典型示功图分析及解决措施.pps
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典型示功图分析及解决措施,第X采油厂2009.12,典型实测示功图,弹性变形,材料在受到外力作用时产生变形或者尺寸的变化,而且能够恢复的变形叫做弹性变形。
弹性变形的重要特征是其可逆性,即受力作用后产生变形,卸除载荷后,变形消失。
1、泵工作正常,特点:
平行四边形,2、气体影响,特点:
右下角圆弧形缺失。
2、气体影响,在上下行程过程中,进入泵中的气体越多,对深井泵的影响越大,严重时,游动阀关不上,固定阀打不开,形成气锁。
当抽油井气体影响或已经气锁时,我们应采取以下措施:
1、放掉套管气;2、在套压闸门处安装“定压放气阀”。
“定压放气阀”可根据设定压力自动释放井底气体,维持平稳的生产压差防止气体进入泵内影响泵的正常生产。
解决方法,3、供液不足,特点:
刀把形,充满程度越差,刀把越长。
当抽油井“供液不足”时,我们应采取以下措施:
1、加强注水,补充地层能量,从而提高油井地层供液能力;2、合理下调冲次;3、根据地层供液,在作业时换小泵、加深泵挂深度。
4、高压泵车洗井,解决近井地带堵塞。
解决方法,气体影响与供液不足的对比,气体影响,供液不足,4、排出部分漏失,特点:
左边尖,右边圆滑。
井名:
风24-13日期:
2009-7-5,冲程:
5.0m最大载荷:
82.32KN冲次:
2.76/min最小载荷:
43.27KN,当抽油井“排出部分漏失”时,我们应采取以下措施:
1、由于砂、蜡影响造成排出部分漏失的,可以采取碰泵或洗井进行解决。
2、以上措施无效时就应进行小修作业换泵来解决了。
解决方法,5、吸入部分漏失,特点:
左边圆滑,右边尖。
当抽油井“吸入部分漏失”时,我们应采取以下措施:
1、由于砂、蜡影响造成吸入部分漏失的,可以采取碰泵或洗井进行解决。
2、以上措施无效时就应进行小修作业换泵来解决了。
解决方法,6、双阀漏失,特点:
两头尖,7、油管漏失,特点:
实际最大载荷低于理论最大载荷线。
当抽油井“油管漏失”时,我们应采取以下措施:
1、漏失不严重时可适当调快冲次(如果因杆管偏磨造成的油管漏失则不可以调快冲次);2、漏失严重的需要小修作业修复。
解决方法,8、出砂影响,特点:
由于砂摩擦作用,上下行出现不规律的振动载荷,功图为锯齿状。
当抽油井“出砂影响”时,我们应采取以下措施:
1、减小工作制度(如:
调慢冲次)来控制抽油井生产压差从而减缓出砂;2、使用高压泵车进行冲砂。
解决方法,9、稠油影响,上行程:
杆柱上行,流动阻力方向向下,使悬点载荷增加。
稠油,下行程:
杆柱下行,流动阻力方向向上,使悬点载荷减小。
特点:
图形比较圆滑、“肥大”,当抽油井“稠油影响”时,我们应采取以下措施:
1、使用升温法降粘,例如:
我们常采用的掺热水生产;2、加表面活性剂进行降粘。
解决方法,10、结蜡影响,杆柱在上下行过程中,由于油管结蜡对油流的阻碍,使得载荷发生波动且实际载荷超过理论值。
结蜡,特点:
功图比较“肥大”且上下行比较对称的出现振动载荷。
当抽油井“结蜡影响”时,我们应采取以下措施:
1、加化学清蜡剂溶蜡;2、使用清蜡车进行清蜡,并制定合理的清蜡周期;3、在泵吸入口安装“强磁防蜡器”,阻止蜡进行结晶。
解决方法,特点:
左下角有条“尾巴”。
10、活塞碰固定阀,井名:
自8-13-1K日期:
2009-8-25,冲程:
4.6m最大载荷:
83.53KN冲次:
2.8/min最小载荷:
23.10KN,当抽油井“活塞碰固定阀”时,长时间的碰撞会撞坏“固定阀”,甚至会将泵筒撞掉造成井下落物的严重后果。
这时我们应:
及时上提防重距,防止活塞长期撞击固定阀。
解决方法,11、杆断脱,特点:
小于最小理论载荷的“黄瓜”形长条,当抽油井“杆断脱”时,首先我们应通过功图计算断脱点位置,然后根据断脱点的深浅选择措施:
1、断脱点较浅小于300米,可采取使用吊车配合捞矛进行打捞;2、断脱点较深300米以上,则需要小修作业来修复。
解决方法,8类12种常见示功图,练习题,1、由功图以及已知要素:
泵挂2100米。
计算该井断脱点的位置。
2、分析以下功图,注明是何种因素造成的,并提出相应解决措施。