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汽机专业事故汇编
汽机专业事故汇编
(一)
enterlsb转载|栏目:
事故分析|2006-07-0613:
19:
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3号机中差大停机保护动作
1991年8月30日
一.故障现象:
3
号机安装后首次冲转参数:
主汽压力2.5/2.5MPa,主汽温度248/290℃。
再热汽温度85/185℃,真空71Kpa,润滑油压0.124MPa,调速油压1.92MPa,润滑油温38℃,大轴弯曲:
高压转子0.04mm,中压转子0.02mm,高外缸上下温差20℃,高内缸上下温差0℃,中外缸上下温差0℃,中内缸上下温差15℃,轴向位移-0.3mm,高差-0.2mm,中差-1.2mm,低I差+3.6mm,低II差+5.3mm,安全油压1.5MPa;
6时43分:
主机冲转;
7时24分:
转速升至1400r/min,中速暖机;
8时45分:
中速暖机过程中,高差+2.0mm,中差+1.8mm,“中差大停机” 信号发。
因主汽门联锁未投,机组未跳闸;
9时05分:
中差大停机保护解除。
维持转速1400r/min;
9时54分:
主汽门联锁投入;
10时20分:
中速暖机结束,开始升速;
10时37分:
转速升至3000r/min;
11时9分:
“轴承回油温度>75℃”信号发,保护动作,机组跳闸,查3号支持轴承回油温度78.7℃;
11时25分:
大轴静止,投入盘车运行,惰走16分钟。
二.原因分析:
我厂#3机安装后首次冷态启动在中速暖机时中差超限,保护动作,分析有以下原因:
1. 对再热机组启动中的中差变化规律认识不足,致使中差从冲转到保护动作变化绝对值达3mm;
2. 主蒸汽,再热蒸汽的升温速度控制不当;
3. 没有及时调整轴封供汽温度,且送轴封时间过早;
4. 汽缸夹层,法兰螺栓加热装置使用不当;
5. 汽缸滑销系统不畅;
6. 对保护回路不十分清楚,冲机后主汽门联锁(相当于停机保护总联锁)未投,以致造成中差保护动作后机未跳的后果。
三.采取对策:
1. 冷态启动,冲动前30分钟送轴封;
2. 汽加热装置应安排专人投入;
3. 主蒸汽、再热蒸汽升温升压速度严格按规定执行;
4. 机组停机保护认真检查后投入。
3号机中差大停机保护动作
1991年8月31日
一.故障现象:
#3机安装后第二次启动,冲转参数:
主汽压力3.5/3.5MPa,主汽温度327/328℃,再热汽温303/338℃,真空75Kpa,调速油压2.0MPa,润滑油压0.109MPa,润滑油温35℃。
高差+0.4mm,中差+1.1mm,低I差+3.3mm,低II差+5.8mm,轴向位移-0.2mm,大轴弯曲:
高压转子0.03mm,中压转子0.03mm,高缸温度D/E:
238/230℃,中缸温度D/E:
253/235℃;
1时00分:
主机冲转,在升速过程中,7号支持瓦振动87μm,转速升至2767r/min时,“润滑油压<0.08MPa”信号发,启动交流润滑油泵后,润滑油压上升至0.12MPa;
1时52分:
转速3000r/min;
2时57分:
中差+1.8mm,“中差大停机”信号发,汽轮机跳闸;
3时18分:
开启真空破坏门;
3时27分:
大轴静止,投入盘车运行。
二.原因分析:
1.
由于机组在冲转前中差正值已经偏大,且汽加热系统不完善,加热联箱至汽缸之间加热管道长且无疏水管,致使汽加热投入后,冷汽进入,加剧中差正值增大,加之对中差变化趋势监视不周,导致中差大停机保护动作,汽轮机跳闸;
2. 润滑油压低是由于新机组在高转速大流量的情况下,油系统遗留多种杂质被冲击出后堵塞冷油器滤网所致。
三.采取对策:
1. 在汽加热联箱至汽缸法兰螺栓之间管道上加装疏水系统;
2. 高均箱温度应控制在150℃左右;
3. 联系检修及时清扫冷油器滤网。
3号机转冷箱水位低打闸停机
1991年10月18日
一. 故障现象:
1时20分:
炉点火;
6时35分:
汽机送轴封并记录冲转前参数:
主汽压力3.5/3.8MPa,主汽温度356/358℃,真空58.7KPa,再热汽温度348/355℃,调速油压2.1MPa,润滑油压0.14MPa,润滑油温38℃,高内缸上下温差3℃,中内缸上下温差0℃,高差-0.2mm,中差+0.5mm,低I差+2.0mm,低II差+4.0mm,大轴弯曲:
高压转子0.025mm,中压转子0.02mm;
6时40分:
主机冲转;
7时26分:
升至1400r/min,中速暖机;
9时30分:
中速暖机有关参数:
主汽压力4.5/4.5MPa,主汽温度374/378℃,再热汽温度388/388℃,真空72.5Kpa,排汽缸温度60℃,高差+0.5mm,中差+1.0mm,低I差+4.8mm,低II差+8.7mm,轴向位移-0.5mm,高内缸内下壁温235℃,中内缸内下壁温286℃,高压缸胀7.0mm,中压缸胀6.5mm。
10时0分:
中速暖机结束,开始升速;
10时30分:
升至3000r/min;
10时45分:
全面检查后发电机做试验;
11时10分:
发电机转子冷却水流量、压力下降且摆动,启动备用转冷泵甲;
11时12分:
转子冷却水流量降至0,手动打闸停机,甲,乙转冷泵停运;11时22分:
转冷箱水位补正常后启动转冷泵乙向发电机转子通冷却水;11时24分:
主机挂闸升速;
11时50分:
升至3000r/min,发电机继续做试验;
二. 原因分析:
1.
这次发电机转冷水中断的原因是给转冷箱换水时监视不周,当时转冷箱放水门开启,补水门亦开启,但当凝汽器补水门开启时,除盐水母管压力大幅度下降,使转冷箱补不上水,而值班员由于进行其他操作,没有发现转冷箱水位低,未及时将放水门关闭,致使转冷箱水位低引起转冷泵打不上水,造成发电机转冷水中断汽轮机打闸的后果;
2.
热工保护回路的声光报警装置也不完善,当转冷箱水位降低时没有发出声光报警信号,使运行人员失去了处理异常情况的宝贵时机。
机组正常运行中,若发电机转子冷却水中断时,应果断打闸停机。
待转速降至600r/min以下时,再启动转冷泵,向发电机转子通水,重新挂闸启动机组,避免因转冷水中断时,发电机转子某组冷却水路进入空气,形成气塞,使转子冷却水量分布不均匀,造成高转速下汽轮发电机组振动增大。
三.采取对策:
1. 热工转冷箱水位低声光报警装置应可靠;
2. 转冷水换水时应专人负责,认真对待,严禁交叉操作;
3. 转冷箱换水期间,凝汽器应暂时停止补水;
4.
若发电机转子冷却水中断时,应果断打闸停机,待转速降至600r/min以下时,再启动转冷泵,向发电机转子通水,重新挂闸启动机组,避免因转冷水中断时,发电机转子某组冷却水路进入空气,形成气塞,使转子冷却水量分布不均匀,造成高转速下汽轮发电机组振动增大。
3号机高差负值大停机保护动作
1991年10月18日
一. 故障现象:
22时30分:
电气试验完,带负荷25MW暖机;
10月19日2时36分:
负荷降至0MW,发电机解列,维持机组3000r/min,根据安排,做高压调速汽门严密性试验;
3时05分:
用负荷限制器将高调门全关,转速开始下降;
3时08分:
高差-0.7mm,停止高压缸夹层及法兰螺栓加热;
3时20分:
转速下降至1000r/min,经查甲,乙高排逆止门未关,将甲,乙高排逆止门关闭;
3 时23分:
准备升速时,甲,乙高排逆止门开不起来,将压差保护解除,开大低旁降压后将甲,乙高排逆止门开启;
3时36分:
开始升速;
3时47分:
升速至2900r/min,停调速油泵;
3时49分:
升速至3000r/min,锅炉汽温偏低,告知炉进行升温(当时高压缸内下壁温425℃,中压缸内下壁温420℃,主汽温度430/436℃);
4时31分:
高差-1.3mm高差大停机保护动作,汽轮机跳闸,停汽加热;
4时59分:
大轴静止,投入盘车运行。
二. 原因分析:
这次高差负值超限停机,分析有以下原因:
1. 汽缸夹层加热停的时间太晚,应在做高压调门严密性试验前停用;
2. 挂闸重新恢复3000 r/min时,主汽温度降的太低,只比高压缸温高15℃,造成高压转子受冷收缩,高差负值增大;
3. 高调门严密性试验中,高排逆止门未关,造成再热冷段蒸汽倒进高压汽缸冷却高压转子,致使高差负值增大。
三. 采取对策:
1. 做高压调门严密性试验前应及时停运汽加热装置;
2. 应及时联系锅炉调整汽温,保证进汽温度高于缸温50~80℃;
3. 各段抽汽逆止门及高排逆止门应保持动作灵活、无卡涩;
4. 试验过程应及时检查各段抽汽逆止门及高排逆止门关闭;
5. 汽轮机冲动升速过程应考虑到泊桑效应对差胀的影响。
3号机备汽压力低停机
1991年10月25日
一. 故障现象:
21时50分:
机组负荷13.6MW运行中,备汽压力降至0 MPa,真空下降,接停机令;
21时51分:
电气减负荷至0MW,发电机解列,打闸停机;
22时15分:
大轴静止,投入电动盘车运行。
二. 原因分析:
3号机单机低负荷运行中是由老厂供备汽,由于老厂备汽调门卡,无法调整。
导致老厂备汽调门后安全门动作。
老厂人员将备汽调门前隔离门关闭,造成3号机备汽压力降至0
MPa,轴封汽源中断,真空下降。
机组被迫停运。
四. 采取对策:
1. 单机运行时,应保证备汽可靠供给;
2. 备汽系统有缺陷时,和老厂运行人员紧密联系;
3. 在尽可能的情况下,增加机组负荷,并采用适当开大高旁,利用本机二段抽汽供备汽。
3号机电动给水泵跳闸,机组停运
1991年10月31日
一. 故障现象:
7时25分:
3号机负荷100MW,机组正常运行,电动给水泵跳闸,无任何声光信号,电气减负荷至0 MW,机组停运;
7时50分:
电气检查电动给水泵无问题,得令,启动电动给水泵,检查正常,向锅炉上水;
7时54分:
大轴静止,投入连续盘车;
7时55分:
助手检查低II缸两个安全门动作。
二. 原因分析:
1. 电动给水泵跳闸是由于液力偶合器内油质差,冷油器冷却面积小,导致偶合器瓦温高,引起电动给水泵跳闸;
2. 低II缸两个安全门动作原因,是由于停机后,部分疏水门未关,当真空到0后,引起低II缸两个安全门动作。
三. 采取对策:
1. 电动给水泵启动前,应检查润滑油压、液力偶合器箱油位正常,油质良好,若有异常,及时联系检修滤油及清扫滤网;
2. 机组破坏真空后,应及时关闭有关疏水,防止凝汽器微正压, 安全门动作;
3. 由于锅炉断水引起的故障停机,采用不破坏真空停机方式;
4. 润滑、工作冷油器改型,增大冷却面积;
5. 取消停机保护动作后联开电动真空破坏门联锁保护。
3号机#8轴承、#9轴承无回油
1991年11月7日
一. 故障现象:
4时41分:
启动主机交流润滑油泵运行;
5时05分:
发现主机#8轴承,#9轴承无回油,原因为公司检修时8号瓦,9号瓦进油管所加临时堵板未拆除,停交流润滑油泵;
5时58分:
将#8瓦、#9瓦堵板拆除,重新启动交流润滑油泵运行,8号瓦,9号瓦回油正常。
二. 原因分析:
由于在启动交流润滑油泵前没有认真检查油系统,致使临时加的堵板未拆除,重大隐患没发现,造成#8、#9瓦无回油,险些酿成大祸。
三. 采取对策:
遇到检修过的系统应在投运前认真检查系统、设备,正常后,方可投入运行。
3号机旁路误开造成低I缸安全门爆破
1991年11月8日
一. 故障现象:
9时02分:
3号机带负荷运行过程中,电动给水泵偶合器5号瓦温度高至95℃保护动作,电动给水泵跳闸,锅炉灭火;
9时05分:
负荷减至0,发电机解列,机组停运;
9时30分:
大轴静止,投入连续盘车运行;
10时17分:
保护复归后,启动电动给水泵;
11时13分:
主机抽真空,锅炉点火;
11时23分:
旁路投自动时因真空低引起低I缸两个安全门爆破;
12时20分:
低I缸安全门垫子更换好;
14时05分:
主机冲转;
14时44分:
发电机并网发电。
二. 原因分析:
1. 电动给水泵跳闸系偶合器5号瓦温度高保护动作所致;
2.
由于真空低,旁路投自动前“真空低闭锁旁路开启”保护未投入,导致该自动投入后,低旁突然全开,大量蒸汽进入凝汽器,造成低I缸安全门爆破;
3.
在10月31日低II缸安全门爆破时,虽然当时低I缸安全门未爆,但已受到一定的冲击,安全门垫子强度已下降,所以这次因低旁误开,凝汽器呈正压状态时,低I缸的两个安全门首当其冲,爆破排汽泄压。
三. 采取对策:
1. 机组启动过程中,旁路自动投入时应严格按规定执行,严禁旁路闭锁保护未投入的情况下投入旁路自动;
2. 真空低于63KPa,严禁开启低压旁路;
3. 低旁减温水未开启,严禁开启低压旁路;
4. 低旁未开,严禁开启高压旁路;
5. 严禁用高压旁路调整再热汽温;
6. 汽轮机挂闸冲动前,检查高压旁路确已关闭,再热蒸汽压力到零。
3号机甲小机跳闸
1991年11月8日
一. 故障现象:
20时55分:
甲小机抽真空;
22时10分:
甲小机冲转,冲转参数:
备汽压力0.8MPa,温度195℃,真空75Kpa,高温汽压力5.0MPa,温度268℃;
22时14分:
甲小机润滑油压0.08MPa,得令,甲小机辅助油泵与主油泵并列运行;
22时30分:
甲小机升速至2400r/min,暖机;
23时22分:
升速至4000 r/min时,甲汽动给水泵跳闸,无任何声光报警信号;
23时28分:
转速至0,投入盘车运行,保持真空;
11月9日0时10分:
检查甲小机危急保安器充油门在开启位,即关闭;
0时14分:
甲小机冲转;
0时30分:
甲汽动给水泵与电动给水泵并列运行。
二. 原因分析:
1. 甲小机跳闸系危急保安器充油试验门未关,造成甲小机转速高时,危急保安器动作甲汽动给水泵跳闸;
2. 暴露出在甲小机启动前检查系统不细,人员责任心不强。
三. 采取对策:
1. 机组启动前应全面仔