搅拌器试运行方案文档格式.docx

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副组长:

张翅、吕炳林

成员:

王盛财、周军、孔令禄、张翼、

王国成、崔奕、王根生、杨金良、

张贵成、潘永清、马宝瑞

第一试车小组(J区、K区):

唐允昌

周承胜、段果花、徐宏义

鲍春震、汪其龙、张广君、畅建民、

赵衍军、丁雪峰、杨志国、王迪

第三试车小组:

(A区、D区、E区):

杨百恩

周承胜、段果花、张晓峰

赵明东、李军利、程超峰、杨涛、

李云飞、丁伟、马斌、冯毅、

孙世敬、赵喜生

第四试车小组:

(H区、I区):

关秋实

周承胜、段果花、李正奎

韦正华、杜岩、刘卫东、闫峰、赵衍军、

赵一奇、王俊成

第五试车小组:

(B区、C区、F区、C区):

刘国忠

周承胜、段果花、高坤

陈尚云、王进、张建国、王振亮、

何新宏、马斌、丁雪峰、赵衍军、

王忠、任克军、王俊成

3.2进度计划

搅拌机试车计划

序号

位号

设备名称

单位

计划完成时间

1

BA-103A

催化剂混合罐搅拌机

三队

12月27日

2

BA-105

进料混合罐搅拌机

3

BA-106

氧化反应器搅拌机

1月10日

4

BA-201

第一结晶搅拌机

1月4日

5

BA-202

第二结晶搅拌机

6

BA-203

第三结晶搅拌机

12月28日

7

BA-301

TA过滤机进料罐搅拌机

五队

12月24日

8

BA-304

PTA母液冷却罐搅拌机

一队

12月21日

9

BA-305

滤饼再打浆罐搅拌机

10

BA-306

母液罐搅拌机

12月26日

11

BA-307

浆料缓冲罐搅拌机

12

BA-402

溶剂汽提塔蒸出罐搅拌机

13

BA-403

残渣再打浆罐搅拌机

14

BA-500

进料打浆罐搅拌机

15

BA-601

四队

16

BA-602

17

BA-603

12月22日

18

BA-604

第四结晶搅拌机

19

BA-605

第五结晶搅拌机

12月25日

20

BA-702

再打浆罐搅拌机

21

BA-704

母液闪蒸罐搅拌机

22

BA-705

PTA过滤机进料罐搅拌机

12月23日

23

BA-801

循环溶剂罐搅拌机

3.3试车条件的确认

3.3.1安装搅拌机的罐找正完,二次灌浆完并检查合格;

3.3.2与搅拌机试运转相关的电气、仪表工程已施工完毕,并具备工作条件;

3.3.3罐内部清洗完,经LPC、CHIYODA检查,人孔用临时垫片封闭;

3.3.4关闭与罐连接的所有管道阀门,或用盲板将管道系统隔离;

3.3.5罐内填加脱离子水(DW)至最高液位;

3.3.6罐顶放空阀打开,检查底部排放正常(要确认排放管径小于通气孔直径);

3.3.7对于没有液面计的罐,要在罐的外部用透明塑料管制作临时液位计,见下图:

3.3.8从齿轮箱中排出防锈油,并填加试车用油,牌号和数量详见附件四搅拌机一览表;

3.3.9给电机轴承加注润滑脂,电机内原有的润滑脂不排掉;

3.3.10检查联轴器螺栓是否紧固;

3.3.11紧固机械密封夹环,甘油密封的搅拌机、甘油灌内按一览表中要求的牌号和数量添加甘油,水密封的搅拌机,密封水系统管道要冲洗合格,并投用;

3.3.12电机单体试用2小时合格。

3.4搅拌机试运转所用的材料见下表:

材料名称

规格

数量

透明塑料管

φ10

80米

消防带

2-1/2″

100米

铁丝

16#

10kg

油壶

2个

过滤网

120目

1米2

磨光机

4台

破布

50kg

洗净剂

20kg

油枪

2把

砂布

0#

300张

3.5搅拌机试车所需测量工具如下:

规格

数量

振动测量仪

1个

温度测量仪

转速测量仪

3.6搅拌机试运转前应具备的技术文件

3.6.1搅拌机的厂家技术文件;

3.6.2容器的垫铁隐蔽记录。

3.6.3容器安装记录。

3.6.4搅拌机安装记录。

3.6.5搅拌机底部轴承件焊接记录。

3.6.6容器的内部清理检查记录。

4搅拌机试运转的工艺步骤及控制要求

4.1试车程序

确认试车条件

连接电机与搅拌机

电机单试

停车

检查

开车

4.2操作步骤

4.2.1电机单试,详见《电机单试方案》。

4.2.2搅拌机试运行

4.2.2.1脱离子水至最高液位HLL;

4.2.2.2连接电机与搅拌机;

4.2.2.3检查润滑系统正常;

4.2.2.4检查密封系统和冷却系统正常;

4.2.2.5点动电机、检查旋转方向是否正确;

4.2.2.6启动电动机,使搅拌机在高液位下运行2小时,正常液位运行1小时,最低液位运行1小时;

4.2.2.7对于BA-106搅拌机程序为:

HLL液位低速运行2小时,NLL液位低速运行2小时,LLL液位高速运行0.5小时,各阶段的试车时间为排放达到要求液位后的运行时间;

4.2.2.8在运行中检查振动值不大于11mm/s,轴承温度不大于90℃(环境温度小于40℃),并无异常声响,机械密封无泄漏;

4.2.2.9切断电源,待搅拌机停止旋转后,将罐内水排净(确认放空阀在打开状态),关闭密封水入口阀门,将密封管道的水排净,对水密封的机械密封腔要用压缩空气把水吹净,以防冻坏机械密封;

4.2.2.10参加试车的人员应认真进行系统检查,详细做好试车记录,每半小时记录一次。

4.3故障处理

当搅拌机在运行过程过程中发现振动过大,有异常声响,电机和轴承温升过高等故障时,应及时进行处理,见下表操作维护说明。

搅拌机试车故障处理表

征兆

可能原因

措施

容器外部有异常噪声

风扇叶轮内有异物

除去异物

若叶轮损坏,则更换

轴承润滑不够

更换轴承

齿轮/电动机等辅助设备中油位不正确

加至正确的油位;

若可能,检查有无漏油。

油质不正确

检查使用的油质是否正确。

若不正确,倒空、清洗并加注正确品质的油。

部件磨损或损坏

检查轴承和齿轮是否磨损。

如果磨损严重;

寻找原因和措施,然后根据需要修理/更换。

容器内部有奇异噪声

容器内部元件(例如叶轮、挡板、螺栓)已松动

检查容器内部

振动/振荡

由于叶轮位置不正确使搅拌轴以临界速度旋转

按照技术规范将叶轮置放在轴上。

擅自改变速度

轴承损坏

产品结壳

除去结壳

固定轴承的衬套磨损

更换衬套

搅拌机元件松动

按照预定的转矩值拧紧螺栓和螺母

搅拌机轴松动搅拌轴或轴承的轴弯曲或断裂

螺纹式搅拌轴:

旋转方向不对

按照箭头调整转向

法兰联轴节:

螺栓拉力过大或有故障

插入新螺栓并固定

固定轴承对搅拌轴产生横向张力

按照自由悬吊的搅拌轴调节固定轴承

搅拌机支架/容器法兰的倾斜度超过0.5°

调平搅拌机支架/容器法兰

搅拌不足

产品数据偏离技术规范

询问EKATO公司

叶轮位置不正确(标出方向,高度)

按照技术规范或尺寸图确定叶轮位置。

变带传动装置没有调节在正确的速度

调节到规定速度

挡板不符合技术规范

按照技术规范,调节安装的挡板。

由过载保护断开电动机

由于产品数据变化而过载

由于速度不正确而过载

调节到规定的速度

由于叶轮不正确而过载

按照技术规范,安装类型、数量、叶片数和直径都正确的叶轮

由于颗粒太大阁下结壳导致

见EKATOW.r.t产品数据

由于填料函过分拧紧而过载

松开压盖并再拧紧,若有必要,

齿轮太热

缺油

再加油

倒空、清洗并添加正确的油

关于其它原因,见“异常的噪声”处理

机械密封:

缓冲流体的液位下降或有气泡

密封圈磨损或断裂。

O形环损坏

更换部件,见密封件制造商的说明

管接头没有密封或损坏

拧紧或修理接头

齿轮箱泄漏

轴密封圈损坏

更换

油位太高

放油达到正确油位

驱动装置转动但是搅拌机不转动

联轴节有缺陷(塑料驱动销)

修理联轴节

磨擦环/磨擦锥体磨损

更换部件

V形皮带打滑

调节到预定的皮带张力

齿轮毁坏

修理

填料函过分拧紧

松开,重新拧紧,必要时更换填料。

检查磨损(联轴节部件有故障,磨擦部件磨损)

由于结壳阻塞叶轮

消除起因(工艺方面)。

检查传动部件,轴和叶轮是否损坏。

组装时有元件(如平等键)被遗漏

重新组装

5安全保证措施

5.1加强组织领导,明确分工,坚守试车岗位,试车期间操作由各专业人员负责;

5.2参加试车人员应熟悉设备结构,领会试车方案,掌握试车操作要领;

5.3试车前对试车条件应逐项进行确认;

5.4试车过程中,如出现紧急故障无法处理时,应及时上报并及时停车;

5.5甘油罐在试车前必须用脱盐水冲洗干净;

5.6密封水管道(BPW)试车前应冲洗合格并经LPC和CHIYODA确认;

5.7试车完毕后将容器和密封水管道内的水及时排放干净;

5.8其它未尽事宜严格遵守洛石化总厂的有关安全规定。

6质量记录

按附件一、二、三填写搅拌机试车记录

附件一:

机器设备单体试运行记录

(一)

附件二:

机器设备单体试运行记录

(2A)搅拌机机械运行温度及动测试报告

(2B)机械运行测试报告

(2C)负荷运行测试报告

附件三:

搅拌机一览表

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