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自动控制实验

上海电力学院

自动控制原理实践报告

 

课名:

自动控制原理应用实践

 

题目:

水翼船渡轮的纵倾角控制

 

船舶航向的自动操舵控制

班级:

姓名:

学号:

 

水翼船渡轮的纵倾角控制

一.系统背景简介

水翼船(Hydrofoil)是一种高速船。

船身底部有支架,装上水翼。

当船的速

度逐渐增加,水翼提供的浮力会把船身抬离水面(称为水翼飞航或水翼航行,

Foilborne),从而大为减少水的阻力和增加航行速度。

水翼船的高速航行能力主要依靠一个自动稳定控制系统。

通过主翼上的舵板

和尾翼的调整完成稳定化操作。

该稳定控制系统要保持水平飞行地穿过海浪。

此,设计上要求系统使浮力稳定不变,相当于使纵倾角最小。

航向自动操舵仪工作时存在包括舵机(舵角)、船舶本身(航向角)在内的

两个反馈回路:

舵角反馈和航向反馈。

当尾舵的角坐标偏转,会引起船只在参考方向上发生某一固定的偏转。

传递函数中带有一个负号,这是因为尾舵的顺时针的转动会引起船只的逆时针转

动。

有此动力方程可以看出,船只的转动速率会逐渐趋向一个常数,因此如果船

只以直线运动,而尾舵偏转一恒定值,那么船只就会以螺旋形的进入一圆形运动

轨迹。

二.实际控制过程

某水翼船渡轮,自重 670t,航速 45 节(海里/小时),可载 900 名乘客,

可混装轿车、大客车和货卡,载重可达自重量。

该渡轮可在浪高达 8 英尺的海中

以航速 40 节航行的能力,全靠一个自动稳定控制系统。

通过主翼上的舵板和尾

翼的调整完成稳定化操作。

该稳定控制系统要保持水平飞行地穿过海浪。

因此,

设计上要求该系统使浮力稳定不变,相当于使纵倾角最小。

上图:

水翼船渡轮的纵倾角控制系统

已知,水翼船渡轮的纵倾角控制过程模型,执行器模型为 F(s)=1/s。

三.控制设计要求

试设计一个控制器 Gc(s),使水翼船渡轮的纵倾角控制系统在海浪扰动 D

(s)存在下也能达到优良的性能指标。

假设海浪扰动 D(s)的主频率为 w=6rad/s。

本题要求了“优良的性能指标”,没有具体的量化指标,通过网络资料的

查阅:

响应超调量小于 10%,调整时间小于 4s。

四.分析系统时域

1.原系统稳定性分析

num=[50];

den=[1 80 2500 50];

g1=tf(num,den);

[z,p,k]=zpkdata(g1,'v');

p1=pole(g1);

pzmap(g1)

 

分析:

上图闭环极点分布图,有一极点位于原点,另两极点位于虚轴左边,

故处于临界稳定状态。

但还是一种不稳定的情况,所以系统无稳态误差。

2.Simulink 搭建未加控制器的原系统(不考虑扰动)。

 

sys=tf(50,[1 80 2500 50]);

t=0:

0.1:

1000;

step(sys,t)

 

分析:

上图为输入为单位阶跃信号下的响应曲线,如图可以看出,其调整

时间 ts=196s,而且超调量为 0%。

故其实验结果,不符合要求。

对于系统的时域分析,系统是不稳定的,而且当输入单位阶跃信号时响应不满足

题目要求。

因此要添加控制器来满足要求。

五.控制设计

一.使用 PID 控制器进行参数整定

在 simulink 上绘制出加入 PID 控制器的系统

 

上图为添加 PID 控制器后的实验原理图(未接扰动)

2.由理论知识可知:

当增加积分参数 Ti 时,系统的超调量减小;当

Td 减小,使得调整时间变短。

3.①先只改变比例环节的系数。

通过相应调 P 的参数,不断尝试 P 的

取值使得输出稳定,找到最佳参数。

 

上图为比例环节的系统(已添加扰动)

分析:

仅在比例环节

下作用,超调量为

2.76%,调节时间为

8.31s。

调整时间过大,

与实验要求不符合,

故继续进行下一步的调节。

 

②在加入积分环节,当增加积分参数 Ti 时,系统的超调量减小。

 

上图为比例积分环节的系统(已添加扰动)

分析:

Kp 越小,其超调

量越大,通过多次调节,

得出以上结果。

 

③最后加入微分环

节,当 Td 减小,使

得调整时间变短。

上图为 PID 控制系统(已添加扰动)

 

分析:

通过 PID 控制系统的调试,最终得出超调量为 5.86%,调整时

间为 1.9s。

具体的数值求法运用程序(见下)

g=tf(50,[1 80 2500 50])

kp=500

Ti=1

Td=0.1

length(Td)

gc=tf(kp*[1.1*Td*Ti Ti+0.1*Td 1],[0.1*Td*Ti Ti 0])

ggc=feedback(gc*g,1)

step(ggc)

hold on;

grid on;

end

其中kp=500;Ti=1 ;Td=0.1

故最终通过 PID 控制系统的设计完成了实验目的,实验成功

通过不断的取数和测试最终得到以下结果。

 

分析:

通过对系统快速性的调整,

使得系统满足实验要求

 

船舶航向的自动操舵控制

一.船舶自动操舵仪背景

船舶操纵的自动舵[1~2]是船舶系统中一个不可缺少的重要设备。

20 世纪

20 年代,美国的 Sper2ry 和德国的 Ansuchz 在陀螺罗径研制工作取得实质性进展

后分别独立研制出机械式自动舵,它的出现是一个里程碑,它使人们看到了在船

舶操纵方面摆脱体力劳动实现自动控制的希望,这种自动舵称为第一代。

20 世纪

50 年代,随着电子学和伺服机构理论的发展及应用,集控制技术和电子器件的发

展成果于一体的更加复杂的第二代自动舵问世了,这就是著名的 PID 舵。

到了 60

年代末,由于自适应理论和计算机技术得到了发展,人们注意到将自适应理论引

入船舶操纵成为可能,瑞典等北欧国家的一大批科技人员纷纷将自适应舵从实验

室装到实船上,继而正式形成了第三代自动舵。

从 80 年代开始,人们就开始寻找

类似于人工操舵的方法,这种自动舵就是第四代的智能舵。

智能舵的控制方法有

3 种,即专家系统、模糊控制和神经网络控制。

随着全球定位系统等先进导航设

备在船舶上装备,人们开始设计精确的航迹控制自动舵,这种自动舵能把船舶控

制在给定的计划航线上。

二.控制对象建模

1. 实践课题

船舶航行时是利用舵来控制的,现代的船舶装备了自动操舵仪。

其主要功

能是自动的,高精度的保持或者改变船舶航行方向。

当自动操作仪工作时,通过

负反馈的控制方式,不断把陀螺罗经送来的实际航向与设定的航向值比较,将其

差值放大以后作为控制信号来控制舵机的转航,使船舶能自动的保持或者改变到

给定的航行上。

由于船舶航向的变化由舵角控制,所以在航向自动的操舵仪工作

时,存在舵机,船舶本身在内的两个反馈回路:

舵角反馈和航向反馈。

对于航迹

自动操舵仪,还需构成位置反馈。

当尾舵的角坐标偏转δ,会在引起船只在参考方向发生某一固定的偏转ψ,

ψ

他们之间是由方程可由 Nomoto 方程表示:

 δ

=

- k(1+ T3* s)

(1+ T1* s) * (1+ T 2 * s) 。

传递函数

有一个负号,这是因为尾舵的顺时针的转动会引起船只的逆时针转动。

由此动力

方程可以看出,船只的转动速率会逐渐趋向于一个常数,因此如果船只以直线运

动,而尾舵偏转一恒定值,那么船只就会以螺旋形的进入一圆形运动轨迹。

把掌

舵齿轮看成一简单的惯性环节,即方向盘转动的角度引起尾舵的偏转。

将系统合

成。

如图 1:

 

图 1 自动操舵控制系统

已知某 950 英尺长的中型油轮,重 150000t,其航向受控对象的表达式为

s(s + 0.091)(s + 0.042(s - 0.00041),罗盘(传感器)的参数为 1。

要求:

Gp (s) =

1.325 *10-6 (s + 0.028)

试设计一个控制器 Gc(s)代替原来的比例控制器,使得控制系统的性能指标满足

要求:

超调量小于 5%,调整时间小于 275s.

2.建模:

以看出,传递函数中存在一个右半平面的极点,可以得知该系统是不稳定的。

合实际情况可以得出原因,就是在大多数情况下,船舶航行的航向都是不稳定的。

这意味着,如果船舶以直线航行,并把出船舵固定在对应的位置,那么航向最终

会发生偏离。

因为与不稳定性相关的时间常数是非常大的,所以就需要一个人在

发生航向偏差因此,为了这个极点,小组内讨论得出一个结论,就是在这个修改

控制系统得出如下控制系统图 2:

 

图 2 修改后的控制器

三.控制对象特性分析

当船舶偏航以后,将船舶转回原航向所需时间较长,在航向自动控制系统中

引入微分控制,保证偏舵速度与偏舵角,从而能较好的克服船舶惯性,提高航向

精度。

只要调整微分系数 Td 可实现对船舶回航快速性的调整;船舶航行时,由

于受到风、流合力的作用,或船舶装载的不对称性等因素形成一舷持续力矩,使

船舶偏航。

此时偏航角很小,在航角灵敏度内,但这种很小的偏差角会引起偏航。

为此自动舵设置一个积分环节,依靠偏航角的积累值,自动的使舵叶从船首尾线

偏转一个角度,从而产生一个恒定的转船力矩,恰好抵消外界的恒定持续力矩的

作用,这就是积分环节,适当调节 Ti 即可解决偏航问题

四.PID 控制策略的确定与实现

1.确定内反馈 K2 的值:

n1=[1];d1=[1,0.091];G01=tf(n1,d1)

z=[-0.028];p=[-0.042,0.00041];k=1.325e-006;[nm1,dm1]=zp2tf(z,p,k)

G02=tf(nm1,dm1)

G03=series(G01,G02);

k2=1000:

1000:

5000

for i=1:

length(k2)

G04=feedback(G03,k2(i))

n2=1;d2=[1 0];

G05=tf(n2,d2);

G06=series(G04,G05);

k=20;

G07=series(G06,k);

G08=feedback(G07,1);

step(G08);

grid on;

hold on;

end legend('k2=1000','k2=2000','k2=3000','k2=4000','k2=5000')

 

图 3 不同 K2 值的阶跃响应曲线

分析:

K2 的值越大越利于系统的稳定

2.调试 K2=1000 的系统:

1)比例控制:

根据衰减震荡法的基本思路,首先控制积分环节和微分环节不发

生作用,单独调整比例参数,直到出现 4:

1 衰减比得 kp=48

n1=[1];d1=[1,0.091];G01=tf(n1,d1)

z=[-0.028];p=[-0.042,0.00041];k=1.325e-006;[nm1,dm1]=zp2tf(z,p,k)

G02=tf(nm1,dm1)

G03=series(G01,G02);

G04=feedback(G03,1000)

n2=1;d2=[1 0];

G05=tf(n2,d2);

G06=series(G04,G05);

kp=48;

G07=series(G06,kp);

G08=feedback(G07,1);

step(G08);

grid on;

hold on;

 

图 4 衰减比为 4:

1 的衰减曲线

分析:

Kp=48,Tk=286s

2)PID:

Kp=60,ti=85.8;td=28.6

z=[-0.028];p=[-0.042,-0.091,0.00041];k=1.325e-006;

[nm1,dm1]=zp2tf(z,p,k);

G01=tf(nm1,dm1);%Gp(s)

G02=feedback(G01,1000);

n2=1;d2=[1 0];

G03=tf(n2,d2);

G04=series(G02,G03);%右半部分

n3=1;d3=[85.8 0];%PID 控制

G05=tf(n3,d3);

n4=[28.6 0];d4=[2.86 1];

G06=tf(n4,d4);

G07=parallel(G05,G06);

G08=parallel(G07,60);

G09=series(G08,G04);

G10=feedback(G09,1);

step(G10)

 

图 5 PID 控制的响应

分析:

此时超调量和调整时间还不满足要求,反复调节各参数,很难符合要

求所以跟换了 K2 的数值,改为 5000

K2=5000:

3)调节参数:

Kp:

z=[-0.028];p=[-0.042,-0.091,0.00041];k=1.325e-006;

[nm1,dm1]=zp2tf(z,p,k);

G01=tf(nm1,dm1);%Gp(s)

G02=feedback(G01,1000);

n2=1;d2=[1 0];

G03=tf(n2,d2);

G04=series(G02,G03);%右半部分

n3=1;d3=[85.8 0];%PID 控制

G05=tf(n3,d3);

n4=[28.6 0];d4=[2.86 1];

G06=tf(n4,d4);

G07=parallel(G05,G06);

k=20:

20:

90

for i=1:

length(k)

G08=parallel(G07,k(i));

G09=series(G08,G04);

G10=feedback(G09,1);

figure

(1)

step(G10)

hold on

end

legend('20','40','60','80')

 

图 6 调节 PID 的比例范围响应曲线

同样调节 Ti 和 Td

得 Ti=355.8,Td=1208.6,Kp=20。

曲线:

 

图 7 K2=1000 的最后调节结果

分析:

调整时间偏长

3.调节 K2=5000 的系统:

1)比例控制:

根据衰减震荡法的基本思路,首先控制积分环节和微分环节不发

生作用,单独调整比例参数,直到出现 4:

1 衰减比得 kp=310

z=[-0.028];p=[-0.042,-0.091,0.00041];k=1.325e-006;

[nm1,dm1]=zp2tf(z,p,k);

G01=tf(nm1,dm1);%Gp(s)

G02=feedback(G01,5000)

n2=1;d2=[1 0];

G03=tf(n2,d2);

G04=series(G02,G03);

kp=310;

G05=series(G04,kp);

G06=feedback(G05,1);

step(G06);

 

图 8 k2=5000 的 4:

1 曲线

Kp=310,tk=899

2)PID 控制:

kp=387.5,Ti=26.99,Td=8.99

z=[-0.028];p=[-0.042,-0.091,0.00041];k=1.325e-006;

[nm1,dm1]=zp2tf(z,p,k);

G01=tf(nm1,dm1);%Gp(s)

G02=feedback(G01,5000)

n2=1;d2=[1 0];

G03=tf(n2,d2);

G04=series(G02,G03);%右半部分

n3=1;d3=[26.97 0];

G05=tf(n3,d3);

n4=[8.99 0];d4=[0.899 1];

G06=tf(n4,d4);

G07=parallel(G05,G06);

G08=parallel(G07,387.5);

G09=series(G08,G04);

G10=feedback(G09,1);

step(G10)

 

图 9 K2=5000 的 PID 调整曲线

3)同样参数调整:

Kp=250,Ti=306.97,Td=2748.99

z=[-0.028];p=[-0.042,-0.091,0.00041];k=1.325e-006;

[nm1,dm1]=zp2tf(z,p,k);

G01=tf(nm1,dm1);%Gp(s)

G02=feedback(G01,5000)

n2=1;d2=[1 0];

G03=tf(n2,d2);

G04=series(G02,G03);%右半部分

n3=1;d3=[306.97 0];

G05=tf(n3,d3);

n4=[2748.99 0];d4=[0.899 1];

G06=tf(n4,d4);

G07=parallel(G05,G06);

G08=parallel(G07,250);

G09=series(G08,G04);

G10=feedback(G09,1);

step(G10)

 

图 10 K2=5000 的最终调节结果

五.实验小结

在本次试验中,我们通过大量的调试 pid 控制器的参数,达到了控制系统稳定的

pid 控制器。

对于 pid 控制器的调试方法也有所了解。

只是在调试 pid 控制器的

过程中,对于系统稳定性,控制器参数调试等方面,pid 控制器这一方法会显得

比较繁琐。

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