某1000MW超超临界机组低负荷热耗异常分析Word文件下载.docx

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4.442

9

额定再热蒸汽温度

10

主蒸汽额定进汽量

t/h

2740.881

11

再热蒸汽额定汽量

2245.42

12

额定排汽压力

0.0049

13

额定给水温度(TRL)

299.5

14

额定转速

r/min

3000

15

热耗率(THA)

kJ/kW.h

7366

#1机组大修中进行汽动引风机改造。

驱动引风机的小汽机供汽汽源采用锅炉一级再热器出口蒸汽。

低负荷工况时,采用再热冷段混汽到小机正常进汽。

小机排汽接入四抽管道排入除氧器,也有抽汽管道接入辅汽联箱与排汽管道接入热网的三通,需要时可以对外供热。

型号:

HNG40/32/20

型式:

单缸、单流、反动式、带中间抽汽、背压式

运行方式:

变参数、变功率、变转速

回热模式1工况:

设计功率(THA):

6.2MW(引风机效率为/%,转速为780r/min)

额定工况功率(THA):

THA工况内效率:

76.9%

最大连续功率:

8.19MW

额定进汽压力:

4.0MPa(a),温度:

475℃

额定排汽压力:

1.08MPa(a),温度:

321.5℃

供热模式1工况:

79%

1.2MPa(a),温度:

328℃

三.计算方法分析

(1)数据处理

采集的数据,经正确性检查后,按每一工况的时间段,算出各测量段的平均值,供计算机软件进行计算和分析。

手工记录的数据也按照试验的记录段进行平均值等相应计算。

对同一参数多重测点的测量,取其算术平均值。

对于压力测量,根据所测数据进行仪表零位、取样点高度和大气压力等修正,取得测量点的绝对压力。

(2)热耗

以主给水流量(DCS内总给水流量)为基准。

计算公式如下:

1号机组引风机改由小汽机驱动。

小机供汽汽源采用锅炉一级再热器出口蒸汽。

低负荷工况排汽温度高时,采用冷段混汽到小机正常进汽。

小机排汽接入四抽管道排入除氧器,也有抽汽管道接入辅汽联箱和排汽管道接入热网的三通,需要时可以对外供热。

当驱动风机的小汽机排汽完全进入除氧器时,热耗率计算公式如下:

(式1:

汽机系统热耗,不包含驱动风机小机)

(式2:

计算煤耗所用热耗)

式中,

主蒸汽流量,kg/h;

再热蒸汽流量,kg/h;

给水流量,kg/h;

高压缸排汽流量,kg/h;

再热器减温水流量,kg/h;

驱动风机的小汽机进汽流量,kg/h;

主蒸汽焓,kJ/kg;

热再热蒸汽焓,kJ/kg;

高压缸排汽焓,kJ/kg;

给水焓,kJ/kg;

再热器减温水焓,kJ/kg;

驱动风机的小汽机进汽蒸汽焓,kJ/kg;

驱动风机的小汽机排入除氧器的蒸汽焓,kJ/kg;

发电机功率,MW;

小机进汽在高压缸做功,MW。

热再蒸汽流量等于高压缸排汽流量加上再热减温水流量,减去驱动风机的小汽机进汽量。

热耗计算中所用辅助流量如轴封漏汽、阀杆漏汽等测量比较困难,因此轴封漏汽、阀杆漏汽取设计值。

系统泄漏按锅炉侧和汽机侧1:

1比例分配。

(3)高、中压缸内效率:

式中:

进口焓、出口焓、等熵焓

(4)煤耗率计算

1)发电煤耗率

g/(kW·

h)

2)供电煤耗率

其中:

为汽轮发电机组热耗率kJ(/kW·

为锅炉效率

为管道效率,取99%

为厂用电率

(5)计算方法说明

#1机引风机改由小汽机驱动后,热耗计算方法发生了变化。

大修启动后,SIS内按新的公式进行了修改。

从电厂计算机组反平衡煤耗考虑,采用式2热耗公式。

四.实际运行情况的评估

(1)9月初SIS内机组热耗统计数据

参数名称

9月2日

#1机

#2机

差值

9月5日

负荷MW

644.7

643.7

557.1

568.9

-11.8

发电煤耗g/(kW·

291.05

284.61

6.44

294.66

285.36

9.3

热耗kJ/(kW·

8000.28

7823.29

176.99

8126.64

7848.21

278.43

锅炉效率%

94.738

94.737

0.001

95.054

94.787

0.267

机组供汽流量t/h

12.24

-12.24

13.96

-13.96

主蒸汽流量t/h

1808.8

1792.37

15.98

1559.39

1573.80

-14.108

高压缸相对内效率%

81.64

81.57

0.075

81.02

81.45

-0.425

中压缸相对内效率%

94.07

94.85

-0.779

94.37

95.41

-1.098

背压机进汽流量t/h

20.857

17.380

汽轮机主蒸汽压力MPa

19.46

19.48

-0.017

17.47

17.61

-0.141

汽轮机主蒸汽温度℃

601.1454

597.18

3.96

599.67

594.51

5.15

再热蒸汽压力MPa

2.86

0.003

2.49

2.52

-0.0329

再热蒸汽温度℃

598.29

595.96

2.32

596.66

591.79

4.86

给水温度(省煤器)℃

269.63

271.38

-1.74

261.9

264.56

-2.66

上述数据显示,在644MW和560MW工况,#2机少量供热的情况下,#1机计算热耗分别偏高177kJ/(kW·

h)和278kJ/(kW·

h)。

日供电煤耗相差6.44g/(kW·

h)和9.30g/(kW·

(2)与大修后600MW工况的比较

#2机大修后共进行了1000MW工况(定压)、1000MW工况(阀全开)、750MW工况(滑压)和600MW工况(滑压)热耗率、供电煤耗率试验。

9月后,实际运行中在低负荷时煤耗偏差较大,尤其是600MW及以下工况。

为定量比较差异,选取了近期600MW负荷稳定的时间段,采集了计算热耗所需全部数据,采用与大修后试验时同样的测点仪表,进行了计算。

结果与大修后600MW工况进行比较。

两个工况均没有对外供热,也没有非生产用汽用水。

唯一不同的是实际工况系统没有隔离,仍有补水。

大修后试验日期为7月24日,实际工况日期为9月15日,时间段为0:

50~1:

50。

具体数据见下表。

大修后600MW

9月

600MW

指标变化

负荷

608.86

601.43

-7.43

主汽流量

1672.21

1664.61

-0.45%

主汽压力

MPa

18.6900

18.5079

-0.97%

主汽温度

603.96

598.70

-5.26

给水流量

1677.53

1669.90

-7.63

调节级压力

11.5759

11.5292

-0.40%

调节级温度

555.24

550.98

-4.25

高排压力

2.9200

2.8798

-1.38%

高排温度

343.13

339.41

-3.72

再热汽压力

2.7900

2.7511

-1.39%

再热汽温度

599.86

595.78

-4.08

一段抽汽压力

5.0800

5.0445

-0.70%

一段抽汽温度

416.23

412.62

-3.61

二段抽汽压力

2.9600

2.9271

-1.11%

二段抽汽温度

343.01

339.40

三段抽汽压力

1.4300

1.4177

-0.86%

三段抽汽温度

499.59

496.24

-3.35

中排压力

0.5700

0.5735

0.61%

中排温度

363.56

361.27

-2.29

四抽进除氧器压力

0.6085

0.6082

-0.06%

四抽进除氧器温度

364.35

360.81

-3.54

除氧器压力

0.6261

0.6270

0.15%

风机小机排汽压力

0.6400

0.7235

13.05%

#5低加进汽压力

0.2613

0.2608

-0.21%

#5低加进汽温度

244.16

243.60

#6低加进汽压力

0.1790

0.1786

-0.22%

#6低加进汽温度

169.10

169.02

#7低加进汽压力

0.1335

0.1340

0.32%

#7低加进汽温度

105.32

104.59

汽轮机背压

kPa

6.2100

6.0564

-0.15

高压缸效率

81.79

-0.34

中压缸效率

91.91

92.17

0.26

汽机热耗率

kJ/(kW·

7888.80

7929.75

40.95

修正后汽机热耗率

7813.99

7847.54

33.55

计算煤耗所用热耗率

7906.84

7947.30

40.46

修正后计算煤耗所用热耗率

7831.86

7864.91

33.05

不明泄漏率

0.6359

驱动风机的小机进汽压力

2.78

2.7436

驱动风机的小机进汽温度

477.47

469.61

驱动风机的小机进汽流量

38.43

40.76

驱动风机的小机排汽压力

0.64

驱动风机的小机排汽温度

329.89

335.36

 驱动风机小机的热耗量

MJ/h

10981.76

10554.72

不考虑不明泄漏量时

7966.09

77.29

7883.51

69.52

7983.64

76.80

7900.88

69.02

说明:

1)主汽流量由给水流量考虑锅炉侧不明泄漏计算。

2)不明泄漏率取修后试验实测值。

3)系统不明泄漏量按锅炉侧和汽机侧1:

(3)简要分析

1)与大修后600MW工况相比,9月运行工况,平均负荷低7.43MW,主汽流量低7.60t/h,比例为-0.45%,与调节级压力偏低比例0.40%相当,表明通流部分基本正常。

2)机组其它监视段压力、温度基本也正常。

3)汽机热耗率和计算煤耗用热耗率,9月工况较大修后增大约40kJ/(kW·

经参数修正后增大约33kJ/(kW·

考虑到9月实际的运行工况,热力系统的隔离情况、机组的泄漏情况等应较大修后差,热耗增大33kJ/(kW·

h)属正常范围。

4)通过以上分析,可以认为,#1机组状态是正常的。

SIS内计算热耗率过高,应该是计算程序和方法上有偏差,不符合实际状态。

通过分析有以下几项原因:

①热耗计算公式中背压机进汽流量原先取的是两台机的平均值,需调整为两台背压机总和。

9月5日后进行了调整,计算值有所下降(600MW工况计算值降低约10kJ/(kW·

h))但仍偏高。

②低负荷时,机组对外供热对热耗影响较大。

在两台机组均处于较低负荷运行时,供热的#2机热耗优势更明显。

③中压缸缸效偏差较大,主要原因中压缸排汽参数选取的是四抽的参数,#1机改汽动引风机后,背压机排汽排挤四抽致使四抽压力、温度相同负荷较以前高。

另一个重要因素是,中排压力的水柱高度修正。

上表计算中,中排压力采用的均是DEH中的点,点名中压缸排汽压力(汽机侧/电机侧)点号IPPP1/P2。

但是就地变送器有约9.8米的安装高度,DCS最终指示没有考虑。

如果直接引用计算,则出错。

④大修后600MW试验工况机组不明泄漏量就偏大,计算中炉侧考虑了一半的泄漏,使得主汽流量低于给水流量。

9月15日数据,取大修后600MW工况不明泄漏率计算,热耗结果较之偏大33kJ/kWh。

但是,SIS计算中未考虑不明泄漏量,在系统泄漏增大(这完全可能)、负荷降低泄漏量所占比例增加后,热耗结果偏差就愈加凸显。

上表最后,在不考虑不明泄漏的同等数据下,修正后热耗达7900.88kJ/kWh,增加36kJ/kWh,比大修后工况高69kJ/kWh。

⑤DCS计算中,补水流量没有考虑。

且实际补水流量计量不准。

⑥SIS中计算值,每1分钟采集数据一次,计算一个热耗,当日热耗取每分钟热耗的平均值。

在运行工况波动较大的情况下,每分钟的热耗没有太大意义,不能代表机组的实际状况。

仅在机组全日负荷波动较小的情况下,才与实际情况相符。

五.结论及建议

(1)#1机组主要运行参数(汽温汽压、真空、给水温度)正常,各级抽汽压力、温度参数未见异常,与修后600MW试验工况数据接近。

机组9月15日600MW工况数据,经同等方法计算后,修正热耗较大修后同工况增大约33kJ/kWh。

(2)驱动风机小机的流量、热耗量正常,小机性能无变化。

(3)#1机反平衡计算热耗偏大的重要原因:

①与#2机相比,低负荷时没有供热,影响热耗较大。

②SIS计算中未考虑不明泄漏量。

大修后600MW工况试验结果表明,机组不明泄漏量偏大(达主汽流量的0.64%)。

试验计算中炉侧考虑了一半的泄漏,使得主汽流量低于给水流量,影响热耗降低。

我们认为,运行两个月后,系统不明泄漏会增大(这完全可能),同时负荷降低泄漏量所占比例增加,使得热耗结果偏大愈加凸显。

(4)建议仔细检查系统。

通过补水量补水率估算不明泄漏率(补水流量表记校核)。

(5)重点检查系统内漏。

即使得正常系统短路的阀门。

内漏的增大使得热耗增加,但除了在流量上有所显示外,其它运行参数上并不明显反映。

本次分析的两个工况因为负荷略有差别,不易通过流量变化判断。

内漏增大是最有可能的原因。

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