华润镇江电厂#3机组锅炉140MW低氮燃烧器的改造与探讨.docx

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华润镇江电厂#3机组锅炉140MW低氮燃烧器的改造与探讨

镇江电厂140MW机组锅炉低氮燃烧器的改造与探讨

【摘要】随着国家对火电厂节能减排高度重视,环保标准将越来越高。

根据《火电大气污染排放标准》要求,2014年1月1日起现有发电厂锅炉NOX排放浓度限值不大于100mg/Nm3。

本着对社会负责,对企业负责的态度,华润镇江发电有限责任公司决定对二期两台140MW机组锅炉配套建设脱硝装置,脱硝装置投产后机组NOX排放浓度将降至排放标准以下。

本文根据这一实际,通过对该厂#3机组140MW锅炉低氮燃烧器做出的相对应改造和取得的效果进行分析探讨,从环保排放指标方面为今后锅炉燃烧调整提供依据和指导。

【关键词】 环保  低氮燃烧器  NOX锅炉

1.前言

江苏镇江发电有限公司二期机组锅炉(2×140MW),为上海锅炉厂有限公司超高压中间再热自然循环锅炉,采用单锅∏型结构,露天布置,钢筋混凝土构架,悬吊结构,一次中间再热,四角喷然切园燃烧,平衡通风,固态排渣方式。

锅炉吹灰为声波吹灰器吹灰,每台锅炉布置有18台声波吹灰器。

炉膛部分布置10台,烟道部分布置8台。

锅炉燃烧器设计煤种为烟煤,采用钢球磨中间储仓式热风送粉系统,燃烧器采用四角布置切向燃烧方式。

燃烧器共设三层一次风喷嘴,相对集中布置,采用成熟经验的水平浓淡分离和不对称周界风的燃烧技术。

现有的燃烧系统,未采取降低NOX的措施。

在兼顾燃烧效率的情况下,通过对现有燃烧系统的优化调整来降低NOX排放的效果有限,必须进行燃烧系统彻底改造,以实现在保证锅炉运行安全性与经济性的同时,实现较低的NOX排放目标。

2014年9月,委托山东烟台龙源电力技术股份有限公司在保证锅炉安全、经济、环保运行前提下对该电厂两台140MW机组锅炉的燃烧系统进行改造。

本文通过改造后的不同工况下性能试验数据分析和总结,为以后的燃烧调整提供科学依据和指导。

2.改造方案

此次改造,性能保证值低氮出口NOX浓度(双套制粉系统运行、锅炉BMCR工况下)≤250mg/Nm3。

设计煤种如下图:

序号

煤元素成分

单位

低氮燃烧器改造设计煤种

校核煤种1

校核煤种2

2013年入炉煤加权结果

1

收到基低位发热量Qnet,ar

MJ/kg

19.34

19.57

18.795

20.11

2

收到基固定碳FCar

%

39.59

37.67

39.34

40.87

3

收到基碳Car

%

56.02

52.55

51.56

55.9

4

收到基氢Har

%

3.22

3.06

3.35

3.64

5

收到基氧Oar

%

5.78

4.69

5.47

5.58

6

收到基氮Nar

%

0.88

0.99

0.91

1

7

收到基硫Sar

%

1.1

1.21

0.91

0.73

8

收到基水分Mar

%

10.9

11.7

21.8

10.9

9

收到基灰分Aar

%

22.1

25.8

16

22.25

10

收到基挥发份Var

%

27.41

24.83

22.86

25.98

11

空气干燥基水分Mad

%

3.7

3.63

7.3

4.39

12

干燥无灰基挥发份Vdaf

%

43.28

34.19

34.46

38.85

序号

灰成分

单位

 

 

 

 

1

二氧化硅SiO2

%

44.2

47

43.5

41.2

2

三氧化二铝Al2O3

%

27.65

29.13

26.89

25

3

三氧化二铁Fe2O3

%

8.7

8.8

8.2

8.1

4

氧化钙CaO

%

10

7.06

5.87

15

5

氧化镁MgO

%

1.1

1.3

1.69

1.4

6

二氧化硫SO2

%

6

4

7.5

5.8

7

氧化钛TiO2

%

0.5

0.6

1.1

0.7

8

氧化钠和氧化钾Na2O+K2O

%

1.8

1.8

2.72

2

9

二氧化锰MnO2

%

 

 

 

0.5

10

其他

%

0.05

0.31

2.53

0.3

11

合计

%

100

100

100

100

燃烧器布置如下图:

注:

图中左侧为改造前燃烧器布置,右侧为燃烧器改造后布置,及相应的标高

主燃烧器区的改造,将主燃烧区域进行压缩,缩短主燃烧区域高度,并对喷口布置进行调整,自下而上分别为:

下三次风、下一次风(油枪)、中下二次风、中一次风、中上二次风、上一次风、上二次风;

另外,新增燃尽风装置:

在角区(标高19950mm附近)布置三层SOFA燃尽风装置。

SOFA燃尽风射流与主燃烧器一次风射流相同。

SOFA燃尽风喷口采用手动水平摆动机构,左右10度;竖直方向不摆动。

SOFA燃尽风风室均设有风门挡板,每个风室的风门挡板配一个执行器。

3.性能试验

此次锅炉最终性能试验在双套制粉系统均运行下进行,锅炉的NOX排放值基本在280mg/Nm3左右。

热态实验数据如下:

工况一:

双磨运行,二次风门组合实验。

负荷:

135MW,一次风压:

2.15kpa,甲乙磨出口风压2.3kpa/2.1kpa,磨煤机电流86A/82A,一级减温水总量:

10t,屏过烟温:

850℃/849℃,主再热气温539℃。

风门

调整一

调整二

调整三

调整四

调整五

SOFA3

100

100

100

100

100

SOFA2

100

100

100

100

100

SOFA1

100

100

100

100

100

CD二次风

30

30

30

20

30

BC二次风

100

70

30

20

30

AB二次风

55

30

30

20

30

AA二次风

80

80

70

40

20

周界风

50

40

30

20

10

表盘氧量

3.0

3.0

3.0

3.2

3.0

龙源氧量

2.9

2.8

2.9

2.9

2.9

龙源NOXmg/Nm3(O2=6%)

310

297

290

287

283(减温水过大)

 

O2(%)

CO(ppm)

CO2(%)

NO(ppm)

NOX(mg/Nm3)

1

3.1

4

12.58

172

295.47

2

2.9

6

13.63

170

288.81

3

2.9

8

13.66

170

288.81

4

2.88

7

13.39

169

286.80

5

3

6

13.45

173

295.54

6

3

7

13.33

172

293.83

平均值

2.96

6.33

13.34

171.00

291.55

工况二:

双磨运行。

负荷:

120MW,一次风压:

2.1kpa,一级减温水总量:

8t,主再热气温540℃,磨煤机电流:

84A/82A.后屏烟温845/833℃。

SOFA1-SOFA3

A层二次风

B层二次风

C层二次风

D层二次风

周界风

表盘氧量

100%

0%

50%

50%

50%

30%

3.1/3.9

实测氧量2.8,氮氧化物实测290mg/Nm3,一氧化碳4。

 

O2(%)

CO(ppm)

CO2(%)

NO(ppm)

NOX(mg/Nm3)

1

3.2

3

13.37

166

286.77

2

3.1

4

13.54

168

288.60

3

3.3

3

13.52

172

298.81

4

2.8

5

13.3

169

285.54

5

3.4

5

13.37

170

297.02

6

3.2

3

13.71

169

291.95

平均值

3.17

3.83

13.47

169.00

291.45

工况三:

双磨运行,变氧量实验

负荷:

100MW,一次风压:

2.2kpa,一级减温水总量:

6t,主再热气温537℃,磨煤机电流:

86A/83A.后屏烟温833/836℃。

SOFA1-SOFA3

A层二次风

B层二次风

C层二次风

D层二次风

周界风

表盘氧量

100%

0%

50

50%

50%

10%

2.5/3.4

实测氧量2.3,氮氧化物实测300mg/Nm3,一氧化碳18.主汽超温。

一级减温水量大。

 

O2(%)

CO(ppm)

CO2(%)

NO(ppm)

NOX(mg/Nm3)

1

2.5

14

12.58

180

299.19

2

2.4

26

13.63

181

299.23

3

2.2

18

13.66

180

294.41

4

2.3

17

13.39

181

297.63

5

2.5

16

13.45

182

302.51

6

2.4

17

13.33

182

300.89

平均值

2.38

18

13.34

181.00

298.98

工况四:

双磨运行,主燃烧器摆角实验

负荷:

100MW,一次风压:

2.23kpa,一级减温水总量:

5t,主再热气温533℃,磨煤机电流:

87A/85A.后屏烟温840/844℃。

主燃烧器摆角由50%降低到10%

SOFA1-SOFA3

A层二次风

B层二次风

C层二次风

D层二次风

周界风

表盘氧量

100%

0%

50%

50%

50%

10

4.4/5.2

实测氧量4.5.氮氧化物295mg/Nm3,一氧化碳1,主再热气温537℃。

一级减温水9t,二级减温水4t。

 

O2(%)

CO(ppm)

CO2(%)

NO(ppm)

NOX(mg/Nm3)

1

4.6

1

12.58

158

296.25

2

4.4

1

13.63

159

294.53

3

4.6

1

13.66

158

296.25

4

4.7

1

13.39

157

296.18

5

4.5

0

13.45

159

296.32

6

4.6

1

13.33

158

296.25

平均值

4.57

0.83

13.34

158.17

295.96

工况五:

双磨运行。

煤粉细度调整实验

负荷:

100MW,一次风压:

2.16kpa,一级减温水总量:

4t,主再热气温535℃,磨煤机电流:

87A/82.9A.后屏烟温846/839℃。

原甲磨煤粉细度R90=18.3,R200=2.1乙磨煤粉细度R90=30.39,R200=6.52.

调整后甲磨煤粉细度R90=17,R200=1.8乙磨煤粉细度R90=10,R200=0.3.

SOFA1-SOFA3

下三次风

A层二次风

B层二次风

C层二次风

D层二次风

上三次风

周界风

表盘氧量

100%

0%

0%

40%

40%

40%

100%

20%

3.9/4.9

实测氧量4.4.氮氧化物288mg/Nm3,一氧化碳4,主再热气温535℃。

一级减温水6t,二级减温水3t。

 

O2(%)

CO(ppm)

CO2(%)

NO(ppm)

NOX(mg/Nm3)

1

4.3

3

13.37

158

290.93

2

4.2

4

13.54

156

285.54

3

4.4

3

13.52

155

287.12

4

4.5

5

13.3

154

287.00

5

4.6

5

13.37

155

290.63

6

4.3

3

13.71

155

285.40

平均值

4.38

3.83

13.47

155.50

287.77

工况六双磨运行。

二次风变风门实验

负荷:

100MW,一次风压:

2.2kpa,一级减温水总量:

7t,主再热气温534℃,磨煤机电流:

86A/83A.后屏烟温853/841℃。

SOFA1-SOFA3

下三次风

A层二次风

B层二次风

C层二次风

D层二次风

上三次风

周界风

表盘氧量

100%

0%

100%

10%

100%

10%

100%

10%

4.0/4.8

实测氧量4.0实测氮氧化物282mg/Nm3,一氧化碳6,主再热气温533℃,一级减温水5t,二级减温水0t。

 

O2(%)

CO(ppm)

CO2(%)

NO(ppm)

NOX(mg/Nm3)

1

4

4

12.58

156

282.18

2

4.1

6

13.63

157

285.67

3

4

8

13.66

156

282.18

4

3.9

7

13.39

155

278.73

5

3.9

6

13.45

157

282.32

6

4.1

7

13.33

155

282.03

平均值

4.00

6.33

13.34

156.00

282.18

工况七双磨运行下三次风风门变化实验

负荷:

100MW,一次风压:

2.16kpa,一级减温水总量:

10t,主再热气温539℃,磨煤机电流:

83A/82A.后屏烟温847/850℃。

SOFA1-SOFA3

下三次风

A层二次风

B层二次风

C层二次风

D层二次风

上三次风

周界风

表盘氧量

100%

100%

50%

10%

50%

10%

100%

0%

5.3/6.0

实测氧量5.0,实测氮氧化物296mg/Nm3,一氧化碳5,主再热气温537℃,一级减温水9t,二级减温水4t。

 

O2(%)

CO(ppm)

CO2(%)

NO(ppm)

NOX(mg/Nm3)

1

5

7

13.37

154

295.97

2

5.1

8

13.54

155

299.76

3

5

4

13.52

154

295.97

4

4.9

6

13.3

155

296.04

5

4.9

4

13.37

154

294.13

6

4.9

6

13.71

154

294.13

平均值

4.97

5.83

13.47

154.33

296.00

工况八双磨运行上三次风门变化实验

负荷:

100MW,一次风压:

2.2kpa,减温水总量:

一级7t,主再热气温535℃,磨煤机电流:

84A/83A.后屏烟温832/828℃。

SOFA1-SOFA3

下三次风

A层二次风

B层二次风

C层二次风

D层二次风

上三次风

周界风

表盘氧量

100%

100%

100%

10%

10%

70%

0%

10%

3.8/6.0

实测氧量5.5,实测氮氧化物280mg/Nm3,一氧化碳6,主再热气温537℃,一级减温水7t,二级减温水3t。

 

O2(%)

CO(ppm)

CO2(%)

NO(ppm)

NOX(mg/Nm3)

1

5.6

4

12.58

146

291.53

2

5.6

6

13.63

145

289.53

3

5.5

8

13.66

145

287.66

4

5.5

7

13.39

144

285.68

5

5.6

6

13.45

145

289.53

6

5.4

7

13.33

146

287.79

平均值

5.53

6.33

13.34

145.17

288.62

工况九双磨运行中二次风门变化实验

负荷:

100MW,一次风压:

2.2kpa,减温水总量:

一级6t,主再热气温535℃,磨煤机电流:

84.3A/82A.后屏烟温840/840℃。

SOFA1-SOFA3

下三次风

A层二次风

B层二次风

C层二次风

D层二次风

上三次风

周界风

表盘氧量

100%

100%

80%

0%

5%

40%

0%

10%

3.5/3.77

实测氧量3.5,实测氮氧化物272mg/Nm3,一氧化碳5,主再热气温539℃,一级减温水7t,二级减温水5t。

 

O2(%)

CO(ppm)

CO2(%)

NO(ppm)

NOX(mg/Nm3)

1

3.5

7

13.37

158

277.63

2

3.5

8

13.54

157

275.87

3

3.5

4

13.52

157

275.87

4

3.6

6

13.3

156

275.69

5

3.6

4

13.37

155

273.92

6

3.5

6

13.71

157

275.87

平均值

3.53

5.83

13.47

156.67

275.81

工况十双磨运行中二风门变化实验

负荷:

100MW,一次风压:

2.2kpa,减温水总量:

一级7t,主再热气温535℃,磨煤机电流:

83A/82A.后屏烟温841/849℃。

SOFA1-SOFA3

下三次风

A层二次风

B层二次风

C层二次风

D层二次风

上三次风

周界风

表盘氧量

100%

100%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

3.91/4.03

实测氧量3.7,实测氮氧化物277mg/Nm3,一氧化碳7,主再热气温538℃,一级减温水9t,二级减温水8t.

 

O2(%)

CO(ppm)

CO2(%)

NO(ppm)

NOX(mg/Nm3)

1

3.9

4

12.58

156

280.53

2

3.9

6

13.63

154

276.93

3

4

8

13.66

156

282.18

4

3.9

7

13.39

155

278.73

5

3.8

6

13.45

155

277.11

6

3.7

7

13.33

156

277.28

炉膛温度分布:

 

 

 

说明:

100MW

 

2#

1#

4#

3#

2#

 

 

 

 

924 

1036

881

 

 

 

 

 

 

894 

 

 

 

1095

 

 

 

 

950 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofa底

1350

1364

 

1429

 

 

1439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13M

1450

1349

1399

 

 

1480

1453

1459

 

 

11M

1448

1407

1426

1415

1464

1519

1446

1470

1416

1519

9M

1247

1270

1212

1296

1366

1321

1256

1227

1313

1219

 

 

左墙

 

前墙

 

右墙

 

后墙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.结论与建议

根据氮氧化物生成和抑制机理,燃烧器区域还原性气氛的强烈程度和范围对NOX的排放浓度高低起着关键的作用,燃烧器区域还原性越强、高度越高,NOX排放浓度越低。

此次改造达到了环保排放标准,具体总结如下:

(1)从负荷为100~135MW各个工况试验数据看,SOFA1-3层全部开足后,有利于很好降低NOX排放浓度,实测值基本上低于300mg/m3。

(2)炉膛各部烟温基本低于1500℃,从而大大减少了活性氮化物的生成。

(3)燃烧器摆角上摆后,由于炉膛火焰中心的上移,使得锅炉NOX排放浓度上升。

(4)上、下三次风门开度的变化,使得炉膛火焰中心发生变化,如果开大上三次风,相应使得炉膛火焰中心上移,缩小了还原区的高度,使得NOX排放增加。

如果开大下三次风,炉膛火焰中心相对下移,使得还原区高度增加,对降低锅炉NOX排放减少。

(5)若负荷低于100MW后,锅炉NOX排放浓度会超过300mg/m3,其原因是机组负荷低时,为保证二次风箱/炉膛差压值不至于太低,SOFA风量必须减少,另外,二次风箱/炉膛差压低,使得在同样的SOFA风风门开度下风量减少,也使得SOFA风喷嘴风速降低,SOFA风刚性变差,不利于SOFA风穿透整个炉膛,也就降低了NOX还原的效果。

(6)实际氧量对主再汽温及减温水的影响很大,因此,在加减负荷时,应该及时调整风量,提高锅炉经济性和降低污染排放。

(7)A层二次风和C、D二次风对气温影响比较敏感,关小时减温水增长,气温较高,主燃烧器摆角20%-50%对气温有好处,氮氧化物也有少许降低,减少减温水。

煤粉细度R200在1以内有利于煤粉均匀性。

(8)保证中、下层给粉机全部投运;转速最好一致。

调整负荷时优先投入或停运上层给粉机,同层给粉机停运时需对角停运,如1#和3#或2#和4#。

根据以上总结,针对#3机组改造后锅炉运行燃烧调整时,建议的配风卡:

配风/负荷

60MW

70MW

80MW

90MW

100MW

100MW以上

SOFA3

0%

0%

50%

100%

100%

100%

SOFA2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

SOFA1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D层二次风

70%

60%

60%

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