沥青拌合楼燃油管道清洗参考模板.docx

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沥青拌合楼燃油管道清洗参考模板

 

沥青拌合楼

燃油管道清洗技术革新

 

设备中心QC小组

江汉石油管理局建筑工程公司

 

2011年10月

沥青拌合楼燃油管道清洗技术

设备中心QC小组

一、前言

沥青拌合楼是道路沥青路面施工中的关键设备,在其运行成本构成中,燃料占了相当大的比重。

以4000型拌合楼为例,当加热燃料为柴油,目前的市场价约为6000元/t,而组份及燃烧热值与之相近的重油仅为3000元/t左右。

用重油替代柴油作为沥青拌合楼的加热燃料,则能大幅可大幅降低产生成本,但我国重油的品质参差不齐,并且质量非常不稳定,含各类杂质较多,质量差的重油在输送过程中以及加热环节过程中就容易产生析碳,以致沉淀产生油泥,使管道易粘黏,影响燃料油品流量,致燃油泵出口压力小,更换成本高,影响设备使用,严重影响沥青砼正常生产,如果能采用好的清洗技术,提高燃油泵出口压力,将大大有利于设备保养和生产使用。

 

二、QC小组简介

1、小组构成(见表一)

小组名称

设备中心质量管理小组

成立日期

2010年10月13日

所属单位

江汉建工设备中心

登记日期

年月日

小组类型

现场型

登记注册号

序号

姓名

性别

年龄

文化程度

工 种

小组职务

备 注

1

夏建平

38

大专

主任

组长

2

赵恩波

25

大学

技术员

副组长

3

陈国斌

36

大专

操作手

成员

4

沈毅

38

中技

操作手

成员

5

邓江冰

38

中技

操作手

成员

6

陈涛

38

中技

操作手

成员

7

潘向锋

40

大学

技术员

成员

 

同意成立

 

签字:

夏建平2010年3月16日

 

签字:

  年  月  日

三选题理由(见图一)

提高管节的加工进度

 

图一

 

四、调查和分析

沥青搅拌楼因为燃油品多样,管道易粘黏,影响燃料油品流量,致燃油泵出口压力小,更换成本高,影响设备使用,严重影响正常生产的进行。

具体原因分析:

1、重油在使用前应该进行升温脱水,否则管路中可能形成大量水蒸气积聚,容易造成供油压力不稳定,产生雾化、燃烧不完全现象,甚至中途熄火。

同时,加热温度太高,可能会出现结焦、堵塞喷嘴的情况。

2、重油中的硫含量过高会引起金属设备腐蚀和环境污染。

3、灰分是燃烧后剩余不能燃烧的部分,特别是催化裂化循环油和油浆掺入燃料油后,硅铝催化剂粉末会使泵、阀磨损加速。

另外,灰分还会覆盖在锅炉受热面上,使传热性变坏。

4、机械杂质会堵塞过滤网,造成抽油泵磨损和喷油嘴堵塞,影响正常燃烧。

五、目标值确定

1、目标值设定

改进燃料油管道的清洗工艺,提高燃油泵出口压力,更好的为沥青砼生产服务。

2.目标值可行性分析

1)、操作人员有着良好的学习能力,能够较好的接受在培训。

1)、小组根据查阅国内相关资料并经过一年的实际生产运行,积累了相当丰富的理论和实践经验,能够解决沥青拌合楼燃油管道清洗存在的诸多问题。

3)、这项活动得到了上级领导的大力支持,我们小组有十足的信心完成任务。

 

 

六、原因分析

小组成员通过与操作人员交谈,结合生产中的问题进行了分析,绘制出因果图:

 

图四

六、要因确认

从因果图上可以看出末端因共计10个,全体QC成员进行了逐一验证分析:

1.设备操作不熟练

小组从车间了解到在加工管圈期间,立车的操作人员有两名,一名是长期操作人员,一名是短期操作人员。

经小组考察两人都能熟练操作立车加工管圈。

(结论:

非要因)

2.换档不方便

我们车间的立式车床使用了20余年,较为陈旧,目前转速档位不宜多换,经小组成员讨论研究,可以在不影响加工进度的情况下,只使用一种转速加工管圈,避免了来回换档。

(结论:

非要因)

3.输出功率不足

车间的C5116型立式车床虽然较为陈旧、老化,但由于操作工人多年来注意维护、保养,设备的输出功率基本达到了¢1016mm管圈加工的性能要求。

(结论:

非要因)

4.抗冲击力差、易崩刃

多年以来,我们车间全部使用YT14和YT15硬质合金的刀具材料,而我们加工¢1016mm管圈使用的刀具材料就是YT14的硬质合金。

在使用过程中,我们发现车削管圈时,该种刀具车削2~4件管节后就要刃磨一次,刀具材料抗冲击力较差、易崩刃。

后来,我们选用了抗冲击力更好的刀具材料YT5,已经解决了该问题。

(结论:

非要因)

5.刀具容易磨损

管圈的材料均由客户提供(循环加工使用),共有两种不同的材质。

小组成员经观察加工过程,确认了管圈材质的不同对加工刀具磨损有一定影响,但在实际工作中是无法避免的。

(结论:

非要因)

6.吊装方法不合理

由于Φ1016mm管圈高300mm,使用我们车间的L型吊钩很不安全;用吊绳吊也很不方便,我们以前吊装Φ1016mm管圈的方法是:

首先,要焊工在管圈外侧对称焊接两个吊耳,然后从安全区吊到立车。

由于二者之间距离较远,管圈装夹时间约需要9分钟,严重影响了工作效率。

(结论:

要因)

7.吊耳焊接不及时

为了不影响¢1016mm管圈加工进度,车间专门配备了一名电焊工,在立车加工管圈的过程中,焊好其它管圈的吊耳,确保了管圈的及时供给。

(结论:

非要因)

8.切削用量不合理

以前我们加工管圈选用的切削用量是适合YT14的刀具材料,由于该种刀具抗冲击力差、易崩刃,不宜选择较高的切削用量,影响了管圈的加工进度。

(结论:

要因)

9.刀具角度不合理

我们结合操作人员对加工管圈的车刀角度进行了一些测试分析,认为以前车刀角度没有对刀具刃磨和加工进度造成影响,没有不合理的地方。

(结论:

非要因)

10.车间照明灯具不足

我们车间厂房长53米,宽12米,高8米,由于多年来灯具损坏太多,造成工作光线不够。

最近,车间更换了100瓦的照明灯8盏,并专门为立车装配了一盏工作灯,光线良好。

(结论:

非要因)

经过以上验证分析,我们QC小组一致认为影响管圈加工进度的主要原因有以下二个:

A、吊装方法不合理

B、切削用量不合理。

七、制定对策

我们QC小组根据找出的主要原因进行了讨论,并制定了相应的对策、措施和目标。

具体(见表四)。

表四对策表

序号

要因

对策

措施

目标

负责人

地点

完成时间

1

吊装方法不合理

寻找合适的吊装工具

通过咨询厂里技术人员,拟用容器车间吊装钢板的一种卡爪吊装管圈。

缩短辅助时间。

段银川

方利民

刘根

 

 

2007.3

2

切削用量不合理

选择合适的切削用量。

根据刀具材料YT5的特性合理地选择切削用量。

缩短基本时间。

胡建国

刘根

李杰云

 

2007.4

八、对策实施

措施1,过滤器

对于燃油型燃烧器,要求清洗油箱与油泵之间的篮式过滤器。

定期清洗过滤器可保持燃油顺利地到达油泵,并可降低潜在的部件失效可能性。

还要检查过滤器看是否有过量磨损或损坏的迹象。

措施2,压力调节阀

检查燃油压力调节阀或减压阀,确定可调节螺栓上的锁紧螺母表面是否洁净并可拆卸。

若发现螺钉和螺母表面过脏或已生锈,则应修理或更换调节阀。

缺乏维护的燃油调节阀可能会导致燃烧器工作阻碍。

措施3,油泵

检查油泵,确定其密封装置是否完好、内部压力是否能保持稳定,更换破损或有泄漏的密封元件。

若使用的是热油,则需确定所有的油管是否保温良好;若油路中有较长油管,需检查安装路线是否合适。

更换损坏和保温性不好的油管。

措施4,燃烧器

对于燃油型燃烧器,清洗“y”型过滤器。

良好的重油和渣油过滤效果是防止喷油嘴和阀门堵塞的关键。

检查燃烧器上的压力差,看是否工作正常、油压是否在合适的范围内,这样可保证在调节燃烧器后能准确读出燃油压力。

调整油嘴上雾化器伸出长度,调节并检测低油压开关。

当使用重油时,检查燃油加热和控制装置,并查看燃烧器管组上的油温开关。

向生产厂商咨询所需要的油粘度以保证燃烧器正常工作,并定期检查所用重油或渣油的粘度是否符合要求。

清洗并润滑油阀连接处也是必要的。

如果连接处黏结或太粗糙,则需修理或更换上合适的配件。

最后,按照厂商的要求定期清洗油嘴。

措施5,燃油的选择

燃油选择的总体要求,应该是粘度适中,燃烧性能好,热值高,雾化性能好,燃烧完全,产生的积炭和灰分少,对燃烧器机件的腐蚀性小,易于储存和输送、加压。

重油一般是由裂化重油、减压重油、常压重油或腊油等按不同比例调制而成。

裂化重油相对于直馏(减压、常压)重油,其粘度与相对密度均较大,且含有较大的固体杂质,它们易于沉淀,堵塞管路及燃油预热器,不易燃烧,因而选择的重油中裂化重油比例越小越好。

措施6,重油供给系统与柴油供给系统并联

重油供给系统应该与柴油供给系统并联,并且可以互相切换。

利用这种设计能够增加重油燃烧机的安全性和可靠性,开机时能够用液化气点火,引燃柴油,待柴油燃烧稳定后再切换成重油,并在每一次停机前的

10min切换成柴油,这样就可以利用柴油清洗喷嘴和管路,为下次燃烧做好准备。

此外,如果由于重油供给系统、环保等原因暂停使用重油时,可以依靠柴油供给系统维持生产。

 

十、效果检查

1.目标值检验

 

改造后的吊装方法

2.切削用量不合理

我们在尝试使用YT5的刀具材料时,重新选择了三种切削用量进行比较,数据见表五:

表五三种切削用量的分类

方案

第一种

第二种

第三种

转数/分钟

20转/分钟

25转/分钟

32转/分钟

吃刀深度

9~12

9~12

9~12

走刀量

0.33

0.26

0.20

三种切削用量方案的优劣比较表,见表六:

表六三种切削用量方案的优劣表

方案

对刀具的冲击力

对刀具的磨损性

可实施性

加工进度

综合得分

选定方案

1

9

2

12

3

6

3分2分1分

经过方案的评估打分,确定方案二为实施方案。

小组对管圈加工的三种切削用量做了细致的挑选和比较后,确定了第二种方案,即转数/分钟为25转/分钟,吃刀深度为9mm~12mm,走刀量为0.26mm/转。

十、效果检查

1.目标值检验

小组对5~8月份∮1016mm管圈加工的情况进行了统计,见表七:

表七5~8月份∮1016mm管圈加工的情况

月份

项目

5

6

7

8

合计

管圈数量(节)

390

560

500

264

1714

总耗时(分钟)

7200

9600

9600

5280

31680

平均单件耗时(分钟)

18.46

17.14

19.2

20

18.48

日加工量(节)

26

28

25

24

26

据此得出如下结论:

 

结论:

达到并超过预期目标。

2.经济效益

经过“提高Φ1016mm管圈加工进度”活动后,车间加工

管圈的数量由16节/天上升到26节/天,一节管圈的加工费是50元,在5~8月份期间车间比过去多加工了660节,直接多创造经济效益33000万元。

并且,加工方案改进后,车间不用配备电焊工(电焊工的费用80元/天),这一项又为车间节省开支5280元,节约费用共合计38280元。

3、社会效益:

①我们这次QC成果已经得到了厂生产与技术部门的认可,大大提高了Φ1016mm管圈的加工进度,为完成国家重点工程“川气东送”长输管道电焊工考试提供了重要的保障措施。

②通过这次活动,大大调动了技术人员与职工们的

积极性,不断创新,挖掘潜力。

③减轻了工人的劳动强度,并增加了工作中的安全系数。

十三、巩固措施

通过此次QC活动,提高了Φ1016mm管圈加工进度,小组对吊爪的安全使用进行了全程监控,防安全隐患与未然;并对使用YT5的刀具材料的刀削用量的参数纳入了车工操作规程中。

十四、活动体会及下一步打算

1、通过本次活动,小组成员分工合作,正确分析出影响管圈加工进度的主要原因,并针对要因采取了有效措施,改进了加工管圈的工序,提高了生产效率。

2、这次活动既锻炼了小组成员参与活动的能力,培养了一批QC活动骨干;活动的成功也极大的鼓舞了小组成员的士气,为今后工作开展打下了良好的基础。

3、下一步小组成员均表示今后要多学习专业知识,提高创新能力,为车间合理利用现有设备出一份力。

(本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。

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