六西格玛案例分析文档格式.docx

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费用合计

33060

从表1-1可知,每月返工费用33060元

(3)选择项目的意义。

其一,体现公司的质量方针;

公司生产的补仅仅是产品,更重要的是信誉和质量;

其二提高客户的满意度;

其三,减少公司的返工费用,增加公司利润;

其四,将人力资源转移到更重要的岗位上;

其五,提高劳动效率。

(4)项目目标。

其一,减少电脑板点胶返工数量,平均每月由3000块降到1000块以下;

其二,预计经济效益:

198360元每年;

其三,项目完成时间;

2002年10月31日。

(5)建立项目团队,确定成员分工(参见表1-2)

表1-2项目团队成员分工

分工

职务

职责

组长

总经理助理

项目主管

组员

专职品管工程师

数据分析处理

工艺科长

原因分析、改进

灌胶科长

持续改进、数据收集

-r-h-^口丄乙员

数据收集、实验

财务

财务测量

(6)改进对象。

该公司现有100多种电脑板。

从4月到6月,洗衣机电脑板的总产量为205236块,其中Q198型电脑板产量为5400块,Q198型电脑板产量占洗衣机电脑板产量比例为%。

因此,选择Q198型作为分析的重点。

2•测量阶段

(1)确定测量系统分析方案。

其一,质量特性:

气泡发生率;

其二,测量

点:

胶水固化后的脱模工序;

其三,评价人:

由灌胶班与成品班检验员3人参加;

其四,方法:

随机抽出30块Q198型电脑板。

由以上3位检验员每人分别检测气泡2次,考察测量系统的有效性(重复性与在现性、正确性),见表1-3。

表1-3测量系统分析的有效性

重复性与再现性

正确性

重复一

零件总

%

重复正确

零件总数

致数

评价人A

29

30

28

评价人B

27

90

评价人C

26

ABC的一致性

23

结论:

总体检验的有效性位%>75%因此可认为测量系统基本有效。

(2)质量现状。

其一,Q198型电脑板点胶发生率:

根据5-7月的质量统计,

Q198型电脑板的总产量为42438块,共发生需要的点胶数为1432块,则气泡发生率为%。

其二,当前从生产线随机抽取10块电脑板检验,肉眼可视气泡板数的发生率为60%,需补胶的气泡数的发生率为3%,结果与上述情况基本一致。

(3)六西格玛改进目标。

其一,近期目标;

肉眼可视气泡板数的发生率在

20%以下,需补胶的气泡数的发生率在%以下;

其二,长期目标:

肉眼可视气泡板数的发生率在5%以下,需补胶的气泡数的发生率在%以下。

3.分析阶段

(1)灌胶流程展开(见图1-1)

图1-1浇灌工艺流程展开

(2)电脑板气泡产生原因分析。

团队成员运用头脑风暴法对气泡产生原因

固化时材架不水平

环境操作方法设备

:

环境温度过•

(3)潜在失效模式与后果分析(FMEA)。

由表1-4分析结果表明,灌胶位置、灌胶速度、抽真空的风险度(RPN最高,是影响质量的关键特性(CTQS。

(4)应用试验设计确定最佳控制特性参数。

首先,确定因子和水平(见表

1-5);

其次,试验方案设计与试验结果见表1-6。

实验结果:

10块板合计气泡数。

试验注意点:

除了要考察的因子外,其他条件应尽可能相同;

试验次序随机化。

使用MINITAB软件进行正交设计的数据分析得出结论:

根据减少气泡和提高生产效率的要求,A2B2A3工艺搭配效果最佳,符合要求,灌胶位置是最显著的因子。

4•改进阶段

(1)确定改进方法(见表1-7)。

(2)改进效果。

10月份Q198型电脑板气泡的发生率:

肉眼可视气泡的发

生率为%需补胶的气泡发生率为%

10月份洗衣机电脑板总体的气泡发生率:

肉眼可视气泡的发生率为%:

需补胶的气泡发生率为%。

5.控制阶段

(1)补充和修改工艺文件,将改进措施文件化和制度化。

其一,在灌胶工艺文件中明确规定对灌胶位置的要求;

其二,严格按照要求使用固定灌胶位置的工装夹具;

其三,在工艺文件中明确规定真空时间并保持记录。

(2)对操作员进行不断的教育和培训。

6.项目的经济效益和效果

在项目完成后的第一个月中:

电脑板点胶的发生率从3以上降到以下;

10

月份点胶费用核算为15368元人名币,比改进前少支出约16530元人名币,按此

水平,每年可为公司节约198000元人民币;

提高了客户的满意度,减少了用户

抱怨。

表1-4潜在失效模式与后果分析

项目名称:

成品电脑板封胶后的气泡问题

过程责任部门:

灌胶班

部件类型:

Q198

日期:

2002年8月28日

过程功

能要求

潜在失效模

潜在后

SEV

潜在起

QCC

现行过程控

DET

RPN

电脑板

预干燥

烘干时间短

烘干不充分,线路板潮湿,产生气泡

4

设备温

控失控

1

设备定期检

16

设备设

定温度

过高

按工艺文件规定设定温度,每2小时检测一次

员丄不

按文件

操作

定期工艺纪

律检查

7

112

灌胶配

配比不当,

A胶过多

胶水硬

度过高

配比传

感器失

每2小时检

测一次

A胶过少

度不够

49

灌胶速

灌胶速度过

胶水气

计量泵

控制失

设备自动控

100

吐出速

按工艺文件

700

度过快

规定速度设

堵塞

母周保养

490

度过慢

胶水预

热温度

预热温度过

温控仪

失控

定期检查

(一周)

基板预

温度设

置不当

抽真空

抽真空时间

不够

时间设

新工人进厂

培训制度

160

抽真空度不

真空泵

提高培训水

40

失灵

灌胶人

员技能

灌胶位置不

操作不

工艺培训

灌胶位

置和灌胶孔大小

灌胶孔周围

布局不合理

设计不

合理

设计的工艺

鉴定

灌胶孔过小

环境条

环境温度不

合适

空调坏

设备及时维

环境湿度不

胶水

胶水超过有

效期

使用时

间过长

控制库存,

在有效期内

使用

表1-5应用设计的因子与水平

因子一

-三

A:

灌胶位置

偏上1卩卩

正中

偏卜1卩卩

B:

灌胶速度(c)

8

12

△:

(UIV)

45

60

A

B

D

Y

试验号

灌胶速度

(c)

试验结果

(1)

15

2

(2)

11

3

(3)

5

6

9

14

T1

34

32

33

T2

T3

38

24

22

Ti

R

表1-6

试验方案A9(34)与试验结果

表1-7改进方法

改进内容

改进前

改进后

由设备操作员进行目测决定

制定工装夹具,固定灌胶位置,保

证灌胶位置不随不同的人员或其

他原因造成移动

由设备检测员进行目测检查,

然后决定是否抽真空或停止

由工艺规定抽真空最低时间和目

测相结合操作方法,并做好抽真空

时间记录

灌胶时间

由灌胶量来决定灌胶时间

由灌胶量、具体的线路板的元件布局、灌胶位置综合考虑,并通过实验验证,决定灌胶时间

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