水稳试验施工总结.doc

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水稳试验施工总结.doc

目录

1.工程概况 1

2.施工前准备 1

2.1工前检查 1

2.2施工放样 1

2.3土路肩修整 2

2.4人员配备及分工 2

2.5机械配备 2

3.施工工艺 2

3.2摊铺前准备 2

3.3材料控制 2

3.4虚铺及高程控制 2

3.5卸料 3

3.6摊铺 3

3.7碾压 5

4.试验检测 6

4.1含水量检测 6

4.2水泥剂量检测 7

4.3压实度检测 7

4.4厚度检测 7

4.5强度检测 7

5.养生 8

6.存在问题及注意事项 8

7.施工工艺总结 9

通启路高架工程A1标

水泥稳定碎石基层施工总结

1.工程概况

我标段的水泥稳定碎石基层试验段施工选择在通京大道东半幅主路(Wk4+625-Wk4+675)位置,全长50m,路面宽度22.5m(含隔离带0.25m),厚度18cm。

施工及完成时间为2012年11月3日。

水稳混料采用南通永盛商品砼有限公司产品,共计用料483t。

1.1试验段的主要目的

1)试验段施工的目的是检验施工组织、施工工艺、机械配备与组合是否适宜,确定水稳碎石的松铺系数及碾压遍数,验证水泥稳定碎石配比。

2)检查料厂的来料质量并检测摊铺时混合料的含水量、水泥剂量。

现场取料样送试验室,确定最大干密度、最佳含水量、七天无侧限抗压强度。

3)检验拌合站的生产运输能力是否能满足每日摊铺的进度要求。

4)现场压实达到设计规定的压实度并达到监理工程师满意为止。

详细记录设备类型、碾压方法、碾压遍数和压实厚度,为大面积施工提供依据。

1.2试验段施工时间:

2012年11月3日下午,共历时4小时05分。

首车料出场时间:

12时22分

首车料摊铺:

13时10分

末车料碾压完毕:

16时27分

1.3天气情况11月3日:

白天多云,夜间小雨。

最高气温21℃,最低气温8℃,最大风力3-4级。

2.施工前准备

2.1工前检查

检查并整理灰土下承层,确保下承层压实度、宽度、平整度、标高、横坡等各项指标均符合要求,并进行适当洒水,使基面湿润。

2.2施工放样

测量人员在经检验合格后的灰土下基层上,放出中线、边缘线及摊铺高程控制线,然后根据水稳碎石基层的设计高程顺向每隔12.5m;横向7.5m钉好高程控制点。

2.3土路肩修整

根据水泥稳定碎石的边缘线修整现况土路肩及培设土埂,保证水稳摊铺宽度满足设计要求及线条顺直。

2.4人员配备及分工

管理人员10人。

其中施工负责人武子荐;技术负责人王景华;质检负责人王京卫;试验负责人见新生(负责拌合站的混料拌合质量检测);实验员国建富(负责现场水稳取样试验),材料负责人郭俊才;测量负责人韩克军;安全负责人张鹏飞;现场施工员于青春;现场施工队长吴成。

摊铺作业队人员16人。

机械班组的设备均配备相应的机手。

2.5机械配备

现场配备徐工RP756型摊铺机1台、徐工XS182振动压路机1台、徐工YZ14振动压路机1台、徐工XP302胶轮压路机1台、山重建机GC208挖掘机一台,50t装载机1台、8T洒水车1台及自卸汽车10辆。

3.施工工艺

3.1施工工艺流程

灰土基层验收→恢复主路中线和边线→排板定线→修整路肩→测设高程基准线→混合料上料→摊铺机摊铺→碾压成活→洒水养生→封闭交通。

3.2摊铺前准备

摊铺机机手提前到达现场,根据水稳宽度22.5m划分摊铺机的排板(7.5+7.5+7.5=22.5m),检查刮平板宽度和高度是否适当,并调整好自动找平装置。

3.3材料控制

设专职质控员对到场水稳料进行逐车检查,核对混料出场时间及到场时间。

专职试验员及监理进驻拌合站监督混料拌合配比、拌合时间;含水量调控等,现场试验员对进场水稳的含水量、水泥剂量进行现场测定(含水量检测:

2次;水泥剂量检测:

2次),保证水稳碎石质量。

3.4虚铺及高程控制

摊铺前对现况灰土底基层顶面高程进行测量,虚铺厚度控制:

混合料虚铺厚度为设计厚度乘以压实系数,本工程水稳碎石厚度为18cm。

压实系数根据以往施工经验控制为1.25,其虚铺厚度为18×1.25=22.5cm。

根据高程控制点安装好厚度控制线支架,挂好钢丝绳,钢丝绳应紧固,无下垂。

3.5卸料

采用自卸车运输,专人指挥卸料。

混合料到现场后,由质控、试验人员对来料进行检查,合格后方可进行卸料。

运料车停在摊铺机前30cm处,卸料过程中应挂空挡,轻踩刹车,缓慢起斗,靠摊铺机推动前进,严禁车辆撞击摊铺机。

为了确保摊铺连续进行,等候的运料车不少于5辆时正式开始摊铺。

3.6摊铺

机械就位:

按摊铺厚度铺放垫木,起步垫板每台机组最少三处,置于熨平板下前端对齐,然后测量横坡并对垫板进行调整,使之符合要求。

摊铺时采用一台摊铺机作业,由南向北、由外至内分3板依次摊铺。

两侧传感器均搭在预先调整好标高的钢丝绳上,摊铺第二幅时摊铺机一侧传感器置于钢丝绳上,另一侧用滑靴放在前一台摊铺机摊铺出的但未碾压的混合料面上。

摊铺机起步要保证平稳,摊铺过程中摊铺机应保持匀速。

行走速度控制在每分钟1.2~1.5m左右,摊铺5-10m后技术人员对已铺面层高程、厚度、横坡进行测量,发现超偏差时及时进行调整。

混合料如溢出储料斗落在行轮前面要迅速清除。

摊铺过程中不要变更运行速度,尽量减少停机,防止厚度发生变化,影响层面平整。

纵缝处理:

第一板摊铺的混料边缘留有50cm左右宽度不碾压,并铺设塑料布保湿,在摊铺第二板时一同碾压。

3.7碾压

摊铺长度在30-40m左右进行碾压,控制好碾压时混合料处于最佳含水量的±1%以内。

碾压保证全宽并由路边向中央碾压,碾压顺序为先慢后快、先轻后重,再静碾成活,压路机碾压重叠宽度不小于30cm。

初压:

YZ14压路机以1.5~1.7Km/h的速度错1/2轮静压一遍。

静压后采用3m铝合金杠尺进行平整度检测,不合格处进行人工小修。

低处应挖松,挖深10cm、洒水、填补细料,不得贴薄层找平,高出的地方用铁锹铲除并换填部分细料。

复压:

采用YZ14和XS182进行振压组合,第二遍YZ14压路机弱振碾压,第三~六遍XS182压路机强振碾压,至压实度合格,振压时采用高频低振,以免出现波浪或搓板现象

终压:

采用XP302胶轮压路机碾压二遍,以2.0-2.5Km/h的速度静压、赶光两遍,静压至表面平整、密实,无明显轮迹。

碾压期间要求在水泥初凝的有效时间内(3h)随时检测压实度及含水量,如表面水分大量蒸发需及时洒水,如出现弹簧、松散起皮现象及时人工挖出换料处理,离析部位人工筛细料填补后再做补充压实,水泥稳定碎石成活后压实度达到98%以上。

来料的出场、碾压完成时间见下表:

车号

数量t

出仓时间

摊铺时间

碾压完成时间

0314

48.6

12:

22

13:

15

14:

26

1573

50.6

12:

29

13:

25

2244

48.4

12:

34

13:

36

0512

36.5

12:

39

13:

50

2161

41.8

12:

35

14:

15

15:

21

0217

55.9

12:

54

14:

35

0300

51.7

13:

00

14:

49

15:

40

3156

50

13:

06

15:

05

0314

47

13:

59

15:

18

16:

27

1573

52.4

14:

09

15:

35

4.试验检测

4.1含水量检测

水稳粒料的含水量采用酒精燃烧法测定,与控制松铺厚度同时进行,该料在试验室用烘干法测定的最佳含水量。

拌合站内测试结果为6.8%,现场实际测试结果为6.4%、6.7%(最佳含水量为6.0%)。

其含水量平均值在最佳含水量的±2%以内,满足规范要求。

4.2水泥剂量检测

在拌合站试拌测得供料水泥剂量为5.0%。

现场取样到项目部实验室做含灰量滴定试验,得数为4.0%、4.8%(最佳水泥剂量为4.5%),满足规范要求。

4.3压实度检测

压实度采用灌砂法进行检测。

水稳基层压实度按照98%控制,在静压1遍,弱振1遍,强振3遍后压实度达到97.3%、97.8%,胶轮追密2遍后分别达到98.3%、98.2%,满足98%的压实度要求。

4.4厚度检测

碾压完成后检测压实厚度,根据松铺平均厚度比压实平均厚度得出松铺系数为1.27,详见下表:

虚铺厚度%

22.1

20.4

21.2

压实厚度%

17.8

15.9

16.4

松铺系数

1.24

1.28

1.29

4.5强度检测

水稳设计7天无侧限抗压强度不小于3.5MPa,通过现场取样做试块,养生7天后强度试验数据为4.2MPa,符合设计及规范要求。

4.6宽度、平整度、纵断高程、横坡检测等指标均符合规范要求。

5.养生

水稳碾压完毕后2h后采用无纺布进行覆盖并洒水养生,养生期间禁止车辆在上行驶。

6.存在问题及注意事项

1)部分路边缘修整不够平整顺直,还有一部分没有修筑土埂,导致水稳边缘平整度不符合要求。

在以后的施工中应提前修整土路肩,培坚实土埂,确保基层边缘的压实度及平整度。

2)高程控制钢丝绳张拉不够紧,在日后施工前应加以紧固,确保摊铺的虚铺厚度准确并符合设计要求。

3)局部的水稳虚铺厚度没有按原定厚度执行,导致碾压后的水稳基层厚度没有达到设计的18cm厚。

在上层水稳施工前,再次测量标高,根据试验段虚铺厚度进行摊铺,保证摊铺厚度符合设计要求。

4)摊铺机行走线路上有检查井没有降下井筒,导致摊铺中断,采用挖掘机和人工进行摊铺,影响了平整度。

日后施工前应提前将路基范围内的检查井降至路床高,并加盖钢板覆盖,做好标记后反挖。

5)碾压开始后,无人跟碾,对碾压遍数难以控制。

日后施工时应设专人指导碾压,对初压、复压、终压区做好标识,保证压实度均能达到要求。

6)压路机在碾压过程中随意停车、拐弯,对已经成活的基顶造成损坏。

对驾驶员进行再次交底,明确碾压规则。

7.施工工艺总结

根据试验段实际施工情况,水稳材料检测、压实度均满足规范及设计要求,但部分路段的厚度不能达到要求,而且局部平整度稍有欠缺。

在大面积施工时,需对高程、厚度、平整度的检查加以重视,质检人员加强对收面进行检查。

施工组织还需细致,明确分工,专人专项,全面保证质量。

通过本次试验段最终得出的碾压遍数如下:

YZ14振动压路机静压1遍,弱振1遍,XS182振动压路机强振4遍,XP302胶轮压路机碾压2遍后可达到设计要求的98%压实度,并确保光面和无轮迹。

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