用第一酯化釜出口IPA含量调整聚酯瓶片转产的过渡时间二.docx
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用第一酯化釜出口IPA含量调整聚酯瓶片转产的过渡时间二
收稿日期:
2005210210。
作者简介:
李 军(19712,男,江苏泰兴人,高级工程师,工程硕士,现从事聚酯装置开发建设工作。
用第一酯化釜出口IPA含量调整
聚酯瓶片转产的过渡时间
(二
李 军
(仪征化纤股份有限公司瓶片中心,江苏 仪征 211900
中图分类号:
TQ323.41;TQ245.12 文献标识码:
A 文章编号:
100828261(0324.2 5h≤t≤13.2h
在5h后,建11TA01液位,7kg/h计算(查标定图,8.2h后,设定值75%,按A例,开始建立液位,87kg/hIPA的下料量。
4.2.1 浆料调配槽11TA01
根据W×dt-M×C×dt=T×dC进行计算,式中:
W为11TA01进IPA的物料量,W0=87kg/h;M、C与4.1中意义相同;T为11TA01中物料量,有T=T0+ΔT=34300+7056tkg。
带入相关数据,化简得:
C=0.0026-C常3(34300+7056t-4.73
。
(12由t=5h时,C1=0.013%,得C常3=2×1020
。
可求出11TA01出口浓度和时间的关系式为:
C=0.0026-2×1020×(34300+7056t-4.73
。
(13
4.2.2 第一酯化反应器12R01
同样可以求出12R01出口浓度和时间的关系式为:
C=0.00296+5.9×1014
×(34300+
7056t-3.73・e-0.31t+0.0115・e-0.31t
。
(144.3 t>13.2h
浆料调配槽建液位完毕,IPA下料量按正常值
70kg/h加入,正常生产。
4.3.1 浆料调配槽11TA01
根据W×dt-M×C×dt=T×dC进行计算。
式中:
W为11TA01进IPA的物料量,W0=70kg/h;M为11TA01出料流量,M0=33400kg/h;C为
I,%;T为控制液位(下11TA01中物料量,查标定图有
0=92300kg。
将已知条件代入方程,方程化简为:
C=C常6・e
-0.36t
+0.002。
将初值代入方程,并由t=13.2h,C=0.247%,解得C常6=0.046。
所以11TA01出口浓度和时间的关系式为:
C=0.046・e
-0.36t
+0.002。
(15
4.3.2 第一酯化反应器12R01
根据W×dt-M×C×dt=T×dC进行计算。
式中:
W为12R01进IPA的物料量,W=T1×C1;T1为12R01进料流量,即11TA01出料流量:
T1=33400kg/h;C1为11TA01出料IPA的质量分数,%,C1=0.046・e
-0.36t
+0.002;M为12R01出料流量。
查
PFD图得M=29700kg/h;T为12R01控制液位(LC12009=38%时,12R01中物料量,T=94800kg。
将已知条件代入方程,方程化简为:
94800dt
+29700・C-1536.4・e-0.36t
-66.8=0,
(16
即:
C=e-0.3t
・(-0.258.6・e
-0.06t
+C常8+
0.0023。
代入初值t0=13.2h,C0=0.315%,解得C常8=0.162。
所以12R01出口浓度与时间的关系式为:
C=e-0.3t・(-0.2586・e-0.06t
+0.162+0.0023。
(17
总结以上计算,得出表3中的11TA01和12R01出口的IPA质量分数2时间关系(见表3。
第19卷第3期 2006205 聚酯工业
PolyesterIndustry
Vol.19No.3 May2006
表3 11TA01、12R01出口IPA质量分数2时间关系表
Table3 RelationbetweenIPAmassfractionattheexitof11TA01,12R01andtime
11TA01出口IPA质量分数2时间关系
12R01出口IPA质量分数2时间关系
①t=0~5hC=0.017e-0.
974t
C=0.0265・e-0.
3125t
-0.009e-0.974
t
②5h≤t≤13.2hC=0.0026-2×1020×(34300+7056t
-4.73
C=0.00296+5.9×1014×(34300+7056t
-3.73
・e-0.31t+0.0115e-0.31t
③t>13.2h
C=0.046・e-0.36t+0.002
C=e-0.
3t
・(-0.2586・e-0.06t+0.162+0.0023
5 理论计算公式与实际分析结果对比
根据表3,作11TA01和12R01出口IPA理论浓
度曲线,与实际分析浓度曲线对比,如图3
。
图3 IPA质量分数对比图
Fig.3 IPAmassfractioncomparisondiagram
从图3,可以看出:
①11TA01出口IPA含量在t=5h时,质量分数已经降低到一个很低的值。
主要是为了保证12R01出口质量分数。
②12R01出口IPA理论计算质量分数与实际分析质量分数曲线基本相贴近,可以说,本节理论推算的浆料调配槽、第一酯化釜IPA质量分数变化公式是基本可靠的。
5.1 12012IPA过渡时间对比
12012IPA过渡时间是以SP21201中IPA质量分
数由1.5%降至0.35%的时间。
通过表3计算,对比图1,2的结论见表4。
表4 12012IPA过渡时间对比表
Table4 12012IPAtransitiontimecomparison
序号12012IPAC质
量分数
C/%理论到达时
间/h
理论过渡时间/h
图1,2的过渡时间/h
8.56
7.5
11.51.342
0.35
9.9
可以看出,2种方法分析的过渡时间相差比较大。
结合图表法分析原因,这与12012IPA在进入低浓度临界点没有取样,。
可以、t=6.5h和t=7.,。
既可以增
与过渡时间有关的因素
生产负荷、反应器特性(标定图、浆料调配槽最低液位、停配浆料时间、建浆料调配槽液位的配置速度等等与过渡时间有关。
因此可以通过计算,调节这些因素来控制IPA过渡时间。
6 过渡时间的其他几个问题
(1依照浆料调配槽、第一酯化反应器的理论
公式的推导方法,可以推导出其他几个反应器出口IPA含量的变化规律,并与分析曲线比较,得出基础切片中IPA含量的变化规律,从而找出的切换过渡料的准确时间,将过渡料减少到最低量。
(2将浆料调配槽、第一酯化反应器作为一个CSTR计算,实际是2个CSTR串联计算。
仅仅降低
了计算量,但准确性却有所下降。
(3计算给出了IPA含量降低的理论公式。
对于IPA含量增加(如BG801→BG80的转产,一般通过最大追加浆料配制槽IPA量,使第一酯化反应器中IPA过渡加快。
一定时间后再恢复至转产后正常加
入量,从而减少基础切片的IPA过渡时间。
但十四单元IPA加入量受IPA秤量程(0~600kg/h的限制,过渡时间不能再减少。
综合其他过渡因素,20万t/a的CP装置,IPA秤量程可以定在0~1000kg/h。
下面是在660t/d负荷下,BG801→BG80转产时,假定不同IPA的追加量,过渡时间对比见表5。
表5 不同IPA的追加量过渡时间对比表
Table5 Transitiontimecomparisonwithdifferent
IPAfeedquantity
IPA加入量/(kg・h-1
56059080010001500达到浓度时间/h
6.28
5.53
3.11
2.23
1.31
(下转第33页
02
聚酯工业 第19卷
3 结论
(1纺制扁平型FDY长丝时,侧吹风的风速适
当偏小,对其性能和截面形状的保持很关键。
(2选用油嘴上油的方式,减少毛丝、断丝,提高可纺性,提高产品优等品率。
(3调整合理的拉伸和卷绕工艺,改善纺丝性能和产品品质,提高染色均匀性。
(4优化组件组装工艺,选用较细的金属砂和
细密的过滤网,增加过滤效果,改善可纺性。
参考文献:
[1] 郭大生,王文科.聚酯纤维科学与工程[M].北京:
中国纺织出
版社,2001.
[2] 何曼君,陈维孝,董西侠.高分子物理(修订版[M].上海:
复
旦大学出版社,2000.
[3] 李允成,徐心华.涤纶长丝生产(第二版[M].北京:
中国纺织
出版社,1994.
Thedevelopmentofmeltdirectspinning84dtex/36fflatLIDe2li
(TechnicalDevelopmentDepartmentofJiangsuShenghongicalCo.
Abstract:
ThetestandproductionofmeltdirectspinningoffF.Underthecondi2tionofspinningmanifoldtemperature290℃,takehotrollerrotationspeed2065m/min,temperature92℃,secondrs/min,temperature132℃,crossairblowspeed0.5m/s,networkp.onandproductindexesweregood.Keywords:
FDY
(上接第20页
可以看出,IPA的追加量由560kg/h提高至
1500kg/h时,过渡时间大大减少,只是原来的1/5左右。
同样,IPA含量增加的理论公式也可以通过计算得出。
(4做好生产计划,合理安排各个品种的生产量,减少过渡次数。
(5安排好短期内的品种转产顺序。
比如BG80→BG802→BG801的顺序就比BG80→BG801
→BG802的转产顺序好。
7 结论
(1IPA浓度变化时间是影响转产过渡时间长
短的决定因素。
(2图表分析法直观易懂但存在一定的误差,特别是在进入低浓度临界点还需要拐点数据细化。
可以在以后转产时收集有关数据。
(3理论计算分析法略烦琐但精度较高。
可以
细化后图表分析法验证它的准确性,如第一酯化的全混流性、圆盘反应器的平推性等。
(4理论计算分析法计算出的公式与反应器特征、生产负荷、中间产品指标等等都有关系。
不同工况推导出不同的IPA浓度计算公式。
(5不管图表分析法还是理论计算分析法,对以后的转产工作都有一定的指导意义。
对最大限度的减少过渡料,生产出更多的合格品、优等品,提高装置的市场竞争能力都有益处。
参考文献:
[1] 中国化工网.国际市场‘聚酯瓶片’需求情况的分析[EB/OL].
http:
//news.chemnet.com/news/2005/07/13/204144.html,2005207213.
[2] 同济大学数学教研室.高等数学[M].北京:
高等教育出版社,
1998.
AnalysisofIPAcontentattheexitofthefirstesterificationautoclave
whenbottleparticletransistionproduction
LIJun
(BottleParticleProductionCenterofYizhengChemicalFibreCo.Ltd.,Yizheng211900,China
Abstract:
Inordertoreducethetransitionmaterialinbottleparticleproduction,itwasanalysedthattheIPAcon2tentchangetimewasthedeterminantofproducttransitiontime.Bythecomparisonbetwengraphologyandtheoreti2calcalculationmethod,thechangeruleoftheIPAcontentattheexitofthefirstesterificationautoclavewasob2tained.Thecalculationmethodsoftransitiontimeatdifferentplant,underdifferentproductionloadwerefound.Keywords:
PETbottleparticle;transitionmaterial;IPAcontent
33
第3期李德利:
熔体直纺84dtex/36f扁平丝开发