华能铜川电厂一号机组并网安全性评价报告.docx

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华能铜川电厂一号机组并网安全性评价报告

 

华能铜川电厂一号机组

并网安全性评价报告

 

二○○七年十一月

 

前言…………………………………………………………………………1

工程及设备概况………………………………………………………1

查评概况及结论………………………………………………………4

存在的主要问题及整改建议…………………………………………7

专家组长签名………………………………………………………15

附件1

运行管理安全性评价查评报告…………………………………16

附件2

电气一次安全性评价查评报告…………………………………19

附件3

电气二次安全性评价查评报告…………………………………22

附件4

汽机专业安全性评价查评报告…………………………………25

附件5

锅炉专业安全性评价查评报告…………………………………28

附件6

金属专业安全性评价查评报告…………………………………31

附件7

热控专业安全性评价报告………………………………………34

附件8

土建消防专业安全性评价报告…………………………………38

附件9

环保专业安全性评价查评报告…………………………………42

附件10

各专业安全评价查评表………………………………………44

附件11

大唐略阳发电有限责任公司六号机组整改情况报告………82

前言

华能铜川电厂一号机组为新建机组,2007年11月8日完成168小

时试运行,设备状况良好。

为了确保新建机组并网后电网及机组的安全稳定运行,根据西北电

监局颁发的《西北区域新建发电机组并网安全性评价管理办法》和《西

北区域新建火电机组并网安全性评价标准》,华能铜川电厂一号机组进

行了并网安全性评价的自查工作和相关项目的整改工作,形成了自查书

面报告,并正式向西北电监局申请进行并网安全性评价。

为此西北电监

局会同陕西省电力行业协会组建了以焦莉为组长的安全评价专家组分

九个专业,于2007年11月15日~11月17日对华能铜川电厂一号机组

进行了安全性评价。

1工程及设备概况

华能铜川电厂工程厂址位于陕西省铜川市耀州区坡头镇,距铜川新区约4km,距离西安市约70km。

2004年09月07日国家发展和改革委员会以发改能源[2004]1562号文《国家发展和改革委关于陕西铜川电厂项目建议书的批复》批准了华能铜川电厂工程项目建议书。

2005年3

月24日电力规划设计总院,以电规发电[2005]144号《关于华能铜川电厂2×600MW可行性研究报告的审查意见》批准了华能铜川电厂一期2×600MW工程可行性研究报告。

本厂是陕甘青宁电力系统区域性电厂之一,其出力大小应从满足全网的需要考虑,枯水期带系统的基本负荷,在丰水期为充分利用水电电能,将承担系统的调峰、调频任务,调峰能力的要求随负荷水平增长而

 

1

提高。

电厂带基本负荷运行,并参与西北电网调峰,由西北电力调度通信中心直接调管。

本工程作为空冷机组国产化依托项目,规划装机容量4×600MW,整个工程计划2006年3月开工。

一期工程建设2×600MW国产亚临界燃煤直接空冷发电机组,同步建设烟气脱硫装置,由华能国际电力开发公司全资建设,本期工程以二回330kV电压等级线路接入池阳变电站。

发电机组设计年利用小时数为5500小时,年发电量66亿千瓦时,年耗煤量295万吨,燃煤全部采用公路运输。

华能铜川电厂一期工程静态投资42.7亿元,动态投资45.2亿元。

2查评概况及结论

华能铜川电厂一号机组已于2007年11月8日完成了168小时满负荷试运行。

根据国务院颁发的《电力监管条例》,落实国家电力监管委员会《电力安全生产监管办法》和《西北区域电力安全监管实施办法》。

按照西北电监局颁发的《西北区域新建发电机组并网安全性评价管理办法》和《西北区域新建火电机组并网安全性评价标准》的规定,结合华能铜川电厂自查评情况,专家组于2007年11月15~17日对华能铜川电厂一号机组进行了并网安全性评价。

专家组成员本着客观、公正的原则,通过现场检查、查阅资料、人员询问、项目评价等方法,分运行安全管理、电气一次、电气二次、汽机、锅炉、金属、热控、土建消防和环保共计九个专业进行了认真细致的查评。

经专家组讨论,形成华能铜川电厂一号机组并网安全性评价结论如下:

2.1必备条件检查

 

2

必备条件涉及十个专业共20条,实际查评20条,合格19条。

2.1.1前期审批文件齐全,文件满足国家规定的各项要求。

投产前的一些文件还未见批复(如规划许可证、土地使用证、消防验收)。

完成了按基本建设要求的相关试验并经有权限的华能国际质监中心站验收合格。

2.1.2调度管辖范围明确,调管设备命名标志符合要求。

2.1.3运行值长及有权接受调度命令的值班人员,已经过调度管理规程的培训,并经考核合格。

主值及以上人员已取得同类型机组仿真机培训合格证书。

2.1.4生产需要的各种运行规程和管理标准齐全。

消防规程正在印制中。

2.1.5华能铜川电厂一号发电机组(600MW)电气主接线为发电机——变压器组单元接线方式,330kV升压站采用双母线和专设母联接线;厂用电系统有两段6kV工作母线和一段公用母线,能满足电网的安全要求。

330kV主变压器和启备变的中性点接地方式,按照与西北电网有限公司的并网调度协议要求,执行西北电力调度通信中心调度业务通知单的规定。

与330kV电网直接连接的GIS中的断路器开断电流为40kV,大于GIS安装地经计算的最大短路电流(35.2kA),满足电网的安全要求。

2.1.6330kV主变、启备变、GIS、避雷器等设备的接地引下线截面积均为960mm2,远大于设计要求值480mm2;330kV主变和启备变的中性点都有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。

2.1.7发电厂升压站二次用直流和机组直流系统的设计配置及蓄电池

 

3

的放电容量符合相关规程的技术要求。

2.1.8与电网直接联接的一次设备的保护装置及安全自动装置的配置满足相关的技术规程以及反措的要求,选型与电网要求匹配,并能正常投入运行。

2.1.9与电网保护配合的发电厂内的保护定值满足电网配合的要求,继电保护定值执行定值通知单制度并与定值单相符。

2.1.10远动等调度自动化相关设备,计算机监控系统满足调度自动化有关技术规程的要求,在机组正式并网前与相关电力调度的能量管理系统(EMS)调试成功,所有远动信息已按要求接入EMS。

2.1.11发电机组励磁系统能满足电网稳定运行的要求。

电网要求配置的电力系统稳定器(PSS装置)已进行静态检查;动态试验基本完成,电厂已有相关的系统试验工作计划,并在逐步落实施。

发电机并网和正常运行时,励磁系统投入自动励磁调节器运行,并配有失磁保护。

2.1.12

机组应具备自动发电控制(AGC)功能。

2.1.13

发电机机组调速系统能满足电网稳定运行要求。

2.1.14

锅炉水压试验、风压试验、吹管试验、安全门动作试验及锅炉

严密性试验合格。

2.1.15

水冷壁、省煤器、过热器、再热器等系统的检验比例、焊口一

次合格率,达到相关标准的要求,锅炉安装焊口按规定检验合格。

本项合格。

2.1.16各种锅炉部件的质量证明书和产品合格证不够齐全。

本项不合格。

 

4

2.1.17一号机组安装金属监督体系健全,能够严格按照质量体系正常运做,资料比较齐全完整,基建过程中及安装前安全性能检验中所发现的问题能够及时闭环处理。

一号锅炉监造和安装前的安全性能检验经西安热工研究院有限公司监检合格。

一号锅炉安装经陕西省特种设备检验所检验,安装质量合格(未见正式报告,但已出具锅炉安装监督检验合格的传真证明)。

一号汽机监造和安装前的安全性能检验经西安热工研究院有限公司监检合格。

本项合格。

2.1.18热工控制系统的通信网络的安全防护功能健全,具有防止外系统侵入的安全防护措施。

2.1.19锅炉、汽机主要热工保护配置齐全、校验合格,投入率为100%,锅炉燃油严密性试验合格。

2.1.20特殊自动消防系统(主厂房、氢站、油库、主变、电力电子设备等喷淋、气体、泡沫消防系统)设施齐全、有效。

2.2查评项目检查:

查评项目包括九个专业共261条,实际查评261条,合格213条,不合格48条。

2.3通过查评,专家组发现存在问题和整改意见共62条,并要求华能铜川电厂限期在一个月内整改完成。

3存在的主要问题及整改建议

3.1该项目的“建设规划许可证、土地使用证”还没有办理下来,建议尽快催办。

3.2部分栏杆不合格、不全,缺少踢脚板、锅炉吹灰器处安全栏杆设

 

5

计不合理等,存在安全隐患,应进行整改,以确保人身安全。

3.3部分设备无名称、管道无色标与介质流向等标志,已有的也不够清晰,现场还有较多的施工痕迹,应尽快完善。

3.4全厂消防系统及火灾报警系统尚未全部试运合格,应抓紧调试,尽快投运,以防不测。

3.5部分管道振动大,如:

3号高加正常疏水管道、危急疏水管道、凝疏泵再循环管道振动大,建议专门研究制定和实施消振措施,消除振动。

3.6电厂化学、燃料、脱硫、除灰部分控制系统尚未完善;部分远控操作尚未实现;脱硫工程、灰场工程未完工,建议尽快完善以满足运行要求,力争达到环保“三同时”。

3.7工作票、操作票执行不严谨、不规范。

有两张工作票存在填写不标准现象,建议对工作票签发人、工作负责人进行培训、考核。

3.8部分人员对所管辖的设备性能、容量还是不太清楚,应加强全员培训,做到全体员工考试合格上岗。

3.9现场有漏点,特别是4号高调门门杆法兰漏汽严重,应尽快停机消缺。

3.10规程制度中的部分条文与现场实际不符,建议组织修编,在未修改前应进行刊误和完善。

3.11针对现场孔洞、消防井盖及开挖沟道等防护盖板、防护警示标志不全的现状,应立即进行整改,以防发生人身事故。

3.12建议经过调研做好给水泵防倒转措施;做好空冷凝气器、间接空冷器的防冻措施和防污染措施。

 

6

3.131号主变压器(330kV)的铁心及夹件没有引出接地,运行中不能检测铁心及夹件的接地电流。

应将铁心和夹件的接地线分别引至油箱底部接地。

3.14启备变(330kV)高压线圈中性点的接地扁铁与A相高压套管之间的距离太近(约30cm左右),在出现过电压或环境脏污的情况下有可能发生单相接地短路事故。

应将中性点接地扁铁偏离A相高压套管100cm以上。

3.15建议一号机组投运后尽快安排对1号发电机进行一次进相试验,以确定一号发电机组的进相运行能力。

3.16对全厂接地网的接地电阻,陕西电科院用两种方法的测量结果均

为0.137Ω左右,而西北电力设计院的计算值为0.075Ω,两者相差太大。

建议对全厂接地网的接地电阻重新进行计算,必要时也可以再进行一次现场测试。

3.171号发电机定子端部电位外移试验中,只对引线部分手包绝缘处进行了电位测试,未对定子绕组端部进行全面测试。

建议机组第一次大修时全面进行测试。

3.181号发电机定子端部固有频率测试,只在发电机出厂试验时作过,现场安装后没有进行试验。

建议机组第一次大修时补作一次试验,防止端部振动造成绝缘磨损故障。

3.19主厂房外的电缆沟内有积水和杂物,且多处电缆沟盖板被压断,掉入电缆沟内。

应对电缆沟进行全面检查,并采取相应的整改措施。

3.20未提供TA误差曲线、饱和系数试验记录,要求尽快与施工单位

 

7

联系确认,并审核试验结果满足规程及保护的要求。

3.21现场核对图纸与实际接线,改动部分未在图纸及时修改,部分电缆配线无标号;保护、通信等专业未得到竣工图纸;建议尽快与设计单位联系电子版图纸,便于开展图纸微机化管理。

3.22新投设备带负荷检测记录不全,要求尽快与施工单位联系确认,并审核试验结果满足规程及保护的要求。

3.23现场检查保护定值通知单执行情况,定值通知单管理还需加强;检查中发现RCS-915保护“投单母方式压板理解错误,投退方式不正确,要求尽快清查保护投退、压板投退情况,修改相应规程。

建议尽快建立继电保护记录薄,详细记录保护设备情况。

补充完善保护定值单管理制度,执行中定值单与作废定值单应有明显标识。

3.24规章制度基本齐全,但有些可操作性较差,建议加强专业管理,建立相应规章制度,尽快购买国家相关技术标准、规程等资料。

3.25功率整流柜的均流、均压试验纪录不全,没有是否满足规程要求的结论,建议收集相关数据,核对是否满足要求。

3.26远动备品备件管理办法不具体,建议完善。

3.27400V厂用分支工作电源速断保护有部分失去选择性,应全部退出运行。

3.28一号汽轮发电机组在线监测系统,缺少在轴系的不同位置加装一套转速测量装置,如果前箱测速系统故障及小轴断裂,不能预防启动、停机过程轴系断裂事故,不符合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,电厂应在9号瓦侧加装一套转速测量装置,并将其引入集控

 

8

室。

既可在机尾加一个60齿的小齿轮,也可用键相测量装置代替,若采用键相装置,将键相槽位置与前箱键相位置保持一致,转速信号引入控制室。

3.29目前一号机组9号瓦垂直盖振显示超标,根据现场查看及同型振动传感器使用情况,可判断为传感器显示失真。

现安装的PR9268/203/000型速度式振动传感器稳定可靠性较差,尤其是安装在前箱1号瓦处和机尾,在其他电厂多次出现失真甚至引起过保护跳机。

主要原因为振子自振频率低及测试线圈存在一个150Hz左右的共振频率,易于显示失真。

建议铜川电厂将9号瓦振振子换为PR9268/601/000型振子,或性能更稳定可靠的传感器,最好将两台机组的1号瓦瓦振和9号瓦瓦振传感器同时予以更换,以免误导运行人员。

3.30一号机组汽轮机事故排油系统试运中用热水进行了试验,该系统在实际充油情况下是否能有效防止火灾事故扩大还有待进一步考验。

建议电厂重视该系统,使运行人员熟悉该系统。

3.31目前电厂现场安全标识、设备标志牌仍需要进一步完善,使其醒目清晰。

3.32机组已完成168试运投入运行,但蒸汽严密性试验中锅炉的膨胀记录数据不全,锅炉6.5m处膨胀四点记录分别为275、285、290、230差别较大,设计为372,应查明原因,进行处理。

3.33目前,未进行锅炉最大和最小出力试验,应在6个月内进行性能试验时完成,以满足电网调度需要。

3.34提供的锅炉燃烧调整试验报告和制粉系统试验报告不符合要求。

 

9

未定期进行锅炉飞灰和炉渣取样和化验,应尽快实施。

3.35在锅炉试运时出现高温过热器和末级再热器管壁温度偏高现象,在600MW运行时末级再热器管壁6-1管子相比较高,运行应加强监视再热器金属壁温变化,防止出现超温。

3.36锅炉点火系统为油枪和等离子点火系统,应完善运行中两套切换时防止爆燃的措施和低负荷稳燃措施。

3.37输煤系统为电除尘设施,电除尘投运过程中可能会产生火花,引起煤尘的燃烧和爆炸(燃用挥发分35%左右),应采取技术措施,严格执行。

3.38缺少四大管道质量证明文件,应限期补充。

3.39缺少部分锅炉受热面的质量保证书、缺少联箱的质保书等。

缺少安全性能监督检验证书等。

应尽快向锅炉制造厂索要有关资料。

3.40缺少汽轮机转子、叶片质量保证书。

缺少除氧器的质量证明文件和强度计算书,应尽快向制造厂索要有关材料。

3.41发电机护环、风叶等部件缺少质量证明文件,应尽快补充。

3.42没有高温螺栓出厂质量证明书。

个别高温螺栓和螺帽同材质不符合金属监督规程要求。

应向制造厂索要质量证明书。

建议下次大修时更换螺帽,并按规程要求监督到位,使高温螺栓和螺帽保持硬度值差值配对安装。

3.43江苏电建一公司主汽管焊缝超声波探伤报告中未标出焊缝记录缺陷具体的周向位置。

建议在大修时复查并进行详细的纪录。

3.44锅炉定排管排汽凝结的水流到管子上,应加以研究采取防范措

 

10

施。

3.45模拟量控制系统负荷扰动试验无试验报告。

MCS系统仅有三张关于主蒸汽压力的负荷变动试验曲线,无正式的试验报告,其他主要自动调节系统的试验情况及结果不清。

应尽快完成负荷变动试验报告,按《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》(DL/T657-2006)的规定补齐主汽温度、再热汽温、汽包水位、炉膛压力等主要系统的试验结果及指标分析。

3.46主蒸汽压力调节较慢,动态品质不满足规程要求。

从主蒸汽压力负荷变动试验曲线可看出在负荷指令变化约90MW的情况下,主蒸汽压力的动态偏差约为1.2MPa,超出规程规定的0.6MPa。

试生产期间应进一步优化协调控制系统组态,调整控制参数,提高调节品质。

3.47汽包水位保护传动试验方法不符合规程要求。

应按二十五项反措规定的“用上水方法进行高水位保护试验,用排污门放水的方法进行低水位保护试验,严禁用信号短接的方法进行模拟传动替代”的方法在锅炉启动前和停炉前进行汽包水位保护传动试验。

3.48控制室内未设置独立于DCS之外的系统电源故障的声光报警装置。

应在今后的检修过程中加装。

3.49热工试验室标准装置未建标。

虽然电厂所配标准表已送陕西省计量科学研究院进行了检定,热工人员也进行了取证考试,但热工标准装置尚未建标。

标准装置建标是电厂热工试验室开展仪表检定工作的必要条件,应按JJF1033《计量标准考核规范》的要求,做相应的建标准备工作,并尽快联系有资质的建标单位对热工标准装置进行建标,以使热

 

11

工仪表的量值传递工作符合相关规定的要求。

3.50RB试验、一次调频试验只有曲线,没有试验报告。

RB功能模拟试验规程要求按设计的项目全部进行,但实际情况由于没有试验报告无法验证。

应尽快完成此两项试验的试验报告,并确定试验结果满足相关规程或规定的要求。

3.51热工试验室环境、隔间等不满足规程要求。

应按《火力发电厂热工自动化试验室设计标准》(DL/T5004—2004)的规定完善试验室的环境要求、隔间要求等。

3.52华能铜川电厂2×600MW机组一期一号机组运行后废灰得到综合利用,进入灰场废灰几乎等于零,坝体建成后应重视储灰坝沉降观测,为安全稳定的运行提供保障。

3.53本工程一号机组已由施工阶段转入生产阶段,建议华能铜川电厂依据规程制定各类建筑物、构筑物的各个沉降观测点保护标识,完善现有的观测记录,延续沉降观测的成果,做好观测成果的积累、归档工作。

3.54应尽快完备消防器材的定期检验制度,保持标签粘贴清洁、按照定置管理得要求摆放整齐,标识要清晰,建立消防器材的管理台帐,以保证生产运行的安全。

3.55应进一步完善各项消防制度和工作记录、台帐,对灰场和油库、氢站、水泵房等消防重点部位建议应加强经常性的检查,防止出现管理盲点和安全隐患。

3.56本工程油库储油罐共有两个,要完善油库的设备和制度建设,加强人员的管理和培训,特别重视油库的管理。

 

12

3.57制氢站是消防的重点部位,应尽快安装防静电装置和健全管理制度。

3.58全厂应进行消防应急预案全员交底,搞好火灾演习、演练,防范火灾的发生和提高应急能力,树立“消防无小事”的思想。

3.59由于本厂的没有专职消防管理人员和队伍,建议充分利用社会的消防资源,加强灭火应急预案编写。

应完善消防器具的配备(如:

消防面具、空气呼吸器等)。

3.60加快未完消防系统的施工,使其尽快发挥整体作用。

3.61全厂应急照明、指示系统不完善,需立即整改。

3.62脱硫设施的施工未全部完成,特别是石灰石浆液制备系统、脱硫废水处理系统目前还未安装完成,因此无法保证脱硫设施正常投入运行。

目前电厂正在加紧施工,计划11月20日进行通烟试验和系统调试,11月底进行168试运。

应加快脱硫设施施工、调试,完成各项试验,使脱硫设施尽早投入运行,确保污染物达标排放。

3.63兰村灰场目前正在进行运灰道路的施工,灰场内的排水渗井、盲沟、防渗层、初期坝等未按照设计要求完成施工,虽然目前灰渣全部综合利用,暂可不用在灰场堆存,但是由于灰场施工工程量大,施工有一定难度,建议先对灰场局部进行防渗处理,使其具备堆灰要求,以应对临时堆灰的需要;应加快灰场内排水渗井、盲沟、防渗层、初期坝等的施工,使灰场尽早投入使用,确保灰场正常堆灰。

另外要加强灰场运行管理,严格按技术规范贮灰,防止二次扬尘。

3.64煤场的防尘墙未完成施工,喷水设施未全部安装完成,仅完成喷

 

13

水管的预设工作,但是水管未固定,喷头未安装;输煤系统喷水冲洗设

施已安装,但是输水系统未贯通,无法正常进行喷水和冲洗。

应加快煤

场防尘墙、喷洒系统及输煤系统输水管线的施工,使其尽早投入运行,

避免造成扬尘。

3.65由于一号机组刚完成168试运,各项环保设施的性能试验还未进

行,烟气在线监测装置未投运,所以各项污染物排放状况没有监测数据,

无法判定污染物是否达标排放。

应加快环保设施的施工、调试和投运工

作,在条件许可的情况下,尽快进行环保设施的性能试验,以提供可靠

的试验数据。

4专家组长签名

专家组组长(焦莉)

 

安全性评价专家组

二○○七年十一月

 

14

运行管理安全性评价查评报告(附件1)

 

1基本情况

华能铜川电厂位于铜川市新西区约7km,一期工程装机2×600MW亚临界燃煤发电机组,锅炉由哈尔滨锅炉厂生产,型号为HG—2070/17.5—YM9型;汽轮机由东方汽轮机厂生产,型号为KZN600—16.67/538/538型;发电机为东方电机股份有限公司生产,型号为QFSN—600—2—22C型。

该工程设计采用了机械通风直接空冷凝汽器、自然通风工业水间接冷却器。

目前,全厂极少量污水经处理达标排放,最终可实现零排放;设计采用了烟气静电除尘和湿式脱硫系统。

该工程2006年3月开工,一号机组已于2007年11月8日通过168小时试运行。

该工程由华能电力国际开发公司投资建设,西北电力设计院设计,江苏电建一公司安装,甘肃电建一公司土建,甘肃光明电力监理咨询工程公司监理,西安热工研究院调试。

2安全生产管理查评情况

2007年11月15日~17日,根据西北电监局《发电机组并网安全

性评价管理办法》和《西北地区新建火电机组并网安全性评价标准》,

对华能铜川电厂一号机组安全生产管理专业进行了安全评价,查阅了电

厂生产部门编写的全部规程目录,抽查了个别规程条款;在生产现场检

查了设备系统,实测了油库区内储油罐的安全距离、汽机、锅炉的保温

外表面温度等。

查阅了电厂所有报告、批文、设计文件、施工(竣工)

资料、原始档案;走访了设备部和运行部的专业人员和部分班组,抽查

 

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了工作票、操作票和安全活动纪录;进行了现场消防系统的启动方式的询问。

生产主要设备、设施基本符合生产需要。

此次检查,由于时间的关系,看到的并不代表全部,现就所看到的和查到的主要情况,主要问题总结如下。

2.1必备条件部分

经过对华能铜川电厂一号机组运行管理的查评,运行管理安全性评价必备条件4项,合格4项,满足查评要求。

2.2查评项目部分

查评项目共26项,合格23项,不合格3项。

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