肋骨钻杆试验报告.docx
《肋骨钻杆试验报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《肋骨钻杆试验报告.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
肋骨钻杆试验报告
肋骨钻杆试验报告
为有效提高本煤层瓦斯抽放钻孔质量,减少回采工作面存在的打钻盲区范围,我公司通过对阳泉宏联工贸有限公司的肋骨钻杆进行调研,发现该钻杆可以在瓦斯异常区、顶板压力大、见岩、见水等异常情况下,可以按设计要求完成施工,可以有效提高钻孔成孔率,杜绝回采工作面抽采盲区。
一、整体式肋骨留管钻杆,简称肋骨钻杆,与螺旋钻杆比较具有以下优缺点:
优点具体为:
1、肋骨钻杆整体结构强度高,杆体为加厚r780地质钢管、螺旋条为机械加工、两端公母头为合金结构摩擦焊接,直接热处理,提高整体强度;比螺旋钻杆强度、同心度高。
2、采用圆锥丝扣连接方式,确保钻杆连接后的刚度,减少连接间隙带来的定位偏差,使钻杆的机械性能和适应复杂地质条件深孔钻探的能力大大加强。
螺旋钻杆一般采用插接式连接,连接间隙大,易造成钻孔偏斜;螺旋钻杆采用六方连接,装卸钻杆困难,插销连接效率低;下杆时不能体现钻机联动带来的快速高效。
3、肋骨钻杆具有固定顺直的排粉通道,采用风压排粉形式,因为有风压参与做功,需要钻机相对的功率会减少,对钻机转速要求会降低,可适应复杂工况的钻孔排粉;螺旋钻杆依靠螺旋升角排粉,需要钻机转速高、启动转矩大,所有复杂工况都需要钻机做功,所以需要钻机装机功率大;螺旋钻杆使用时要求转速高,所以磨损频率高。
在同等规格的钻机施工情况下,肋骨钻杆比螺旋钻杆钻进效率、成孔率、钻孔深度、使用寿命高出2-3倍。
(注:
风排粉钻孔风压决定深度,风量决定速度)
缺点具体为:
肋骨钻杆在打钻过程中,靠压风将钻孔内煤粉排出,由于煤粉颗粒较细,会随风散落在巷道里,即使加装孔口喷雾于全断面喷雾也不能有效降尘;螺旋钻杆打钻时产生的煤粉,会自然下落,加之喷雾的降尘效果,煤粉不易被风吹散。
二、肋骨钻杆试验地点及规格参数
试验时间:
2016年1月25日-2016年1月28日
试验地点:
203进风顺槽
钻杆、钻头直径:
肋骨钻杆φ73mm,φ94mm
螺旋钻杆φ110mm, φ120mm
钻机型号:
zdy-4000l/zdy-4000lf
钻头材质:
采用金刚石复合片
钻孔深度:
130米
三、钻孔施工情况
通过对203进风顺槽11个钻孔,以及203进风顺槽7个钻孔进行试验对比,钻孔具体施工参数如下表:
钻杆型号
试验地点
日期
班次
孔号
孔深
角度
备注
肋
骨
钻
杆
203进风
顺槽
1月25日
8
466
130
-1
成孔
1月25日
4
467
130
2
成孔
1月26日
0
468
130
0
成孔
1月26日
8
469
130
1
成孔
1月26日
4
470
109
2
见水
1月27日
0
471
130
0
成孔
1月27日
8
472
130
1
成孔
1月27日
4
473
130
2
成孔
1月28日
4
475
130
1
成孔
1月28日
8
476
130
0
成孔
1月28日
4
477
130
1
成孔
螺螺
旋
钻
杆
2003进风顺槽
1月25日
8
527
130
1
成孔
1月25日
4
528
100
-1
见岩
1月26日
8
529
93
-1
见水
1月26日
4
530
73
1
见岩
1月27日
0
531
105
1
见岩
1月27日
4
532
124
-2
见岩
1月228日
4
5999
85
2
见岩
通过以上上表格对比发现,在巷道顶顶板压力大与喷瓦斯的情况况下,螺旋钻杆并不能完成成设计深度的施工,而肋骨骨钻杆结构可以排粉顺畅,,达到设计深度,有效提高高成孔率。
四、螺旋钻杆与肋骨钻杆特特性对比表
肋骨骨钻杆
螺旋钻杆
钻进速度
施工一一根钻杆需要2-3分钟
施工一根钻杆需要33-4分钟
退钻速速度
下一根钻杆需11分钟
下一个钻杆需需2分钟
成孔率
11个孔/130 米米 100%
77个孔一个130米 14.3%
排排粉情况
有效排除孔孔内煤粉
瓦斯异常、、或顶板来压不能有效排除除孔内煤粉
五、钻钻孔下筛管情况
螺旋钻杆施工完毕后,将将筛管穿进钻孔内,但是由由于钻孔内煤粉不能保证全全部排出以及钻孔塌孔现象象,导致筛管无法全部下到到位;而肋骨钻杆施工完毕毕后,将筛管从钻杆尾部穿穿进钻杆,钻头顶刃为活动动片,筛管出钻头后由固定定装置固定在煤壁上,下钻钻杆时筛管就全部留在钻孔孔内,保证钻孔抽放效果。
。
通过以上对比发现,肋肋骨钻杆进钻速度、退钻速速度均比螺旋钻杆速度快,,并且成孔率高,排粉顺畅畅,钻孔深度比螺旋钻杆深深;不会因煤层瓦斯大,巷巷道顶板压力大等异常情况况出现压杆、掉杆等现象;;并且可以保证全程下筛管管。
因此,我队建议该钻杆杆可在我矿推广使用。