柠檬酸生产废水治理工程的调试.docx

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柠檬酸生产废水治理工程的调试

柠檬酸生产废水治理工程的调试

柠檬酸生产废水治理工程的调试

1废水水质与工艺流程

 山东某柠檬酸厂的废水水质见表1,废水与污泥处理流程见图1、2。

表1柠檬酸废水水质、水量

项目

水量(m3/d)

COD(mg/L)

pH

SS(mg/L)

色度(倍)

原液

680

26500

4.82

267

1000

1次洗糖水

150

20540

4.38

331

2次洗糖水

150

5300

4.37

494

200

3次洗糖水

150

4770

4.50

200

离子交换废水

500

490

1~2

200

100

板框冲洗水

90

18200

2.31

含大量菌丝渣

其他废水

1500

1000

6~8

 

高压沼气管接水封;

  d.应注意池内的温度变化,升温不能过快;

  e.防止反应器酸化,当反应器出水pH<6.5时应增加进水中的碱量;

  f.对pH的检测要及时,用精密pH试纸即可;

  g.在运行中少量污泥随出水流失是正常现象,但当大量污泥流失时应采取措施,如停止进水、向水中加入聚铁混凝剂(投加比例为0.1kg/m3)并增大内循环流量等,若污泥流失较多则应补充种泥。

在此阶段去除COD不是主要目的,应使污泥尽快适应柠檬酸废水并提高污泥活性,因此进、出水COD浓度的测定不必太频繁,可安装沼气流量计通过产气量来辅助判断反应器的运行情况;h.污泥活性的测定:

测定接种前及培养一定时间后的污泥活性(利用最大比产CH4速率法)掌握污泥性质,最好能分析沼气成分。

2.1.2 逐步提高负荷阶段(低负荷)

  ①运行条件

  a.进水COD为5000mg/L左右;

  b.容积负荷从1.0kgCOD/(m3·d)逐步提高到3.0kgCOD/(m3·d)。

  ②操作

  提高容积负荷的操作应逐步进行[每次提高0.5kgCOD/(m3·d)左右,运行时间为10d],当运行稳定后(COD去除率稳定或提高、不出现酸化等异常现象)再提高负荷,若提高负荷后造成运行不好(如COD去除率大幅下降等)则放缓提高负荷的速度。

pH值及出水悬浮物的变化应严格检测,若异常应采取措施。

当处理效率达85%以上时可加快提高负荷。

应定期取泥观察,测定VSS/TSS比值(TSS指混合液中总悬浮固体的浓度)。

2.1.3 提高进水浓度及负荷阶段(较高负荷)

  ①运行条件

  容积负荷从3.0kgCOD/(m3·d)逐步提高到满负荷[按单池进水量为160m3/d左右、进水COD为21980mg/L算,则负荷为8.0kgCOD/(m3·d)]。

  ②操作

  a.将容积负荷从3.0kgCOD/(m3·d)提高到4.0kgCOD/(m3·d),进水COD为11250mg/L,进水量为160m3/d,内循环量为640m3/d,稳定运行10d;

  b.容积负荷从4.0kgCOD/(m3·d)提高到5.5kgCOD/(m3·d),进水COD为15469mg/L,进水量为160m3/d,内循环量为640m3/d,稳定运行10d;

  c.容积负荷从5.5kgCOD/(m3·d)提高到7.0kgCOD/(m3·d),进水COD为19688mg/L,进水量为160m3/d,内循环量为640m3/d,稳定运行10d;

  d.若出水pH降低,应加大投碱量,并保证碱度为1500mg/L;

  e.若调整负荷后反应器发生异常应采取降低负荷或暂时停止进水等措施;

  f.定期取污泥观察,若已形成颗粒污泥则可加快负荷的提高,同时加大内循环量。

2.1.4 满负荷运行阶段

  ①运行条件

a.进水COD从19688mg/L逐渐提高至原水浓度,直接进反应器;

  b.容积负荷按满负荷运行。

  ②操作

  a.在满负荷下进水浓度提高至原水浓度,直接进水,稳定运行10d,内循环量可以保持在400m3/d左右;

  b.原水直接进池后,内循环量可根据具体情况调整;

  c.pH值等其他运行参数同前。

2.1.5 注意事项

  ①沼气管路水封中的水位应符合要求。

  ②观察反应器顶部进水管水位以判断各进水管是否正常,否则可能造成布水不匀。

  ③应按规定进行正常的检测、分析。

  ④应配置沼气流量计并进行产气量记录。

  ⑤处理厂应准备一定量的石灰、聚铁、工业Na2CO3等药品。

  ⑥厌氧反应罐调试所用的时间比预计的安排可能要长一些,一些操作步骤也会因现场实际情况而与计划不符,要灵活、随机应变。

  ⑦应测定出水有机酸(VFA)浓度,当VFA<500mg/L时才能增加负荷。

2.2生物接触氧化

  生物接触氧化池的培菌需从同类生产工艺的工厂引进活性污泥(含水率为96%~98%,泥量为池容的0.01~0.05),如果活性污泥量多则可加快挂膜速度。

首先,将污泥投入接触氧化池,然后把约为1/3池容的废水泵入池中,再加满自来水,控制此时水中的pH值为7、BOD为200mg/L左右(若BOD较低,可加入1~3kg工业葡萄糖,同时加入0.1~0.3kg的尿素;若离食堂较近,可加入适量的淘米水、面汤等以增加碳源)。

在满足上述条件后,启动鼓风机连续曝气8h后再补充工业废水。

在曝气过程中要控制池中溶解氧含量在2~4mg/L之间,并需测试污泥沉降比,若发现该值逐渐减少,说明这些污泥已粘附在填料上。

闷曝1d且每隔8h加入适量的葡萄糖和尿素、更换1/3池容的工业废水。

对微生物进行镜检时若发现水中游离细菌增多或豆形虫等原生动物逐步增加r说明培颈护作眨S堤炜伎山辛耸敝灰扑隆妗H为6~8、BOD为150~250mg/L、COD为600~800mg/L、水量为设计水量的1/5。

若发现其他条件都满足,但进水BOD较低则可投入少量工业葡萄糖,此阶段BOD∶N∶P值可略高100∶5∶1。

由于驯化与培菌同时进行,其挂膜速度很快,一般3~5d后在填料表面上就可以开始看到有很薄的一层膜,把它刮下来后进行镜检,发现其透光性好,有原生动物如纤毛虫、累枝虫、钟虫等出现,此时系统对COD的去除率可达30%~50%。

若微生物增殖正常,可加大水量至池容的1/3~1/2,大约10d后可按设计水量进行处理,这时挂膜基本完成,微生物开始大量繁殖,COD去除率为50%~70%。

若在此去除率情况下能稳定运行1个月左右,则当水量逐步加大时可不必再添加外源营养物。

随着时间的延长,生物膜开始新陈代谢,老膜开始剥落,出水中出现悬浮物,标志着挂膜阶段结束,可进入正常运转。

2.3气浮

  废水经过厌氧—好氧处理后,大多数可溶性有机物基本被去除。

对水中大多数细小悬浮固体、胶体以及大分子难生物降解的有机物采用加药气浮反应池进行处理。

试验结果见表2。

表2气浮加药量试验结果  mg/L

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

PAC

50

100

150

200

150

200

250

300

PAM

5

5

10

10

SS

进水

550

556

543

547

531

567

580

525

出水

317

279

167

80

319

267

170

130

COD

进水

760

770

765

759

765

748

730

758

出水

415

380

290

245

390

310

289

240

  从表2可以看出,将PAC和PAM按15∶1的剂量投加可使SS的去除率(80%)明显高于单独使用PAC的处理效果且水的透明度也较好,呈淡黄色。

由于PAM的价格较高(为PAC的3倍以上),因此在工业化试验中直接采用PAC去除水中的悬浮物,当药量达到250mg/L时出水已能达到国家《污水综合排放标准》。

3 结语

  高浓度柠檬酸废水经过厌氧处理后,与低浓度有机废水混合进入接触氧化池,再进入气浮系统,最终出水COD在250~300mg/L之间,可满足《污水综合排放标准》中新扩改企业发酵行业二级标准(COD≤300mg/L、SS≤200mg/L、pH=6~9)。

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