QC小组申报材料联发纺织飞天小组.docx

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QC小组申报材料联发纺织飞天小组

附件3-1

2010年全国纺织行业

优秀质量管理小组活动

 

企业名称:

江苏联发纺织股份有限公司

申报项目:

优秀质量管理小组

2O1O年5月

附件3-2

2O1O年全国纺织行业优秀质量管理小组成果报告单

企业名称:

江苏联发纺织股份有限公司

小组名称

飞天小组

小组人数

5人

课题名称

实现纱样自动传送,减少操作人员走动,保障染色一次命中率。

主管处室

IE部

联系人

杨友萍

职务

副经理

职称

质量工程师

电话区号

0513

电话

88905118

传真

88773187

企业地址

江苏省海安县恒联路88号

邮编

226601

QC小组简介:

飞天小组是针对分厂生产难题专门成立的攻关小组。

在改善前,分厂染色操作工每班来回走动送、取纱样进行对色,导致对染色机的监控、工艺的执行性不及时,导致染色一次命中率低。

飞天小组提出:

研究如何实现纱样的自动传送,减少操作人员的来回走动。

小组成员包括电器保养工、电工、设备员等,共计5人,属于分厂设备线的技术骨干。

在QC小组活动过程中,小组成员遇到非常大的困难,但小组成员不懈努力、刻苦专研、自主研发,最终成功实现自动传输装置。

主要活动过程与效果:

此活动议题属于攻关型,实现自动传输的整个工程比较复杂,需从电源、轨道、电机、控制等几个方面进行理论研究与不断实践,而公司之前无任何制作经验和参照物,活动开展难度较大,需要小组成员从零开始、自主研究实现。

主要活动过程:

初步方案讨论确定——反复认证,确定可实施的方案——对方案进行具体的设计,变成行动计划——对照计划付诸行动——具体执行后遇到各种难题,小组成员反复试验、不断调整方案——最终实现自动传输——效果验证,达到预期效果。

小组活动改进后,机台员工不再需要每班来回走动送、取纱样,每年节约员工浪费的时间高达678天;员工能够确保工艺与操作的执行,染色一次命中率提高2.68%,12月份回染量同比5-10月份平均下降113.5吨/月,全年可节约直接成本大约421.08万元。

其它管理效益:

减少来操作人员回走动带来的体力消耗;管理更顺畅。

推荐企业意见:

小组活动开展规范,成员通过自主研究与攻关,取得显著成果。

同意推荐。

单位盖章

2010年5月5日

中国棉纺织工业协会等11个行业协会推荐意见:

省市纺织行业协会或纺织行业主管部门推荐意见:

省市工会推荐意见:

单位盖章

年月日

附件3—3

2O1O年全国纺织行业优秀质量管理小组成果效益认证表

企业名称:

江苏联发纺织股份有限公司

小组名称

飞天小组

LF-RS-008

课题名称

实现纱样自动传送,减少操作人员走动,保障染色一次命中率。

课题完成时间

2009年11月

课题类型

(请划√)

现场型

攻关性

创新型

服务型

管理型

技术质量认证:

通过现场检查,染色操作工不需再来回走动对样,工艺标准、操作标准的执行力有效提高,改善前染色一次命中率93.59%,改善后提高2.68%,小组活动改善成果属实。

技术质量部门盖章

2010年5月5日

管理认证:

通过小组成员自主研究,成功安装了自动传输装置,真正实现了纱样的自动传输,杜绝了染色操作工的来回走动送取纱样,有效保障了染色质量的提高。

企管部门盖章

2010年5月5日

经济效益认证:

染色一次命中率明显提高,直接节约了不对样复染的成本。

经核实,小组活动经济效益属实。

财务部门盖章

2010年5月5日

江苏联发纺织股份有限公司

QC小组成果申报

小组名称

飞天小组

所在部门

染纱分厂

注册登记号

LF-RS-008

小组人数

5人

课题名称

实现纱样自动传送,减少操作人员走动,保障染色一次命中率

课题类型

攻关型

小组成立时间

2009年10月6日

课题完成时间

2009年11月25日

效果验证至12月25日

一、小组展示:

1、小组成员介绍:

姓名

性别

小组职责

职位

课题组负现内容

丁忠宝

组长

设备主管

负责活动方案牵头制定,小组活动的定期组织,活动过程的记录,以及活动后期的总结,牵头成果申报。

于银军

辅导员

分厂厂长

整个小组活动过程的监督、指导;牵头组织成果验证。

顾世根

组员

电器保养工

参与现状调研;确定对策、实施对策;跟进效果验证。

周新俊

组员

设备员

确定对策、实施对策;跟进效果验证。

丁宏

组员

电工

确定对策、实施对策;跟进效果验证。

2、小组成员培训情况:

序号

培训内容

培训

方法

培训

讲师

培训

时间

培训

对象

考评

办法

培训应达效果

培训效果情况

1

QC小组的基本知识与小组活动方法

授课

杨友萍

2009.10.10

QC小组全体成员

理论

考试

掌握QC小组基本知悉与活动方法,考试成绩达80分

全部

合格

2

创新思维

培训

授课

陈森

2009.10.10

QC小组全体成员

理论

考试

掌握创新思维的理论知识并有效应用,考试成绩达80分

全部

合格

3、QC小组活动出勤情况:

QC小组活动实施

培训计划实施

理论活动次数

实际活动次数

出勤率

理论出勤率

实际出勤率

5

5

100%

100%

100%

二、小组活动计划:

飞天小组活动计划表

染纱:

实现纱样自动传送,减少操作人员走动。

制定时间:

2009年10月8日

序号

活动项目

到位时间

责任人

1

选定议题

已选定

小组成员

2

召开小组首次会议

10月8日

丁忠宝

3

现场调研

10月12日

丁忠宝、顾世根

4

目标设定

10月12日

小组成员

5

确定对策措施

10月18日

小组成员

6

实施对策

11月25日

小组成员

7

确认效果

12月25日

于银军、丁忠宝、技术线

朱爱娟、夏从美

8

实施成果申报

10年2月5日

丁忠宝

三、选题理由:

联发纺织QC小组议题评审表

课题名称:

实现纱样自动传送,减少操作人员走动。

序号

评价项目

分值

评分

1

是否能够达成预期绩效?

10分

6

2

难度上是不是符合小组成员自身的实力?

10分

6

3

是否具有挑战性、且经过努力很有可能达成?

10分

8

4

目前此问题是否急需要解决?

10分

10

5

解决问题所需的时间会不会很长?

10分

7

6

本议题是不是很重要?

10分

10

7

本议题是不是可行?

10分

8

8

是不是小组成员共同关注的议题?

10分

10

9

与公司、本单位的管理需求是否关联?

10分

10

10

对大家日常工作的需要性是不是很高?

10分

10

总评分

100分

85

注:

每项得分为10分,程度高得10分、程度中得5分、程度低得0分。

染色操作工每班来回走动送、取纱样进行对色,且等待对色的时间过长,导致操作工对染色机的监控、工艺的执行性不及时,导致染色一次命中率低。

一次命中率偏低,导致的严重影响:

各种成本消耗增加;产品质量低下;因重复回修导致产量低下;产品交期得不到保障!

专业名词解释:

一次命中率:

染色厂最关键的指标,指一次染色合格、未经过回修工艺处理的合格颜色占总数的比例。

四、现状调查:

通过调研分析发现:

染纱分厂厂房结构东西跨度距离216米加上QC对色房设置,距离最远染色机距离QC有120米。

操作工每班来回走动和等待对样会浪费较多的时间。

如送来纱样对色时,此时对色相对集中,那么送来对色的操作人员还要等待有结果后方可离开。

在此之间疏忽了对染色机的监控,导致工艺的执行性不及时、加料不及时、异常现象处理不及时,从而影响染色一次命中率。

区域

机台数

操作人员

所需时间(分钟)

平均时间/人

一期东区

35台

5人

35台×15分钟/色×1.5批/班=787.5分

157.5分钟

一期西区

19台

3人

19台×8分钟/色×1.5批/班=228分

二期东区

15台

3人

15台×10分钟/色×1.5批/班=225分

75分钟

二期西区

20台

3人

20台×8分钟/色×1.5批/班=240分

80分钟

合计

\

\

1480.5分钟

105.75分钟

每年共浪费时间(包括走动浪费、等待浪费):

1480.5分钟/班×2班/天×330天/年=977130分钟=16285.5小时=678天

改善前染色一次命中率状况:

月份

总单数

操作

影响

明显人为原因

明显人为原因占比

总占比

总产量

回染量

一次命中率

5月份

5194

300

72

1.38%

7.16%

1328.8T

210.3T

93.6%

6月份

5601

406

72

1.28%

8.53%

1290.6T

291.2T

92.81%

7月份

5352

324

74

1.38%

7.43%

1199.1T

252T

93%

8月份

5467

260

62

1.13%

5.88%

1263.4T

280T

92.66%

9月份

6088

234

54

0.88%

4.73%

1297.8T

277T

94.04%

10月份

5264

115

55

1.04%

3.23%

1176.7T

253.1T

95.43%

平均

——

280

65

1.18%

3.17%

——

256.1T

93.59%

5-10月份平均染色一次命中率:

93.59%。

五、设立目标:

实现纱样自动传输,将操作人员来回走动送取纱、等待对色而浪费的时间控制为0。

将染色一次命中率从93.59%提升至95.5%。

提高染色一次命中率目标值

六、方案确定:

总体设想:

安装自动传输装置,取消人工走动送取纱。

注:

由于色纱QC和对色房距离一期西区较近暂不考虑,可在每台染色机上安装呼叫指示灯与对色房调色师联网,操作工送来纱样后就不需等待对样,待调色师对完纱样后按相应机台的呼叫指示灯,操作人员看到指示灯再去对色房拿取纱样,可节省操作人员等待时间。

方案研讨过程:

A、用电机驱动钢丝绳进行传动。

缺点:

钢丝绳距离太长不易固定,且纱样和大白卡(色纱对色用)无法进行悬挂。

B、用高架悬挂式传送机进行传动。

缺点:

调研市场价很高,且需连续不停的运转浪费能源。

C、皮带传送机

缺点:

设备占用空间大,且传送到位后操作人员不能及时拿取,无法正常使用。

D、架设轨道安装电机进行传送

优点:

传送速度快、定位传送准确,无占地面积利用走廊上空间安装。

难点:

运行控制软件统系统较复杂,需设置PLC进行控制,且无任何制作经验和参照物。

方案的选择:

针对以上讨论4套的方案,确定第4套方案可行具有实施意义。

小组成员共同进行试验,并制定设计方案和预算方案。

七、方案设计:

自动传送装置主要包括:

传动马达、胶木绝缘板、升降杆、电磁铁、发射器、接收器、PLC线路板、触摸显示屏、红外线感应器、不锈钢方管、走轮。

主要装置说明:

A、轨道(不锈钢):

安装两路4×4不锈钢方管作为电机轨道,北侧以办公室东西走廊玻璃上方不锈钢作为依托,南侧轨道打吊杆固定,作为电机导轨控制电源(直流24V)。

B、传动马达:

传动马达可正反转控制运行,并带有刹车装置(直流电机)。

C、伸缩装置:

24V电源控制升降杆伸出和缩回。

D、夹紧控制:

夹纱样和大白卡时使用电磁铁控制。

E、红外线感应器:

通过红外线感应器的计数来控制的传动马达行走距离。

F、发射器、接收器:

通过发射器、接收器来进行线号的传输,对传动马达控制运行。

G、调速器

通过调速器控制传动马达缓慢起步和到点前的减速。

H、触摸显示屏:

对色房内调色师通过触摸显示屏,选择性的传送纱样和大白卡。

八、方案实施:

A、先用5#角铁6米制作轨道试验,可以进行行走,但角铁自重重且不美观。

调整措施:

更换角铁为不锈钢方管。

B、电机行走时顿顿续续不连贯。

检查发现轨道焊接后变形,导致电机导电轮与角铁接触不好。

调整措施:

对电机导电轮安装弹簧,让电机导电轮随时保证与轨道接触,解决导电轮与角铁接触不好。

C、轨道安装后调试时发现,轨道上堆积积绒行走时接触不良。

调整措施:

在电机导电轮上安装清洁毛刷,电机行走时就自动清刷轨道表面积绒。

D、操作台每个控制点起初设计是无线线号传送,由于分厂部分电器的干扰,电机运行不正常

调整措施:

取消了无线控制,改为有线控制,将控制线放置于不锈钢轨道内。

E、用制动电阻刹车刹车位置不准,有偏差。

调整措施:

安装调速器和控制器,待减速后用用控制器刹车后定位很准。

F、电机停靠QC原点时,由光电传感器控制点位时有时误动作。

调整措施:

将光电传感器,换为带反射板的传感器定位较可靠。

通过不断实施对策、调整对策,最终成功实现自动传输!

九、效果验证:

1、实现了纱样自动传输,操作人员无需再来回走动送取纱与等待对色。

2、改善后染色一次命中率状况:

总单数

操作影响

明显人为原因

明显人为原因占比

总占比

总产量

回染量

一次

命中率

5-10月份

——

280

65

1.18%

3.17%

——

256.1T

93.59%

12月份

6318

159

30

0.47%

2.99%

1169.2T

142.6T

95.27%

改进后

下降

——

121

35

0.71%

3.17%

——

113.5T

提高2.68%

十、经济效益:

直接经济效益:

分厂染色不对样后复染的吨耗成本:

a.染化料助剂:

1411元/吨、b.水电汽:

736元/吨、c.人员工资:

945元/吨。

合计:

3092元

12月份的回染量同比5-10月份平均下降113.5吨/月,可节约:

113.5吨×3092元/吨=35.09万元/月。

全年节约成本约:

421.08万元/年。

其它管理效益:

减少来操作人员回走动带来的体力消耗。

十一、总结与改进:

1、遗留问题:

由于车轮材料选择是尼龙的,不停地运转导致车轮磨损较快。

还有待于改进,需继续寻求耐材料。

2、持续改进:

继续进行研究,不断将自动化的工具应用到生产的各个地方。

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