国营武昌造船厂水下产品电缆敷设及电气设备安装QC小组--某水下产品电缆标识方法优化.ppt

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国营武昌造船厂水下产品电缆敷设及电气设备安装QC小组--某水下产品电缆标识方法优化.ppt

某水下产品电缆标识方法优化,国营武昌造船厂水下产品电缆敷设及电气设备安装QC小组,QC成果,水下产品电缆敷设及电气设备安装QC小组一览表(表1),一、QC小组简介,制表:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.3.1,二、产品介绍,1、电缆及电缆标识:

水下产品电缆可分为二类,一类为是动力传递电缆,柴发机组、蓄电池等的强大电力通过动力电缆传递至直流电动机,带动螺旋桨和驱动所有装艇设备;另一类是信号传输电缆,把操作控制台的控制信号传递到不同的设备。

水下产品设备以千计算,控制电缆长度以万作单位,为保证电路连接的正确性,确保以后维修电路方便、快捷,敷设电缆时,在其端部标上代码,以定位其“身份”。

该标有代码的载体就是标识。

标识丢失、污损、字迹不清,将可能造成电缆错接,也增强了后续维修的难度。

一旦发生错接,将可能造成设备烧损、爆炸等极为严重的设备事故。

2、电缆标识施工流程图,缆标识出现问题容易引起电缆错接返工:

A艇因电缆标识问题发生接线返工8起;B艇因电缆标识问题发生接线返工11起;C艇因电缆标识问题发生接线返工12起;,返工直接给工厂带来成本上升,与工厂、事业部倡导的“一降两提高”背道而行,废返影响产品施工周期,各方面要求,存在问题,选题,某水下产品电缆标识方法优化,三、选题理由,计划进度,计划策划:

隋原明制表:

邵锦审核:

吴信建日期:

2005.3.2,计划进度表,四、QC小组活动计划,(表2),调查一,电缆问题标识比率调查表(表),根据保存的记录,我们对2004-2005年已施工的几艘水下产品电缆标识情况进行调查,见下表(表3)。

4.03%,5.68%,8.23%,统计:

隋原明制表/图:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.3.15,电缆问题标识比率柱状图(图),调查结论一:

根据调查,C艇电缆问题标识比率最高。

因此,小组决定对该艇的各舱室电缆问题标识比率分布进行调查。

五、现状调查,调查二,C艇舱电缆问题标识比率分布调查表(表4),C艇舱电缆问题标识比率分布柱状图(图),我们根据记录对C艇舱电缆问题标识比率分布进行调查,请见下表(表4),统计:

隋原明制表/图:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.3.16,调查结论二:

C艇各舱室的电缆问题标识比率是不均衡的。

其中,舱最高,为9.88%。

于是,小组决定对该舱的电缆问题标识多的现状作进一步调查。

调查三,舱问题标识多的现状调查表(表5),针对舱问题标识多的现状进行调查,见下表(表5),统计:

隋原明制表:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.3.16,调查结论三:

舱设备多,投入安装人员多,接线空间狭小,问题标识就多。

C艇舱电缆问题标识类别调查表(表6),调查结论四:

电缆标识破损问题有148个,占电缆问题标识比率的88.6%,属于关键的少数,是造成电缆问题标识的主要原因.,统计:

隋原明制表/图:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.3.22,对舱电缆问题标识类别进行调查,请见下表(表6)。

频数,频率,N=167,100%,97.6%,88.6%,6,9,148,94.0%,C艇舱电缆问题标识类别排列图(图4),调查四:

调查结论:

1、设备多、接线空间狭小的舱室,问题标识比率就大;2、问题标识主要反映在标识破损方面;3、通过调查,我们发现如果能完全解决电缆标识破损问题,那么问题标识比率将降至0.94%。

(安装一次完好率达到99.06%)8.23%(1-88.6%)=0.94%.4、小组经过讨论认为,只有能找到解决电缆标识破损的方案,那么,我们就有把握解决电缆标识破损的90%,则电缆问题标识比率也将降至1.67%。

(安装一次完好率达到98.33%)8.23%(1-88.6%90%)=1.67%。

实际上,我们已有解决问题的初步方案。

在现状调查的基础上,小组全体成员经讨论,将电缆标识安装一次完好率98.00%作为本次活动的目标。

制图:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.4.9,六、目标设定,我们对C艇舱电缆问题标识调查出来的结论进行整理,并从人、机、料、法、环等几方面进行原因分析,从中找到影响电缆标识破损的末端因素,见鱼刺图(图1)。

制图:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.4.15,七、原因分析,要因确认计划表(表7),制表:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.5.20,根据因果图分析出来的末端因素,我们进行要因确认。

1、制定要因确认计划表,见下表(表7),八、要因确认,2、对要因进行确认,1、加强施工人员,特别是对青工的质量意识和责任心教育;2、将产品质量的好坏与施工人员的月度业绩考核挂钩;3、经调查,2002年,班组不规范施工有6起;2003年,班组不规范施工有5起。

2004年,班组不规范施工有3起。

2005年开展活动至今,无不规范施工行为。

1、班组坚持利用每天班前10-20分钟时间进行技术培训,每人自学时间在4小时/周以上;2、2005年,班组成员全部通过事业部质量技术培训考核,并获得各类操作等级证书。

确认一:

确认二:

部分青工责任心不强,结论:

非要因,确认三:

确认四:

工艺文件要求电缆标识标注到电缆后,用黑、蓝胶布包缠,只露出电缆代码。

脱落主要由于包缠程序未明确规定所致,该问题可以通过明确程序予以解决。

1、事业部/车间05版的质量考核细则对工艺纪律/规范施工有明确规定,见下表:

确认五:

2、调查2004年-2005年工艺纪律/规范施工贯彻情况,见下表:

工艺纪律/规范施工贯彻率统计表(表9),制表:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.5.18,制表:

邵锦校核:

隋原明日期:

2005.5.18,工艺纪律/规范施工考核要点实施表(表8),水下产品建造的特点,决定了各工种交叉施工是不可避免的。

但我们可以改变作业时间,甚至可以错开其他工种施工时间,如利用星期六、星期天上班和上夜班的方法来减少、消除其他工种对我们施工的影响。

确认七:

手工制作工艺落后,造成电缆标识损坏,结论:

要因,1.自工厂开始水下产品建造以来,我们采用的电缆标识方法一直沿用手工方法敲制铜标牌的制作工艺。

这往往花费了我们大量的时间,而且在敲制过程中容易损伤电缆标识,工效低、返工率高。

2.我们对国外的同类产品进行了调查:

俄罗斯水下产品建造已经采用了比较先进的电缆标识制作工艺。

结论:

电缆标识制作工艺落后。

手工敲制的电缆代码不规范,已经不适应现代造船模式。

确认六:

该现象确实影响电缆标识质量。

有些电缆端部处在设备底侧部,由于周围设备多、空间狭小,使安装人员只能以“蹲”、“扑”或“仰”、“侧”等非正常体位安装,造成标识质量不稳定。

但这个问题可以通过质量素质强的老师傅上岗,经济分配进行倾斜和加强班组自、互检制度落实得到解决。

确认八:

影响某水下产品电缆标识破损的要因:

评价标准表(表10),制表:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.5.22,对策思路表(表11),2、小组针对要因分别提出两种方案,并进行评价选择。

(见表11),九、制定对策,3、根据评价表制订对策,见下表(表12),对策表(表2),制表:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.8.26,实施一:

更换电缆标识材料2005年6月15日,市场调查后,经工艺部门同意、军代表认可,决定采用最新电缆标识“电缆标识套”。

当它套在电缆上后,仅需用电吹风加热,标识便牢牢紧贴在电缆上,施工强度、难度大大降低。

它比铜标牌更加美观、实用。

新型电缆标识,施工后标上代码的“电缆标识套”,黄色热缩套管+透明热缩套管组成电缆标识,透明热缩套管,黄色热缩套管,十、实施,根据制定的对策,在施工过程中予以实施。

1.明确了电缆标识的实施方法,重新制定了标识的施工流程;,实施二:

电缆标识施工工艺的改进2005年6月16日,根据小组选用新电缆标识材料的特点,技术顾问邹建东对电缆标识施工工艺进行了改进,并邀请有关专家评审通过后,以施工蓝图形式下发。

使用“电缆标识套”进行标识,电缆标识施工工艺要求,电缆标识施工工艺,2.编制水下产品电缆拉敷清单,为施工人员提供施工依据;,统计:

隋原明制表:

邵锦校核:

邹建东日期:

2005.6.16,电缆标识配置表(表13),3.制定电缆标识配置表,方便施工人员进行实施。

水下产品电缆拉敷清单,实施三:

技术人员对施工人员进行技术交底2005年6月21日30日,为了增强施工人员对新标识材料的了解,尽量避免他们在施工过程中出现错误,在事业部、厂教育中心的协助下,车间举办了电缆标识的专题技术交底培训班,要求班组全体成员学习电缆标识的使用方法,经考核后方能上岗。

电缆标识技术交底培训实施表(表14),制表:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.6.30,实施四:

新电缆标识应用前的动员新电缆标识电脑打印,热缩固定,对涉及的安装人员来说,是项新技术,而且都没有接触过。

安装人员心态各一,拥护、反对、举棋不定等都有。

为推广、应用该项新技术,我们在思想教育、责任心教育上做了大量工作,见下表(表15)。

新技术推广思想工作实施表(表15),制表:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.7.6,实施五:

实现电缆标识微机化管理编写了电缆标识微机管理程序,对电缆标识的规格、型号,电缆的规格、型号,以及电缆所连接设备代号进行微机集中管理,不仅加强了电缆标识的可追溯性,而且还规范了管理,减少施工人员盲目性和随意性;电缆标识采用微机打印、内场制作。

用电脑制作代替以前的手工制作,从而将电缆标识制作时的损坏率降到零,也使电缆标识字迹更加清晰、美观、规范;将电缆标识工序作适当调整,大大降低了生产劳动强度,提高了劳动效率。

电缆标识微机管理页面,电缆标识打印设备,实施六:

电缆标识的施工过程监控为了将电缆问题标识比率降到最低,在事业部质量室的协助下,我们对电缆标识施工过程进行了监控,见下表(表16),*艇舱电缆标识实施表(表16),制表:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.8.25,QC小组活动进度对比表(表17),计划,实际,计划策划:

隋原明制表:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.9.22,十一、效果检查,1、按期完成了QC活动计划。

2、直接效果:

我们对E艇采用先进电缆标识后,电缆标识安装一次完好率得到了提高,符合工厂“军品创精品”要求。

我们对活动前后电缆标识质量进行对比,见对比表(表18),活动前后E艇电缆标识安装一次完好率对比表(表18),制表:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.9.24,电缆标识安装一次完好率活动前后对比图(图6),91.77%,99.06%,98.00%,制图:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.9.26,目标实现了!

电缆标识返工工时对比表(表19),统计:

隋原明制表:

邵锦审核:

吴信建日期:

2005.9.27,缩短了产品施工周期,为某水下产品船台总装、系泊试验提供保障。

节约工时126小时,见下表(表19),以每小时工时费72元计算,共节约9072元(126小时72元/小时=9072),3、间接效果,通过此次活动,提高了小组成员各方面素质,见自我评价表(表20)及雷达图(图7)。

自我评价表(表20),雷达对比图(图7),制表/图:

邵锦校核:

吴信建日期:

2005.9.30,新型电缆标识套的采用得到了用户(军代表)的好评。

提升了工厂、事业部的质量形象。

4、社会效果,、把新型电缆标识应用进行固化,每条产品电缆敷设和标识标注前必须做到工艺技术交底,并实行工艺员、车间领导过程监控。

其中,车间监控必须填写“电缆标识施工情况检查表”。

、将电缆标识制作过程程序化。

、将电缆标识使用方法规范化,特制订水下产品电缆标识实施细则。

(见附件),十二、巩固措施,水下产品电缆标识实施细则、电缆标识制作的前期工作熟悉电气设备安装布置图,了解个电气设备的实际安装位置;实测各电缆长度;与首制艇电缆拉敷册(原电缆册)对比,与工艺人员协商,从新汇编各舱室电缆册;因为电缆标识的规格有:

.寸、寸、.寸、寸等,所以将各舱室电缆册内电缆按规格(电缆直径)划分等级:

、。

(.寸寸.寸寸)不同规格的电缆配备相应尺寸的标识;将电缆册数据输入微机,进行科学化管理。

、电缆标识制作通过电缆标识管理程序打印电缆标识;按照打印好的电缆标识型号配备透明热缩套。

、电缆标识的使用先将黄色热缩套穿套在电缆上,再将透明热缩套套到黄色热缩套外,配套使用;电缆横向与设备连接,标识正面向外。

电缆纵向与设备连接标识正面向左;电缆标识与插头尾夹之间保持mm距离;将电吹风至于高温档,给标识加温。

标识内外两层受热收缩,直至刚好包裹电缆,与电缆之间无空隙、表面平整为止。

、电缆标识的保护与检查经上述一系列程序施工完毕后,用蓝胶布包缠标识只露出电缆代号,以方便查找电缆;电缆标识完整、正确,固定位置整齐划一;电缆标识注明的电缆代码、型号规格与电缆相符。

、其它事项各舱施工人员定期检查标识情况,有破损情况的及时更换;电缆标识保护情况与施工人员的月度奖金挂钩,个不合格电缆标识扣款-元,全月无不合格电缆标识奖励-元。

本管理办法于年月日开始实施。

编制:

隋原明审核:

吴信建批准:

邹建东日期:

2005.10.30,附件,通过本次活动,我们取得了一定的成绩。

特别是巩固措施制定之后,在今年四月实施的F艇上,经过我们统计,电缆标识安装一次完好率已达到99.73%,不仅节约了返工工时,而且有效地提高了电缆标识的质量。

为此,我们得到了海军代表的一致好评。

同时,我们认为电缆标识后期保护措施还有改进的余地,因此,我们将“水下产品电缆标识保护”作为下一个攻关课题。

十三、总结和下一步打算,

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