锅炉水处理系统水质监督项目和标准.docx

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锅炉水处理系统水质监督项目和标准

锅炉水处理系统水质监督项目和标准

一、水质监督工作项目

1、每天普查原水水质1次;

2、每天普查脱盐水水质1次;

3、每天普查锅炉给水水质1次;

4、每天普查锅炉炉水水质1次;

5、每天普查锅炉蒸汽品质1次;

6、校验台式PH表和电导率表,每月一次;

7、校验台式钠表和硅酸根表,每季度一次;

8、校验在线仪表,半年一次;

9、对鼓风机油每月送检一次;

10、水处理班化验药剂配置,在线仪表消耗药剂配置;

11、炉水加药设备运行管理和炉水监督;

12、除盐水加氨设备运行管理和除盐水监督;

13、锅炉开停炉时的汽水监督。

二、原水水质标准

1、原水化验项目所测指标范围来自设计资料。

水质正常情况下,每天普查一次,如部分项目水质不正常,加强化验密度直至水质转好。

2、对原水日常检测电导率、PH值,水质不正常需分析污染物来源时检测浊度、总硬度、有机物等;

3、原水水质见附表1。

二、除盐水水质标准

1、除盐水化验项目所测指标范围来自国家标准GB12145-1999。

水质正常情况下,每天普查一次,如部分项目水质不正常,加强化验密度直至水质转好。

2、除盐水标准

项目名称

混床出水

除盐水池水

PH

6.5~9.0

6.5~9.0

电导率

(25℃,μs/cm)

≤0.3

≤0.3

钠离子(μg/L)

≤20

≤20

硅酸根(μg/L)

≤20

≤20

硬度(μmol/L)

0

0

3、异常处置

(1)混床出水PH偏低,迅速查明是否漏入盐酸;

(2)电导率、钠离子、硅酸根离子数据偏高,混床失效,通知水处理倒换混床

(3)脱盐水池水PH偏低,迅速查明是否混穿漏入盐酸;

(4)电导率、钠离子、硅酸根离子数据偏高,查明是否混床失效,如果混床正常,检查脱盐水池上盖板是否盖好,或是有异物进出水池。

三、锅炉给水水质标准

1、锅炉给水化验项目所测指标范围来自国家标准GB12145-1999。

水质正常情况下,每天普查一次,如部分项目水质不正常,加强化验密度直至水质转好。

2、锅炉给水水质标准

项目名称

锅炉给水

PH

8.8~9.3

电导率(25℃,μs/cm)

≤0.3

钠离子(μg/L)

硅酸根(μg/L)

硬度(μmol/L)

≤2.0

溶解氧(μg/L)

≤15

铁(μg/L)

≤5

铜(μg/L)

≤10

3、异常处置

(1)锅炉给水PH值异常,首先检查加氨泵是否正常工作,然后调节加氨泵行程大小。

(2)锅炉给水其它参数异常,与其它水质化验情况比较分析。

四、锅炉炉水水质标准

1、锅炉炉水化验项目所测指标范围来自国家标准GB12145-1999。

水质正常情况下,每天普查一次,如部分项目水质不正常,加强化验密度直至水质转好。

2、锅炉炉水水质标准

项目名称

锅炉炉水

PH

9.0~11.0

电导率(25℃,μs/cm)

≤150

磷酸根(mg/L)

5-15

钠离子(μg/L)

硅酸根(μg/L)

3、异常处置

(1)锅炉炉水PH值<9.0先检查给水、除盐水池水PH是否正常,再查磷酸加药是否正常;

(2)锅炉炉水PH值>11.0先查看磷酸加药有无过多,再查看锅炉排污情况

(3)磷酸根异常,调节磷酸加药泵行程,1小时后再测磷酸根,如无变化,检查磷酸加药泵有无正常打药。

如果加药装置没有异常,检查锅炉的连续排污阀门有无关闭。

(4)炉水电导率偏高,通知锅炉定期排污,电导率严重偏高时,适当开打连排阀门开度。

五、锅炉蒸汽品质标准

1、锅炉蒸汽化验项目所测指标范围来自国家标准GB12145-1999。

蒸汽品质正常情况下,每天普查一次,如部分项目不正常,加强化验密度直至蒸汽品质转好。

2、蒸汽品质标准

项目名称

蒸汽

PH

8.8~9.3

电导率(25℃,μs/cm)

≤1

钠离子(μg/kg)

≤15

硅酸根(μg/kg)

≤20

铁(μg/L)

≤20

铜(μg/L)

≤5

3、异常处置

(1)钠离子、硅酸根离子、电导率偏高,先查看锅炉汽包水位是否过高或发生满水,然后查看减温水(来自给水)水质是否合格。

六、在线仪表检测点

以下为推荐测点,对每级设备进出水水质进行在线监督。

具体布置以设计院设计为准。

1、多介质过滤器产水:

SS≤3mg/L

2、阳离子交换器产水:

硬度≈0mg/L

3、除二氧化碳器产水:

C02含量≤5mg/L

4、双级阴离子交换器产水:

电导率≤5μs/cm

5、混合离子交换器产水:

电导率≤0.3μs/cm

6、混合离子交换器产水:

PH6.5~9.0。

七、炉内水处理

1、炉内磷酸盐处理,安装磷酸盐溶药箱三台,磷酸盐加药泵六台。

2、磷酸盐溶液的配制与输送

(1)当磷酸盐溶液箱液位低于1/2时,开始配制磷酸盐溶液,并输送至磷酸盐溶液箱内,运行中,磷酸盐溶液箱至少应保持1/2以上的澄清药液,且应加盖防尘。

(2)将溶液箱内部清扫干净,打开溶解箱的进水门,待放水清彻透明后关闭疏水门及进水门。

(3)取一定数量经验收合格的Na3PO4倒入溶解箱内(根据药箱容积和磷酸盐浓度计算磷酸盐加药量),开进水门,待箱内水位升到2/3时,关进水门。

(4)对箱内进行搅拌,直至固体Na3PO4全部溶化好为止。

2、炉内加药

(1)检查磷酸盐药液箱液位正常。

(2)开汽包进药门。

(3)按柱塞泵的运行规程启动加药泵。

(4)停炉前,应将汽包进药门关闭,按柱塞泵的运行规程停加药泵。

3、炉水磷酸根的调节

(1)采用连续加药时,应根据炉水磷酸根的浓度调整加药泵的冲程,而药液浓度则应根据试验得出后应保持稳定。

八、除盐水的加氨处理

1、安装加氨计量箱二台,加氨计量泵二台(泵头PVC材质),氨瓶若干。

2、加氨原理

通过对给水进行加氨处理,消除给水中的游离CO2,从而提高PH值,防止金属受到腐蚀。

机理为:

3、氨液配制

(1)检查药箱干净无脏物,氨液箱进氨门、排污门、排气门、氨计量箱的进氨液门均应关闭,排气门应打开。

(2)打开氨液箱进水门,待液位到水位计最高限时,关进水门。

(3)将氨瓶出口与氨液箱进氨管接通,缓开氨瓶出口门(严禁猛力大开)氨液箱内发出连续气流即可,启动搅拌器进行搅拌约2-5分钟。

(4)在冲氨时,为了防止氨瓶冻结,可用水冲氨瓶。

(5)冲氨一定时间后,取样化验氨水的浓度,当浓度在2—5%时,氨液配制完毕,关氨瓶出口门,作备用。

4、加氨设备的投入

(11)打开氨液计量箱的排污门、排气门,待余水放尽后,关闭排污门,打开氨液计量箱的进氨门,待进至液位计最高位时,关闭进氨门。

(2)开氨液计量箱的出口门,氨泵的进出口门,按柱塞泵的运行规程启动氨泵,控制加氨量。

(3)取样分析除盐水的含氨量,使其含量为1—2mg/L或pH值在8.5—9.2之间。

4、根据取样分析结果,调节氨泵行程,严禁氨泵长时间停止运行。

九、汽水监督

1、锅炉启动时的监视

(1)大修后或停用15天以上的机组,应对除氧器、省煤器、汽包、水冷壁进行冲洗,直至冲洗水清彻透明,化学运行负责对除氧器水,炉水取样分析,冲洗用水的硬度,PH值应符合给水标准。

(2)在大修、小修或停炉15天以上的过热器,锅炉必须进行反冲洗,化学人员负责从蒸汽取样管取样分析进口含钠量,电导率,出口水质接近进口水质,且含钠量和导电率降低很缓慢时,才算冲洗完毕。

(3)锅炉机组启动前,加药设备应处于良好的备用状态。

所有取样器应完整好用,并开启冷却水阀。

(4)锅炉点火升压后,打开取样门,并对取样器进行冲洗,调节样品流量,且保持温度低于30℃。

(5)当锅炉升压时,通知锅炉运行人员定期排污一次,并取样分析PH值,以确定开始加药时间及炉内处理方式。

(6)当锅炉升压时,取样分析水、汽质量,如不合格应与有关人员联系处理,根据炉水磷酸根的大小,调整磷酸盐加药量,必须调节PH值至合格范围同时再联系定期排污一次,并开启连续排污一次门,然后打开二次门。

通知除氧人员投连排扩容器。

(7)在锅炉启动升压过程中,应根据水质情况,加强锅炉的连续排污与定期排污及冲洗取样工作,直至水、汽质量合格为止。

(8)待炉水清彻透明,蒸汽品质合格时,通知锅炉送汽,并加强分析处理。

使蒸汽达到正常标准。

2、锅炉运行时的监视

(1)按规定时间及监视项目正确进行水、汽取样分析,使水、汽品质控制在标准范围内。

(2)及时调整炉水磷酸根、PH值,使其合格。

(3)及时调整给水PH值与溶解氧。

若PH值低于控制标准时,应查明原因,可提高补给水加氨量或联系调整机组汽、水平衡来调节,当溶解氧含量高于控制标准时,应及时与除氧人员联系,调整除氧器运行温度与压力,或调整除氧头排气门开度,稳定运行工况。

(4)根据炉水情况调整排炉水,比较浑浊时应开大连排。

3、锅炉停机的监视

(1)当锅炉负荷减至零时,停止向炉内加药。

(2)关闭汽包加药,连排一次门,各汽水取样一次门,关闭各汽水取样二次门。

关闭各取样器一、二次门及冷却水门。

(汽水取样一、二次门冬季停炉应稍开,以防止取样管冰冻)

(3)根据停炉情况,按停炉保护制度进行保护和监视。

4、水汽品质劣化处理

(1)发现水、汽质量劣化时,化验人员要首先确保所取样品准确无误,化验方法和计算结果正确,然后与有关运行人员联系,查找原因,迅速处理。

应及时向有关领导汇报水质劣化程度、造成原因、处理经过和结果。

(2)给水指标不合格时,应检查组成给水各水源的质量,迅速查明其水源质量指标不合格的原因,并进行处理,消除故障。

(3)给水硬度超过指标时,要保证炉水的磷酸根在10—15mg/L之间,同时增加锅炉排污量,加强蒸汽品质的监督。

若给水硬度超过10μmol/l时,且在短时间内(24小时)无法降低时,应申请停机处理。

(4)溶解氧不合格时,及时联系并督促除氧值班工对除氧器压力、水位、温度、负荷等进行调整,若在2小时内不恢复正常运行时,应向领导报告,进一步采取措施,直至合格为止。

(5)炉水外状浑浊,首先检查给水质量,若给水质量劣化时,应按给水劣化处理方法进行处理,并适当加强锅炉连排和定排。

(6)若发现炉水PH值降低或升高,应及时调整炉水的钠离子、磷酸根及锅炉排污量,并检查给水PH值,以及组成给水各水源的水质变化情况,及时改善处理。

(7)炉水二氧化硅不合格时,应检查给水质量和连续排污情况,并增加连续排污量及定期排污次数。

(8)炉水磷酸根不合格时,应检查加药泵的运行是否正常,有无误操作等情况。

若炉水磷酸根含量低,应检查药液浓度是否太低,锅炉排污系统及放水门是否有泄漏事故,磷酸盐加药管道是否堵塞,若炉水磷酸根含量高,应检查连排是否投入或联排管是否堵塞,找出原因,及时联系有关人员进行处理。

(9)当炉水不合格时,应加强对蒸汽的监督。

(10)蒸汽质量劣化时分析炉水水质,若不合格,可按炉水不合格的方法处理。

(11)锅炉的负荷、水位、气压等急剧变化,也能引起蒸汽质量劣化,可与锅炉运行人员联系了解运行工况。

(12)若以上原因均不存在或处理无效时,应汇报领导,申请停炉检查汽水分离装置。

附表1:

原水水质

序号

参数

单位

数值

1

气味

--

无气味

2

颜色

PtCo

7

3

pH(25oC)

--

7.74

4

温度平均值

oC

28.3

5

浊度

NTU

2

6

总悬浮物

mg/L

2

7

总溶解物

mg/L

214.33

8

有机物

mg/L

8.91

9

总硬度

mg/L

86.58

10

mg/L

53.96

11

mg/L

35.52

12

M-碱性

mg/L

50

13

二氧化硅

mg/L

53.72

14

导电率

μs/cm

262.25

15

NO3-N

mg/L

0.88

16

NO2-N

mg/L

0.005

17

硫酸盐

mg/L

71.93

18

氯化物

mg/L

18.54

19

F.

mg/L

1.38

20

CN

mg/L

0.05

21

Fe

mg/L

0.43

22

Mn

mg/L

0.09

23

Tin

mg/L

0.006

24

Pb

mg/L

-

25

Cd

mg/L

-

26

Hg

mg/L

0.0005

27

As

mg/L

0.004

28

Cr6+

mg/L

0.03

29

Zn

mg/L

0.49

30

清洗剂

mg/L

0.165

31

总的大肠菌

APM/100mL

-

32

E-大肠菌

APM/100mL

<2

附表2:

锅炉使用说明书中对水质的要求

ITEMS

项目

FEEDWATER

给水

BOILERWATER

锅水

RatedSteamPressure

额定蒸汽压力,MPa

P≤1.0

1.0﹤P≤1.6

1.6﹤P≤2.5

≤1.0

1.0﹤P≤1.6

1.6﹤P≤2.5

Turbidity,FTU

浊度,FTU

≤5.0

≤5.0

≤5.0

Hardness,mmol/L

硬度,mmol/L

≤0.03

≤0.03

≤0.03

PH(25℃)

7~9

7~9

7~9

10~12

10~12

10~12

DissolvedOxygen(DO)

溶解氧,mg/L

≤0.1

≤0.1

≤0.05

Oil,mg/L

油,mg/L

≤2

≤2

≤2

TotalIron,mg/L

全铁,mg/L

≤0.3

≤0.3

≤0.3

Conductivity(25℃),μS/cm

电导率(25℃),μS/cm

≤550

≤500

DissolvedSolids,mg/L

溶解固形物,mg/L

≤4000

≤3500

≤3000

Fullalkalinity,mmol/L

全碱度,mmol/L

6~26

6~24

6~16

PhenolphthaleinAlkalinity,

酚酞碱度,mmol/L

4~18

4~16

4~12

Phosphateradical

磷酸根,mg/L

10~30

10~30

5~20

SulfiteIon,mg/L

亚硫酸根,mg/L

10~30

10~30

5~10

RelativeAlkalinity

相对碱度

﹤0.2

﹤0.2

﹤0.2

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