硫磺回收装置工艺设备腐蚀原因分析及防护对策.docx

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硫磺回收装置工艺设备腐蚀原因分析及防护对策

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腐蚀与防护 

Po—工m备 Equi0nt1)4?

石r化设c技,134?

gy 油Cheial术20Technol 3etpme,( o

硫磺回收装置工艺设备腐蚀原因分析 及防护对策 

刘燕敦 

(国石油化.股份有限公司金陵分公司,苏南京203)中T-江103 

摘 要:

对硫磺回收装置的再生塔、换设备、器、气余热回收蒸汽发生器,及储罐进行了腐蚀状 冷容尾以

况和腐蚀机理分析,采取的防腐措施进行了总结,出了下一步的防腐措施和建议。

时提 

关键词:

磺回收装置;备;蚀;硫设腐防护 

金陵分公司现有三套硫磺回收装置,工能 加力分别为4 ta5 ta及10k/。

这三套 0k/、0k/0 ta装置设计操作负荷范围均为2 ~15,别 51 分

于2000年12月、05年2月及202006年6月投 产。

装置的进料是炼油装置、化工装置所产生 煤

1再生塔的腐蚀 

4 ta磺回收装置再生塔规格为 3200k/硫 0 

Fm×1 T×3 0 T;体材质为2R(n2mll252im塔l0上 

半部为2R十0r89复合钢板)塔内件为 0ClNiTi,

0Cr8NiTi l9。

的酸性气和来自炼油装置的脱硫富胺溶剂。

三套 装置均引进意大利KTI司的专利技术,用 公采CAUS克劳斯)分燃烧和RAR(原、收、L(部还吸 循环)技术,回收炼油装置、化工装置所产生的 煤

酸性气和来自炼油装置的脱硫富胺溶剂中含 H S的元素硫,产的硫磺通过成形设施生成一 生

11腐蚀状况 . 

塔类设备腐蚀的特点是碳钢类设备的全面性 严重腐蚀。

如溶剂再生塔下半段碳钢材料腐蚀最 重。

2008年压力容器检验时发现,塔顶上封头 从

向下第3孔颈与该人孔法兰对接环焊缝内表面 人

存在严重腐蚀,用焊缝规测量最深坑蚀达 使41mm;. 该人孔颈内表面腐蚀严重,用焊缝规 使测量最深坑蚀达22mi;4人孑颈内表面同. l第lL 样存在严重腐蚀,用焊缝规测量最深坑蚀达 使44mm。

经RT检查发现,孔存在率约2 ,. 气O 气孔最大为 25mm×2mm;渣存在率约 .  条1. 。

在塔下部塔壁内侧碳钢表面裂纹的周围 25还有约20条细小裂纹。

同时发现塔下半部分即 从下往上数第三人孔(第三人孔)下塔体内 含以

壁、孔圈及人孔盖板严重的坑点蚀,图1 人见、

定形状的固体硫磺或以液硫形式装运出厂。

装置 

投产正常后,放尾气中HS含量不大于1 排 0×1~,Oz量不大于301~,到国家环保 0S含0×0达排放标准S 含量不大于90mgm。

求。

O6 /要 

金陵分公司作为炼制高硫、酸原油的基地,高 随着近年来炼制高硫高酸原油量的逐步增加及环 

保要求的提高,磺回收装置的生产负荷很大,硫设 备腐蚀显现出了新的情况,起的腐蚀问题也日引 

益严重,备维修更新费用逐年增加。

装置设备 设腐蚀主要表现在再生塔的全面腐蚀、热器管束 换的腐蚀穿孔、容器出现严重的垢下坑蚀,以及尾气 

余热回收蒸汽发生器热管焊缝的腐蚀泄漏等,严 

收稿日期:

00O一5 2l一2O。

重影响到装置的安全生产。

本文通过对该装置设 备腐蚀机理的分析,取了符合装置实际情况的 采

作者简介:

燕敦,,99年毕业于北京石油化工学院化 刘男18

工机械专业,08年毕业于南京工业大学化工安全专业,20获 

得硕士学位,于中国石油化工股份公司金陵分公司炼油二 现部工区任职,表论文9篇,程师。

发工 

EU:

udle.o maly@jccripn

防腐措施,使设备腐蚀问题得到了有效控制,确保 

了装置安全长周期运行。

 

术 

图2.四人孔以上塔壁、^第人孔圈及人孔盖板,因 采用复合板材而光洁如新,内构件因采用不锈钢 材质而腐蚀轻微。

该塔的安全状况等级评定为 

3级。

 

酸性气中硫化氢含量大大低于设计指标[o体 2O(

积分数),了保证硫磺回收装置的尾气排放达 ]为标,司决定由硫磺回收装置的尾气处理部分对 公

水煤浆酸性气进行提浓。

进入再生塔的酸性气中 C 的浓度为9 ~9 (积分数)而H:

 OO5体,S

的浓度仅在1%~5(积分数)高浓度C O 体,O的酸性气加剧了对再生塔的腐蚀。

 塔底温度10℃左右正好是C2O。

的解析温 度,出后在有水的情况下,F产生FC。

析与eeO。

 由于克劳斯部分工艺过程气中HS、O S 的 含量比率的不稳定,工艺过程气HS的浓度大大  高于工艺控制指标03(积分数)加剧了对 . 体,

图1溶剂再生塔内壁腐蚀状况  

再生塔的腐蚀。

 

14采取的措施及建议 .

()装置检修时,1对再生塔裂纹进行深度打 磨消除、气孔经打磨补焊处理,P检测合 对经T

格。

对人孔圈及人孔盖进行更换并贴补一层不锈 钢板。

 

()再生塔整体采用复合板材及不锈钢内构 2

件,喷涂不锈钢进行内防腐,或以保证设备长周期 

安全运行。

 

图2溶剂再生塔人孔盖膳蚀状况 

()急冷塔塔体采用复合材质及不锈钢内构 3件而腐蚀轻微,从该塔内构件上覆盖着厚厚的 但锈垢层来看,人口管道及其上游设备的腐蚀不 其

容忽视。

 

12腐蚀机理分析 .

溶剂再生塔内形成了RNH。

C HS一O一 — 

H O腐蚀体系,种主要由C引起的腐蚀,这O。

其 

程度随着工艺介质中二氧化碳含量的增加而加 

()必须严格执行焊接工艺规范,后进行 4焊消除应力热处理,免焊缝存在缺陷。

避 

剧。

游离或化合的二氧化碳均能引起腐蚀,有 且

水的、温度高于9O℃的部位最严重。

当C 的 O浓度在2 ~3 (积分数),0O体时腐蚀率达07 .6mm/。

而且硫化氢和二氧化碳混合物的腐蚀,a 比相应浓度下二氧化碳的腐蚀要轻,随着硫化 并氢浓度的增加而降低,硫化氢有抑制二氧化碳 即

腐蚀的作用。

二氧化碳的腐蚀反应式如下:

 

Fe2+CO222+Ho—FeHCO3。

H ()+

Fe(CO32 Co +CO2H)—Fe3+H20 

()定期检查,置检修时彻底清除塔类设 5装

备底部污物,以减轻污物对塔底的腐蚀。

 

2冷换设备的腐蚀 21冷换设备情况 .

冷换设备一览表见表2 。

22腐蚀状况 .

冷换类设备的腐蚀表现为碳钢类冷换设备严 重的坑点蚀及严重的电偶腐蚀。

如循环气加热器 

管板管口尚好,“形管束顶端腐蚀严重,部 但U”顶

的部分管子已蚀穿,出现 2 IIOI1的孔洞,部未 TT顶

二氧化碳也可直接腐蚀设备,其反应式为:

 F+H2O3 ̄eO3 十eC-FC+H2 -

在高温胺液环境中,由于胺、氧化碳,二以及 

蚀穿的管束也减薄严重,凹凸不平,顶端管束有 非

较为严重的点蚀(图3图4;见、)急冷水冷却器及 

设备焊后残余应力的共同作用,再生塔焊缝处 使

发生腐蚀。

 

13腐蚀加剧的原因 .

再生塔底重沸器管板及管箱发生电偶腐蚀,中 其急冷水冷却器管箱的腐蚀主要表现为管箱内锈瘤 

下坑蚀严重,管板发生电偶腐蚀(图5,见)以及管 箱的折流板、箱的密封面等严重的坑蚀。

贫胺 管

从2008年1月开始,于煤化工装置水煤浆 由

第31卷第4期 

刘燕敦.硫磺回收装置工艺设备腐蚀原因分析及防护对策 

‘4‘5 

溶剂冷却器的小浮头管束内壁面结有较多锈瘤, 锈瘤下为严重的坑蚀(见图6。

管箱阳极块大部 )

分已蚀完,箱内壁坑点蚀较重,束多次腐蚀穿 管管

孔,行封堵。

进 

表24 ta硫磺回收装置冷换设备一览表  0k/

23腐蚀机理 . 

()坑蚀导致的腐蚀穿孔 1

碳钢换热器管束在实际工况条件下,主要发 生了两种腐蚀:

匀腐蚀和局部腐蚀(蚀)均坑。

均 

图3循环气加热器管束点腐蚀状况 

匀腐蚀表现为管壁减薄,部腐蚀则表现为管壁 局

(外壁)面出现腐蚀坑并发生腐蚀穿孔,蚀所 表坑

导致的腐蚀穿孔是换热器管束最终发生失效的主 要形式。

 

常温下H:

、o等硫化物与水共存时,SS  

H。

、O 等硫化物发生离解,进氢去极化腐蚀 SS促反应,速腐蚀进行,加碳钢表面的氧化皮或锈层在 有孔隙的情况下, 、一、o;SHSs一等离子可到达 钢铁表面,在钢板表面局部形成点蚀,造成钢材 是

出现点蚀的根源。

 

图4循环气加热器管束腐蚀状况  

对于碳钢换热器管束在工况条件下的腐蚀穿 孑过程可以作如下:

L 

()装置运行时,统充满了硫化氢气体;1在系 

()2当装置临时停车时,系统内温度降到室 温,换热器管束露出液面暴露在硫化氢水溶液环 境中,热管存在的微小缺陷暴露在硫化氢水溶 换液环境,生局部腐蚀并迅速扩展,为发生坑蚀 发成

的起源; 

()3当装置再次开工时,已经发生坑蚀的换热 

图5急冷水冷却器管板电偶腐蚀状况 

器管束表面在含饱和H:

S的水溶液中继续进行 腐蚀,随后坑蚀逐渐发展,最终导致换热器管柬腐 

蚀穿孔。

 

在发生局部腐蚀的地方,常可以看到有大 经

量的腐蚀产物覆盖。

 

()电偶腐蚀 2

两种或两种以上不同电极电位的金属处于腐 

蚀介质内相互接触而引起的电化学腐蚀,称接 又触腐蚀或双金属腐蚀。

电偶腐蚀原理见图7。

发 

图6贫胺溶剂冷却器小浮头管束内壁锈瘤下坑蚀状况  

生电偶腐蚀时,电极电位较负的金属通常会加速 

术 

腐蚀,电极电位较正的金属的腐蚀则会减慢。

而 

循环水中存在腐蚀物质,耐蚀的不锈钢和不耐蚀 的碳钢分别构成了阴极和阳极,同材料焊接而 不成的地方发生电偶腐蚀,管板几何因素加速了电 

偶腐蚀,进了碳钢腐蚀加剧。

促 

25采取的措施及建议 . 

()循环气加热器“形管束顶部腐蚀严 1U”重,不宜继续使用,行了管束更新;进 ()贫胺溶剂冷却器严重的坑蚀,分换热 2部管泄漏,束更新为1—管88奥氏体不锈钢; 

_7电偶膀蚀原理不蒽 矧 

()急冷水冷却器及再生塔底重沸器管板及 3管箱发生电偶腐蚀。

为防止不同材料焊接而出现 管束管板间的电偶腐蚀,议换热管和管板均采 建

用不锈钢材质。

 

24腐蚀加剧原因分析 .

()在换热器的制造过程中,1管板与换热管 

的连接采用胀一焊一胀或内孑焊接时,子与管 L管

板连接面上就会存在间隙而发生剧烈腐蚀。

 

()在装置处于停工待料期间,4首先要用氮 气彻底置换吹扫,后对系统进行热态下的氮气 然保护,以减轻湿硫化氢的腐蚀。

 

()水冷器类设备循环水质需要进一步改进 5

()在装置开停工活化或氧化催化剂时及装 2

置日常运行时,环气加热器管束暴露在含水气 循的硫化氢环境中,管束腐蚀加剧。

 

()设计时考虑到腐蚀严重部位硫化氢浓度 3

较高,束全部采用了1—管88奥氏体不锈钢,板 管

材质采用2O号钢堆焊不锈钢,箱、人口短节 管出

提高,管箱内堆积的厚厚的锈泥样垢说明水质不 

达标,后要加强循环水的水质管理。

今 3余热回收设备的腐蚀 

采用碳钢材质,冷却器管束本体腐蚀并不严重, 出

人口短节、出入口弯头、板腐蚀严重。

这是由于 管

31余热回收设备情况 .

余热回收设备一览表,表3 见。

表35 ta硫磺回收装置余热回收设备一览表  0k/

32腐蚀状况 . 

空气预热器、烟道等温度较低处凝聚而引起腐蚀, 这种现象称为硫酸露点腐蚀。

 燃料中通常含有2/3的硫化物,料燃  ~ 96燃烧这些硫化物生成S 其中1/~2的S 受 O, 6 9O烟灰和金属氧化物等的催化作用生成S,与 O。

翅片管尾气余热回收蒸汽发生器,束内为 管饱和15℃凝结水;外介质为硫磺回收装置的 3管工艺尾气,含有二氧化碳、硫化氢、氧化硫、氧 二氮

化物的水蒸汽。

其主要作用是将离开尾气余热回 

收蒸汽过热器的工艺尾气进行冷却,回收热量,尾 气温度从30℃降至20℃后进入烟尘排放。

64 尾气余热回收蒸气发生器翅片管已发生了多起焊 缝腐蚀穿孔事故,重困扰了装置的正常生产。

严 

33腐蚀机理分析 .

燃烧气体中所含的水分子(5~1 )合生 约 o结

成硫酸,烟气露点温度附近,金属表面凝结成 在在硫酸溶液而腐蚀金属。

 

产生硫酸露点时,酸附着在金属表面,生 硫产

点腐蚀,使设备穿孔而报废。

由于烟气的露点并 不是一个定数,它随烟气中的水汽含量以及S。

 O、

()硫酸露点腐蚀 1

硫酸露点腐蚀是由于燃料中硫元素在燃烧时 生成S S,O、O。

当换热面的外表面温度低于烟气 温度时,换热面上就会形成硫酸雾露珠,在导致换 

热面腐蚀。

以重油或含硫瓦斯为燃料的锅炉和工 业加工炉,由于烟气中生成的硫酸或亚硫酸在 常

SO。

的含量而改变,因此难以完全避免露点腐蚀 

的问题。

 

()硫化氢应力腐蚀 2在含有H S介质的气相条件下,同时含有水 蒸气时,发生HS露点腐蚀破裂,金属材料 会 在

第3卷第4期 1

刘燕敦.硫磺回收装置工艺设备腐蚀原因分析及防护对策 

4‘7 

的薄弱部位,如孔穴、金属夹杂物处,腐蚀 例非为

容易产生之处。

 

中的水蒸气得到冷凝,成湿气与凝结水,形这些湿 气与凝结水使硫化氢有很强的活性,剧了翅片 加

管的腐蚀。

 

高强度、韧性的显微金相组织,低表现出极高 的硬度,对设备抗硫化氢应力腐蚀极为不利。

这 残余应力是造成应力腐蚀的直接原因,在含硫化 

硫酸露点腐蚀与硫化氢应力腐蚀的共同存 在,造成尾气余热回收蒸汽发生器的翅片管发生 了多起焊缝腐蚀穿孑。

L 

35采取措施及建议 .

氢的工作环境中,有效降低容器的焊接残余应力 

是防止应力腐蚀的有效举措。

 

材料的硬度与H。

S应力腐蚀的关系较大,控 制钢材(括母材和焊缝)硬度最高不超过 包的

20,减轻或避免HS应力腐蚀开裂。

OHB可  

34腐蚀加剧原因分析 .

()大修时更换尾气余热回收蒸汽发生器的 1所有翅片管,片管材质仍为2翅O号钢,对安装接 

口焊缝全部进行焊前预热2030℃,后经 5~5焊

70℃退火,5降低焊缝处的硬度,使其降至HB0 =20以下,同时进行100%RT检测,证焊缝质量。

保 ()考滤翅片管外部介质为含有水汽、S 2H。

、S C 的高温气体,O、O建议将翅片管材质更换为 耐低温露点腐蚀用钢材,ND钢无缝钢管,使 如并用耐露点腐蚀焊条进行焊接,以抵御含硫烟气的 

露点腐蚀。

 

()为保护环境,用炼油厂瓦斯对硫磺回1使 收装置尾气中极少量H。

S进行焚烧氧化,使 以H。

S全部转化为S O。

因受装置处理酸性气量

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