提高钢筋笼制作效率QC成果.docx
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提高钢筋笼制作效率QC成果
中铁XX局XXX高速公路第XX合同段项目经理部
提高钢筋笼制作效率
xxx
二〇xx年十月
提高钢筋笼制作效率
一、工程概况
我项目承建的xx高速公路第x合同段,位于距府谷县城西南20km的山区内,路线全长1.3km。
本项目地处陕北毛乌素沙漠与黄土高原的过渡地带的东南部,区域地貌分为沙漠、黄土梁岗区、黄土梁峁~沟堑区、河谷~阶地区四种地貌。
xxxx大桥地形一角
本项目桥梁桩基大部分位于黄土梁峁~沟堑区,由于地势原因,无法满足将钢筋笼制作好后使用吊车吊装对接,只能选择在孔口加工制作钢筋笼的施工方法。
二、选题理由
1、桩基钢筋施工难度大,且大部分工人属于第一次在孔口加工制作钢筋笼,技术不娴熟;
2、现场钢筋焊接组织工序存在问题,影响到施工进度;
3、陕北冬季来临较早,冬期较长,工期紧张,因此务必在今年11月底完成所有的桩基混凝土施工;
4、通过优化提高钢筋笼制作效率,加快施工进度。
三、小组概况
xx沟桩基孔口加工钢筋笼现场
四、现状调查
1.钢筋笼加工统计情况如下:
钢筋笼生产情况统计表
及时浇筑混凝土,影响后续施工进度。
五、课题目标
1.目标设定
钢筋笼加工效率由活动前的42h减少到32h。
2.目标可行性分析
⑴通过实际验证,在孔口加工钢筋笼,在技术方面是完全可行的。
⑵据熟练工讲,他们在以前的工地上三天可在孔口完成一个钢筋笼。
⑶根据工期安排,必须在冬季施工开始前完成桩基混凝土施工。
⑷经实际现场工序统计发现,目前的钢筋笼加工工序衔接不紧凑,安排不是很合理,存在窝工现象,通过调整可以消除不合理作业浪费时间。
结论:
实现36小时完成一个钢筋笼的目标可行。
六、原因分析
小组各成员进行现场实际观察统计,绘制因果分析图如下:
根据因果分析图,分析钢筋笼制作效率低的原因如下:
慢之一:
人员不熟练,责任心不强
桩基施工地形复杂,坡度大,施工人员在孔口进行钢筋笼加工难度大,人员不熟练孔口操作;施工人员责任心不强。
慢之二:
电焊机数量不足
每孔只有一台电焊机,竖直搭接焊接速度慢,致使一些可以平行作业的工序迫不得已变成流水作业。
慢之三:
材料、半成品不能及时运送到孔口
地势陡峭,钢筋材料人工搬运难度大,不能保证材料及半成品的供应。
慢之四:
地势陡峭、地貌复杂
由于地势陡峭,无法修建平顺便道,人工搬运难度大。
慢之五:
施工工艺不合理
主筋焊接对位困难、速度慢,柱加强筋焊接间距不好掌握,误差大,技术指导监督力度不够,导致焊接的笼子不规则。
慢之六:
柱加强筋弯制较慢。
利用钢筋弯折机和“胎具”弯曲柱加强筋,弯成之后点焊,取下切割,割好之后重新放在边上进行满焊。
其他人继续弯制,每次生产一个,占用三人,焊机和弯折机各一台。
慢之七:
箍筋缠绕较慢
孔口缠绕箍筋难度较大,且一次切下数量过大,运送困难,劳动力占用多,工效低。
七、要因确认
在分析了上述7条原因的基础上,小组成员根据现场施工实际情况,采用投票进行主要原因确认,限定每人只能投4票,共8人,投票总数为32票,规定大于32(票)/7(项)≈4.6票的因素确定为要因,并用“▲”符号表示,投票结果见下:
要因确认统计表
八、制定对策
共确认要因4条,根据要因,制定对策如下表:
对策表
九、实施对策
实施一:
提高熟练度,加强责任心
在钢筋工班中选择身体健康,动作麻利的人员进行孔口加工钢筋笼作业,人员保持相对固定,技术员组织进行培训,熟练掌握孔口加工钢筋笼的技术,要在保证安全的提前下加快作业速度。
加强工作责任心教育,实行奖优罚劣制度,提高质量控制力度,确保质量受控。
实施二:
合理安排,及时保障半成品制作
对于加工钢筋笼所用的钢材提前进行下料、弯制,并运至孔口边缘,以免作业中由于地势原因人工搬运速度慢,影响钢筋笼弯制速度。
实施三:
加强施工管理,优化施工工艺
实行过程管理,根据现场实际情况及时检验和调整技术交底,优化交底方案,要切实达到交底指导施工的要求;根据实际情况合理督促检查,消除工人故意怠工、误工现象。
实施四:
控制柱加强筋的加工、焊接及定位
柱加强筋提前安排弯制,首先焊制“胎具”,由钢筋弯曲机运载胎具进行弯制柱加强筋,2人进行弯制操作,另外1人进行接头点焊,然后切割开后分段满焊。
为了加快柱加强筋焊接的精度和速度,在柱加强筋上划竖线,在主筋上划横线,定位焊接点,速度又快又准,加工成的钢筋笼钢筋间距误差小,符合规范要求。
十、检查阶段
对策实施后,小组成员对实施后连续加工的6个钢筋笼进行了统计,结果如下:
对实施措施后的钢筋笼生产情况统计表
十一、处理阶段
从上表可以看出,经过QC小组活动,孔口加工钢筋笼时间平均耗时降低到25小时,小组研究问题得到了彻底解决,达到了QC小组预期的活动目的。
十二、取得成果1.技术效益
通过活动,我们掌握了科学的钢筋笼制作工艺。
更重要的是,
难道较大的加工钢筋笼现场之一
提高了小组成员动手解决问题的能力,使大家感觉到现场的问题只要我们勤于调查,对各个环节进行动作分析,充分发挥小组成员的主观能动性,改进工具、工艺,就能取得期望的效果。
2.经济效益
通过活动,将钢筋笼的工费成本降低了0.45倍。
即活动前,单个钢筋笼耗工时为:
8人,共需要42h完成一个;活动后,单个钢筋笼耗工时为:
8人,共需要25h完成一个。
每个工时按照10元计算,每个钢筋笼节约的工费为(42-25)×8=136
元人民币。
难道较大的加工钢筋笼现场之一
尚未计算夜间作业所耗的照明费用。
3.社会影响
解决了孔口加工钢筋笼效率低的瓶颈,提高了生产力,保证了钢筋笼产量,从而保证了我标段节点工期目标的实现。
十三、巩固措施及今后打算
1、对本次活动形成的施工工艺和工序安排以作业指导书的形式下发,指导后续施工,并严格现场控制管理,并将本次活动贯穿到钢筋笼加工作业的全过程,不断改进。
2、加强对员工的技术培训,使QC小组活动成为处理现场技术问题的自觉行动,有效开展。
2、神府高速工期短,工程量大,必须要采取冬季施工措施进行冬季施工,所以我们下一步的工作打算是,研究解决冬季施工保温措施。