前提供有效预警;完成了8条35kV及以上输电线路抗冰加固工程,输电线路防冰减灾能力得到较大提高;按计划对80条110kV及以上输电线路进行综合防雷改造,使输电线路防雷水平有了较大提高;同时加强了输电线路技术监督的规范化管理;完成贵州电网智能电子污区图修订工作;按南网反措要求结合实际情况进行逐条梳理,拟定了2013~20XX年输电线路反事故措施工作方案;加强了110kV及以上输电线路的运行状况分析,为输电线路的安全稳定运行提供了有力的技术支持。
1、20XX年技术监督指标完成情况
1.1事故(件)情况
截止12月底,由输电线路引起的三级及以上电力安全事件12起,其中:
一级事件1起,为线路雷击引起;二级事件1起,为线路覆冰引起;三级事件10起,其中外力破坏引起4起,雷击2起,施工质量2起(压接管施工质量1起、电缆分接头施工质量1起),线路污闪1起,风偏1起。
事故(件)简况如表1.1所示。
可见,外力破坏及雷击是引起20XX年输电线路三级及以上电力安全事件的主要原因,其次,施工质量引起2次三级事件。
表1.1第三季度电力安全事件、事故统计表
序号
事件分类
单位
时间
事故简题
事故原因
1
一级电力安全事件
遵义供电局
3月28日
“3.28”遵义供电局110kV五马变、中枢变失压
线路雷击
2
二级电力安全事件
贵州输变电运检公司
1月27日
“1.27”220kV福旧线跳闸导致110kV海螺变等三个110kV变电站失压
线路覆冰
3
三级电力安全事件
贵阳供电局
3月21日
“3.21”贵阳供电局110kV鸡云线故障跳闸,导致110kV白云变全站失压
外力破坏(线路下方外单位施工)
4
三级电力安全事件
贵州输变电运检公司
3月21日
“3.21”220kV黔河线跳闸导致220kV河湾变失压
施工质量(线路缺陷)
5
三级电力安全事件
贵阳供电局
3月22日
“3.22”贵阳供电局220kV筑东变110kV贵筑沙彭四线跳闸,造成110kV四方变、彭湾变失压
施工质量(电缆分接头绝缘受损)
6
三级电力安全事件
凯里供电局
3月28日
“3.28”凯里供电局220kV镇远变110kV镇七双回线跳闸,造成110kV七里冲变、谷陇变失压
线路污闪
7
三级电力安全事件
贵阳供电局
5月9日
贵阳供电局110千伏湾新线线路由于雷击先后发生6次故障,前5次故障线路保护动作后重合成功,第6次故障重合不成功,新塘变全站失压。
自然灾害
8
三级电力安全事件
运检公司
5月11日
运检公司500kV大黔Ⅱ回线跳闸1次,自动重合闸不成功,选相B相,线路于05月12日01时10分强送不成功
自然灾害、设备质量
9
三级电力安全事件
贵阳供电局
6月16日
6月16日9点34分因房开商在110kV站林北寒线44号至45号杆间施工塔吊碰到导线引起110千伏站林北寒跳闸,110kV寒坡变失压。
外力破坏
10
三级电力安全事件
贵阳供电局
7月4日
110kV雨坡变全站失压
外力破坏/交通运输碰撞
11
三级电力安全事件
遵义供电局
7月31日
遵义供电局“7.31”110kV庙坪变全站失压电力安全三级事件
67#-68#边相导线(C相)有灼伤,导线下方有有树木残枝,树枝上有明显烧伤痕迹。
12
三级电力安全事件
输电运行检修分公司
8月5日
500kV纳高线
风偏
1.2线路跳闸情况
1.2.1跳闸总体情况及同比
20XX年全省线路跳闸、雷击跳闸总体情况,以及与20XX年同比统计如表1.2所示。
20XX年全省110~500kV线路跳闸共578次。
其中:
500kV跳闸28次,跳闸率0.90次/百公里·年;
220kV跳闸123次,跳闸率1.50次/百公里·年;
110kV跳闸427次,跳闸率3.36次/百公里·年。
表1.220XX年110~500kV线路跳闸及同比统计表
指标
电压等级
20XX年
20XX年
同比
线路长度
110kV
12724.363
11804.978
7.8%
220kV
8223.849
7775.793
5.8%
500kV
3106.353
3106.353
0.0%
跳闸次数
110kV
427
429
-0.5%
220kV
123
101
21.8%
500kV
28
30
-6.7%
跳闸率(次/百公里˙年)
110kV
3.36
3.63
-7.7%
220kV
1.50
1.30
15.1%
500kV
0.90
0.97
-6.7%
雷击跳闸次数
110kV
202
233
-13.3%
220kV
66
56
17.9%
500kV
20
24
-16.7%
雷击跳闸率(次/百公里˙年˙40个雷暴日)
110kV
1.06
1.32
-19.6%
220kV
0.54
0.48
13.1%
500kV
0.43
0.52
-16.7%
1.2.2跳闸原因分类分析
20XX年贵州电网110kV及以上输电线路578次跳闸中,雷击引起线路跳闸占跳闸总数的50%,外力破坏引起线路跳闸占跳闸总数的25%,雷击和外力破坏是引起贵州电网线路跳闸的主要原因。
跳闸原因按电压等级分布如图1.1~1.3所示。
图1.1500kV线路跳闸原因分类
图1.2220kV线路跳闸原因分类
图1.3110kV线路跳闸原因分类
2、强化技术监督管理,保障电力系统安全稳定运行
2.1加强输电线路技术监督规范化管理
为加强输电线路技术监督规范化管理,20XX年共编制了贵州电网公司输电线路技术监督手册、贵州电网输电线路防雷导则(试行)、贵州电网污区分级与污秽度测试技术导则、盐密、灰密测试作业指导书共4份输电线路技术监督管理/技术标准,进一步规范了贵州电网输电线路技术监督工作,提高输电线路安全生产管理水平。
具体情况如表2.1所示。
表2.120XX年编制的输电线路技术监督相关的管理/技术标准
序号
编写技术监督管理\技术标准名称
主要起到作用
1
贵州电网输电线路技术监督手册
规范贵州电网输电线路技术监督工作,提高输电线路安全生产管理水平
2
贵州电网输电线路防雷导则(试行)
指导和规范贵州电网输电线路防雷以及防雷设施的管理和维护工作
3
贵州电网污区分级与污秽度测试技术导则
指导和规范贵州电网污区分级与污秽度测试工作
4
盐密、灰密测试作业指导书
指导和规范贵州电网公司输变电设备盐密、灰密测试工作
2.2全年预试工作完成情况
20XX年大多运行单位都能按照年初制定的预试计划开展预试工作,总体来说,今年预试工作开展较去年有了较大的进步。
2.2.1绝缘子劣化检测及加强绝缘情况总结
绝缘子劣化检测情况如表2.2所示,按运行单位统计如表2.3和图2.1所示。
表2.2绝缘子劣化检测及加强绝缘情况统计
电压等级
kV
计划内绝缘子检零数(片)
完成绝缘子检零数(片)
绝缘子片数检测完成率
不合格数(片)
不合格率
更换劣化绝缘子片数(含自爆绝缘子)
更换雷击闪络绝缘子(片)
其他措施(增加绝缘子片数)
500
230381
33987
14.75%
2
0.01%
2
470
0
220
289205
171438
59.28%
244
0.14%
78
709
0
110
134746
91818
68.14%
121
0.13%
48
1653
0
合计
654332
297243
45.43%
367
0.12%
128
2832
0
表2.3绝缘子劣化检测及加强绝缘情况按运行单位统计
运行单位
电压
等级
计划内绝缘子检零数(片)
完成绝缘子检零数(片)
绝缘子片数检测完成率
不合格数(片)
不合格率
更换劣化绝缘子片数(含自爆绝缘子)
更换雷击闪络绝缘子(片)
其他措施(增加绝缘子片数)
运检
公司
220kV及以上
519586
205425
39.54%
246
0.12%
80
1179
0
贵供
110kV
3124
3124
100.00%
0
0.00%
0
316
0
遵供
110kV
17532
0
0.00%
0
/
0
582
0
水供
110kV
48379
48379
100.00%
7
0.01%
7
96
安供
110kV
33372
9370
28.08%
0
0.00%
0
342
0
凯供
110kV
973
973
100.00%
3
0.31%
0
43
0
都供
110kV
5428
4034
74.32%
0
0.00%
17
76
0
兴供
110kV
1128
1128
100.00%
0
0.00%
0
0
0
毕供
110kV
10055
10055
100.00%
9
0.09%
9
11
0
铜供
110kV
14755
14755
100.00%
102
0.69%
15
187
0
各单位绝缘子检零不合格率存在较大差异有以下几个原因:
一是由于劣化率未折算到年,劣化率与各单位的检测周期有关,导致检测周期越长,劣化率越大;二是目前线路低、零值绝缘子没有可靠又成熟的检测手段,几乎所有单位仍然沿用传统的火花放电间隙方法,准确度较低,同时受测试人员经验影响很大。
图2.1绝缘子检零计划及完成情况
绝缘子劣化率按电压等级统计如表2.4所示,按运行单位统计如表2.5所示。
表2.4绝缘子劣化率统计(按电压等级)
电压等级
(kV)
瓷绝缘子
玻璃绝缘子
复合绝缘子
运行总数
(片)
绝缘子零值检测
(片)
低、零值绝缘子
(片)
劣化率
运行总数
(片)
自爆绝缘子
(片)
自爆率
运行总数
(支)
损坏数
(支)
损坏率
500
629661
33987
2
0.006%
784939
70
0.009%
634
0
0.000%
220
1343568
171438
78
0.045%
929076
113
0.012%
17120
0
0.000%
110
823358
86046
121
0.141%
367309
54
0.015%
20875
107
0.513%
合计
2796587
291471
201
0.069%
2081324
237
0.011%
38629
107
0.277%
表2.5绝缘子劣化率统计(按运行单位)
运行单位
瓷绝缘子
玻璃绝缘子
复合绝缘子
运行总数
(片)
绝缘子零值检测
(片)
低、零值绝缘子
(片)
劣化率
运行总数
(片)
自爆绝缘子
(片)
自爆率
运行总数
(支)
损坏数
(支)
损坏率
贵供
80862
3124
0
0.000%
5561
0
0.000%
10808
0
0.000%
遵供
128218
0
0
/
23775
32
0.135%
3433
105
3.059%
水供
113326
48379
7
0.014%
21370
0
0.000%
64
0
0.000%
安供
123134
3598
0
0.000%
2624
0
0.000%
182
0
0.000%
凯供
112968
973
3
0.308%
10125
0
0.000%
1062
0
0.000%
都供
38134
4034
0
0.000%
157982
17
0.011%
1151
0
0.000%
兴供
34185
1128
0
0.000%
130655
0
0.000%
504
0
0.000%
毕供
38331
10055
9
0.090%
7509
0
0.000%
1711
0
0.000%
铜供
154200
14755
102
0.691%
7708
5
0.065%
1960
2
0.102%
2.2.2防雷接地装置检查
防雷接地装置检查修复情况如表2.6所示,按运行单位统计如表2.7所示。
表2.6防雷接地装置检查修复总体情况统计
电压等级
计划内杆塔检测数
(基)
完成检测数
(基)
检测完成率
不合格数
(基)
不合格率
列入改造计划的数量
(基)
列入改造计划数占不合格杆塔数的比例
已经完成数
(基)
改造完成率
500
1724
1366
79%
186
14%
0%
5
3%
220
7107
5654
80%
939
17%
0%
54
6%
110
7171
6797
95%
745
11%
729
98%
506
68%
合计
16002
13817
86%
1870
14%
729
98%
565
30%
表2.7110kV防雷接地装置检查修复总体情况按运行单位统计
运行单位
计划内杆塔检测数
(基)
完成检测数
(基)
检测完成率
不合格数
(基)
不合格率
列入改造计划的数量
(基)
列入改造计划数占不合格杆塔数的比例
已经完成数
(基)
改造完成率
贵供
1679
1731
103%
143
8%
143
100%
143
100%
遵供
1001
1001
100%
0
0%
0
/
0
/
水供
1389
1389
100%
269
19%
248
92%
248
92%
安供
764
338
44%
41
12%
41
100%
0
0%
凯供
389
389
100%
53
14%
53
100%
53
100%
都供
1139
1139
100%
102
9%
102
100%
0
0%
兴供
284
284
100%
26
9%
26
100%
/
毕供
450
450
100%
96
21%
66
69%
62
65%
铜供
76
76
100%
15
20%
50
333%
0
0%
合计
7171
6797
95%
745
11%
729
98%
506
68%
杆塔接地电阻测试主要存在以下几个问题:
1)由于杆塔接地电阻测试工作量需放线,工作量大,部分单位未按预试规程开展杆塔接地电阻测试工作,仅对杆塔接地装置进行少量抽检;
2)个别单位未对接地测试数据进行汇总、统计分析,梳理出不合格接地杆塔;
3)20XX年4月检查的不合格杆塔接地装置,由于检修计划申报、南网物资统一招标等原因,预计20XX年底才能完成改造。
2.2.3红外测温
红外检测及消缺(红外检测发现的缺陷)工作开展情况如表2.8所示,按运行单位统计如表2.9所示。
表2.8红外检测及消缺工作开展情况统计
电压
等级
红外检测线路条数
红外检测发现缺陷及处理情况(处)
紧急缺陷
重大缺陷
一般缺陷
缺陷数
处理
消缺率%
缺陷数
处理
消缺率%
缺陷数
处理
消缺率%
500kV
5
0
0
/
0
0
/
0
0
/
220kV
84
1
1
100
0
0
/
0
0
/
110kV
184
9
9
100
7
7
100
39
38
97
总计
273
10
10
100
7
7
100
39
38
97
表2.9红外检测及消缺工作开展情况按运行单位统计
电压等级(kV)
红外检测线路条数
红外检测发现缺陷及处理情况(处)
紧急缺陷
重大缺陷
一般缺陷
缺陷数
处理
消缺率%
缺陷数
处理
消缺率%
缺陷数
处理
消缺率%
运检
89
1
1
100
0
0
/
0
0
/
贵供
25
1
1
100
0
0
/
0
0
/
遵供
44
0
0
/
2
2
100
1
1
100
水供
20
0
0
/
1
1
100
9
9
100
安供
22
4
4
100
1
1
100
15
15
100
凯供
7
0
0
/
3
3
100
2
1
50
都供
27
0
0
/
0
0
0
0
0
/
兴供
25
3
3
100
0
0
/
7
7
100
毕供
6
0
0
/
0
0
/
0
0
/
铜供
8
1
1
100
0
0
/
5
5
100
2.3防污工作
防污工作开展情况如表2.10~2.11所示。
目前防污工作存在以下两个问题:
1)灰密测试工作尚未全面开展,盐密、灰密的取样及测试方法还不规范;
2)对防污新标准认识不够,未能按新标准指导防污工作的有效开展。
表2.10防污工作开展情况统计
电压等级
盐密挂点
盐密测试
防污清扫线路条数
12年调爬绝缘子串数
其它防污工作
12年新增挂点数量
挂点总数
带电样品测试数量
不带电挂样测试数量
外绝缘子爬距不满足现有污秽等级要求(盐密测试结果)的挂点数
500kV
0
294
9
47
0
10
15
0
220kV
0
26
50
0
0
38
19
0
110kV
76
1019
3
470
70
61
1638
带电水冲洗19座
合计
76
1339
62
517
70
109
1672
带电水冲洗19座
表2.11防污工作开展情况统计(110kV线路按片数统计)
运行单位
盐密挂点
盐密测试
防污清扫线路条数
12年调爬绝缘子串数
其它防污工作
12年新增挂点数量
挂点总数
带电样品测试数量
不带电挂样测试数量
外绝缘子爬距不满足现有污秽等级要求(盐密测试结果)的挂点数
贵供
2
288
0
45
0
21
遵供
0
55
0
55
0
2
0
/
水供
7
72
0
72
0
0
0
0
安供
0
139
2
45
0
5
0
0
凯供
33
96
0
91
0
3
50
带电水冲洗19座
都供
0
60
计划12月进行
18
0
兴供
0
92
1
92
0
0
1564
0
毕供
70
0
70
70
0
0
0
铜供
34
147
0
0
0
12
24
0
合计
76
1019
3
470
70
61
1638
凯供:
带电水冲洗19座
2.4分县局技术监督工作开展情况
按照20XX年技术监督工作的统一部署,大多运行单位开展了分县局输电线路技术监督调研、检查、培训工作,但仍有个别单位尚未开展分县局技术监督工作。
各供电局及运检公司应按照技术监督管理办法的要求,一是组织专业技术人员对分县局进行定期技术监督检查,查看分县局及工区的输电线路监督工作完成情况,提出相应建议;二是加强对分县局的培训工