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QC模板doc

QC模板

QC小组活动成果报告

QC活动成果

交流材料

提高现浇结构模板安装合格率

小组名称:

活动编号:

课题注册:

小组类型:

现场型

一、工程概况二、QC小组概况三、选题理由四、现状调查五、目标设定六、原因分析七、要因确认八、制定对策九、对策实施十、检查效果十一、原因分析十二、要因确认十三、制定对策十四、对策实施十五、检查效果十六、巩固措施十七、总结和下一步打算

提高现浇结构模板安装合格率QC小组

一、工程概况

中国恩菲工程技术有限公司设计。

地下一层,建筑面积为23558?

地上四~十五层,建筑面

框架剪力墙结构,建筑最高高度为54.5m。

积38161?

二、QC小组概况

小组名称小组类型现场型

10

5

合格率(%)

859095100

图1:

现浇结构模板偏差合格率分布图

制图:

时间:

2010年7月19日

经统计现浇结构模板安装偏差的平均合格率为92.6%。

为了保证优质结构主体顺利通过,并克服高层建筑主体结构施工的难度,现浇结构模板安装偏差合格率还需一步提高。

五、目标设定:

通过二次模板工程PDCA循环争取模板安装偏差合格率达94,:

94%

92.6%

图2:

活动目标柱状图

制图:

日期:

2010年7月21日

六、原因分析(第一次PDCA循环)

QC小组对新海景花园工程1#楼二层模板安装完毕后,对模板安装质量进行了检查、对不合格

点进行了统计,通过分析计算,得出了影响现浇结构模板安装合格率的因素的频数、频率。

实测

180点合格153合格率85,。

表1:

不合格点排列计算表

序号类别实测点不合格频率累计频率,

点数

1表面平整度501244.4444.44

2截面内部尺寸40933.3377.77

3层高垂直度40311.1188.88

4底模上表面标2527.4196.29

5轴线位置2513.71100

合计18027100

制表:

时间:

2010年7月23日

N=27

3096.29%

2588.88%100%2077.77%80%

151244.44%60%

10940%

520%

表面平整度截面尺寸垂直度标高轴线位置

12345

图3:

影响因素排列图

制图:

时间:

2010年7月23日

从排列图中可以看出,影响模板安装工程合格率的主要因素是表面平整度。

料机人

技术交底不具体

影电动手锯型号不当思想不重视、责任心差

响模板变形圆盘机老化模

板模板质量差操作工技术不熟练

模板支设强度不够度

因工作面小支护不规范

素气温影响模板伸缩

环法

图4:

因果分析图

制图:

日期:

2010年7月24日

七、要因确认(第一次PDCA循环)

表2:

影响模板安装平等度因素表

序号末端因素原因分析结论

1圆盘机老化使用时间长、功率降低次因

2电动手锯型号选用不当机械型号不全主因

3模板变形周转次数多、维修不及时主因

4模板质量差模板材质次因

5气温影响模板伸缩砼浇筑前浇水湿润次因

6工作面小架子没按要求搭设次因

7模板局部支撑强度不够支模及对拉螺栓偏差主因

8支护不规范未按方案要求搭设主因

9操作工技术不熟练操作工技术水平低次因

10思想不重视、责任心差重视数量、不重视质量主因

11技术交底不具体未结合实际,针对性差次因

制表:

日期:

2010年7月24日

八、制定对策(第一次PDCA循环)

表3:

主要影响因素对策表

序要因目标对策执行人措施号

施工人员思想不加强质量意识、定期思想教育、建立制度柯冬富1重视、责任心差提高责任心教育

加强电动手锯型号选根据不同构件,褚先文2将电动手锯配齐检查用不当合理选用型号陆昌逊监督

模板局部支撑强模板支撑不变加固对拉螺栓严格3褚先文度不够形及顶杆验收

吕家新检查

4模板变形做到不变形采用黑膜模板陆昌逊验收

筛选

制表:

日期:

2010年7月26日

九、对策实施(第一次PDCA循环)

表4:

主要影响因素对策实施表

序号效果

实施对策1思想教育、建立制度由侯喜只负责,通过班前教育,提高了工人的质

量意识,,并建立了奖罚制度做到了职责明确,奖罚分明。

实施对策2由褚先文同志负责,根据技术员和施工员提供的电动手锯型号,配

齐了电动手锯型号。

实施对策3由褚先文、李英杰同志负责在现场检查对拉螺栓及顶杆的加固,对

不符合要求的进行了指正,现场进行加强整改。

实施对策4采用黑膜模板,更换了老化变形的模板。

制表:

日期:

2010年7月26日

十、检查效果(第一次PDCA循环)

通过本次PDCA循环2010年8月11日对4—5层现浇结构模板安装工程进行检查,合格率由循环前85%上升到91.67%。

但未达到课题目标,仍需要进行第二次循环。

91(67%

85%

图5:

检查效果柱状图

制图:

日期:

2010年8月15日

十一、原因分析(第二次PDCA循环)

在五层结构混凝土框架浇筑完毕后.QC小组全体成员对现浇结构模板安装工程进行了统计,共收

集了180点,合格点165点,合格率为91.67%,不良项目统计如下:

表5:

不合格点排列计算表

不合格序号类别实测点频率累计频率,点数

1层高垂直度5064046.7

2表面平整度40533.3373.33

3截面内部尺寸40213.3386.66

4轴线位置2516.6793.33

5底模上表面标高2516.67100

6合计18015100

制表:

时间:

2010年8月17日

N=15

1593.33%

86.65%100%1073.33%80%

1245.7%60%

5940%

20%

层高垂直度表面平整度截面内部尺寸轴线位置标高

12345

图3:

影响因素排列图

制图:

时间:

2010年8月17日

检查验收不到位影

直模板支设强度不够

木工施工经验不足因

素模板变形对拉螺栓

过松或过紧料法

图6:

因果分析图

制图:

日期:

2010年8月19日

十二、要因确认(第二次PDCA循环)

表6:

影响模板安装平等度因素表

序号末端因素原因分析结论1检查验收不到位工作不细致,验收走过场主因2对拉螺栓过紧或过松造成模板变形为操作方便图省事主因3模板变形周转次数多、维修不及时次因4木工施工经验不足操作工技术水平低次因

制表:

时间:

2010年8月19日

十三、制定对策(第二次PDCA循环)

表7:

主要影响因素对策表

序号要因目标对策执行人措施1检查验收不到位严格执行标实测李英杰实行奖罚制度

准实量

2对拉螺栓过松过模板不跑模对加固措褚先文吕增加验收力度

紧,造成模变形施进行严家新

格检查

制表:

时间:

2010年8月21日

十四、对策实施(第二次PDCA循环)

表8:

主要影响因素对策实施表

序号实施效果

实施对策1由李英杰同志负责对模板进行实测实量检查验收,模板的垂直度得到了保证

实施对策2由吕家新、褚先文对现场对拉螺栓进行检查,模板强度、刚度和稳定性及截面尺寸

得了保证

实施对策3。

制表:

时间:

2010年9月3日

十五、效果检查(第二次PDCA循环)

通过第二次循环,我们对七层现浇结构模板安装工程进行检查验收,模板安装质量合格率达到了94.4%

94.4%

91.6%

图7:

检查效果柱状图

制表:

时间:

2010年9月5日

表9:

不合格点排列计算表

序号类别实测点不合格频率累计频率,

点数

1层高垂直度50440402表面平整度40330703截面内部尺寸40110804底模上表面标高25110905轴线位置25110100合计18010100

制表:

日期:

2010年9月7日

十六、巩固措施

为了使活动成果有效保持,2010年9月15日,本小组制定了巩固措施:

1.严格用人制度,使用责任心强、素质高的操作工人。

2.严格管理制度,做到谁验收谁负责。

不能把验收当作走过场。

3.加强过程控制程序,将质量管理切实做到:

全员参与、全面展开、全过程控制。

十七、总结和下一步打算

通过几个月的努力,QC小组成功地解决了一系列的现浇结构模板安装工程质量问题,使该工程主体顺利通过验收。

并取得良好的社会效益和经济效益。

1.完成了课题预定目标

活动后94.4%

活动前92.5%

图八:

目标成果柱状图

制图:

时间:

2010年9月17日

2、在模板改进和机械设备方面投入了资金,拆模后可直接投入使用,缩短了工期,降低了成本。

、QC小组成功地解决了本工程一系列的现浇结构模板安装质量问题。

我们将再接再励,全面开3

展以QC小组为核心的质量管理活动,为以后创优质结构工程再创佳绩。

谢谢大家~

2010年9月21日

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