河北国华黄骅电厂#2机组AVC调试报告.docx

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河北国华黄骅电厂#2机组AVC调试报告

2号机组AVC系统调试报告

 

设备名称:

2号机组AVC系统

调试时间:

2008月3月21日-2008年4月11日

参加试验人员:

生产技术部:

王冬梅

设备维修部:

李振友孟伟聂英丽刘翔宇胡雪明

广州天吉公司:

姚琦

 

编制:

初审:

审核:

一静态试验

1试验目的

(1)验证YC-04型装置屏柜与调度数据网、NCS远动、AVR设备、DCS接线;

(2)验证YC-04型装置通信回路;

2试验条件

(1)试验机组停机;

(2)试验机组AVR上电;

(3)YC-04型装置和调度主站、NCS远动、DCS、AVR之间已接线,与调度主站、NCS远动已能正常通信;

(4)YC-04型装置中控单元与机组AVC执行终端之间已接线,并能正常通信;

(5)完成YC-04型装置程序初步的组态工作,确保静态调试项目能够完成。

3技术措施

试验前退出YC-04型装置执行终端增/减磁出口压板;

4静态试验步骤

4.1YC-04型装置中控单元试验

4.1.1实时数据采集试验

试验目的:

测试中控单元与NCS远动通讯链路。

(1)确认下位机电源关闭;

(2)同一时刻记录YC-04型装置上位机显示的实时数据量与NCS远动采集的实时量,进行比较,并记录。

机组序号

采集设备

母线电压(kV)

定子电压(kV)

定子电流(kA)

机组有功(MW)

机组无功(MVar)

#2

中控单元

526.701

20.076

16.012

554.372

46.299

NCS远动

526.7

20.0

16.079

555

47

结论:

中控单元与NCS远动通信正常,中控单元显示的实时数据量与NCS远动采集的实时数据量基本一致。

4.1.2接收主站指令试验

试验目的:

测试中控单元与调度主站通信链路。

(1)确认下位机电源关闭;

(2)调度主站下发5次不同的指令信息,同一时刻比较主站下发指令值和上位机显示值,并记录;

序号

主站下发遥控值

子站接收电压指令值

1

110

110

2

126

126

3

500(非法指令)

500(非法指令)

4

234

234

5

248

248

结论:

主站AVC与子站AVC通信正常,子站AVC能正确接收主站AVC下发指令值,并能正确验证主站AVC下发指令值的合法性。

4.1.3上传主站信号试验

试验目的:

测试中控单元与调度主站通信链路。

(1)打开机组AVC执行终端电源;

(2)手动改变AVC子站上传的遥信,同一时刻比较主站接收到的遥信信号;

(3)调度主站下发不同指令值,同一时刻比较主站接收到的遥测量;

序号

上传遥信类型

子站上传遥信值

主站接收遥信值

1

远方/就地

远方

远方

就地

就地

2

自检正常

自检正常

自检正常

自检异常

自检异常

3

#2机组AVC投/退

#2机组AVC投入

#2机组AVC投入

#2机组AVC退出

#2机组AVC退出

4

#2机组增磁闭锁

#2机组增磁闭锁

#2机组增磁闭锁

5

#2机组减磁闭锁

#2机组减磁闭锁

#2机组减磁闭锁

结论:

子站AVC能正确上传子站遥信量,主站AVC能正确接收子站上传遥信量。

4.2YC-04型装置执行终端试验

将YC-04型装置执行终端电源开关打到ON位置。

4.2.1逐点开关量信号输出至执行终端试验

试验目的:

测试中控单元与执行终端通信回路及执行终端功能。

(1)运行YC-04型装置中控单元主程序;

(2)打开执行终端电源;

(3)退出YC-04型装置执行终端增/减磁出口压板;

(4)选择程序菜单,进入YC-04型装置系统试验状态;

(5)设置开关量输出点号和输出宽度,包括自检正常、通信正常、闭环运行、电源正常、投入返回、增磁闭锁、减磁闭锁、增磁、减磁信号,观察执行终端指示灯状态;

(6)记录。

中控单元程序设置

执行终端信号灯是否亮

开关量名称

开关量输出点号

状态

自检正常

9

闭合

自检正常

是√否

投入返回

10

闭合

投入返回

是√否

通信正常

11

闭合

通信正常

是√否

闭环运行

12

闭合

闭环运行

是√否

增磁闭锁

13

闭合

增磁闭锁

是√否

减磁闭锁

14

闭合

减磁闭锁

是√否

增磁1

0

闭合

增磁

是√否

增磁2

1

闭合

减磁1

4

闭合

减磁

是√否

减磁2

5

闭合

结论:

子站AVC中控单元与机组AVC执行终端通信正常,机组AVC执行终端工作正常。

4.2.2逐点开关量信号输出至机组DCS试验

试验目的:

验证执行终端与机组DCS回路接线。

(1)运行YC-04型装置中控单元主程序;

(2)打开执行终端电源;

(3)退出YC-04型装置执行终端增/减磁出口压板;

(4)选择程序菜单,进入YC-04型装置系统试验状态;

(5)设置开关量输出点号和输出宽度,包括自检正常、闭环运行、投入返回、增磁闭锁、减磁闭锁,观察光字牌显示状态;

(6)记录。

程序设置

DCS接收

结果

开关量输出

状态

自检正常

闭合

自检正常

是√否

投入返回

闭合

投入返回

是√否

闭环运行

闭合

闭环运行

是√否

增磁闭锁

闭合

增磁闭锁

是√否

减磁闭锁

闭合

减磁闭锁

是√否

结论:

#2机组AVC执行终端至DCS回路接线正确,信号传动正确。

4.2.3逐点开关量输入试验

4.2.3.1AVR自动信号输入试验

试验目的:

验证执行终端与机组AVR回路

(1)机组AVC执行终端上电。

(2)退出YC-04型装置执行终端增/减磁出口压板;

(3)电厂工作人员强制AVR自动信号输出。

(4)在机组AVC执行终端观察AVR自动信号是否已正确送达。

即观察AVC执行终端面板“AVR自动”信号指示灯点是否点亮

(5)电厂工作人员解除机组AVR自动信号,观察机组AVC执行终端面板“AVR自动”信号指示灯是否熄灭。

4.2.3.2机组AVC执行终端投入信号输入试验

试验目的:

验证执行终端采集DCS投入AVC指令回路。

(1)机组AVC执行终端上电;

(2)退出YC-04型装置执行终端增/减磁出口压板;

(3)在机组DCS,电厂工作人员将AVC投入;

(4)观察AVC中控单元开关量输入是否有“AVC投入”信号;

4.2.3.3机组AVC执行终端退出信号输入试验

试验目的:

验证执行终端采集DCS切除AVC指令回路。

(1)机组AVC投入;

(2)机组AVC执行终端上电;

(3)退出YC-04型装置执行终端增/减磁出口压板;

(4)在机组DCS,电厂工作人员将AVC切除;

(5)在AVC中控单元开关量输入是否有“AVC切除”信号;

检测内容

检测结果

机组AVR自动信号

机组AVR自动信号输入正常

是√否

机组AVC投入信号

机组AVC投入信号输入正常

是√否

机组AVC退出信号

机组AVC退出信号输入正常

是√否

结论:

开关量输入信号回路连接正确,已正确送至AVC执行终端,AVC执行终端能正确采集。

4.3整体试验

4.3.1DCS投入机组AVC执行终端试验

试验目的:

验证DCS投入机组AVC执行终端逻辑。

试验内容及步骤:

(1)AVC中控单元上电;

(2)#2机执行终端电源开关置于ON位置;

(3)#2AVR上电;

(4)运行AVC程序;

(5)进入中控单元信号传动;

(6)解除开关量输出信号“自检正常”;

(7)DCS将#2机AVC投入,观察中控单元是否收到#2机AVC投入信号;

(8)解除AVR自动信号;

(9)DCS将#2机AVC投入,观察中控单元是否收到#2机AVC投入信号;

(10)输出开关量信号“自检正常”、“增磁闭锁”;

(11)DCS将#2机AVC投入,观察中控单元是否收到#2机AVC投入信号;

(12)输出开关量信号“自检正常”、“减磁闭锁”;

(13)DCS将#2机AVC投入,观察中控单元是否收到#2机AVC投入信号;

(14)退出中控单元信号传动;

(15)待自检正常信号输出后,DCS将#2机AVC投入,观察中控单元是否收到#2机AVC投入信号;

(16)DCS将#2机AVC切除;

试验记录:

测试内容

测试结果

测试记录

解除自检正常

AVC投入信号出现

是否√

解除AVR自动

AVC投入信号出现

是否√

输出自检正常、增磁闭锁

AVC投入信号出现

是否√

输出自检正常、减磁闭锁

AVC投入信号出现

是否√

自检正常输出、AVR自动输入

AVC投入信号出现

是√否

结论:

DCS投入AVC逻辑组态功能与DCS—AVC逻辑接口设计要求一致。

4.3.2DCS切除机组AVC执行终端试验

试验目的:

验证DCS切除机组AVC执行终端逻辑。

试验内容及步骤:

(1)AVC中控单元上电;

(2)#2机执行终端电源开关置于ON位置;

(3)#2AVR上电;

(4)运行AVC程序;

(5)DCS发#2机AVC投入指令,闭锁#2机AVC“投入返回”信号输出,观察中控单元3秒后是否收到切除信号;

(6)DCS将#2机AVC投入,#2机AVC“投入返回”信号输出;

(7)同时输出#2机AVC增、减磁闭锁信号,观察中控单元1分钟后是否收到切除信号。

(8)DCS将#2机AVC投入,#2机AVC“投入返回”信号输出,电厂工作人员解除AVR自动信号,观察中控单元是否收到切除信号;

(9)DCS将#2机AVC投入,#2机AVC“投入返回”信号输出,DCS发#2机AVC切除指令,观察中控单元是否收到切除信号;

(10)DCS将#2机AVC投入,#2机AVC“投入返回”信号输出;

(11)满足励磁电流大于4512A,观察中控单元是否收到切除信号。

试验记录:

测试内容

测试结果

测试记录

DCS发出AVC投入信号后3秒钟,投入返回信号仍未出现

DCS切除AVC

是√否

AVC增、减磁闭锁信号同时输出,一分钟后

DCS切除AVC

是√否

AVR自动和运行正常消失

AVC是否收到切除指令

是√否

手动切除AVC

DCS切除AVC

是√否

励磁电流大于4512A

DCS切除AVC

是√否

结论:

DCS切除AVC逻辑组态功能与DCS—AVC逻辑接口设计要求一致。

4.3.3AVC与DCS增、减磁控制试验

试验目的:

验证当机组AVC处于投入状态时,闭锁DCS手动增、减磁出口逻辑。

(1)插入#2机组AVC执行终端增/减磁出口压板;

(2)在满足AVC投入逻辑的前提下,DCS将#2机组AVC投入,;

(3)电厂调试人员在DCS手动增、减磁,在AVR侧观察增、减磁动作情况;

(4)AVC输出增、减磁控制信号,在AVR侧观察增、减磁动作情况;

(5)DCS切除机组AVC执行终端,电厂调试人员在DCS手动增、减磁,在AVR侧观察增、减磁动作情况;

(6)AVC输出增、减磁控制信号,在AVR侧观察增、减磁动作情况;

条件

测试内容

测试结果

测试纪录

DCS投入机组AVC执行终端

DCS手动增磁

AVR增磁动作

是否√

DCS手动减磁

AVR减磁动作

是否√

AVC增磁

AVR增磁动作

是√否

AVC减磁

AVR减磁动作

是√否

DCS切除机组AVC执行终端

DCS手动增磁

AVR增磁动作

是√否

DCS手动减磁

AVR减磁动作

是√否

AVC增磁

AVR增磁动作

是√否

AVC减磁

AVR减磁动作

是√否

结论:

当机组AVC处于投入状态时,DCS逻辑闭锁运行人员手动增、减磁出口。

与DCS—AVC逻辑接口设计要求一致。

4.3.4增、减磁出口试验

试验目的:

验证机组执行终端至AVR回路是否正确,以及确定机组AVR灵敏度;

(1)投入YC-04型装置执行终端增/减磁出口压板;

(2)YC-04型装置执行终端输出增、减磁信号,在机组AVR侧观察增减、磁信号;

(3)退出YC-04型装置执行终端增/减磁出口压板。

序号

AVC增减磁信号

信号脉宽

AVR是否正确接收

1

增磁

50ms

是√否

2

增磁

50ms

是√否

3

增磁

50ms

是√否

4

增磁

50ms

是√否

5

增磁

50ms

是√否

6

减磁

50ms

是√否

7

减磁

50ms

是√否

8

减磁

50ms

是√否

9

减磁

50ms

是√否

10

减磁

50ms

是√否

结论:

AVC装置至机组AVR增、减磁回路接线正确,AVR能正常收到AVC装置输出的增、减磁控制信号。

4.4试验结束

(1)YC-04型装置中控单元和机组AVC执行终端均退出。

(2)确认退出YC-04型装置执行终端增/减磁出口压板;

二动态试验

1试验目的

(1)本地控制下YC-04型装置的调节性能。

(2)远方控制下YC-04型装置的调节性能;

(3)验证YC-04型装置无功调节的安全性能;

2试验条件

(1)试验机组已完成AVC静态调试;

(2)完成YC-04型装置参数整定;

(3)完成YC-04型装置程序组态;

(4)试验机组并网运行;

(5)确认调度主站端量测数据与电厂端基本一致;

3技术措施

(1)试验前退出YC-04型装置执行终端增/减磁出口压板;

(2)试验前YC-04型装置中各试验机组的增/减磁最大输出脉宽设为300ms,输出间隔设为20s。

(3)YC-04型装置处于自动控制方式,并且闭环运行优先。

4动态试验步骤

4.1实时数据采集试验

试验目的:

验证中控单元与NCS远动通讯。

(1)确认机组AVC执行终端电源关闭;

(2)同一时刻记录YC-04型装置中控单元显示的实时数据量与NCS远动采集的实时量,进行比较,并记录。

机组序号

采集设备

母线电压(kV)

定子电压(kV)

定子电流(kA)

机组有功(MW)

机组无功(MVar)

#2

中控单元

528.459

20.229

9.303

322.876

51.173

NCS远动

528.2

20.2

9.390

324

53

结论:

中控单元与NCS远动通信正常,中控单元显示的实时数据量与NCS远动采集的实时数据量基本一致。

4.2接收主站指令试验

(1)确认机组AVC执行终端电源关闭;

(2)调度主站下发5次不同的指令信息,同一时刻比较主站下发指令值和中控单元显示值,确保104通道畅通,并进行记录;

序号

主站下发指令

电厂子站接收指令

误差

1

128

128

无误差

2

60(非法指令)

60(非法指令)

正确识别

3

235

235

无误差

4

148

148

无误差

5

257

257

无误差

结论:

主站AVC与子站AVC通信正常,子站AVC能正确接收主站AVC下发指令值,并能正确验证主站AVC下发指令值的合法性。

4.3YC-04型装置相关安全性能试验

4.3.1安全性能试验准备工作

(1)确认YC-04型装置处于远方控制;

(2)确认退出YC-04型装置执行终端增/减磁出口压板;

(3)开启试验机组对应执行终端电源。

4.3.2母线电压越高闭锁

(1)在YC-04型装置中,设置母线电压高闭锁值低于当前运行电压;

(2)在DCS侧投入试验机组相对应的执行终端;

(3)主站下发电压调控指令,电压指令超过实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(4)主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(5)进行记录;

(6)在DCS侧退出试验机组相对应的执行终端;

(7)在YC-04型装置中,恢复母线电压高闭锁值。

机组序号

I母电压(kV)

母线电压高闭锁(kV)

母线电压低闭锁(kV)

电压指令

动作情况

#2

528.459

528

518

527.5

闭锁#2机组AVC增磁出口,同时发增磁闭锁告警

结论:

当I母电压越高闭锁时,子站AVC系统能正确判断越限,并闭锁#2机组AVC增磁出口,同时发增磁闭锁告警。

由于母线电压高闭锁为528kV,子站AVC系统自动修改母线电压指令为527.5kV,发减磁控制信号。

与设计要求一致。

4.3.3母线电压越低闭锁

(1)在YC-04型装置中,设置母线电压低闭锁值高于当前运行电压;

(2)在DCS侧投入试验机组相对应的执行终端;

(3)主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(4)主站下发电压调控指令,电压指令超过实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(5)进行记录;

(6)在DCS侧退出试验机组相对应的执行终端;

(7)在YC-04型装置中,恢复母线电压低闭锁值。

机组序号

母线电压(kV)

母线电压高闭锁(kV)

母线电压低闭锁(kV)

电压指令

动作情况

#2

528.792

530

529

529.4

闭锁#2机组AVC减磁出口,同时发减磁闭锁告警

结论:

当I母电压越低闭锁时,子站AVC系统能正确判断越限,并闭锁#2机组AVC减磁出口,同时发减磁闭锁告警。

由于母线电压低闭锁为529kV,子站AVC系统自动修改母线电压指令为529.4kV,发增磁控制信号。

与设计要求一致。

4.3.4机组有功越高闭锁

(1)在YC-04型装置中,设置所有试验机组有功的高闭锁值低于当前运行有功;

(2)在DCS侧投入试验机组相对应的执行终端;

(3)主站下发电压调控指令,电压指令超过实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(4)主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(5)进行记录;

(6)在DCS侧退出试验机组相对应的执行终端;

(7)在YC-04型装置中,恢复所有试验机组有功的高闭锁值。

机组序号

机组有功(MW)

有功高闭锁(MW)

有功低闭锁(MW)

电压指令

动作情况

#2

339.934

330

300

升压0.5kV

闭锁#2机组AVC增磁出口,同时发增磁闭锁告警

降压0.5kV

结论:

当机组有功出力越高闭锁时,子站AVC系统能正确判断越限,并闭锁#2机组AVC增磁出口,同时发增磁闭锁告警。

当升压0.5kV时,子站AVC无增磁控制信号输出。

当降压0.5kV时,子站AVC输出减磁控制信号。

与设计要求一致。

4.3.5机组有功越低闭锁

(1)在YC-04型装置中,设置所有试验机组有功的低闭锁值高于当前运行有功;

(2)在DCS侧投入试验机组相对应的执行终端;

(3)主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(4)主站下发电压调控指令,电压指令超过实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(5)进行记录;

(6)在DCS侧退出试验机组相对应的执行终端;

(7)在YC-04型装置中,恢复所有试验机组有功的低闭锁值。

机组序号

机组有功(MW)

有功高闭锁(MW)

有功低闭锁(MW)

电压指令

动作情况

#2

342.98

615

350

降压0.5kV

闭锁#2机组AVC减磁出口,同时发减磁闭锁告警

升压0.5kV

结论:

当机组有功出力越低闭锁时,子站AVC系统能正确判断越限,并闭锁#2机组AVC减磁出口,同时发减磁闭锁告警。

当降压0.5kV时,子站AVC无减磁控制信号输出。

当升压0.5kV时,子站AVC输出增磁控制信号。

与设计要求一致。

4.3.6机组无功越高闭锁

(1)在YC-04型装置中,设置所有试验机组无功的高闭锁值低于当前运行无功;

(2)在DCS侧投入试验机组相对应的执行终端;

(3)主站下发电压调控指令,电压指令超过实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(4)主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(5)进行记录;

(6)在DCS侧退出试验机组相对应的执行终端;

(7)在YC-04型装置中,恢复所有试验机组无功的高闭锁值。

机组序号

机组无功(MVar)

无功高闭锁(MVar)

无功低闭锁(MVar)

电压指令

动作情况

#2

49.954

40

-60

升压0.5kV

闭锁#2机组AVC增磁出口,同时发增磁闭锁告警

降压0.5kV

结论:

当机组无功出力越高闭锁时,子站AVC系统能正确判断越限,并闭锁#2机组AVC增磁出口,同时发增磁闭锁告警。

当升压0.5kV时,子站AVC无增磁控制信号输出。

当降压0.5kV时,子站AVC输出减磁控制信号。

与设计要求一致。

4.3.7机组无功越低闭锁

(1)在YC-04型装置中,设置所有试验机组无功的低闭锁值高于当前运行无功;

(2)在DCS侧投入试验机组相对应的执行终端;

(3)主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(4)主站下发电压调控指令,电压指令超过实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(5)进行记录;

(6)在DCS侧退出试验机组相对应的执行终端;

(7)在YC-04型装置中,恢复所有试验机组无功的低闭锁值。

机组序号

机组无功(MVar)

无功高闭锁(MVar)

无功低闭锁(MVar)

电压指令

动作情况

#2

60.311

170

70

降压0.5kV

闭锁#2机组AVC减磁出口,同时发减磁闭锁告警

升压0.5kV

结论:

当机组无功出力越低闭锁时,子站AVC系统能正确判断越限,并闭锁#2机组AVC减磁出口,同时发减磁闭锁告警。

当降压0.5kV时,子站AVC无减磁控制信号输出。

当升压0.5kV时,子站AVC输出增磁控制信号。

与设计要求一致。

4.3.8机组机端电压越高闭锁

(1)在YC-04型装置中,设置所有试验机组机端电压的高闭锁值低于当前运行机端电压;

(2)在DCS侧投入试验机组相对应的执行终端;

(3)主站下发电压调控指令,电压指令低于实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(4)主站下发电压调控指令,电压指令超过实际运行电压,观察YC-04型装置的动作情况;

(5)进行记录;

(6)在DCS侧退出试验机组相对应的执行终端;

(7)在YC-04型装置中,恢复所有试验机组机端电压的高闭锁值。

机组序号

机端电压(kV)

机端电压高闭锁(kV)

机端电压低闭锁(kV)

电压指令

动作情况

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