全提高SM250空压机变频运行稳定性的研究及应用.docx
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全提高SM250空压机变频运行稳定性的研究及应用
提高SM250空压机变频运行稳定性的研究及应用
一、项目背景
压缩空气广泛应用于重要生产工艺过程,空压机的稳定运行是生产的基础保障。
目前,我厂共有5台SM250空压机,主电机功率250千瓦,设计能力为42立方米/秒,为了灵活适应生产过程对压缩空气的需求,其中2台空压机通过变频器控制产气量。
在SM250空压机变频运行过程中,多次出现主电机温度过高甚至烧毁的情况,不仅造成维修费用的浪费,还会影响到全厂生产的稳定性。
因此,亟需找出空压机变频运行时主电机温度异常升高地主要原因,采取针对性的技术措施,保障压缩空气稳定供应。
二、项目实施过程
课题组从“热源形成-耐热性能-降温方式-散热渠道”三个层面入手,采用先进的温度传感技术,收集各工况下的运行数据,科学实验、逐层分析,查找影响主电机温度异常升高的问题,逐一采取针对性措施予以解决。
(一)电机温度监测及高温停车改造,实现温度实时监控及高温连锁保护
1.在电机关键部位加装温度传感器。
为了加强对电机温度的监控,并为开展异常温升分析工作提供客观的数据支撑,需要对电机关键部位的温度进行监测。
为此,我们在电机的前、后轴承,以及线包前端和后端,各埋设一个PT-100型热电阻温度传感器,输出信号为4mA~20mA的直流电信号,其温度采集范围可以在-200℃~+850℃,用于实时测量空压机运行时主电机各关键部位的温度。
2.在空压机箱体上安装温控仪。
由于需要同时监测多点位温度,并能够根据设定值出发报警,我们选择XMT-JK408型四通道智能温控仪表,作为所监测点位温度的显示器和报警控制器。
根据温控仪尺寸,在空压机壳体开设156X76毫米的安装孔洞,将温控仪固定在开设的空洞上,其位置位于空压机接线间壁板上,距地面1.5米,便于内侧电源和控制线的排布,也要便于运维人员观察温度数值。
同时,制作“前轴承”、“后轴承”、“前线包”、“后线包”等4个指示标签,粘贴在各温度显示窗口所对应的测温位置,便于直观读取各监测点温度,为空压机运行控制和维护保养提供参考。
3.接通高温保护停机连锁电路。
硬件安装完毕后,我们进行了电路设计,通过连接传感器、温控仪、继电器等硬件,并将其连入风机故障停机电路,实现温度显示、超温报警的功能。
首先为温控仪接入220V交流电源,将4个温度传感器接入温控仪的输入端子;将4个通道的输出端并联接入中间继电器线圈,并将中间继电器闭串入风扇故障停机连锁电路。
分别设置4个温控点的报警温度,当任何一个点的温度达到设定值时,温控仪输出端的常开点闭合,中间继电器线圈带电,其常闭点断开,风扇故障停机连锁电路失电,可以实现报警和保护停机。
(二)升级电机绕组的绝缘等级,实现耐热性能的提升
我厂在用的SM250空压机采用250Kw电机驱动,定子绕组的绝缘等级为B级,极限允许温度为130℃,超温运行会引起绝缘材料加速老化,缩短电机的寿命,如果温度超过允许值很多,绝缘会损坏,导致电机烧毁。
变频运行的5#空压机电机曾于2016、2018年2次出现烧毁的情况。
使用热成像仪对电机进行观测,发现其低频运行时的最高温度达135℃,为此,我们决定对5#空压机电机的定子绕组绝缘等级进行升级,通过更换绝缘材料,使其绝缘等级达到H级,正常运行时耐温达到145℃。
(三)改造电机散热风扇旋转方式及风向,实现风扇恒速旋转,由向机头方向吹风改为反向抽风
SM250空压机采用变频器调速,而依然采用普通电机驱动,其散热风扇与主电机同轴,这就造成了低频运行时散热风扇转速过低,继而因风量不足导致温升过高。
同时,通过对电机前端和后端的温度对比,发现靠近机头侧的前端温度要比后端平均高出10℃。
课题组对其原因进行了深入分析:
在空压机箱体内部,热源主要来自机头和电机,当散热风扇向机头侧吹风时,其热量越积越多,当靠近机头侧散热源时出现叠加效应,形成一个高温区。
为此,我们确定了两个改造措施:
1.将同轴散热风扇改为独立旋转风扇
取下原电机散热风扇,并截去主轴用于安装风扇的多余部分,并在原位置安装独立驱动的EG-4A型散热风扇,恒速为2800r/min,为主电机提供稳定的冷却风量,不会因为电机低频运行而影响散热。
2.向机头方向吹风改为反向抽风
为了避免电机散热时的热量与机头产生的热量出现叠加效应,造成电机与机头连接端温度过高,与后端出现明显的温差,课题组决定通过调整接线相序,改变散热风扇的风向。
改造后,后端温度略微上升,前端温度大幅度下降,能确保整体温度保持在正常范围,避免因局部高温导致电机故障。
3.在机头侧箱体开进风口
当电机散热风扇改为反向抽风后,为了便于在箱体内形成新风回路,将机头侧的热量带走,我们在箱体的机头侧增开进风口,并安装百叶窗,可以避免杂物进入。
(四)加装空压机箱体散热风道,提升热风排放能力
在空压机运行过程中,除了电机本体产生的热量,机头对空气压缩时也会产生大量的任亮,并且压力越高,产气量越大,产生的热量也越高。
这些热量都积存在空压机箱体内部,如果不把这些热量及时带走,将会由于空气温度过高而造成空压机工作效率降低、停机、甚至会造成电机烧毁。
为避免外排热风再次吸入空压机进风口,需要采用专用风道将其排出空压站室外。
1.安装散热风道
为了确保排风效果,在每台空压机排风口上部安装风罩,使排风扇排出的热风进入风道。
我们使用镀锌铁皮制作通风管道,其截面积略大于空压机箱体上的出风口。
考虑空压站空间有限,通风管道采用总分结构,将5台空压机的风道通过一个总风道排出室外。
2.在各支路风道加装止回阀
经过一段时间的运行,我们发现总分结构风道存在缺陷:
当5台空压机中的部分机台运行时,运行机台排出的热风,会通过主风道和其它支路风道,进入停机状态的空压机箱体内,并通过进风口扩散到室内,造成运行机台的进气温度高,形成恶性循环。
课题组对风道结构分析后,决定在各支路风道上加装止回阀,单台空压机的热风只出不进,避免了各机台之间形成热循环。
3.增加出口端轴流风扇
考虑到风道摩擦、支路进入主风道时的风压以及各种组件形成的阻力,会影响到排风的通畅。
为此,我们在出风口处设置一个轴流风扇向外抽风,在风道的首尾两端形成前吹后抽的效应,确保将热空气通畅无阻的排出室外,使室内温度有效降低。
三、主要创新点
(一)SM250空压机外挂变频器运行时,加装独立驱动恒速运转的散热风扇,并采取反向抽风的方式,确保电机温度均衡可控。
(二)采用温度传感器和温控仪,通过电路设计,能够直观监测电机内部线圈和轴承温度,并实现了超温连锁停机保护。
四、取得效果
改造完成后,SM250空压机变频运行稳定、可靠,电机温度由改造前的135℃降到120℃,耐高温性能由130℃提升到180℃,未出现高温报警和烧毁电机的现象。
与改造前相比,每年可节约维修费用6.002元,可节约电费13.0944度,设备完好率100%,压缩空气气压波动得到有效控制。
详细分析如下:
(一)空压机变频运行稳定性得到提高
改造前,变频运行的5#空压机电机温度明显高于工频运行的空压机,特别是在低频运行时,频繁出现高温故障,甚至出现电机烧毁的情况。
改造后,电机温度得到控制,升级了定子绕组的耐温性,增加了高温连锁保护。
1.30Hz工况下,改造前后(2018、2019年8月份)电机线包及轴承平均温度对比表,单位:
℃
2.改造前后定子绕组耐最高温性对比
改造前:
130℃改造后180℃
3.增加了高温保护停机功能,最高温度可通过温控仪设置。
改造前:
热----死了!
改造后:
热----歇会!
(二)压缩空气保障能力有效提升
1.5#空压机改造前后年均开动班次及运行时间对比
2015-2018年平均开机618班次/年,年平均运行台时4657小时/年;改造后的2019年开机817班次,年运行台时6065小时。
改造后,变频运行的5#空压机开动率和单班运行台时明显提高,工频机组+变频机组组合运行的模式更加稳定。
2.压力波动率
随着我厂柔性化生产模式的深入推广,各车间、机台的开动情况越来越灵活多变,对压缩空气的需求变化较大。
如果只用工频运行的空压机,经常因一台不够用、两台用不完的情况而频繁加卸载,这就导致供应的压缩空气的压力波动较大,5#空压机变频运行稳定性的提升,有效改善了压力波动大的情况,为我厂柔性化生产和工艺质量水平的提升提供有力的保障。
(三)空压机运维费用大幅下降
1.节约维修费用约6.002万元
易地技改以来,变频运行的5#空压机曾于2016、2018年两次出现烧毁电机的情况,电机返厂修复用时3个月左右,费用大约10万元,购买新电机费用大约45万元,并且该方法治标不治本,18个月即进入故障高发期。
经了解,无法在市场上购买到能够适用于SM250空压机的专用变频电机。
此次技术改造的费用为3.9980万元,分别从降温方式、耐温性能、散热通道、温度监控及连锁保护等多维度进行创新,从根本上解决了SM250空压机变频运行时因高温引起的稳定性问题,节约维修费用约6.002万元。
2.每年节约运行能耗约13.0944万元
根据上表统计的数据,改造前,5#空压机的年平均运行台时为4657小时,2019年的运行台时为6065小时,改造后每年可多运行1408小时。
经统计能管系统数据,相比工频运行的空压机,变频运行每小时可节约62度电能,每度电1.5元。
每小时节省用电(8312-6625)/24=1687/24=62度
每年节约费用=1408X62X1.5=13.0944万元。
3.改造后节约总费用为6.002+13.0944=19.0964万元。
五、复制推广性
经了解,其他厂存在同样的设备工况,此项目有复制推广的价值。