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水害隐患治理情况分析报告

附件3

 

山东新陶阳矿业有限责任公司

10507里工作面水害隐患治理情况分析报告

 

山东新陶阳矿业有限责任公司地质测量科

二〇一九年六月

 

 

山东新陶阳矿业有限责任公司

10507里工作面水害隐患治理情况分析报告审查

 

地质测量科:

年月日

生产技术科:

年月日

机电科:

年月日

安监处:

年月日

防治水副总:

年月日

 

采煤副总:

年月日

 

总工程师:

年月日

 

审批意见

10507里工作面水害隐患治理情况分析报告

一、工作面概况

10507里工作面位于-10m水平原5采区,工作面平均面长59m,推采长度187m,煤层厚度平均1.75m,可采储量2.5万吨。

回采标高-41.2~-54m。

采煤方法为走向长壁后退式,倾斜推采,推采方向坡度平均4°~6°,平均5°,顶板管理方式为全部垮落式,采煤工艺为高档普采,具备自然泄水条件。

二、水害隐患排查情况及治理措施

(一)水害隐患排查

1.老空水害:

上覆9煤层已回采完毕。

该工作面北部为本煤层实炭区;南部为本煤层实炭区及10505工作面(1994年回采完毕);西临9507里送料道;东为铁路一号桥保护煤柱及本煤层实炭区。

上覆9507里面(2019年1月回采完毕)。

经综合分析该工作面局部低洼冒落不充分处存有少量老空积水,目前9507里面运中巷密闭墙处返水池涌水量为4.8m3/h,9507里面送料道密闭墙处返水池涌水量为0.2m3/h,合计涌水量5m3/h,经9507新配泄水巷进入-90东水仓,在回采期间要加强原9507里面运中巷、送料道密闭墙处返水池的水情观测,发现不返水时立即停止回采,由地质测量科设计超前疏放钻孔,防治水工区编制安全技术施工措施进行疏水,经防治水专业出具结论由公司总工程师组织审查后,确定无老空积水隐患后,方可恢复生产。

2.徐灰水害:

徐灰含水层上距102煤底板最小厚度为19.7m,注浆改造前徐灰含水层最大突水系数为0.04MPa/m。

工作面范围内施工注浆改造钻孔39个,皆穿过徐灰含水层,进入底板泥岩1m左右,单孔徐灰最大水量为200m³/h(3-5孔),平均65m³/h,说明徐灰含水层岩溶发育不均一、富水性较弱。

3.奥灰水害:

奥灰含水层上距102煤底板最小厚度为36.0m,注浆改造前奥灰含水层最大突水系数为0.027MPa/m。

若徐、奥灰含水层之间水力联系密切,回采过程中,受隐伏构造及采动影响,奥灰承压水可能突破泥岩层导通徐灰,诱导工作面突水。

综上所述,该工作面回采时不受底板徐、奥灰水的威胁,但因9507工作面于1985年8月6日发生突水,为确保安全生产仍按受水威胁工作面处理。

4.断层水害:

留足了工作面附近1条断层防隔水煤(岩)柱,该工作面不受断层水害威胁。

断层防隔水煤(岩)柱的留设计算如下:

式中:

L----煤柱宽度(m);

K----安全系数,取K=5.0;

M----煤层厚度或采高,取M=1.9m;

P----煤柱所承受的水头压力(MPa);

Kp----煤的抗拉强度,取Kp=0.4MPa.

10507里工作面运中巷注改期间最大孔口水压为0.6MPa,徐灰平均隔水层厚度为25.3m,则煤柱所承受的水头压力P徐灰=0.6+25.3/100=0.853MPa。

带入公式,经过计算得出:

L=12m。

根据《煤矿防治水细则》规定,断层防隔水煤(岩)柱留设宽度≮20.0m,取20m。

工作面已严格留足了断层防水煤柱,不受断层水害威胁。

5.露头水害:

经分析,工作面不受露头水害威胁。

6.钻孔水害:

6.1地面钻孔

工作面回采及影响范围内不受地面钻孔的影响。

6.2注浆改造钻孔的残留水

受注浆效果及工作面回采矿压的影响,有发生钻孔及其周围底板渗水或小于2m³/h出水的可能。

(二)水害隐患治理措施

工作面按受底板徐、奥灰承压水威胁管理,已采取煤层底板注浆加固措施。

三、水害隐患治理情况

10507里工作面注浆前均由山东省煤田地质局物探测量队对底板徐、奥灰富水性进行了物探,依据物探成果我公司编制了《10507里工作面底板注浆改造加固设计》,并依据设计组织钻孔钻探施工及注浆改造工作。

10507里工作面共设计施工徐灰注浆改造钻孔39个,终孔层位穿过徐灰底板泥岩1m左右。

其中大于100m3/h钻孔6个,50m3/h~100m3/h钻孔12个,合计大于50m3/h钻孔21个。

10507里工作面注浆改造钻孔均钻探至徐灰含水层段,单孔涌水量5~200m3/h,平均65m3/h。

对徐灰含水层进行注浆改造,共注黏土水泥1021.9t、其中水泥719t、黏土302.9t,吨水注干料比0.4t。

详见附件2:

《10507里工作面注浆改造总结及效果评价报告》。

四、治理效果分析评价

(一)工作面物探结果

1.含水层异常区及其钻探验证情况

10507里工作面注浆后由山东省煤田地质局物探测量队对底板徐、奥灰富水性进行了物探,注改前后对比,注浆改造后物探异常区大幅减少,说明工作面整体注浆效果较好,但仍存在徐灰异常区1处、奥灰异常区1处。

对含水层异常区施工钻孔验证如下:

Y1号异常区

该异常区位于送料道120-180米范围内,面积较大,约在工作面的中间位置且靠近工作面见方附近,靠近10507里面送料道异常区与工作面见方最近1.7m,靠近10507里面运中巷异常区与工作面见方最远8m,长度约70m。

施工钻孔验证该异常区内钻孔涌水量60~120m3/h。

(附近1-5钻孔水量120m3/h、1-6钻孔水量120m3/h、2-4钻孔水量60m3/h)。

Y2号异常区

该异常区位于靠近送料道,距离切眼约40米处,位于2号钻机硐室附近,长度约23m。

施工钻孔验证该异常区内钻孔涌水量20m3/h。

(附近3-1钻孔水量20m3/h)。

(二)工作面突水系数

选用公式T=P/M

式中:

T----突水系数(MPa/m)

P----隔水层底板承受的水压(MPa)

M----隔水层厚度(m)

1.1徐灰含水层突水系数计算

通过对工作面底板徐灰含水层进行注浆改造,徐灰含水层小溶洞被水泥或粘土水泥所充填后可视为隔水层,本工作面施工的39个徐灰钻孔均穿过含水层进入底板泥岩1m左右。

根据注浆钻孔实际揭露资料,注改后102煤层下距徐灰实际隔水厚度18.2m(1-1孔)~35.7m(4-1孔),平均厚度为25.3m(按最小隔水层厚度18.2m计算),该区域实测水压0.6MPa。

据此计算徐灰最大突水系数为:

T最大=P/M=(60+18.2+7.1)×0.01÷(18.2+7.1)

=0.034MPa/m

工作面回采范围内未揭露断层及其它构造,根据工作面掘进期间及上覆9煤层采掘期间实际资料,区域内地质构造相对简单,为正常块段,工作面徐灰最大突水系数T=0.034MPa/m﹤0.06MPa/m,符合《煤矿防治水细则》中第七十三条规定。

评价:

10507里工作面底板注浆改造工程符合设计要求,注浆效果较好,达到了底板含水层注浆加固目的,具备安全生产条件。

五、问题及建议

(一)问题

工作面已施工底板注浆改造工程,因采动过程矿压对底板破坏较深且距离含水层较近,在遇隐伏构造及注改薄弱带仍有渗水可能。

(二)建议

1.该工作面局部低洼冒落不充分处存有少量老空积水,目前9507里面运中巷密闭墙处返水池涌水量为4.8m3/h,9507里面送料道密闭墙处返水池涌水量为0.2m3/h,合计涌水量5m3/h,经9507新配泄水巷进入-90东水仓,在回采期间要加强原9507里面运中巷、送料道密闭墙处返水池的水情观测,发现不返水时立即停止回采,由地质测量科设计超前疏放钻孔,防治水工区编制安全技术施工措施进行疏水,经防治水专业出具结论由公司总工程师组织审查后,确定无老空积水隐患后,方可恢复生产。

工作面初压、回撤期间每天观测1次,正常回采期间,每5天观测1次,发现异常,及时分析处理。

2.加强对工作面顶、底板的管理。

一是在工作面上、下两巷超前30m有底鼓现象时,支设支柱并垫大铁鞋(Φ≮380mm),底鼓严重时铁鞋下垫板梁。

二是回采期间出现悬顶时及时进行人工强制放顶,确保悬顶面积不超规定(2×5)m2。

3.工作面回采期间对9507里面因注浆改造所下的一二级套管做超前处理。

4.工作面回采期间,加强运中巷水架、泄水沟、沉淀池及新配9507泄水巷的清挖,保持泄水路线畅通。

5.现场要备有120块防水木垛料(规格:

1.2*0.2*0.15),30块方座,一袋小楔,两条2.8m长的工字钢,距离工作面不得超过150m,实行挂牌管理,不得挪作他用。

6.工作面采煤工艺为高档普采,工作面初压及停采前30m范围内严禁调面。

7.回采时将会造成地面下沉,影响范围内有铁路、注浆站及高压线路,加强观测维护设置警示牌;开采前及时通知农事部门,做好相应的农事工作。

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