制氮机IQOQ报告.docx

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制氮机IQOQ报告.docx

制氮机IQOQ报告

 

浙江康乐药业股份有限公司

验证文件

 

题目:

原料药一车间制氮机IQ、OQ报告

 

文件编号:

06-QR-003

文件保管部门:

工程部

 

部门:

原料药一车间

签名记录

验证方案审批表

原料药一车间制氮机IQ、OQ报告

验证报告审批表

验证文件编号

06-QR-003

文件保管部门

工程部

方案起草

签名

日期

黄加祥

方案审核

签名

日期

张书森

方案批准

签名

日期

张学青

您的签名表明您已经审阅/批准了这份文件,这份文件符合验证总计划、公司标准、SOP或制度,部门的要求和现行GMP标准。

表中所有人员签字确认后方可实施本方案。

原料药一车间制氮机IQ、OQ报告

1.目的

以原料药一车间制氮机IQ、OQ方案为标准,进行记录,形成确认报告。

以获得原料药一车间制氮机的安装及运行符合GMP要求的文件性证明。

2.范围

确认原料药一车间制氮机,包括吸附塔、冷干机、过滤器、空气储罐、氮气储罐、管道、阀门等。

3.报告程序

汇总所有记录,检验小组,验证小组按以下程序形成最终验证报告

——记录审查与分析;

——偏差报告审查与分析;

——讨论并通过报告书;

——形成正式安装和运行确认报告。

4.职责

4.1.计量主管

4.1.1.起草制氮机确认报告。

4.1.2.负责确认过程中的确认记录。

4.2.QA人员:

负责复核确认过程中的确认记录。

4.3.工程部经理:

负责组织、协调安装确认工作。

4.4.QA主任:

审核设施、设备的确认报告。

4.5.质量部经理:

负责批准确认报告。

5.确认记录

5.1.1.表1“系统外观检查确认”——1页

5.1.2.表2“材质确认”——1页

5.1.3.表3“文件确认”——1页

5.1.4.表4“仪器仪表校验确认”——1页

5.1.5.表5“公共设施的安装确认”——1页

5.1.6.表6“调试前检查确认”——1页

5.1.7.表7“阀门确认”——1页

5.1.8.表8“配套设备确认”——1页

5.1.9.表9“安全阀确认”——1页

5.1.10.表10“密封性确认”——1页

5.1.11.表11“开机运行确认”——1页

6.确认结论

通过确认记录证明,原料药一车间制氮机确认活动符合确认方案要求,确认过程中无偏差,系统的安装、运行符合设备标准和设计标准,符合企业生产工艺与GMP要求。

表1系统外观检查确认

第__页/共__页

项目

描述

确认结论

外表面

无划痕、腐蚀

□是/Y

□否/N

仪器仪表

无破损、安装端正

□是/Y

□否/N

整机装配

无部件脱落、松动

□是/Y

□否/N

电气线路

无破损、松脱

□是/Y

□否/N

以上罗列之外的其他内容

 

是否存在偏差或不一致项:

□是yes□否no

 

偏差或不一致记录在偏差报告中,偏差报告编号为:

DR

签名

日期

记录

复核

表2材质确认

第__页/共__页

项目

要求

实际

确认结论

氮气储罐

304不锈钢

□是/Y

□否/N

出口管道

304不锈钢

□是/Y

□否/N

出口阀门

304不锈钢

□是/Y

□否/N

密封垫

金属垫片

□是/Y

□否/N

以上罗列之外的其他内容

 

是否存在偏差或不一致项:

□是yes□否no

 

偏差或不一致记录在偏差报告中,偏差报告编号为:

DR

签名

日期

记录

复核

表3文件确认

第__页/共__页

文件名

存放地点

确认结论

说明书

工程部

□是/Y

□否/N

合格证书

工程部

□是/Y

□否/N

压力容器资料

工程部

□是/Y

□否/N

流程图

工程部

□是/Y

□否/N

平面布置图

工程部

□是/Y

□否/N

材质证明

工程部

□是/Y

□否/N

以上罗列之外的其他内容

 

是否存在偏差或不一致项:

□是yes□否no

 

偏差或不一致记录在偏差报告中,偏差报告编号为:

DR

签名

日期

记录

复核

表4仪器仪表校验确认

第__页/共__页

仪表名称

校验编号

有效日期

确认结论

□是/Y

□否/N

□是/Y

□否/N

□是/Y

□否/N

□是/Y

□否/N

□是/Y

□否/N

□是/Y

□否/N

□是/Y

□否/N

□是/Y

□否/N

□是/Y

□否/N

□是/Y

□否/N

□是/Y

□否/N

以上罗列之外的其他内容

 

是否存在偏差或不一致项:

□是yes□否no

 

偏差或不一致记录在偏差报告中,偏差报告编号为:

DR

签名

日期

记录

复核

表5公共设施的安装确认

第__页/共__页

项目

描述

确认结论

电源

电压

AC380V±10%

□是/Y

□否/N

频率

50Hz

□是/Y

□否/N

功率

75KW

□是/Y

□否/N

接地电阻

<4Ω

□是/Y

□否/N

绝缘电阻

≥1MΩ

□是/Y

□否/N

气源

压力

0.8MPa

□是/Y

□否/N

流量

≥2.4Nm3/min

□是/Y

□否/N

公称直径

DN25

□是/Y

□否/N

以上罗列之外的其他内容

 

是否存在偏差或不一致项:

□是yes□否no

 

偏差或不一致记录在偏差报告中,偏差报告编号为:

DR

签名

日期

记录

复核

表6调试前检查确认

第__页/共__页

项目

要求

实际

确认结论

系统各组件

安装正确

□是/Y

□否/N

管路连接

牢固可靠

□是/Y

□否/N

各手动阀

均已关闭

□是/Y

□否/N

以上罗列之外的其他内容

 

是否存在偏差或不一致项:

□是yes□否no

 

偏差或不一致记录在偏差报告中,偏差报告编号为:

DR

签名

日期

记录

复核

表7阀门确认

第__页/共__页

项目

描述

确认结论

类型

编号

阀门名称

手动阀

LV1

进气阀

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

BV7

仪表供气阀

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

LV3

出氮阀

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

LV5

氮气放空阀

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

LV4

氮气出气阀

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

气动阀

QV1

A塔进气

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

QV2

B塔进气

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

QV3

上均压

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

QV4

A塔放空

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

QV5

B塔放空

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

QV6

下均压

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

QV7

A塔出氮

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

QV8

B塔出氮

开启灵活,闭合严密

□是/Y

□否/N

以上罗列之外的其他内容

是否存在偏差或不一致项:

□是yes□否no

偏差或不一致记录在偏差报告中,偏差报告编号为:

DR

签名

日期

记录

复核

表8配套设备确认

第__页/共__页

项目

描述

确认结论

冷干机

安装正确,运行正常

□是/Y

□否/N

过滤器

各过滤器安装位置正确,进出口位置正确,滤芯完整且已安装到位

□是/Y

□否/N

氮氧分析仪

已正确安装且在校验有效期内

□是/Y

□否/N

以上罗列之外的其他内容

 

是否存在偏差或不一致项:

□是yes□否no

 

偏差或不一致记录在偏差报告中,偏差报告编号为:

DR

签名

日期

记录

复核

表9安全阀确认

第__页/共__页

项目

描述

确认结论

空气缓冲罐安全阀

手动检测能正常开启

□是/Y

□否/N

校验有效期至:

氮气缓冲罐安全阀

手动检测能正常开启

□是/Y

□否/N

校验有效期至:

以上罗列之外的其他内容

 

是否存在偏差或不一致项:

□是yes□否no

 

偏差或不一致记录在偏差报告中,偏差报告编号为:

DR

签名

日期

记录

复核

表10密封性确认

第__页/共__页

项目

描述

确认结论

法兰

无泄漏

□是/Y

□否/N

阀门

无泄漏

□是/Y

□否/N

过滤器

无泄漏

□是/Y

□否/N

以上罗列之外的其他内容

 

是否存在偏差或不一致项:

□是yes□否no

 

偏差或不一致记录在偏差报告中,偏差报告编号为:

DR

签名

日期

记录

复核

表11开机运行确认

第__页/共__页

项目

描述

确认结论

开机前准备

开冷干机预冷3分钟,开总进气阀进气,开仪表气阀,调节进气调压阀使P2在范围内。

观察冷干机运行状况是否正常。

□是/Y

□否/N

开机

开运行按钮,观察设备是否正常启动;开启LV1观察P3、P4是否在设定范围内;系统工作2-3周期后调节LV3,观察P7是否达到预定值;调节TV3,观察P8是否0-0.7MPa可调;观察氮氧分析仪看纯度能否达到要求。

□是/Y

□否/N

关机

关LV4,关LV1,LV3,系统继续运行2-3周期,观察P3,P4是否缓慢下降;按停机按钮观察系统是否停止运行;关冷干机,关气源。

□是/Y

□否/N

以上罗列之外的其他内容

 

是否存在偏差或不一致项:

□是yes□否no

 

偏差或不一致记录在偏差报告中,偏差报告编号为:

DR

签名

日期

记录

复核

表12偏差记录

第__页/共__页

偏差号

记录编号

偏差描述:

 

对验证活动结果的影响:

□大□一般□小□弱

验证(签名):

审核(签名):

日期:

年月日

原因分析:

签名signature

日期date

改善措施:

改善结果:

签名/日期

signature/date

签名/日期

Signature/date

改善行动的结果对系统的验证的影响是否良好、符合验证要求

 

是y

否n

 

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