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绝缘监督年度总结

 

郑州裕中能源有限责任公司

绝缘监督总结(2013年)

 

编制:

审核:

批准:

日期:

2014年1月15日

 

2013年绝缘监督年度总结

2013年,在公司领导的直接领导下,在河南试验研究院的技术监督和指导下,郑州裕中能源有限责任公司在绝缘监督方面未出现大的绝缘事故,主要做了以下几方面的工作:

一本专业2013年完成的主要工作

1、按月填报绝缘监督技术报表,报河南试验研究院。

2、对#1主变、#1发电机、#2主变、#2发电机进行了预防性试验。

3、对河南试验研究院技术监督过程中提出的问题进行整改,形成闭环管理。

4、制定了2013年预防性试验计划。

5、对电气一次专业每次的大小事故均进行异常分析,查找出真正原因,并制定出防范措施。

二、2013年下半年技术监督检查整改项目(整改项目10条,完成整改3条,未完成项目的整改计划)

1、主变、启备变和高厂变油中糠醛试验未进行。

建议安排取样送检,测试结果作为基础数据留底。

本项未整改。

有关专家建议不做。

2、未设置发电机出水温度温差超8℃及线圈温度温差超8℃报警信号,建议按照反措的要求在DCS系统中设置报警信号(光字牌及提示音)。

已列入整改计划

3、压站部分刀闸机构有锈蚀的现象,建议进行防锈处理。

本项未整改。

4、启备变有载分接开关在线滤油装置有渗油的情况,建议结合停机检修及时处理。

启备变大修时整改

2.2.1启备变和#1主变的油位均已接近下限,建议结合停机检修及时补油。

已列入整改计划。

2.2.2#1发电机内冷水PH值长期偏低,铜离子含量有时也超标,建议把内冷水的PH值保持在8-9之间,以减少定子线圈腐蚀。

已完成整改。

2.2.3部分瓷瓶涂刷的防污闪涂料出现剥落,建议进行憎水性测试,根据测试结果决定是否需要补涂。

已计划整改

三、《河南电力试验研究院火力发电厂技术监控动态检查考核表》(2010年版)自查情况(附表逐项检查每项得分及汇总得分)

评分标准总分为1000分。

自查分为980

附表一:

绝缘监督

序号

检查项目

标准分

检查方法

评分标准

1

绝缘监督管理

320

1.1

绝缘监督网及总体管理

120

1.1.1

建立健全以总工程师(或归口副总)领导下的绝缘监督网,并能根据人员变化及时完善。

20

1.1.2

建立本单位的绝缘监督制度,各级绝缘监督岗位责任制明确,责任制落实。

并能根据体制的变化及时修订。

20

1.1.3

组织制订本单位有关绝缘监督的规章制度、技术措施与实施细则。

20

1.1.4

组织贯彻执行上级有关绝缘监督的指示、规定、标准及反措,对国家电力公司二十五项反措有具体实施细则。

20

1.1.5

组织召开本单位绝缘监督会议

20

1.1.6

对本单位电气设备的重大事故和缺陷组织分析原因制定对策

20

1.1.7

完善防污闪管理体系,明确防污闪主管领导和专责人的具体职责;

20

10

1.2

绝缘监督专责工程师

100

1.2.1

熟悉电气一次设备及相关知识

10

1.2.2

制定或参加制订本单位年度绝缘监督工作计划、预试计划,内容符合相关规程,并及时上报主管领导和上级有关部门。

20

1.2.3

编写本单位的绝缘监督年度总结并及时上报主管领导和上级有关部门

20

1.2.4

按时上报绝缘监督季报或月报,内容全面真实

20

1.2.5

及时上报重大事故、缺陷情况和总结

20

1.2.6

定期对预试报告进行分析,判断设备状况

10

1.3

绝缘监督常用相关标准(见附件1)齐全

40

1.4

应具备的绝缘监督资料(见附件2)

40

2

专业技术工作

700

2.1

绝缘监督考核

180

2.1.1

不发生由于监督不到位造成的电气设备损坏

100

2.1.2

预试完成率100%

50

2.1.3

缺陷消除率100%

30

2.2

高压试验部门

200

2.2.1

预试情况:

110

预试报告内容应全面,包括:

试验日期,试验人员,试验设备及编号,环境情况;试验数据无涂改,法定计量单位使用正确,无漏项、降低标准情况;试验结论与试验结果相符;试验报告摆放整齐,便于查找

70

试验报告实行审核制度

10

根据试验情况,认真分析设备绝缘状况;试验中发现的电气设备缺陷和异常情况向上一级绝缘监督负责人作出书面汇报,对重大缺陷立即报告

30

2.2.2

试验设备:

70

应有足够的试验场地,能够进行直流、工频电压试验。

20

试验设备清洁、摆放整齐

5

有准确度要求的试验设备定期校验,并标识

40

建立试验设备台帐,具有使用说明书

5

2.2.3

技术培训:

20

制定培训计划

5

有培训记录,内容全面

5

定期(一般每月一次)开展技术问答,技术交流

10

2.3

电气运行部门

30

2.3.1

按现场规程定期巡视、检查电气设备的运行情况,定期分析设备绝缘状况

20

2.3.2

发现设备异常情况,按规程采取措施,必要时上报有关领导和绝缘监督专责人

10

2.4

电气检修部门

40

2.4.1

按照检修规程进行电气设备的检修工作、做到应修必修,修必修好。

超期未修,应上报有关领导和绝缘监督专责人备案。

15

2.4.2

有发电机检修现场安全保证措施

5

2.4.3

电气设备检修后,必须进行质量验收,并在电气设备技术档案上详细记录检修情况

10

2.4.4

对于重大设备绝缘事故或缺陷,应进行解体检查,分析原因、制定对策,防止重复性事故发生。

10

2.5

重点专业工作

250

2.5.1

发电机:

60

1.发电机运行参数按时记录分析,运行温度(绕组、铁心、集电环、冷却气体、冷却器冷却水)是否正常

运行记录及运行规程

2.加强发电机定子线棒各层间及引水管出水间的温差监视,运行规程及相关规定符合反措要求

运行记录及运行规程

3.氢冷发电机的氢压、氢纯、漏氢量是否符合要求,漏氢检测(油系统、封母、内冷水箱)是否完善

运行、缺陷记录

4.水冷发电机内冷水的水质、压力、流量是否符合要求

运行记录及运行规程

5.发电机转子是否存在接地或严重的匝间短路

运行、检修、缺陷记录

6.开展了定子绕组端部振型模态试验,发现问题采取针对性的改进措施

试验报告

7.开展了定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量,不合格的及时消除

试验报告

8.严格控制氢冷发电机的氢气湿度在规程允许范围内(严格执行DL/T651-1998、防止向机内漏油、氢气干燥器运行良好),定期测量发电机氢气湿度(露点法)并校验氢湿仪表

氢气湿度测量记录及现场检查

9.防止发电机内冷水堵塞的反措是否健全和落实;大修时对水内冷线棒应分路做流量试验;

运行及检修规程等

10.防止发电机漏水事故的反措是否健全及落实

运行及检修规程等

2.5.2

变压器:

60

40

1.按规程进行变压器油的色谱分析,对色谱异常的试验结果应及时上报,并认真分析,提出处理和监督意见;

试验报告.

2.按规程要求进行绕组变形试验(交接时、更换绕组后、出口短路后或多次近区故障后、不超过10年);

试验报告

3.220kV及以上变压器投产前、吊罩大修后进行局放试验;

试验、检修报告

4.开展有载分接开关测试,有载分接开关按期检修;

试验报告

5.运行超过20年的变压器,吊罩时应进行绝缘纸(板)聚合度测试;

试验报告

6.500kV变压器和电抗器投运3—5年后进行油中糠醛含量测试;

试验报告

7.110kV及以上变压器电容式套管6—10年进行油中溶解气体分析;

试验报告

8.变压器温度计应进行定期校验,上层油温两支温度计读数相差4℃以上,应作为缺陷处理;

校验报告

9.变压器套管油位应正常,套管无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。

定期对套管进行清扫,引线接头无过热现象;

现场检查

10.变压器在新装、大修、事故检修或换油后,在施加电压前静止时间应按规定进行(110kV24h,220kV48h,500kV72h);

检修记录

11.变压器器身暴露在空气中的时间应按如下规定:

相对湿度≤65%为16h,≤75%为12h;

检修记录

12.220kV及以上变压器必须真空注油;

检修记录

13.运行中分接开关油室内绝缘油,每6个月或切换2000—4000次,应至少采样1次。

测试记录

14.套管安装就位后,带电前必须静放。

(500kV不少于36h,110—220kV不少于24h)

检修记录

15.铁心和夹件通过小套管引出接地的变压器,应将接地线引至适当位置,以便在运行中监视是否存在多点接地

现场检查

16.交接及出厂试验报告及图纸齐全,有突发性短路试验报告或抗短路能力计算报告

有关报告

2.5.3

断路器类:

40

30

1.断路器的容量和性能应满足实际安装地点的短路容量要求;每年要进行相关核算;

设备台帐及继电保护提供数据

2.按规程要求进行开关本体机构及隔离开关的定期检修,防止由于失修造成事故或扩大事故;

检修记录

3.预试项目(油、SF6气体等)是否有不合格项目,SF6气体管理纳入正轨,SF6压力表和密度继电器要定期效验;对开关的机械特性应按要求进行测量,对不符合要求的应进行处理;

试验报告

4.开关柜母线室柜之间应进行有效封堵,以防止发生“火烧连营”的重大事故;

现场检查及书面资料

5.在潮湿、凝露及污秽比较严重的地区应对开关柜进行加强绝缘改造,如:

使用大爬距绝缘元部件(爬电比距:

有机绝缘≮20mm/kV,无机绝缘≮18mm/kV)、调整绝缘气隙、采用阻燃绝缘材料。

现场检查及书面资料

2.5.4

过电压及小四器:

40

30

1.根据地区短路容量的变化,校核接地装置(包括接地引下线)的热稳定容量,变压器中性点及重要设备有双根接地线(且每根均符合热稳定容量要求)。

书面资料

2.接地网按时进行接地电阻测量,对不符合要求的应进行改造,对设备接地导通情况按时测量,对数据偏大情况应进行开挖检查、处理。

测试报告

3.开展避雷器运行中带电测试工作。

对已安装在线监测仪的避雷器,每天至少巡视一次,并加强数据分析。

试验报告、巡视记录

4.验算CT所在地的短路电流,超过CT铭牌动热稳定电流时,应及时安排更换。

书面资料

5.对CT、PT、耦合电容器、套管等按要求开展预试和油色谱检测工作,试验结果是否正常,是否存在渗漏油情况。

现场检查及试验报告

6.对220kV及以上电压等级互感器应进行高电压下的介损试验。

试验报告

2.5.5

外绝缘及其它:

40

30

1.电气设备外绝缘(包括变压器套管、断路器断口及均压电容)的爬电比距底数清楚,配置是否符合所在地区污秽等级要求,不满足要求的是否采取增爬措施

设备外绝缘台帐及现场检查

2.瓷及玻璃绝缘开展了清扫工作,清扫周期根据地区污秽程度为每年一到二次

清扫记录及现场检查

3.定期进行盐密测试工作,并记录完整,测试方法、侧点分布和测量时间是否符合要求,

盐密测试记录

4.按照规程定时进行零值绝缘子检测

试验报告

2.5.6

开展红外测试工作,对温度异常设备应及时分析、处理。

10

10

总分:

1000分

990

四、本专业目前存在问题

1、升压站开关设备已到大修周期。

2、升压站隔离开关操作机构未进行过检修。

3、主变、启备变已到大修周期。

4、升压站PRTV涂料脱落严重。

五、本专业下季(年)度的重点工作

1、#1主变大修及预防性试验。

2、#1启备变大修及预防性试验。

3、密2201、密220开关机构修理。

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