降低pvc产品的废品率1118.docx
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降低pvc产品的废品率1118
降低PVC产品的废品率
注册号:
2013-PVC-52
注册时间:
2013年3月
PVC产品质量改善小组
2013年11月
降低PVC产品的废品率
一、小组概况
表1:
QC小组概况表
小组名称
PVC产品质量改善小组
课题名称
降低PVC产品的废品率
成立时间
2013年3月
注册编号
2013-PVC-52
本次活动时间
2013年3-11月
课题类型
现场型
小组总人数
10人
活动次数
8
小组成员简介
姓名
性别
职务/职称
组内职务
组内分工
TQC教育情况(小时)
xxxx
男
分厂副厂长
组长
方案指导决策
115
xxxx
男
车间主任
组员
主管方案设计
110
xxxxx
男
车间副主任
组员
方案组织策划
100
xxxx
男
技术科科长
组员
采购检查落实
100
xxxxx
女
班组长
组员
方案实施
100
xxxx
女
技术员
组员
QC指导
100
xxxx
男
技术员
组员
现状调查
100
xxxx
男
操作工
组员
方案实施
100
xxxx
男
技术员
组员
方案实施
100
制表:
余伟民时间:
2013年3月
二、课题选择
同行业对比
同行业PVC废品率≤3‰
市场分析
PVC产品供过于求,产能严重过剩,产品价格低迷,盈利空间逐渐降低,处于亏损状态。
分厂生产现状
产品废品率高于3.0‰,生产成本高
公司质量目标
公司质量目标规定产品废品率≤3.0‰
选题
理由
课题选定
降低产品废品率
三、活动计划安排
表2:
活动计划安排表
活动计划
时间
2013年
月份
2
3
4
5
6
9
10
P
D
C
A
选择课题
现状调查
确定目标目标依据
原因分析要因确认
制定对策
对策实施
效果验证
巩固措施
总结打算
四、现状调查
小组成员对2012年11月-2013年3月份各月树脂产量、废品数量进行了统计,核算出了各月废品率,绘制了以下图表,并对同行业年度产品废品率进行了调研统计。
表3:
活动前产品废品统计表
项目
2012年11月
2012年12月
2013年1月
2013年2月
2013年3月
平均
产量t
7850
8077
5067
6702
7434
35130
废品数t
18
24
30
19
33
124
废品率
2.3‰
3.0‰
5.9‰
2.8‰
4.4‰
3.5‰
图1:
活动前产品废品率折线图
制表:
xxx2013年3月
图2:
与同行业指标对比图
制图:
xxx2013年3月
从表3及图1可以看出,除2012年11月及2013年2月产品废品率低于3.0‰,其余各月废品率均高于3.0‰,最高达5.9‰,远高于行业优秀企业质量指标,降低产品废品率,进而降低生产成本势在必行。
五、设定目标
根据公司年度质量目标及生产现状调查,制定了小组奋斗目标:
2013年产品废品率降低到3.0‰。
图2:
目标柱状图
制图:
xxx2013年3月
目标制定后,小组成员对实现目标的可行性进行了讨论论证,在对5个月的产品废品率进行现状调查过程中,我们发现有两个月产品废品率低至3.0‰,且有一个月废品率指标接近行业优秀企业质量指标,目标实现的概率为40%,通过改善生产现场,目标完全是可以实现的。
六、分析原因
小组成员采用头脑风暴法,采用鱼刺图工具对产品废品率高的各类可能的原因进行了分析,并列举在因果图上,见图3
图3:
产品废品率高因果图
制图:
xxxx2013年3月
经过原因分析,我们找到了工艺控制不稳定的7条末端原因:
1、操作员工操作技能、异常处理能力较低,专业技术培训少;
2、操作员工责任心不强;
3、聚合涂釜效果差;
4、仪表监测不准,计量称称量不准确;
5、纯水PH值不达标;
6、汽提、干燥开停车流程不合理;
7、助剂配制方法不恒定;
8、环境差,影响聚合配制、反应温度;
七、确定要因
根据末端原因,我们制定了要因确认计划表,并按计划逐一确认:
表4要因确认计划表
序号
末端原因
确认内容
确认标准
确认方法
负责人
完成时间
1
专业技术培训少
检查培训记录,查看考试成绩
考试成绩合格
现场检查
xxx
13.3.6
2
操作人员责任心不强
是否严格按照岗位操作法、操作手册进行操作
符合岗位操作法、操作手册要求
查工艺原始记录,交接班记录
xxx
13.3.12
3
聚合涂釜效果差
出料过滤器堵塞情况,聚合釜开盖检查
设备连续运行情况
查看聚合釜运行记录、过滤器清理记录
xxx
13.3.16
4
仪表监测不准确,计量称不准
检查仪表校验合格证、称量称校验记录及使用情况说明
仪表、计量称在校验期内使用
现场检查
xxx
13.3.18
5
纯水PH值不达标
查看分析检验单
是否符合原材料、纯水工艺指标,
查看分析记录
xxx
13.3.20
6
聚合、汽提干燥单元设备故障
聚合釜搅拌转速是否达到要求,聚合反应、干燥体系各出料、输送泵、空气加热器是否有故障
设备运行参数符合要求
查看设备运行记录
xxx
13.3.16
7
助剂配制方法不恒定
查看助剂配置记录
符合操作手册要求
查看记录
现场检查
xxx
13.3.29
8
助剂配制温度低,反应温度低
助剂配制温度是否达标,反应温度是否达标
操作法规定要求
查看记录
xxx
13.3.30
要因确认1:
操作工专业技术培训少
确认过程:
2013年3月1日xxx查看分厂聚合车间培训记录、考试成绩及车间班组学习记录,上岗人员成绩全部达标。
车间每周班前、班后会有工艺质量学习记录。
确认结果:
非要因
要因确认2:
操作人员责任心不强
确认过程:
2013年3月12日xxx和xxx到聚合车间查看现场巡检和盘面岗位原始记录,检查发现各原始记录工艺参数在工艺指标操作范围内,助剂配制按要求进行。
确认结果:
非要因
要因确认3:
聚合涂釜效果差
确认过程:
2013年3月16日xxx调取聚合釜出料过滤器清理记录,发现出料过滤器频繁堵塞。
经讨论排查分析主要是聚合釜粘釜所致,粘釜物覆盖出料过滤器滤网,使得PVC树脂浆料无法穿过过滤器,导致过滤器堵塞,在清理过滤器时产生大量地沟废料。
清理一次堵塞的过滤器产生200kg地沟料,造成产品废品率增加。
确认结果:
要因
要因确认4:
仪表检测不准确、计量称不准
确认过程:
2012年3月18日xxx到分厂技术科仪表组查看仪表校验情况,检查聚合各称量称校验情况,发现使用中仪表、称量称全部在校验期内,到聚合盘面检查在线仪表,发现PITH706B、TE-H708B显示有问题,经过分析,不会使废品率升高。
确认结果:
非要因
要因确认5:
纯水PH值不达标
确认过程:
2012年3月20日xxx查看分析检验记录,发现纯水PH值有偏高现象。
偏碱性的纯水会对聚合分散剂进行破坏,使聚合分散体系不稳定,易产生粗料。
但为了消除纯水PH值偏碱所带来的影响,单釜分散剂加入量较大,能保证产品筛余物指标在合格品范围内。
确认结果:
非要因
要因确认6:
聚合、干燥单元设备故障
确认过程:
2013年3月16日xxx在生产科设备组查看聚合、汽提、干燥设备运行记录,发现聚合干燥振动筛有频繁堵塞检修记录,仅2月份就出现两次故障。
2月20日、2月23日聚合干燥振动筛筛网堵塞,共产生850kg筛头料,造成产品筛头料数量增加。
确认结果:
要因
要因确认7:
助剂配制方法不恒定
确认过程:
2012年3月29日xxx到聚合车间查看盘面助剂配制原始记录,助剂的分析浓度均在指标范围内,即使开车时配方有调整,产品筛余物指标略有波动,但是在优等品范围内,产品质量稳定,不会导致废品率升高。
确认结果:
非要因
要因确认8:
助剂配制温度低,反应温度低
确认过程:
2012年3月30日,xxx到聚合车间盘面调取聚合反应曲线,发现聚合助剂配制时温度均在工艺指标范围内,聚合反应温度预先可以对入料温度进行设定,所以未出现反应温度过低的情况。
确认结果:
非要因
经过确认,我们找出了产品废品率高的原因:
1、聚合涂釜效果差。
2、聚合干燥单元振动筛故障。
八、制定对策
表5:
对策表
序号
要因
对策
目标
措施
负责人
地点
时间
1
聚合涂釜效果差
研究分析聚合釜涂釜原理,研究确定涂釜最佳工艺指标
减地沟料的产生
增加限流孔板,摸索涂釜液最佳喷淋流量、增加过滤网,更新涂釜液泵。
xxxx
聚合工房
4月1日
2
干燥单元振动筛故障
加强聚合干燥振动筛设备的维护保养
确保聚合干燥振动筛投用完好率100%
制定设备维护保养制度
xxxx
干燥工房
5月15日
制表:
xxx时间:
2013年5月11日
九、对策实施
实施一:
图4:
聚合涂釜效果差
要因
研究聚合釜涂釜原理,优化涂釜工艺控制参数指标
对策
减轻聚合釜粘釜,清釜周期由2个月延长至4个月,减少出料过滤器堵塞,清理周期由3次/周改善为1次/月
目标
措施:
1、参照行业涂釜经验,核算加工制作限流孔板,安装在涂釜液管线与蒸汽管线汇合处,确保最佳涂釜流量与蒸汽进行雾化。
2、对现有涂釜液齿轮泵改型,解决涂釜液齿轮泵长期运行齿轮磨损,涂釜输送压力低、涂釜液流量不稳定问题。
3、4月底大检修期间对5台聚合釜内壁进行抛光处理,增强涂釜效果。
4、在涂釜液管线与蒸汽管线汇合总管法兰处增加过滤网,规定涂釜最佳喷淋流量范围,低于最佳流量范围时,对喷淋阀、及过滤网进行拆检清理。
定期清理涂釜中压蒸汽管线总管盲头,以防蒸汽中夹带杂质积累堵塞过滤网及喷淋阀。
实施效果:
通过采取上述一系列改善措施后,涂釜液流量为150-200m³/h,聚合釜涂釜液控制在最佳流量150-200kg/h,喷淋水流量为50m³/h,蒸汽流量为1000m³/h,涂釜液加入时间控制在3分钟。
聚合釜出料过滤器每周用水冲洗一次,一月清理一次,且清理时过滤器基本无浆料。
5台聚合釜每月清理一次延长至4-6月清理一次。
1#、2#、3#釜均达到连续使用400釜未清釜。
按年产量按8万吨,单釜产量20吨计算,1#、2#、3#聚合釜现已实现了6个月不清釜。
4#、5#釜目前分别连续运行了280釜、340釜,4#、5#,现已实现了4个月不清釜。
实施二:
图5:
要因
对策
设备故障:
一二级振动筛故障
对振动筛及时进行故障维修
目标
保证振动筛故障率为0.
措施:
检查振动筛运行情况
1、制定了聚合干燥系统巡检检查制度,详细记录每天聚合振动筛运行情况。
当振动筛出现故障时,及时通知维修修理。
表6:
聚合干燥振动筛运行图
日期
SC-1HA
SC-2HA
SC-3HA
日期
SC-1HB
SC-2HB
SC-3HB
6月1日
○
○
○
6月1日
○
○
○
6月2日
○
○
○
6月2日
○
○
○
6月3日
○
○
○
6月3日
○
○
○
6月4日
○
○
○
6月4日
○
○
○
6月5日
○
○
○
6月5日
○
○
○
6月6日
○
○
○
6月6日
○
○
○
6月7日
○
○
○
6月7日
○
○
○
6月8日
○
○
○
6月8日
○
○
○
6月9日
○
○
○
6月9日
○
○
○
6月10日
○
○
○
6月10日
○
○
○
备注:
设备正常用“○”表示,设备出现故障用“△”表示。
2、利用大检修更换振动筛网,检查小弹球磨损情况,检查振动筛弹簧损坏情况,发现问题及时修复。
3、检查成品质量,及时检查振动筛运行情况,当成品筛头料增加时,查找原因,确定振动筛出现故障时,及时通知车间排除修理。
实施效果:
按照制定的聚合干燥巡检制度执行、加强干燥振动筛设备维护保养后,聚合干燥振动筛运行情况良好,已连续运行3个月未出现一次故障,成品筛头料显著降低。
十、效果检查
1、活动目标对比
通过开展一系列改善活动,PVC产品废品率活动前0.35%降低到0.15%,较活动前降幅达57.14%,达到了年初制定的降低到3‰的目标。
见图6
项目
2013年7月
2013年8月
2013年9月
2013年10月
平均
产量t
6304
8035
7300
6002
27641
废品数t
7.275
13.3
12.87
9.185
42.63
废品率
0.12%
0.17%
0.18%
0.15%
0.15%
制表:
xxx2013年11月1日
图6:
活动前后产品废品率对比柱状图
制图:
卢主枫时间:
2013年11月2日
2、经济效益:
2012年11-2013年3月份产品废品率为0.35%,活动后7-10月份产品平均废品率为0.15%,7-10月份共生产PVC产品27641吨,每吨PVC产品单价按最低售价6000元计算;
活动降低质量损失为:
27641x6000x(0.35-0.15)=33.17(万元)
3、小组受益
通过开展QC小组活动,小组成员的工作能力、职业素养等方面得到了加强和提高,在实际工作过程中,能够按照PDCA程序解决实际问题,QC小组综合素质的自我评价的结果见表9
序号
评价内容
表示符号
活动前(分)
活动后(分)
1
团队精神和协作意识
a
81
91
2
问题意识、改进意识、参与意识和质量意识
b
78
88
3
进取精神、创新精神和克服困难的信心
c
88
92
4
工作态度、干劲和热情
d
87
96
5
分析问题和解决问题的能力
e
83
92
6
QC方法运用数量、运用技巧和正确程度
f
74
90
图7:
目标活动前后雷达图
从图10看出,小组成员在团队精神、协作意识方面;进取精神、创新精神、克服困难的信心方面;工作态度、干劲和热情方面;分析问题和解决问题的能力方面;QC方法运用数量、运用技巧和正确程度方面均得到了加强和提升。
十一、巩固措施
1、为了加强生产线试用原材料的管理,对生产线试用原材料的质量、采购过程及试用过程进行控制,确保试用原材料质量符合规定和程序要求,保证生产线稳定运行。
制定了《原材料试用管理办法》。
2、制定设备巡检制度,制定设备为维护、保养制度,当设备出现问题,及时修复,减少废品数量。
十二、总结及今后打算
1、QC小组总结
通过多半年的QC小组活动,我们有效降低了PVC产品废品率,将产品废品由3.0‰降低至1.5‰,完成了分厂制定质量目标。
此次活动虽然取得了一定的成绩,但仍存在一些不足,尤其是在QC方法和QC运用技巧上还存在很大差距,在今后的QC活动中还需进一步学习、实践和提高。
2、今后打算
我们将继续开展QC小组活动,将小组活动中质量管理、技术管理等方面的知识进行推广应用,科学运用PDCA循环和统计工具解决质量管理中存在的问题,不断提高自身素质,降低成本,为公司生产创造经济效益。