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西格玛案例分析

 

西格玛案例分析(总10页)

六西格玛案例

案例一

小天鹅的六西格玛管理实践

1.界定阶段

(1)项目背景。

其一,洗衣机电脑控制扳在线路装配结束后,需要封一层合成树胶,在常温下,胶水需要6小时固化。

整个封胶过程称谓灌胶。

其二,胶水有防潮绝缘作用。

浇灌是,胶水内有时回产生气泡,固化后气泡就封闭在胶水内。

胶内的气泡在高温高湿下,会膨胀,胶水与印制板脱离,使胶水失去保护作用。

其三,以前的相关问题处理方法:

胶内气泡发生后,较大的气泡(直径2mm以上)由专门补胶人员进行局部补胶,作正品使用。

其四,随洗衣机市场的加剧,对洗衣机的要求越来越高。

电脑板作为洗衣机的大脑,对洗衣机的影响非常大,客户要求电脑板的封胶费用气泡,客户为此曾经提出多次的抱怨。

其五,目前的做法对电脑板先局部或全部除去不良胶水,再作重新灌胶处理。

(2)点胶返工成本的构成。

表1-1点胶返工成本的构成

成本构成

平均每块电脑板成本

每月平均3000快电脑板成本(元)

人工费用1(除胶)

10500

人工费用2(补胶)

2100

人工费用3(生产效率降低)

201

管理费用

1290

胶水费用

18900

辅助工具费用

600

费用合计

33060

从表1-1可知,每月返工费用33060元。

(3)选择项目的意义。

其一,体现公司的质量方针;公司生产的补仅仅是产品,更重要的是信誉和质量;其二提高客户的满意度;其三,减少公司的返工费用,增加公司利润;其四,将人力资源转移到更重要的岗位上;其五,提高劳动效率。

(4)项目目标。

其一,减少电脑板点胶返工数量,平均每月由3000块降到1000块以下;其二,预计经济效益:

198360元每年;其三,项目完成时间;2002年10月31日。

(5)建立项目团队,确定成员分工(参见表1-2)

表1-2项目团队成员分工

分工

职务

职责

组长

总经理助理

项目主管

组员

专职品管工程师

数据分析处理

组员

工艺科长

原因分析、改进

组员

灌胶科长

持续改进、数据收集

组员

工艺员

数据收集、实验

组员

财务

财务测量

(6)改进对象。

该公司现有100多种电脑板。

从4月到6月,洗衣机电脑板的总产量为205236块,其中Q198型电脑板产量为5400块,Q198型电脑板产量占洗衣机电脑板产量比例为%。

因此,选择Q198型作为分析的重点。

2.测量阶段

(1)确定测量系统分析方案。

其一,质量特性:

气泡发生率;其二,测量点:

胶水固化后的脱模工序;其三,评价人:

由灌胶班与成品班检验员3人参加;其四,方法:

随机抽出30块Q198型电脑板。

由以上3位检验员每人分别检测气泡2次,考察测量系统的有效性(重复性与在现性、正确性),见表1-3。

表1-3测量系统分析的有效性

重复性与再现性

正确性

重复一致数

零件总数

%

重复正确数

零件总数

%

评价人A

29

30

28

30

评价人B

28

30

27

30

90

评价人C

26

30

26

30

ABC的一致性

23

30

23

30

结论:

总体检验的有效性位%>75%,因此可认为测量系统基本有效。

(2)质量现状。

其一,Q198型电脑板点胶发生率:

根据5-7月的质量统计,Q198型电脑板的总产量为42438块,共发生需要的点胶数为1432块,则气泡发生率为%。

其二,当前从生产线随机抽取10块电脑板检验,肉眼可视气泡板数的发生率为60%,需补胶的气泡数的发生率为3%,结果与上述情况基本一致。

(3)六西格玛改进目标。

其一,近期目标;肉眼可视气泡板数的发生率在20%以下,需补胶的气泡数的发生率在%以下;其二,长期目标:

肉眼可视气泡板数的发生率在5%以下,需补胶的气泡数的发生率在%以下。

3.分析阶段

(1)灌胶流程展开(见图1-1)。

 

 

 

图1-1浇灌工艺流程展开

(2)电脑板气泡产生原因分析。

团队成员运用头脑风暴法对气泡产生原因进行了估计和分析(见图1—2)。

图1-2电脑板气泡产生原因分析

 

工人不会操作

 

思想不集中

摸板变形线路板布局不良产生

固化时材架不水平气泡

灌胶时线路板不水平配比过小

胶水罐预热温度低灌胶机不清洁

灌胶时间过长配比过大

线路预热时间过短灌胶机设备调整不当

环境操作方法设备

(3)潜在失效模式与后果分析(FMEA)。

由表1-4分析结果表明,灌胶位置、灌胶速度、抽真空的风险度(RPN)最高,是影响质量的关键特性(CTQs)。

(4)应用试验设计确定最佳控制特性参数。

首先,确定因子和水平(见表1-5);其次,试验方案设计与试验结果见表1-6。

实验结果:

10块板合计气泡数。

试验注意点:

除了要考察的因子外,其他条件应尽可能相同;试验次序随机化。

使用MINITAB软件进行正交设计的数据分析得出结论:

根据减少气泡和提高生产效率的要求,A2B2Δ3工艺搭配效果最佳,符合要求,灌胶位置是最显著的因子。

4.改进阶段

(1)确定改进方法(见表1-7)。

(2)改进效果。

10月份Q198型电脑板气泡的发生率:

肉眼可视气泡的发生率为%:

需补胶的气泡发生率为%

10月份洗衣机电脑板总体的气泡发生率:

肉眼可视气泡的发生率为%:

需补胶的气泡发生率为%。

5.控制阶段

(1)补充和修改工艺文件,将改进措施文件化和制度化。

其一,在灌胶工艺文件中明确规定对灌胶位置的要求;其二,严格按照要求使用固定灌胶位置的工装夹具;其三,在工艺文件中明确规定真空时间并保持记录。

(2)对操作员进行不断的教育和培训。

6.项目的经济效益和效果

在项目完成后的第一个月中:

电脑板点胶的发生率从3以上降到以下;10月份点胶费用核算为15368元人名币,比改进前少支出约16530元人名币,按此水平,每年可为公司节约198000元人民币;提高了客户的满意度,减少了用户抱怨。

表1-4潜在失效模式与后果分析

项目名称:

成品电脑板封胶后的气泡问题

过程责任部门:

灌胶班

部件类型:

Q198

日期:

2002年8月28日

过程功能要求

潜在失效模式

潜在后果

SEV

潜在起因

QCC

现行过程控制

DET

RPN

电脑板预干燥

烘干时间短

烘干不充分,线路板潮湿,产生气泡

4

设备温控失控

1

设备定期检修

4

16

4

设备设定温度过高

1

按工艺文件规定设定温度,每2小时检测一次

1

4

4

员工不按文件操作

4

定期工艺纪律检查

7

112

灌胶配比

配比不当,A胶过多

胶水硬度过高

1

配比传感器失灵

4

每2小时检测一次

7

28

配比不当,A胶过少

胶水硬度不够

1

配比传感器失灵

7

每2小时检测一次

7

49

灌胶速度

灌胶速度过快

胶水气泡

10

计量泵控制失灵

1

设备自动控制

10

100

胶水气泡

10

吐出速度过快

7

按工艺文件规定速度设定

10

700

灌胶速度过慢

胶水气泡

7

计量泵堵塞

7

每周保养一次

10

490

胶水气泡

7

吐出速度过慢

7

按工艺文件规定速度设定

10

490

胶水预热温度

预热温度过高

胶水气泡

7

温控仪失控

7

定期检查(一周)

1

49

胶水气泡

7

温控仪失控

4

定期检查(一周)

1

28

预热温度过低

胶水气泡

7

温控仪失控

7

定期检查(一周)

1

49

胶水气泡

7

温控仪失控

4

定期检查(一周)

1

28

基板预热温度

预热温度过高

胶水气泡

7

温度设置不当

7

定期检查(一周)

1

49

胶水气泡

7

温控仪失控

4

定期检查(一周)

1

预热温度过低

胶水气泡

7

温度设置不当

7

定期检查(一周)

1

49

胶水气泡

7

温控仪失控

4

定期检查(一周)

1

抽真空

抽真空时间不够

胶水气泡

10

时间设置不当

4

新工人进厂培训制度

4

160

抽真空度不够

胶水气泡

10

真空泵失灵

1

提高培训水平

4

40

灌胶人员技能

灌胶位置不对

胶水气泡

10

操作不当

7

工艺培训

7

490

灌胶位置和灌胶孔大小

灌胶孔周围布局不合理

胶水气泡

10

设计不合理

1

设计的工艺鉴定

4

40

灌胶孔过小

胶水气泡

10

设计不合理

1

设计的工艺鉴定

4

40

环境条件

环境温度不合适

胶水气泡

10

空调坏

1

设备及时维修

1

10

环境湿度不合适

胶水气泡

10

空调坏

1

设备及时维修

1

10

胶水

胶水超过有效期

胶水气泡

7

使用时间过长

4

控制库存,在有效期内使用

1

28

表1-5应用设计的因子与水平

水平

因子

A:

灌胶位置

偏上1μμ

正中

偏下1μμ

B:

灌胶速度(σ)

8

10

12

Δ:

抽真空时间(μιν)

30

45

60

表1-6试验方案Λ9(34)与试验结果

A

B

D

Y

因子

试验号

灌胶位置

灌胶速度(σ)

抽真空时间(μιν)

试验结果

1

(1)

(1)

(1)

(1)

15

2

(1)

(2)

(2)

(2)

11

3

(1)

(3)

(3)

(3)

8

4

(2)

(1)

(2)

(3)

2

5

(2)

(2)

(3)

(1)

4

6

(2)

(3)

(1)

(2)

5

7

(3)

(1)

(3)

(2)

12

8

(3)

(2)

(1)

(3)

12

9

(3)

(3)

(2)

(1)

14

T1

34

29

32

33

T2

11

27

27

28

T3

38

27

24

22

T1

11

T2

9

9

T3

8

8

R

9

表1-7改进方法

改进内容

改进前

改进后

灌胶位置

由设备操作员进行目测决定灌胶位置

制定工装夹具,固定灌胶位置,保证灌胶位置不随不同的人员或其他原因造成移动

抽真空时间

由设备检测员进行目测检查,然后决定是否抽真空或停止抽真空

由工艺规定抽真空最低时间和目测相结合操作方法,并做好抽真空时间记录

灌胶时间

由灌胶量来决定灌胶时间

由灌胶量、具体的线路板的元件布局、灌胶位置综合考虑,并通过实验验证,决定灌胶时间

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